李晶,辛穎,胡福林,黃少侃,陳曙
(中國船舶集團有限公司第七二二研究所,武漢 430205)
船只在航行或??恐械恼駝迎h(huán)境會以累積和周期性的方式對安裝于其內(nèi)部的電子設(shè)備造成影響,使電子設(shè)備在危險頻率上放大倍數(shù)過大,導(dǎo)致電子設(shè)備產(chǎn)生疲勞破壞,使其功能和性能受到不良影響。危險頻率上放大倍數(shù)過大,則容易引起設(shè)備的失效,使設(shè)備出現(xiàn)故障或性能超差與失靈[1]。所以,在船用電子設(shè)備量產(chǎn)前,需對其進行振動試驗。通過振動試驗分析出其特定的危險頻率及其危險頻率放大倍數(shù),在危險頻率上進行耐振試驗,以判定其是否符合客戶的使用要求。
某智能語音電暖風(fēng)機(以下簡稱試驗設(shè)備)在危險頻率上進行縱向耐振試驗時,產(chǎn)品外殼底板脫焊斷裂,初步斷定為該設(shè)備危險頻率放大倍數(shù)過大所致,預(yù)示著產(chǎn)品的設(shè)計存在缺陷,嚴重影響了產(chǎn)品的使用,實船安裝易發(fā)生故障。環(huán)境試驗工程師針對此設(shè)計缺陷需提出改進方法及措施,并通過振動試驗臺及相關(guān)數(shù)據(jù)采集等手段進行測量和驗證。
振動試驗臺作為對試驗設(shè)備進行振動試驗的重要設(shè)備,可以檢驗設(shè)備結(jié)構(gòu)的振動性能。依據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)的振動性能,可以在實際生產(chǎn)應(yīng)用中,采用改進產(chǎn)品設(shè)計或其他更加合理的方式來降低船用電子設(shè)備危險頻率上的放大倍數(shù),并最大限度的發(fā)揮船用電子設(shè)備的功能效用。
利用現(xiàn)代化數(shù)字儀表結(jié)合計算機數(shù)據(jù)采集技術(shù),對振動試驗時船用電子設(shè)備進行數(shù)據(jù)測量與分析,尋得其危險頻率及其放大倍數(shù)后,便可使得試驗設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計弱點得以暴露,有利于環(huán)境試驗工程師針對此產(chǎn)品設(shè)計缺陷提出改進方法及措施,進而降低影響設(shè)備功能性能的危險頻率放大倍數(shù),降低設(shè)備使用風(fēng)險與維護成本,提升振動試驗后續(xù)服務(wù)品質(zhì)。
依據(jù)正弦振動試驗的試驗標準要求,方法參考某行業(yè)產(chǎn)品在船用振動試驗大綱中的船主體區(qū)正弦振動試驗條件,該試驗設(shè)備試驗條件如下:
功能試驗振動量值:
頻率(1~16)Hz,位移1 mm;
頻率(16~60)Hz,加速度10 m/s2。
掃頻方式:對數(shù)掃頻。
掃頻速率:1 oct/min。
掃頻次數(shù):10次掃頻循環(huán)。
試驗軸向:縱向、橫向。
該試驗設(shè)備實船安裝時不帶減震器,故在振動試驗時通過工裝夾具與振動臺體剛性連接,如圖1所示。
圖1 試驗設(shè)備振動試驗安裝示意圖
3.2.1 振動臺狀態(tài)
振動臺主要由激振器、伺服閥、液壓站和電控系統(tǒng)(數(shù)控和??兀┙M成。當(dāng)被試產(chǎn)品通過工裝夾具固定于試驗臺后,開啟耐振試驗,尋找危險頻率及其放大倍數(shù),檢驗被試產(chǎn)品的設(shè)計是否存在缺陷。本次試驗的振動臺信息如表1。
表1 試驗振動臺信息
3.2.2 試驗設(shè)備外殼板參數(shù)
試驗設(shè)備外殼板設(shè)計是使用厚度為1.2 mm的022Cr19Ni10的不銹鋼。試驗設(shè)備1件,外殼板外觀光潔平整、去除毛刺銳邊、角,無變形。
3.2.3 試驗設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計圖
本次試驗設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計圖如圖2、3所示。
圖2 試驗設(shè)備設(shè)計示意圖
將試驗設(shè)備固定在試驗臺上,按功能試驗振動量值要求進行試驗,確定危險頻率及其放大倍數(shù)。該試驗設(shè)備在危險頻率上進行縱向耐振試驗時,產(chǎn)品外殼底板脫焊斷裂,初步斷定為該試驗設(shè)備危險頻率放大倍數(shù)過大所致,需改進設(shè)計,避開共振[2],或降低危險頻率上的放大倍數(shù)。
該設(shè)備外殼板采用材料為022Cr19Ni10的不銹鋼設(shè)計,外殼板厚度為1.2 mm。其橫向、縱向振動圖譜如圖4所示。
圖4 1.2 mm厚外殼板振動圖譜
圖3 試驗設(shè)備外殼整體示意圖
如圖4,試驗設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計,通過傳感器在橫向振動試驗時采集到的危險頻率為42.453 7 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為4.710 8,其縱向振動采集到的危險頻率為48.797 2 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為4.309 0??梢?,在此情況下試驗設(shè)備兩個軸向上的危險頻率放大倍數(shù)較大。
該試驗設(shè)備危險頻率放大倍數(shù)控制改進方案有加厚產(chǎn)品外殼,或?qū)Ξa(chǎn)品外殼進行加強筋設(shè)計等。我們通過這兩種方法進行設(shè)計改進,并通過振動試驗圖譜分析改進后的效果。試驗設(shè)備連接方式見圖1。
4.2.1 2.0 mm厚外殼板設(shè)計振動試驗圖譜分析
試驗設(shè)備采用2.0 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計,其橫向、縱向振動圖譜如圖5所示。
圖5 2.0 mm厚外殼板振動圖譜
如圖5,試驗設(shè)備采用2.0 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計,通過傳感器在橫向振動試驗時采集到的危險頻率為24.530 2 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為5.899 6。其縱向振動采集到的危險頻率為35.487 7 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為6.648 1??梢?,在此情況下試驗設(shè)備兩個軸向上的危險頻率前移,放大倍數(shù)反而更大。
4.2.2 加強筋外殼板設(shè)計振動試驗圖譜分析
試驗設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板經(jīng)內(nèi)部加強筋設(shè)計后,其橫向、縱向振動圖譜如圖6所示。
如圖6,試驗設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板經(jīng)內(nèi)部加強筋的設(shè)計后,通過傳感器在橫向振動試驗時采集到的危險頻率為43.740 6 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)2.453 4,其縱向振動采集到的危險頻率為33.442 8 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為2.650 2。在此情況下,試驗設(shè)備在兩個軸向上的危險頻率基本和1.2 mm厚不銹鋼外殼設(shè)計無差異,且有效地抑制了放大倍數(shù)。
圖6 1.2 mm厚外殼板內(nèi)采用加強筋設(shè)計振動圖譜
綜上所述,不同設(shè)計下試驗設(shè)備振動結(jié)果如表2所示。
表2 不同設(shè)計下試驗設(shè)備振動圖譜數(shù)據(jù)
4.2.3 振動臺采集的部分圖譜展示
振動臺振動譜圖如圖7所示。
圖7 振動圖譜的波形
由于篇幅所限,數(shù)據(jù)的采集譜圖就不逐一列出,經(jīng)過以上分析可以初步得出的結(jié)論是:三種不同的設(shè)計方案所得出的測試數(shù)據(jù)和頻譜圖均表明在試驗設(shè)備外殼內(nèi)部進行加強筋設(shè)計時效果最佳,此時試驗設(shè)備性能測試的數(shù)據(jù)較為真實可靠,且對試驗設(shè)備的保護效果最佳。
綜合以上的數(shù)據(jù)進行分析,得出圖8所示的比較圖形。
圖8 不同外殼板設(shè)計下數(shù)據(jù)采集量值比較
由圖可知,當(dāng)采用加厚外殼板設(shè)計時,危險頻率上的放大倍數(shù)增大,當(dāng)采用加強筋設(shè)計時,放大倍數(shù)明顯降低了,也預(yù)示著振動臺對設(shè)備造成的影響最小,設(shè)計效果最佳。在后續(xù)試驗中繼續(xù)收集更多的有效案例數(shù)據(jù)加以分析,以彌補本次測量的不足。
通過振動試驗,我們可以分析出船用電子設(shè)備的危險頻率及其放大倍數(shù),從而提出降低危險頻率放大倍數(shù)的改進設(shè)計方案。通過分析不同改進方案的振動數(shù)據(jù)采集圖譜,驗證改進設(shè)計的有效性,對比得出最佳改進設(shè)計方案,最大限度的發(fā)揮船用電子設(shè)備的功能效用,降低設(shè)備使用風(fēng)險與維護成本,提升產(chǎn)品質(zhì)量。