艾志鵬,李順雨,楊盛,黃耀
(1.中國石油西南油氣田公司,四川 成都 610051;2.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦,四川 江油 621700;3.中國石油西南油氣田公司工程技術研究院,四川 成都 610031)
在棄置井封井治理過程中,通常采用單段或多段“段銑+注水泥”的方式封堵井筒及環(huán)空,消除環(huán)空異常帶壓。但在施工后發(fā)現部分井經過段銑+注水泥后B環(huán)空依舊微壓、含氣。分析認為其原因在于:一是常規(guī)水泥漿僅能作用于段銑套管后位置,形成“隔板”,封堵氣竄,在氣竄通道不確定的情況下,水泥封堵難以有效封堵多個氣源。二是常規(guī)水泥漿流動性較差,難以進入微小縫隙封堵氣竄通道,導致段銑封堵后氣井依然存在環(huán)空帶壓隱患。三是常規(guī)水泥漿靜膠凝時間較長,在水泥漿自然失重過程中可能發(fā)生氣侵。
本文介紹了使用無固相樹脂材料的樹脂封堵技術,并對L002-10-X2井、BM7井封堵作業(yè)現場應用情況深入剖析,為在永久性封井過程中消除B環(huán)空異常帶壓、實現氣井安全隱患有效治理提供技術支撐。
高強度樹脂封堵技術是一種由環(huán)氧樹脂和化學固化劑組成的二元體系,在壓差作用下易進微小孔隙地層,通過不同種類和劑量的添加劑,在設定“時間”和“溫度”固化后實現封堵。與常規(guī)水泥漿體系相比,高強度樹脂由于具有低黏注入和良好的流變性,具有高耐堿、耐酸、耐鹽的特性,其抗壓強度大有效周期長。其性能參數如表1所示。
表1 樹脂堵劑固、液狀態(tài)參數表
樹脂堵劑具備固化安全可控、滲入能力較好、粘結性能優(yōu)良、封堵能力超強、化學性能穩(wěn)定、環(huán)保無污染六大特點,其性能參數與常規(guī)油井水泥對比如表2所示。
表2 樹脂堵劑與常規(guī)水泥參數對比表
固化安全可控:可根據封堵點溫度和所需施工時間,調整組分比例,實現安全直角稠化固化封堵。
滲入能力較好:該材料為無固相液體,能深入地層、水泥環(huán)、套管絲扣等裂縫及微裂縫。
粘結性能優(yōu)良:固化體具有彈塑性,能與鋼鐵、地層緊密粘結。在帶壓狀態(tài)下將凝固后的樹脂開展位移實驗,推力達到至32 000 磅(45.35 MPa)均未產生位移,證明樹脂與地層粘結性良好。當推立達到36 000 磅(51 MPa)時,樹脂出現異響,多次推動后產生位移。
封堵能力強:固化后抗壓強度、彎曲強度等性能優(yōu)于常規(guī)封堵水泥(樹脂固化后受壓時會變形但不開裂,壓力消失后又恢復原狀)。
化學性能穩(wěn)定:不和水、油、鉆井液等混融;當其余物質附加用量小于50%,不影響其性能。
環(huán)保無污染:通過實驗室檢測、化驗,未檢測出甲醛、苯等有害氣體,符合相關環(huán)保檢測要求。
L002-10-X2井是一口開發(fā)井,井深3 035 m,由于原產層開發(fā)潛力小且上覆地層不具挖潛潛力,故對該井進行永久性封井。
該井在1 838.5~1 871.4 m井段對177.8 mm套管進行段銑、擴眼、采用常規(guī)嘉華水泥體系注塞封閉后,B環(huán)空依然帶壓0.6 MPa。為有效解決B環(huán)空帶壓隱患,對694.5~699.5 m進行段銑、擴眼,嘗試通過樹脂堵劑封堵694.5~699.5 m段銑井段,治理B環(huán)空帶壓隱患。
3.1.1 施工過程
配置樹脂堵劑1.2 m3,正循環(huán)泵入0.06 m3樹脂堵劑,投第一個隔離球后,泵入剩余1.14 m3樹脂堵劑,投入第二個隔離球,正循環(huán)頂替清水2.51 m3,泵壓1~2 MPa,排量至 0.1~0.4 m3/min。
3.1.2 效果評價
本次施工將樹脂堵劑泵入井筒1.2 m3,其中擠入B環(huán)空0.036 m3,樹脂理論塞面為647 m,實探塞面645.22 m。
注樹脂封堵施工前B環(huán)空壓力最高漲至0.6 MPa。注樹脂封堵施工后,自2021年1月8日18:00起連續(xù)觀察64 h,B環(huán)空無壓,治理效果明顯。樹脂封堵前后B環(huán)空壓力情況如圖1所示。
圖1 L002-10-X2井施工前后B環(huán)空壓力變化圖
BM7井是一口評價井,井深4 030 m。由于原產層開發(fā)潛力小且上覆地層不具挖潛潛力,故對該井進行永久性封閉。
該井在對Φ177.8 mm套管在698.58~729.08m、495~500.1 m井段段銑、擴眼并注塞后,B環(huán)空壓力1.2 MPa,C 環(huán)空壓力 1.3 MPa。對 494.91~500 m 井段進行加密穿孔后,關B、C環(huán)空24 n,觀察發(fā)現B環(huán)空壓力漲至1.14 MPa,C環(huán)空壓力漲至1.24 MPa,驗證B、C環(huán)空具有一定連通性。為有效解決環(huán)空帶壓隱患,嘗試使用樹脂堵劑封堵段銑、穿孔井段,以治理B、C環(huán)空帶壓隱患。
3.2.1 施工過程及效果評價
本井先后開展5次注樹脂作業(yè),累計注入樹脂堵劑共計3.8 m3,其中擠入B環(huán)空0.036 m3,塞面425.64 m。
注樹脂封堵施工前,B環(huán)空帶壓1.14 MPa,C環(huán)空壓力1.24 MPa,地面明顯氣泡。封堵施工后,B環(huán)空壓力降至0.1 MPa,C環(huán)空壓力降至0.13 MPa,地面無氣泡顯示,B、C環(huán)空隱患治理效果較為明顯。注樹脂過程中B、C環(huán)空壓力變化如圖2所示。
圖2 BM7井注樹脂施工過程B、C環(huán)空壓力變化圖
(1)通過對現場施工情況進行分析,L002-10-X2井、BM7井樹脂堵劑用量分別為1.2 m3、3.8 m3。與傳統水泥漿等封堵材料相比,具有用量少、配置簡單、施工方便的優(yōu)點。
(2)樹脂堵劑滲透能力優(yōu)于常規(guī)水泥漿,能夠深入微裂縫、孔隙中,解決部分環(huán)空帶壓的問題,現場使用效果明顯。但還需進一步加強性能參數針對性調配、過程質量控制,以提高封堵效果。
(3)進一步探索采用“樹脂堵劑+常規(guī)水泥”的方式,形成改性水泥漿體系,提升水泥漿防氣竄的能力,改善水泥漿力學性能,加強水泥漿密實性,實現一般通道及微裂縫的雙重封堵,有效消除環(huán)空異常帶壓問題。