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        貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦防治研究

        2023-01-19 04:08:51李明濤
        科學(xué)與信息化 2022年2期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦水冷壁管壁

        李明濤

        華電青島發(fā)電有限公司 山東 青島 266031

        引言

        貧煤鍋爐低氮燃燒改造后,大多發(fā)生了嚴(yán)重的鍋爐結(jié)焦及水冷壁高溫腐蝕問題,結(jié)掉焦對鍋爐穩(wěn)燃造成了很大威脅,甚至還會引發(fā)鍋爐滅火,水冷壁高溫腐蝕問題造成鍋爐檢修期間水冷壁換管量大幅增加,給鍋爐專業(yè)防磨防爆工作帶來較大被動,亦造成水冷壁泄漏次數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢[1]。本文圍繞解決貧煤鍋爐低氮燃燒改造后普遍存在的爐膛燃燒區(qū)域水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦及高溫腐蝕問題,開展了貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦及高溫腐蝕防治方案研究,理清貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦及高溫腐蝕加劇的原因,淺析貧煤鍋爐結(jié)焦和高溫腐蝕之間的相關(guān)性,提出貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦及高溫腐蝕防治措施。

        1 系統(tǒng)設(shè)備簡介

        某公司1、2號及3、4號鍋爐分別為上海鍋爐廠設(shè)計制造的SG1025/18.3-M833及SG1025/17.47-M878型亞臨界、單汽包、一次中間再熱、控制循環(huán)、固態(tài)排渣煤粉爐,呈∏形露天布置,設(shè)計燃料為山西晉中貧煤。1、2號鍋爐采用四套中間儲倉式鋼球磨制粉系統(tǒng),四角切圓燃燒,擺動式煤粉噴嘴;3、4號鍋爐采用三套雙進(jìn)雙出直吹式鋼球磨制粉系統(tǒng),四角切圓燃燒,擺動式煤粉噴嘴。結(jié)合環(huán)保要求,分別對四臺鍋爐燃燒器進(jìn)行了低氮燃燒技術(shù)改造。

        2 鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦加劇情況

        當(dāng)#1、2鍋爐剛投產(chǎn)時,就發(fā)生了水冷壁高溫腐蝕問題;通過采取結(jié)合機組大修每4年對鍋爐水冷壁進(jìn)行防高溫腐蝕噴涂,以及對燃燒器進(jìn)行水平濃淡粉形式改造這兩種措施解決了此問題。

        而在鍋爐進(jìn)行低氮燃燒改造之后,燃燒區(qū)域水冷壁防高溫腐蝕噴涂材料投運約半年時間,就會出現(xiàn)大面積脫落情況,若不再及時重新噴涂,就會導(dǎo)致相應(yīng)處水冷壁發(fā)生嚴(yán)重的高溫腐蝕;同時結(jié)掉焦問題也伴之而來。

        鍋爐低氮燃燒改造后,均發(fā)生了嚴(yán)重的鍋爐結(jié)掉焦問題,特別是2、4號爐由于鍋爐嚴(yán)重結(jié)掉焦引發(fā)了鍋爐滅火異常。2014年至2020年共發(fā)生掉焦滅火5次,期間還多次發(fā)生鍋爐掉焦問題。2014年至今1-4號爐均發(fā)生結(jié)掉焦次數(shù)上百次。

        目前4臺鍋爐普遍存在高溫腐蝕現(xiàn)象,高溫腐蝕部位主要發(fā)生在主燃燒器區(qū)域,近幾年上層燃燒器和燃盡風(fēng)之間區(qū)域也出現(xiàn)高溫腐蝕現(xiàn)象。隨著入爐煤硫份的升高,高溫腐蝕速率不斷增大,由約0.8mm/年增加到目前的約1.2mm/年。

        3 貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦加劇原因分析

        3.1 鍋爐結(jié)焦的原因

        鍋爐結(jié)焦是個很復(fù)雜的物理化學(xué)過程,它涉及煤的燃燒、爐內(nèi)傳熱、煤質(zhì)的結(jié)焦特性、煤灰粒子在爐內(nèi)運動以及煤灰與管壁間的黏附等過程。結(jié)焦的原因大致有以下幾個方面:

        3.1.1 灰的成分?;抑械膲A性物質(zhì)的增加將使灰的熔點降低。當(dāng)煤含有較多量硫化鐵的時候,結(jié)焦最為嚴(yán)重。

        3.1.2 煤粉細(xì)度不均勻。煤粉細(xì)度和粒度分布對鍋爐結(jié)渣有一定影響,煤粉過細(xì)、過粗均可能引起結(jié)渣。

        3.1.3 燃料與空氣的混合比。燃燒過程中,若空氣量不足,其燃燒時就不易達(dá)到完全燃燒,將導(dǎo)致灰熔點降低,形成結(jié)焦;火焰偏斜,使最高火焰層移到邊側(cè),這樣灰就得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與水冷壁受熱面接觸的時候,就很快粘了上去,形成結(jié)焦。

        3.1.4 漏風(fēng)降低了燃燒室的溫度水平,推遲燃燒進(jìn)程。

        3.2 鍋爐受熱面發(fā)生高溫腐蝕的原因

        燃煤鍋爐的高溫腐蝕通常有兩種類型,即硫酸鹽型高溫腐蝕和硫化物型高溫腐蝕。

        3.2.1 鍋爐在運行時,管壁中的鐵與氧反應(yīng)會生成一層很薄的氧化鐵(Fe2O3),該氧化鐵對管壁具有很好的保護(hù)作用。但是,在過熱器、再熱器煙氣側(cè)產(chǎn)生硫酸鹽型高溫腐蝕時,會破壞這層穩(wěn)定的氧化鐵保護(hù)層,管壁會因腐蝕而變薄,嚴(yán)重時導(dǎo)致爆管事故。

        當(dāng)燃煤中含有堿金屬氧化物Na2O、K2O(以下合用M2O表示)時,在高溫下就揮發(fā)成氣態(tài),氣態(tài)的堿金屬氧化物碰到溫度較低的管壁時,就凝結(jié)在管壁表面,并與煙氣中的SO3反應(yīng)形成堿金屬硫酸鹽。該堿金屬硫酸鹽的熔點很低,當(dāng)它們以液態(tài)附著在管壁上時,會捕捉煙氣中的飛灰顆粒而形成一層積灰。積灰中的氧化鐵起著催化劑的作用,會形成復(fù)合硫酸鹽M3Fe(SO4)3,由于復(fù)合硫酸鹽M3Fe(SO4)3的熔點也很低,在550~710℃的范圍內(nèi)為液態(tài)而流走,這就破壞了管壁的氧化鐵保護(hù)層,使管子遭到腐蝕。由于硫酸鹽型高溫腐蝕發(fā)生在550~710℃的溫度范圍內(nèi),所以該腐蝕大多發(fā)生在過熱器和再熱器的出口管段及其懸掛件上。

        3.2.2 硫化物型高溫腐蝕主要發(fā)生在火焰沖刷水冷壁的情況下。當(dāng)煤中含有黃鐵礦(即硫化鐵FeS2),火焰直接沖刷水冷壁時,部分未燃盡的煤粉顆粒會黏附在水冷壁上,當(dāng)管壁溫度達(dá)到350℃以上時,游離態(tài)的原子硫與鐵反應(yīng)生成硫化亞鐵,使管壁受到腐蝕[2]。在爐膛內(nèi)的還原氣氛中,H2S氣體可加快硫化物型高溫腐蝕,并直接腐蝕金屬管壁,另外,鐵還會被氧化,形成磁性氧化鐵Fe3O4和SO2,而生成的SO2在飛灰中催化劑的催化作用下,反應(yīng)生成SO3,進(jìn)一步加劇了硫酸鹽型高溫腐蝕。

        由此看出,燃煤中含有較多的FeS2,火焰直接沖刷水冷壁和管壁附近為還原性氣氛,是產(chǎn)生硫化物型高溫腐蝕的條件。

        3.3 鍋爐低氮燃燒改造后,鍋爐運行相關(guān)情況

        3.3.1 查閱2016至今入爐煤化驗報表可知,近幾年入爐煤揮發(fā)份、灰分、含碳量及發(fā)熱量滿足鍋爐原始設(shè)計要求。鍋爐設(shè)計煤種硫份0.72%。統(tǒng)計2017、2018、2019、2020年入爐煤硫份超過1.5%的班次占比高達(dá)74%。

        3.3.2 4 臺鍋爐設(shè)計煤種為山西晉中貧煤,由于貧煤資源緊張,采取次煙煤摻燒大量無煙煤方式,無煙煤燃盡性差,著火距離長,易造成煤粉沖墻,水冷壁壁面還原性氣氛加劇。另外,摻燒無煙煤導(dǎo)致爐膛出口NOx升高,為控制NOx值,需進(jìn)一步降低主燃燒區(qū)風(fēng)量,爐膛還原性氣氛也進(jìn)一步加劇。

        3.3.3 2019 年5月,通過抽取煙氣方式對1號爐貼壁風(fēng)H2S濃度進(jìn)行了測量,在高溫腐蝕區(qū)H2S濃度普遍偏高。

        3.3.4 近幾年亦能嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐摻配摻燒制度,嚴(yán)控低灰熔點的煤種大量入爐。

        3.3.5 調(diào)閱低氮燃燒改造后機組歷次大修后動力場實驗報告,動力場實驗均合格。

        3.4 綜合分析

        貧煤鍋爐低氮燃燒改造后結(jié)焦及高溫腐蝕加劇的原因為主燃區(qū)還原性氣氛較強且H2S(入爐煤含硫量)含量較高。造成結(jié)焦主要因素是煤粉與空氣混合不足,熔融狀的煤粉顆粒與水冷壁接觸造成黏結(jié);導(dǎo)致高溫腐蝕的主要因素硫化物型高溫腐蝕,且兩者具有很大關(guān)聯(lián)性。

        4 目前采取的結(jié)焦防治措施效果

        目前,采用貧煤鍋爐的電廠,普遍采取調(diào)小鍋爐假想切圓及進(jìn)行燃燒調(diào)整等主動防結(jié)焦措施來減輕鍋爐結(jié)掉焦,但這些主動防護(hù)措施都存在致命的缺點:一些無法徹底解決鍋爐低氮燃燒改造后的燃燒區(qū)域水冷壁高溫腐蝕問題及兼顧鍋爐穩(wěn)燃問題;另一些可執(zhí)行性不強。具體如下:

        4.1 通過低氮燃燒器設(shè)備改進(jìn)來減少鍋爐結(jié)掉焦

        主要是通過減小鍋爐假想切圓直徑來減輕煤粉氣流貼壁而導(dǎo)致的結(jié)焦。

        此方案可以在一定程度上減輕鍋爐結(jié)焦,但無法解決水冷壁高溫腐蝕問題。同時由于鍋爐假想切圓直徑減小,會降低鍋爐穩(wěn)燃能力;對貧煤鍋爐而言,當(dāng)煤質(zhì)偏差且鍋爐接帶低負(fù)荷時會增大鍋爐滅火風(fēng)險,影響鍋爐運行安全性。

        4.2 通過運行燃燒調(diào)整來減少鍋爐結(jié)掉焦

        主要是采取增大主燃區(qū)域二次小風(fēng)門開度同時減小SOFA風(fēng)門開度的方式,也可以采取加大鍋爐運行氧量的方式,來增大鍋爐燃燒區(qū)域水冷壁處氧量,進(jìn)而減小貼近水冷壁壁面的還原性氣氛[3]。

        此方案也可在一定程度上減輕鍋爐結(jié)焦,但同時由于燃燒區(qū)域氧量增加,會嚴(yán)重影響鍋爐低氮燃燒效果,降低鍋爐的運行經(jīng)濟(jì)性(增大了噴氨量)和環(huán)保性。同時因目前沒有有效的H2S在線實時檢測手段,無法提供給運行調(diào)整人員一個定量數(shù)據(jù),因此,此方案執(zhí)行中也只能少量適當(dāng)調(diào)整,可執(zhí)行性不強。

        4.3 通過限制采購煤源種類來減輕鍋爐結(jié)掉焦

        主要是采取不購進(jìn)低灰熔點煤、無煙煤及高硫煤的方法。

        此方案也可減輕鍋爐結(jié)焦,但從目前的煤炭市場形勢及煤炭價格因素來看,完全不采購低灰熔點煤、無煙煤及高硫煤是不可行的,只能是在煤價允許范圍內(nèi)盡可能減少以上煤種的采購量。因此,此方案可執(zhí)行性不強。

        5 防治鍋爐結(jié)焦措施建議

        由于以上主動防護(hù)措施不能解決水冷壁高溫腐蝕問題,也就不能徹底解決鍋爐結(jié)掉焦問題,因此建議采取改進(jìn)水冷壁防腐噴涂材料性能的被動防護(hù)措施[4]:對現(xiàn)有防腐材料進(jìn)行優(yōu)選及改進(jìn),以確保其能保證在鍋爐低氮運行情況下使用壽命達(dá)到3年以上的要求。

        5.1 采用目前較成熟且適應(yīng)性較好的45CT水冷壁防高溫腐蝕噴涂材料,進(jìn)行鍋爐燃燒區(qū)域水冷壁防腐噴涂,從目前調(diào)研情況來看,其壽命約3年。但其缺點是價格太高。

        5.2 進(jìn)行研究開發(fā),對目前采用的金屬及非金屬水冷壁防高溫腐蝕材料進(jìn)行改進(jìn),延長其使用壽命(使其壽命至少達(dá)到3年),同時降低其成本,提高其性價比。

        5.3 為保證效果,無論采用哪種防高溫腐蝕噴涂材料,都要嚴(yán)把材料及施工質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格控制基材處理工藝過程,控制好噴砂過程質(zhì)量;同時要把控好噴涂質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以確保打砂噴涂質(zhì)量。

        5.4 為從運行調(diào)整上精確指導(dǎo)運行人員,需要在鍋爐高溫腐蝕及結(jié)焦現(xiàn)象嚴(yán)重區(qū)域加裝H2S在線測量裝置。

        5.5 從降低燃燒中的煤粉顆??拷浔诘臏囟燃案纳平浔趥?cè)還原性氣氛入手,積極進(jìn)行貼壁風(fēng)加裝改造研究,可以形成保護(hù)水冷壁和給煙氣降溫的氣膜,同時降低鍋爐高溫腐蝕和結(jié)焦程度。

        通過改進(jìn)水冷壁防腐蝕噴涂材料同時加裝貼壁風(fēng)及H2S在線檢測來防治鍋爐結(jié)焦,其優(yōu)點是方法簡單,標(biāo)本兼治,只需選對材料即可,可以保證小修周期內(nèi)防住水冷壁高溫腐蝕,就不會在鍋爐運行中發(fā)生嚴(yán)重結(jié)掉焦問題。同時,此方案的執(zhí)行,不會影響鍋爐穩(wěn)燃性能,不會影響鍋爐低氮燃燒效果,也不會限制鍋爐燃燒調(diào)整方式,進(jìn)而確保了鍋爐安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運行。

        6 結(jié)束語

        本文針對貧煤鍋爐低氮燃燒改造以來出現(xiàn)的燃燒區(qū)域水冷壁結(jié)掉焦加劇問題,經(jīng)理論分析及研究,找到了真正原因——低氮燃燒導(dǎo)致原有的水冷壁防高溫腐蝕噴涂材料壽命大大降低,鍋爐燃燒區(qū)域水冷壁在不到一個小修周期內(nèi)由于其上噴涂材料脫落而發(fā)生高溫腐蝕,進(jìn)而產(chǎn)生了嚴(yán)重結(jié)掉焦問題。針對此原因,提出了合理的防范措施建議:由于防住了貧煤鍋爐水冷壁高溫腐蝕便防住了其結(jié)掉焦問題,因此要對水冷壁防高溫腐蝕材料進(jìn)行優(yōu)選及改進(jìn),以提高其對防范貧煤鍋爐低氮燃燒情況下水冷壁高溫腐蝕的適應(yīng)性。本文同時還明確了鍋爐水冷壁結(jié)焦防治工作下一步的研究努力方向,對鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運行有著重要的意義。

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