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        一種不銹鋼冷軋機卷筒的防松技術

        2023-01-14 08:10:52樓雄軍王歡申周志強
        設備管理與維修 2022年22期
        關鍵詞:芯軸鋼卷卷筒

        樓雄軍,王歡申,周志強,王 勇

        (寧波寶新不銹鋼有限公司,浙江寧波 315807)

        0 引言

        寧波寶新不銹鋼有限公司于1997 年從日本三菱公司引進一臺不銹鋼冷軋機(公司內(nèi)命名為一號軋機),該軋機在1998年投產(chǎn)之初就發(fā)現(xiàn)軋機卷筒扇形板在使用過程中易松動,導致機組故障停機,嚴重影響軋機的產(chǎn)能。經(jīng)查卷筒設備檔案,僅從2015—2017 年,左右側卷筒總共解體檢查處理34 次,其中更換卷筒委外修復5 次,總共影響停機時間約942 h。如此頻繁的檢修,即增加了檢修作業(yè)的時間和工作量,又影響了機組的開動率,降低了機組的產(chǎn)能,因此如何解決扇形板的松動問題,成為設備技術人員急需解決的問題。

        1 軋機卷筒的結構及扇形板松動原因分析

        1.1 軋機卷筒的結構

        該型軋機的卷筒由4 塊扇形板及芯軸組裝而成,其中2 塊扇形板帶有鉗口,另外2 塊沒有鉗口,2 種扇形板成對稱分布。為了使卷筒在軋機左右側能夠互換,因此在設計時,卷筒上2個鉗口的方向是不一樣的,也就是在一側的卷筒只有一個鉗口能滿足帶鋼卷取的需要。卷筒扇形板正常嚙合時,扇形板邊緣的矩形齒相互嚙合(圖1)。原設計扇形板與卷筒芯軸的連接有3 種鍵,即T 形鍵、燕尾形鍵、斜四邊形鍵。原設計無鉗口扇形板上只有2 個T 形鍵連接,有鉗口的扇形板上有4 個斜四邊形鍵,對應的芯軸上有2 個燕尾形鍵相連接。

        圖1 正常嚙合的扇形板

        卷筒在收縮時,卷筒的直徑為594 mm,漲開時,卷筒的直徑為610 mm,是理論上的真圓狀態(tài),所以在帶鋼卷取成鋼卷時,鋼卷的內(nèi)徑為610 mm 的正圓。在扇形板每一個滑鍵的兩邊都有加油孔及油道,以便于給滑鍵加油脂,防止卷筒扇形板及滑鍵異常磨損或膠合卡阻等問題的發(fā)生。

        1.2 軋機卷筒扇形板松動原因分析

        軋機在正常生產(chǎn)時,鋼卷隨著卷筒作高速旋轉,當一側的鋼卷越來越大時,由于鋼卷的內(nèi)應力完全作用在卷筒上,此時的卷筒內(nèi)徑會略有收縮,鋼卷內(nèi)徑也會從610 mm 縮小到605 mm 左右,而另一側的鋼卷由于越來越小,隨著卷取應力的減小,鋼卷內(nèi)徑會略變大,即鋼卷內(nèi)徑從605 mm 變成610 mm。同時,在帶鋼軋制時,帶鋼兩側需要較大的軋制張力,才能滿足軋機軋制的需要。在粗軋道次時,軋制的張力較大,卷筒兩側承受著50 t的張力。在大張力和大轉矩的作用下,卷筒扇形板承受較大的交變應力,因此卷筒扇形板易變形、導致扇形板易松動。

        軋機卷筒扇形板松動的主要原因:①扇形板滑鍵固定螺栓松動,固定螺栓松動后導致滑鍵松動,滑鍵松動最終導致卷筒扇形板松動;②軋制米寬料較多,導致扇形板變形,扇形板滑鍵受到交變的拉應力,導致固定螺栓拉松動后扇形板松動;③卷筒加油不充分,導致扇形板與滑鍵配合面缺油,磨損加劇,滑鍵與扇形板配合間隙變大,扇形板出現(xiàn)晃動,將滑鍵拉松;④扇形板與卷筒芯軸接觸面缺油,產(chǎn)生膠合現(xiàn)象,卷筒收縮時,隨著鋼卷內(nèi)應力的瞬間釋放,并產(chǎn)生爆炸性異響,導致滑鍵螺栓瞬間異常受力松動;⑤滑鍵固定螺栓的鋼絲螺套斷裂,螺栓松動;⑥銅滑鍵異常受力,滑鍵螺栓孔處徑向與滑鍵螺栓接觸拉伸,導致滑鍵螺栓松動;⑦帶鋼軋制過程中,會產(chǎn)生大量的熱量,熱量傳遞到卷筒上,扇形板滑鍵固定螺栓,在交變熱應力的影響下導致松動。

        從扇形板松動的原因分析可以發(fā)現(xiàn),扇形板松動最主要的原因是扇形板滑鍵固定螺栓松動,固定螺栓松動后導致滑鍵松動,滑鍵松動最終導致卷筒扇形板松動,影響軋機生產(chǎn)導致故障停機(圖2)。

        圖2 松動下垂的扇形板

        三菱軋機卷筒的原設計是扇形板與卷筒芯軸的連接滑鍵采用M20 的細牙螺栓固定,為了保護卷筒芯軸,設計者在卷筒芯軸上又增加了相應的鋼絲螺套,在卷筒解體檢修時,若用加強桿大力擰緊芯軸上滑鍵的固定螺栓,會將鋼絲螺套擰壞,所以在擰緊固定螺栓時,又不能超過鋼絲螺套的承受能力,以免破壞鋼絲螺套。軋機軋制時,在大張力及熱應力的作用下,螺栓的預緊力不夠,導致滑鍵固定螺栓易松動。在該軋機投產(chǎn)之初,就存在這個問題,在2000 年時曾經(jīng)最短使用7 d 扇形板就松動了。

        由于帶鋼在軋制過程中產(chǎn)生大量的熱量會傳遞到卷筒上,卷筒扇形板滑鍵螺栓一直處在熱應力和交變應力的作用,螺栓就很容易松動。2015 年前,卷筒扇形板滑鍵固定螺栓采用齒形墊片加螺紋緊固劑,防松效果較差,1 個月左右螺栓就有松動跡象。螺紋緊固劑在高溫的作用下,容易軟化溶解而失去作用,在卷筒解體檢修時,上次檢修時在滑鍵固定螺栓四周所加的螺紋緊固劑已淡然無存,所以一般的螺紋緊固劑不適合軋機卷筒這種高溫的環(huán)境。2015—2016 年,將卷筒芯軸的純銅滑鍵改成鋼襯套的滑鍵,并在螺栓邊上點焊的方式,螺栓未松動的時間逐步延長,但螺栓松動問題還是存在。

        2 軋機卷筒扇形板滑鍵的防松措施

        如何解決卷筒扇形板滑鍵的松動問題,是解決扇形板松動的關鍵。2013—2015 年,針對卷筒扇形板易松動的問題,制定的措施是每隔2 個月進行一次定修,解體檢修左右側的卷筒,主要是更換卷筒芯軸的銅滑鍵和固定螺栓;但扇形板松動的隱患仍舊存在,有時不到2 個月扇形板就松動了,檢修計劃只能提前,非常被動。

        2016 年,對銅滑鍵進行了改進,將原來純銅的滑鍵,全部改成鋼稱銅的滑鍵,滑鍵內(nèi)部全部采用鍛打的鋼,與扇形板接觸配合部分稱一定厚度的銅,以減少因銅滑鍵變形磨損加劇導致的螺栓松動。同時,在滑鍵的頂上開一根5 mm 的槽,將等寬度的鍵嵌入槽內(nèi),并將其與固定滑鍵的固定螺栓邊緣焊接在一起,運用此方法改進后,對滑鍵螺栓的防松有一定效果,但由于滑鍵固定螺栓受力較大,焊接點易脫焊,螺栓仍存在松動現(xiàn)象。

        2017 年,取消了卷筒芯軸上滑鍵固定螺栓的鋼絲螺套,采用嵌入鋼稱套的方式,同時在滑鍵固定螺栓邊上焊接固定5 mm 寬的鋼鍵,防松效果有所加強,使用3 個月左右扇形板未出現(xiàn)松動現(xiàn)象,但在使用約5 個月時間解體時,發(fā)現(xiàn)滑鍵固定螺栓出現(xiàn)了松動。

        在綜合前期卷筒扇形板滑鍵改進試驗的基礎上,對滑鍵的防松措施又進行了改進,采用了新型的防松方法,具體方法如下:①在卷筒芯軸上取消了鋼襯套,在鋼襯銅滑鍵的固定螺栓上加上改良的螺紋緊固劑,并用彈墊將螺栓緊固;②在扇形板滑鍵的正中心開一根鍵槽,在固定滑鍵的內(nèi)六角螺栓頭部嵌入與螺栓頭部等高的同規(guī)格的六角柱,并在六角柱上方焊接固定鍵條,并將鍵條焊接固定在滑鍵槽內(nèi),防止脫焊脫落,這樣等同于內(nèi)六角螺栓兩側同時加上兩把內(nèi)六角扳手一直用力扳著,保證螺栓不松動(圖3、圖4)。

        圖3 新型螺栓防松方法

        圖4 新型螺栓防松方法示意

        3 效果驗證

        2018 年1 月,左側卷筒及扇形板改進更換處理后,采用此防松方法固定滑鍵螺栓,扇形板使用至今一直未發(fā)生松動現(xiàn)象。同時,在2018 年12 月底對右側卷筒及扇形板改進后也采用此防松方法固定滑鍵螺栓,使用至今也未發(fā)生松動現(xiàn)象,扇形板的防松效果非常好,比預期的效果要好很多。

        在新防松方法投入前,每隔1~2 個月卷筒就要解體檢修,處理扇形板松動問題。在卷筒新防松方法實施至今,左右側卷筒扇形板均未發(fā)生松動,左側卷筒解體檢查3 次,右側卷筒解體檢查2 次,從解體的情況看,防松效果非常好,卷筒扇形板滑鍵螺栓均未松動,內(nèi)六角固定螺栓上六角柱的焊接鍵條均未發(fā)生脫焊。至此,一號軋機卷筒扇形板松動的問題徹底解決了,以后只要按1 年半的周期解體檢查就可以了。卷筒扇形板松動問題解決后,一號軋機定修周期也可以延長,之前2 個月一次的定修,現(xiàn)在可以延長到4 個月一次定修了。運用此防松方法后,左側卷筒使用4 年多時間,右側卷筒使用3 多年時間,卷筒扇形板都未發(fā)生松動情況,從而減少檢修作業(yè)時間和檢修工作量,提高了軋機的開動率及產(chǎn)能。表1 是自2018 年左右側卷筒改進及新防松方法投入前后情況對比。

        表1 自2018 年左右側卷筒改進及新防松方法投入前后情況對比

        4 結論

        針對三菱軋機卷筒扇形板易松動的問題,進行了分析論證,并提出了改進措施。對卷筒扇形板滑鍵進行了改進,并在滑鍵的固定上采用了新的防松措施,創(chuàng)造性地在內(nèi)六角螺栓內(nèi)使用六角柱焊接鍵的防松模式,時刻保證螺栓的預緊力,防止螺栓松動,從而解決了卷筒扇形板松動的問題。從卷筒的正常使用時間及解體情況來看,卷筒扇形板滑鍵的改進及防松措施的投入成果顯著,取得了較好的效益。

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