黃海飛,歐陽謙濤,崔 勝,彭昭成,張圣南,楊躍新
(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南 郴州 423038)
碲是一種準金屬又是一種稀散金屬[1-2],地殼中含量很少,主要以伴生的形式存在于銅、鉛、鉍、鎳等礦物中,它有非金屬的一些性質(zhì),又有金屬一般的傳熱和導(dǎo)電性能。被廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電氣等多個領(lǐng)域,特別是在新能源、新材料、國防和尖端技術(shù)中突顯出不可替代作用,并隨著應(yīng)用范圍的擴大,其用量也大幅增加。大部分碲的提取來自于銅陽極泥、鉛陽極泥和鉍、鎳等金屬的副產(chǎn)品中。
湖南某廠原有10 t/a的精碲生產(chǎn)線[3],因前端火法富集碲工藝技術(shù)改造成功,碲渣(蘇打渣)量大幅提高,原有精碲生產(chǎn)線已無法滿足生產(chǎn)需要,經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員研討后決定新建50 t/a精碲生產(chǎn)線。
1.碲渣加水球磨后放出上清液通過泵入浸出反應(yīng)釜,在釜內(nèi)按一定液固比配入水,利用亞碲酸鈉溶于水,而碲渣中的碲有85%~95%是以亞碲酸鈉形態(tài)存在,經(jīng)過浸出使碲和不溶于水的雜質(zhì)分離。
2.浸出液泵入凈化反應(yīng)釜,升溫、攪拌后加入工業(yè)硫化鈉溶液,利用一些重金屬離子能與硫化鈉反應(yīng)生成難溶的硫化物沉淀而除去。反應(yīng)式如(1)。
3.凈化液泵入中和反應(yīng)釜,升溫、攪拌一定時間后加入硫酸調(diào)節(jié)pH值,利用亞碲酸鹽在一定pH值范圍內(nèi)能水解沉淀成二氧化碲,除去部分硒、砷雜質(zhì)。反應(yīng)式如(2)。
4.將水解后產(chǎn)出的二氧化碲(濕)裝入煅燒爐中,雜質(zhì)硒以二氧化硒形態(tài)存在于二氧化碲中,二氧化硒在315℃升華,通過煅燒除去。
5.合格后產(chǎn)出的二氧化碲(干)加入造液反應(yīng)釜,配一定量的自來水升溫、攪拌一定時間后再配入適量的片堿、分析純硫化鈉,取樣合格后進行澄清、過濾、甩干,產(chǎn)出熔解液、熔化渣;二氧化碲能溶解于氫氧化鈉溶液。反應(yīng)式如(3)。
6.熔解后經(jīng)過澄清后放入電積槽進行電積,定時取樣、補液、出槽。產(chǎn)出陰極碲、電積后液,陰陽極反應(yīng)式如(4)(5)。
7.陰極碲經(jīng)過一定時間的泡洗、烘干后鑄型產(chǎn)出4N碲碇。
8.產(chǎn)出的浸出渣、凈化渣返銀冶煉系統(tǒng)重新富集回收碲,熔解渣返球磨進行二次球磨、浸出,中和廢液因含碲較低排入水處理系統(tǒng),電積后液返中和反應(yīng)釜進行二次中和。
50 t/a精碲生產(chǎn)線工藝流程圖如圖1所示。
圖1 50 t/a精碲生產(chǎn)線工藝流程圖
主要設(shè)備及參數(shù)見表1。
表1 主要設(shè)備及參數(shù)
取火法富集碲渣加入球磨機內(nèi),按固液比=1∶1配入一定比例自來水球磨至0.121 mm以下,球磨液按一定固液比泵入浸出反應(yīng)釜,攪拌、升溫至90℃,浸出反應(yīng)5 h以上后澄清、過濾、甩干,浸出液泵入凈化反應(yīng)釜,浸出渣返銀冶煉系統(tǒng)。其碲渣、浸出渣、浸出液典型成分見表2、表3。
表2 碲渣、浸出渣典型成分 %
表3 浸出液典型成分
浸出液在凈化反應(yīng)釜內(nèi)攪拌、升溫至90℃后加入適量工業(yè)硫化鈉,用醋酸試紙檢測終點,檢測方法:將濾紙用醋酸浸泡3 s,然后放入凈化液中,在濾紙上呈現(xiàn)出棕色圓圈,即為終點。達到終點后澄清、過濾、甩干,凈化液泵入中和反應(yīng)釜,凈化渣返銀冶煉系統(tǒng)。其凈化渣、凈化液典型成分分別見4、表5。
表4 凈化渣典型成分 %
表5 凈化液典型成分
將預(yù)先配制好的稀硫酸溶液緩慢加入中和反應(yīng)釜,與凈化液反應(yīng)。反應(yīng)過程中保持攪拌、升溫至90℃左右,通過加入的稀硫酸將pH調(diào)至5~6,使溶液中亞碲酸鹽水解成二氧化碲,除去部分硒、砷雜質(zhì)。一定時間后澄清、過濾、甩干,中和廢液泵入廢液收集池,二氧化碲進煅燒爐。為提高回收率及直收率,需對中和廢液中有價金屬含量進行嚴格監(jiān)控。
二氧化碲煅燒的主要目的在于使其中的二氧化硒升華除去,控制煅燒爐的溫度在500℃左右,煅燒好的二氧化碲呈淡黃或白色即可,如呈深灰或黑色為硒未揮發(fā)完,需繼續(xù)升溫煅燒。其煅燒前后二氧化碲典型成分見表6。
表6 二氧化碲典型成分 %
控制溶解液中碲含量在180~220 g/L,氫氧化鈉含量在80~120 g/L,在造液反應(yīng)釜中加入一定量的水,通過計算按先后順序加入一定量的氫氧化鈉、煅燒后二氧化碲配成溶液,保持攪拌、升溫至90℃左右并加入一定量的分析純硫化鈉加強凈化。一定時間后澄清、過濾、甩干,溶解液泵入電積前槽,溶解渣返前端進行二次浸出。溶解渣、溶解液典型成分分別見表7、表8。
表7 溶解渣典型成分 %
表8 溶解液典型成分 g/L
碲電積的實質(zhì)是利用各種金屬析出電位不同來分離雜質(zhì),電積槽內(nèi)裝入合格的溶解液,每槽裝入不銹鋼陽極7片和鈦板陰極6片,同極距控制在110 mm,在直流電作用下,陰極析出碲,陽極放電而析出氧。電積過程中及時檢查電流強度及槽電壓,控制電流強度在65~85 A,槽電壓1.5~2.5 V。電積過程中及時補充新液,使電積液含碲不低于130 g/L,電積周期大于15 d后根據(jù)電積液成分及陰極碲情況按要求出槽。
將出槽后的陰極碲敲入不銹鋼盆內(nèi)用熱水泡洗48 h,并定時換水以便洗去鈉離子。達到要求后將析出碲放入中頻爐坩堝內(nèi)升溫熔化,將坩堝內(nèi)爐渣清理干凈后進行澆鑄,產(chǎn)出含碲≥99.99%碲碇。澆鑄后碲錠控制標(biāo)準見表9。
表9 碲錠控制標(biāo)準 %
本次生產(chǎn)實踐共投入火法富集碲渣干重120 537 kg,投入碲金屬量29 893 kg,產(chǎn)出碲碇22 165 kg,碲的直收率為74.15%,碲的回收率為87.40%。
生產(chǎn)實踐總結(jié),浸出渣率為10%~20%,碲的浸出率90%~96%,主要雜質(zhì)元素鉛的浸出率12%~30%,鉍的浸出率≤1%,銅、銻、金、銀等基本不浸出。凈化渣相對投入碲渣的凈化渣率1%~4%,碲的凈化率≤1%,主要雜質(zhì)元素鉛、鉍的凈化率≥98%。外排中和廢液的碲金屬含量能控制在0.5 g/L以內(nèi)。煅燒工序能將96%以上的元素硒去除,其它雜質(zhì)元素鉛、鉍、砷等很難去除。
生產(chǎn)實踐總結(jié)碲碇單位加工成本為54.23元/kg,其中輔助材料(片堿、硫酸、硫化鈉)14.35元/kg,水費1.50元/kg,電費10.85元/kg,化驗費2.23元/kg,修理費25.30元/kg。新建項目投資約500萬元左右,按此生產(chǎn)6個月左右能收回投資成本,每年新增經(jīng)濟效益1 500余萬元以上。
1.如何提高碲渣中碲的浸出率是不少科研人員研究的重點,提出過酸浸、堿浸、多段浸出的思路[4-10],但碲浸出率提升的同時必然會導(dǎo)致雜質(zhì)元素鉛、鉍、銅等的浸出,導(dǎo)致浸出液雜質(zhì)元素含量的提高,增加后段除雜的難度。從生產(chǎn)實踐中可得水浸工藝中碲的浸出率較高,且雜質(zhì)元素鉛、鉍浸出率較低,是一種比較理想的狀態(tài),因此采取其他工藝提高碲的浸出率的必要性有待進一步討證。
2.在電積過程中碲含量會降低,雜質(zhì)含量會升高,因此需要定時補充新液保證電積液在合理范圍,碲電積工序電積周期、電積效率受電積液成分影響比較大,但電積液成分中各元素對陰極碲的析出速度及質(zhì)量的影響因子需進一步大量試驗數(shù)據(jù)來佐證,以確定電積各個時段最優(yōu)的電積液成分及電積周期。
3.在澆注后碲碇產(chǎn)品中,偶爾會出現(xiàn)雜質(zhì)含量超標(biāo)而導(dǎo)致達不到1#碲碇標(biāo)準的情況,主要超標(biāo)元素有鉛、鉍、銅、鈉,其中鈉超標(biāo)通過加強泡洗、返鍋熔化除雜澆注后基本一次能解決,但鉛、鉍、銅超標(biāo)出現(xiàn)過經(jīng)多次返鍋熔化除雜澆注后含量只有微小的變化,加大硼砂配入比例效果仍然不理想,有學(xué)者提出過一種新型除鉛劑與硼砂近比例配入能有效去除鉛、鈉元素[11],但針對銅、鉍超標(biāo)的有效去除措施仍需大量實踐去總結(jié)。
50 t/a精碲生產(chǎn)線工藝設(shè)計是在公司原有10 t/a生產(chǎn)線的技術(shù)沉淀上,由相關(guān)科研人員經(jīng)過多次研討、論證確定的,其工藝選擇、工藝流程、設(shè)備選型科學(xué)嚴謹,且投資少,建設(shè)周期短。通過生產(chǎn)實踐表明,各項工藝技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良,碲的直收率、回收率都有較大提升,金、銀、鉛、鉍、銅等的回收率也都達到了99.5%以上,有價元素得到了有效回收。因規(guī)模效益明顯,加工成本較原有生產(chǎn)線有大幅度降低,達到了行業(yè)領(lǐng)先水平,可作為相當(dāng)規(guī)模鉛、銅陽極泥綜合回收碲的成功示范,推廣為同類企業(yè)新的效益增長點。