張 程
秦皇島港股份有限公司第九港務分公司
某煤炭碼頭取裝線皮帶機的導料槽系統(tǒng)主要集中在BJ線上,BJ皮帶機是取裝作業(yè)的中轉皮帶機,上接5條BQ線,下轉4條BM線,作業(yè)工況較為復雜(見圖1)。每條BJ皮帶機上分布著5個落料點,由伸縮頭對位,由于設計缺陷,BJ導料槽存在著以下缺點:灑落煤嚴重;結構下沉,擋皮安裝困難;密封較差,揚塵灑落;軟性擋皮不耐磨,更換頻繁。
圖1 皮帶機布置圖
通過對問題溯源分析發(fā)現(xiàn):在異線配煤大流量作業(yè)時,同一條皮帶上會有2個作業(yè)導料槽,同時皮帶還將經過3個非作業(yè)導料槽。此時,煤流會與導料槽邊緣的擋皮發(fā)生刮碰而灑出,不但加速了擋皮磨損,嚴重時還會導致?lián)跗に蓜拥袈?,引發(fā)設備故障。
針對此問題,提出解決方案:恢復導料槽提升功能,在非作業(yè)流程時,將導料槽提升至不與皮帶接觸的位置,解決灑落煤問題,同時降低密封擋皮磨損率與設備故障率。
BJ導料槽在設計時具備提升功能,原導料槽4角有4根電動推桿頂升導料槽,為方便更換擋皮維修,只有手動功能,無法實現(xiàn)隨流程自動升降。
但原設計無法實現(xiàn)4角同步升降,導料槽經常卡滯在半空,因此,自投產起,電動推桿提升功能就被廢除。
多執(zhí)行機構的同步運行在液壓系統(tǒng)中應用比較成熟,為此,使用液壓系統(tǒng)為新的提升動力系統(tǒng),并以此為基礎,設計整套液壓系統(tǒng)。
2.2.1 油缸選型與計算
導料槽總重量為4 428 kg,平均分配到4角油缸上,每根油缸承重為1 107 kg,中低壓液壓系統(tǒng)就可以滿足頂升需求。初步選定的油缸內外徑尺寸為36 mm和63 mm,計算油缸無桿腔壓力約為3.6 MPa??紤]液壓管路壓力損失及積煤等因素,確定系統(tǒng)壓力為4 MPa。
提升高度約150 mm,根據設計手冊,油缸的行程要在250 mm以上,安裝高度應該大于900 mm,油缸上下鉸點的距離范圍應在650~1 150 mm之間,以此條件,結合現(xiàn)有備件,最終選定油缸型號為36/63-380。
2.2.2 液壓系統(tǒng)設計
每個轉接塔安裝1臺液壓站,單個轉接塔有4個導料槽,每個導料槽需4根油缸來支撐,則每個液壓站的執(zhí)行機構數(shù)量為16,對應的換向閥數(shù)量為4。
導料槽提升動作的時間t為10 s左右,總提升行程S=100 mm,計算單缸的瞬時流量為:
(1)
式中,R為油缸內徑。由于作業(yè)流程規(guī)則,同一個轉接塔的導料槽不會出現(xiàn)同時提升的情況,因此,依據單個導料槽提升需求計算系統(tǒng)所需的最大流量為:
Qmax=4Q≈7.6 L/min
(2)
故選用液壓泵型號為丹尼遜SDV10,流量8.5 L/min,系統(tǒng)所用電磁閥最大流量60 L/min,均滿足使用要求。
2.2.3 同步性實現(xiàn)方案
為保證4臺油缸動作的同步性,設計了4條同步液壓馬達構成的速度同步回路,采用4個軸剛性連接的等排量雙向液壓馬達作為流量分流裝置。當某一路電磁閥處于工作狀態(tài)時,液壓泵輸出的壓力油進入等排量的4個雙向液壓馬達,然后進入油缸下腔,4個油缸同步上升。系統(tǒng)原理圖見圖2。同步馬達的型號為UD 4.5/4TV,此同步馬達單片排量為4.5 mL,并帶有超壓保護和補油功能。
圖2 同步提升液壓控制回路
對導料槽提升和下降的限位,將原有的機械開關更換為電氣接近開關。接近開關無需與運動部件進行接觸,具有動作可靠、性能穩(wěn)定、頻率響應快、應用壽命長、抗干擾能力強等優(yōu)點,并具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
為提升系統(tǒng)可靠性,在電氣限位之外,又增加了一層可調機械硬限位,結合液壓溢流閥使用。當上升或下降超過預定范圍觸碰硬限位時,溢流閥超壓溢流,液壓系統(tǒng)卸荷,動作停止。實際安裝時,硬限位的范圍比軟限位稍大,正常情況下硬限位不起作用,軟限位失效時,硬限位作為系統(tǒng)的最后保護。
原有導料槽與皮帶的接觸面采用軟性擋皮密封,這種形式密封差、強度低、不耐磨,且當升起的導料槽下降時,軟性擋皮無法自動回位,會導致偏移、堆積等問題。因此,需要對導料槽密封機構進行改造。
使用雙層防溢裙板替換原有的導料槽擋皮,防溢裙板的材質為聚氨酯,耐磨性強,密封性能優(yōu)異。防溢裙板的直板緊貼導料槽側面,底部與皮帶接觸,防止物料外溢;裙邊外翻,可在一定角度內旋轉,靠橡膠板的彈力,自動跟蹤皮帶,始終與皮帶保持緊密接觸(見圖3)。這種雙層硬質設計,符合提升導料槽使用要求,同時能有效防止物料灑落。
1.壓板 2.角鋁 3.二道護簾 4.防溢裙板 5.輸送帶圖3 防溢裙板安裝示意圖
改造完成后的導料槽實現(xiàn)了自動升降,當上游BQ伸縮頭對位到相應的BJ下料斗時導料槽落下,其余情況下導料槽升起。改造完成后,BJ沿線灑落量減少了70%以上。由于非作業(yè)流程下導料槽升起,防溢裙板不與皮帶接觸摩擦,大大降低了裙板的磨損率,再加上聚氨酯材質裙板本身的耐磨性,全新防溢裙板的使用壽命預計在5年以上。高精度提升型導料槽的應用,有效消除了導料槽下沉及大量灑落煤帶來的安全隱患,具有較好的環(huán)保效益,對港口類似設備的改造具有借鑒意義。