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        基于響應(yīng)曲面法的Fe3+類芬頓調(diào)理污泥脫水性能優(yōu)化研究

        2022-12-30 02:40:44徐文迪
        環(huán)境科技 2022年6期
        關(guān)鍵詞:芬頓調(diào)理曲面

        何 茜,徐文迪,常 沙

        (1.沈陽理工大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110159;2.秦皇島玻璃工業(yè)研究設(shè)計院有限公司,河北 秦皇島 06600134)

        0 引言

        據(jù)統(tǒng)計,近2年來我國城市污泥年產(chǎn)量均超過6 000萬m3(含水率為80%)[1-2]。如果這些城市污泥沒有得到妥善處理,不僅增加了運(yùn)輸和處理成本,而且污染了環(huán)境、侵占了土地[3]。由于污泥具有高含水率和高污染負(fù)荷的特點,對污泥不管進(jìn)行任何處理前均先要求對污泥進(jìn)行脫水減量處理。而由于污泥中胞外聚合物(EPS)的存在使得污泥脫水困難[4]。因此,迫切需要尋求一種高效的污泥脫水技術(shù)來強(qiáng)化污泥脫水,實現(xiàn)污泥的減量化[5]。高級氧化技術(shù)(advanced oxidation processes,AOPs)因其高效性以及無選擇性,可破壞污泥結(jié)構(gòu)釋放出更多的污泥水分而被廣泛應(yīng)用于污泥脫水處理中[6]。其中,類芬頓反應(yīng)相較傳統(tǒng)Fenton有著更溫和的反應(yīng)條件但不影響它的強(qiáng)氧化性,因而越來越受到人們的關(guān)注,如何提高類芬頓污泥調(diào)理技術(shù)的污泥脫水效率也是研究熱點[7-8]。

        響應(yīng)曲面法 (response surface methodology,RSM)是一種優(yōu)化隨機(jī)過程的統(tǒng)計學(xué)試驗方法,被廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域各過程的優(yōu)化[9]。響應(yīng)曲面法可設(shè)計實驗、驗證各因素間的交互作用,以數(shù)學(xué)模型的方式優(yōu)化和預(yù)測實驗效果。因素的選擇直接影響著預(yù)測的準(zhǔn)確度,因此,要選擇易于控制且對實驗結(jié)果影響顯著的因素進(jìn)行試驗。以此為著重點,應(yīng)用基于Fe3+類芬頓試劑作為污泥脫水調(diào)理劑強(qiáng)化污泥氧化脫水,探究調(diào)理污泥脫水的最佳參數(shù)條件,以期選取經(jīng)濟(jì)高效的方法強(qiáng)化污泥脫水。采用單因素與響應(yīng)曲面2種實驗方法,綜合考慮n(H2O2)/n(Fe3+)、污泥調(diào)理時間與攪拌速度在強(qiáng)化污泥脫水過程中的單獨作用和交互作用,分析污泥調(diào)理過程中各影響因素單獨及交互作用效果,找出最佳操作條件,并建立模型驗證確定最佳反應(yīng)條件的準(zhǔn)確性,為該污泥調(diào)理技術(shù)的開發(fā)和實際應(yīng)用提供理論依據(jù)。

        1 試驗材料與方法

        1.1 試驗材料

        試驗污泥:取自遼寧省撫順市某市政污水處理廠濃縮池中(置于4℃冰箱保存),pH值為7.1,污泥含水率為99.8%,泥餅含水率為85.4%,污泥沉降比(SV)、污泥質(zhì)量濃度(MLSS)、污泥毛細(xì)吸水時間(CST)、污泥比阻(SRF)及質(zhì)量濃度分別為97%,10.07 g/L,44.3 s,12.63×1012m/kg及1.01 g/cm3。試驗中使用的所有化學(xué)藥品均為分析純。

        污泥調(diào)理劑:Fe3+,H2O2,螯合劑EDTA-2Na(防止Fe3+沉淀)。

        1.2 試驗方法

        (1)單因素試驗

        在原污泥pH值條件下,選取不同物質(zhì)的量比(n(H2O2)/n(Fe3+))的類芬頓污泥調(diào)理劑、污泥調(diào)理時間及攪拌速度(此3個因素對污泥脫水調(diào)理效果影響大,且容易控制與調(diào)整)進(jìn)行單因素試驗,探究不同的反應(yīng)條件對污泥脫水性能的影響,初步確定最佳工藝參數(shù)取值范圍。

        (2)響應(yīng)曲面法優(yōu)化試驗

        根據(jù)單因素試驗結(jié)果,選擇n(H2O2)/n(Fe3+)、污泥調(diào)理時間及攪拌速度3個因素,以CST為響應(yīng)值(由于SCOD濃度與CST變化趨勢相似,但CST的測定過程更便捷、準(zhǔn)確),利用Box-Behnken中心復(fù)合設(shè)計原理[10-11]進(jìn)行響應(yīng)曲面分析。按照軟件Design-Expert設(shè)計方案進(jìn)行試驗[12],采用最小二乘法擬合的二次多項式對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行模型擬合,對擬合模型進(jìn)行方差分析及顯著性檢驗[13],對擬合模型進(jìn)行響應(yīng)曲面分析,得出理論最佳參數(shù)組合,并進(jìn)行室內(nèi)試驗驗證。

        1.3 測試與分析方法

        采用重量法測定污泥含水率;采用標(biāo)準(zhǔn)方式測定SV及污泥質(zhì)量濃度;采用布氏漏斗法測定SRF;采用HKG-1型污泥毛細(xì)吸水時間測定儀(北京西潤斯)測定CST;采用快速消解分光光度法測污泥上清液COD濃度[14];采用VEGA3型掃描電鏡(SEM)(TESCAN,捷克)觀測樣品形貌。

        2 結(jié)果分析與討論

        2.1 單因素試驗

        (1)n(H2O2)/n(Fe3+)

        在此類芬頓氧化過程中,H2O2和Fe3+是產(chǎn)生·OH的必要條件,通過調(diào)節(jié)二者的投加比例可改善污泥脫水效率,從而降低成本。固定H2O2投加量為90 mmol/L,反應(yīng)時間為30 min,攪拌速度為30 r/min,調(diào)節(jié)Fe3+投加量,使得n(H2O2)/n(Fe3+)分別為1,2,3,6和9,對比CST和SCOD濃度的變化情況,確定n(H2O2)/n(Fe3+)比值,結(jié)果見圖1。由圖1可以看出,隨著n(H2O2)/n(Fe3+)的逐漸增大,SCOD濃度呈先增后減趨勢,而CST值則呈先顯著減小隨后逐漸上升的趨勢,并且均在n(H2O2)/n(Fe3+)為3的時候達(dá)到各自的最大值和最小值,此時,SCOD質(zhì)量濃度和CST分別為353.95 mg/L和29.5 s。在此類芬頓體系中,當(dāng)Fe3+濃度過量時,體系提供的H2O2則不足,不能進(jìn)行有效的催化氧化生成·OH,所以對污泥的破解能力小,污泥物質(zhì)釋放量少,SCOD濃度不高。由于Fe3+本身是一種常用的無機(jī)污泥絮凝劑,所以當(dāng)Fe3+濃度過量時,對污泥有一定的絮凝作用,因此,略低于原污泥CST。而當(dāng)n(H2O2)/n(Fe3+)不斷增大,H2O2分解速率隨之提高,且H2O2的極不穩(wěn)定性,使得在單位時間內(nèi)局部·OH含量過高,造成污泥中有機(jī)物氧化不完全,從而降低H2O2的整體有效利用率。此外,過剩的H2O2本身也可成為·OH的猝滅劑[15],導(dǎo)致對污泥的氧化破解能力降低??梢姡x擇合適的n(H2O2)/n(Fe3+)對污泥脫水性能的改善十分重要。因此,在該試驗條件下,選擇n(H2O2)/n(Fe3+)最佳比值為3。

        圖1 n(H2O2)/n(Fe3+)對污泥SCOD濃度和CST的影響

        (2)污泥調(diào)理時間

        合理的污泥調(diào)理時間是保證脫水藥劑充分反應(yīng)的先決條件。n(H2O2)/n(Fe3+)為3,攪拌速度為30r/min,每隔20 min取污泥樣品測定SCOD濃度和CST,綜合確定最佳的污泥調(diào)理時間。

        污泥調(diào)理時間對污泥SCOD濃度和CST的影響見圖2。由圖2可以看出,前40 min內(nèi),SCOD濃度隨反應(yīng)時間延長逐漸增大,且上升速率較快,40 min后,SCOD濃度的變化幅度開始降低,60 min后,SCOD濃度已不隨反應(yīng)時間變化而變化,此時,該類芬頓系統(tǒng)的氧化效果已達(dá)到最高值,SCOD質(zhì)量濃度為395.20 mg/L。而CST變化趨勢與SCOD濃度則相反,隨著反應(yīng)時間的延長呈先顯著減小再趨于平緩趨勢,并且在60 min時CST達(dá)到最小值為25.75 s。根據(jù)試驗結(jié)果,在適宜的反應(yīng)條件下,該類芬頓反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生充足的·OH可快速且高效的降解有機(jī)物[16]。但隨著反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行,催化劑逐漸失活,H2O2量減少,導(dǎo)致·OH減少,對污泥的破解過程變得非常緩慢直至停止[17],因此SCOD濃度和CST值的變化均呈前期速率快后期平緩的趨勢。因此,確定最佳的污泥調(diào)理時間為60 min。

        圖2 污泥調(diào)理時間對污泥SCOD濃度和CST的影響

        (3)攪拌速度

        攪拌速度不僅影響污泥絮團(tuán)的大小,而且影響到類芬頓反應(yīng)充分與否、以及產(chǎn)生的自由基可否與污泥良好接觸,從而直接關(guān)系到類芬頓污泥脫水調(diào)理過程的反應(yīng)效率和污泥脫水調(diào)理效果。在n(H2O2)/n(Fe3+)為3的條件下,調(diào)節(jié)攪拌轉(zhuǎn)速分別為20,30,40和50 r/min,污泥調(diào)理時間為60 min后取樣測定污泥SCOD濃度和CST,確定最佳的攪拌速度。

        攪拌速度對污泥SCOD濃度和CST的影響見圖3。由圖3可以看出,攪拌速度對污泥破解的效果有一定影響,但是影響小于其他因素,變化幅度較小。同時看出,SCOD質(zhì)量濃度呈隨攪拌速度的逐漸升高而升高再逐漸降低的趨勢,最高值為404.61mg/L,CST與SCOD濃度一樣,最小值出現(xiàn)在轉(zhuǎn)速為40 r/min時。此時,類芬頓過程反應(yīng)最為充分,對污泥的調(diào)理效果更優(yōu),污泥破解更充分。在較低的攪拌速度時,H2O2和Fe3+有效接觸次數(shù)將減少、反應(yīng)效率較低,而當(dāng)攪拌速度過高時,原本可以絮凝的污泥被打散,從而影響污泥絮團(tuán)的形成。除此之外,較高的攪拌速度也增加能耗,不利于節(jié)約成本??梢姡^高或過低的攪拌速度均不利于污泥調(diào)理脫水,因此,選擇40 r/min為最佳的攪拌速度。

        圖3 攪拌速度對污泥SCOD濃度和CST的影響

        2.2 響應(yīng)曲面試驗結(jié)果分析

        (1)模型建立與方差分析

        以n(H2O2)/n(Fe3+)、污泥調(diào)理時間和攪拌速度為優(yōu)化因素,根據(jù)單因素試驗結(jié)果得出的最佳水平范圍進(jìn)行因素水平取值。設(shè)計試驗因素水平,影響因子水平與編碼見表1。

        表1 影響因子水平與編碼

        (2)模型建立

        根據(jù)2.2.1所設(shè)計的試驗方案進(jìn)行室內(nèi)試驗,獲取響應(yīng)值Y(CST),試驗方案及結(jié)果見表2。

        表2 試驗方案及結(jié)果

        以CST為響應(yīng)值,n(H2O2)/n(Fe3+)、污泥調(diào)理時間和攪拌速度3個因素為自變量,采用最小二乘法擬合的二次多項式對試驗進(jìn)行模型擬合,結(jié)果見圖4。

        圖4 CST實測值和預(yù)測值擬合曲線

        獲得模型的二次多項回歸方程見公式(1)。試驗值和預(yù)測值的數(shù)據(jù)點分布相對密集,具有線性行為,擬合得到的相關(guān)系數(shù)R2=0.921 7,說明預(yù)測值與實際值可較好的擬合,該模型的準(zhǔn)確度較高[18]。

        (3)模型方差分析及顯著性檢驗

        回歸方程的方差分析見表3。由表3可以看出,模型的F值為16.26,P值等于0.000 7(<0.05),說明試驗以CST為響應(yīng)值建立的二次回歸模型是顯著的,可信度也是極高的[19]。失擬度值為0.290 9,這與純誤差之間沒有明顯的相關(guān)性,表明所擬合模型在預(yù)測響應(yīng)因子方面的不足不顯著,因此,說明該模型是可信有效的。模型的測量信噪比為10.952(>4),變異系數(shù)為6.12%,表明試驗具有較高的準(zhǔn)確性。擬合模型的R2值和調(diào)整后的R2adj值分別為0.954 4和0.895 7,2個數(shù)據(jù)之間的差異小于0.2,說明了該模型的合理性。因此,試驗建立的模型可用來分析及預(yù)測污泥脫水性能。

        表3 回歸方程的方差分析

        (4)響應(yīng)曲面分析

        以二維等高線與三維響應(yīng)曲面結(jié)合解析試驗因子對于調(diào)理后污泥CTS值間的交互作用。n(H2O2)/n(Fe3+)和污泥調(diào)理時間交互作用對污泥CST值大小的等高線和三維響應(yīng)曲面見圖5。由圖5(a)可以看出,等高線圖近似圓形,響應(yīng)面比較陡峭,說明n(H2O2)/n(Fe3+)和污泥調(diào)理時間的相互作用對污泥CST值有一定影響但不顯著。由圖5(b)可以看出,n(H2O2)/n(Fe3+)為2.5~3.2,污泥調(diào)理時間范圍在57~67min,污泥CST至13s以下。當(dāng)n(H2O2)/n(Fe3+)超過以上范圍時,再延長污泥調(diào)理時間,CST也不會再變化。推斷原因為當(dāng)類芬頓試劑投加比例過大時,過量的H2O2成為整個系統(tǒng)的限制因素,而時間要求低,污泥調(diào)理時間影響程度小。

        圖5 污泥調(diào)理時間和n(H2O2)/n(Fe3+)交互作用對CST影響的等高線和3D響應(yīng)曲面

        n(H2O2)/n(Fe3+)和攪拌速度交互作用對污泥CST的等高線和響應(yīng)曲面見圖6。由圖6(a)可以看出,等高線為橢圓形,響應(yīng)面較陡峭,說明n(H2O2)/n(Fe3+)和攪拌速度的相互作用對污泥CST的影響較顯著。隨著n(H2O2)/n(Fe3+)逐漸增大,攪拌速度對CST的影響呈先增大后減小趨勢,當(dāng)攪拌速度為36.5~42 r/min時,效果最佳。推斷原因為當(dāng)污泥調(diào)理時間一定,n(H2O2)/n(Fe3+)在適宜范圍內(nèi),提高污泥攪拌速度可增加類芬頓試劑反應(yīng)速率、增大自由基與污泥的接觸機(jī)率,污泥破解效果良好,但繼續(xù)增加攪拌速度,將破壞污泥絮凝情況,最終又將影響污泥脫水。

        圖6 攪拌速度和n(H2O2)/n(Fe3+)交互作用對CST影響的等高線和3D響應(yīng)曲面

        污泥調(diào)理時間和攪拌速度交互作用對于污泥CST變化影響的等高線和響應(yīng)曲面見圖7。由圖7(a)可以看出,等高線為橢圓形,響應(yīng)面較陡峭,說明污泥調(diào)理時間和攪拌速度2個因素的相互作用對污泥CST的變化有影響且較顯著。當(dāng)n(H2O2)/n(Fe3+)為2.5~3.5時,隨著污泥調(diào)理時間的延長,攪拌速度對污泥CST變化的影響呈先增大后減小趨勢,當(dāng)攪拌速度為40 r/min時,污泥調(diào)理時間對污泥CST變化影響最大,推斷原因為提高攪拌速度時,可提高反應(yīng)速率,但如果污泥調(diào)理時間不足,則無法實現(xiàn)與污泥充分接觸,達(dá)不到強(qiáng)化污泥脫水的效果。

        圖7 攪拌速度和污泥調(diào)理時間交互作用對CST影響的等高線和3D響應(yīng)曲面

        (5)最佳實驗結(jié)果分析和模型驗證

        利用Design-Expert軟件對試驗因子進(jìn)行優(yōu)化組合,得到預(yù)測污泥脫水調(diào)理后最佳脫水效果的試驗條件:n(H2O2)/n(Fe3+)為2.69,污泥調(diào)理時間為62.94 min,攪拌速度為39.51 r/min(在實際試驗中,按修正后的參數(shù):n(H2O2)/n(Fe3+)為2.7,反應(yīng)時間為63 min,攪拌速度為40 r/min進(jìn)行試驗操作),在該條件下進(jìn)行驗證試驗,調(diào)理后的CST為12.78 s,接近預(yù)測值(12.41 s),說明該模型預(yù)測準(zhǔn)確,可信度高。

        調(diào)理前、后污泥樣品的SEM照片見圖8。由圖8可以看出,在該試條件下測定污泥含水率為67.5%,同時對污泥進(jìn)行氧化脫水處理后,污泥絮體結(jié)構(gòu)比原污泥變得規(guī)整、平滑,且出現(xiàn)多個不規(guī)則孔洞,增加了污泥水分的輸送通道,更多的結(jié)合水得以釋放,污泥的脫水性能得到改善。

        3 結(jié)論

        (1)針對市政污泥結(jié)構(gòu)復(fù)雜、脫水困難的特點,采用基于Fe3+的類芬頓污泥調(diào)理劑強(qiáng)化污泥脫水,脫水性能可顯著提高。

        (2)通過單因素試驗初步得到最佳試驗條件:污泥調(diào)理時間為60 min,n(H2O2)/n(Fe3+)為3,攪拌速度為40 r/min。

        (3)采用響應(yīng)曲面法優(yōu)化污泥脫水實驗條件,得出最佳參數(shù):n(H2O2)/n(Fe3+)為2.69,污泥調(diào)理時間為62.94 min,攪拌速度為39.51 r/min,CST預(yù)測值為12.41 s,實際驗證CST為12.78 s,偏差率為2.8%,該模型可較準(zhǔn)確的模擬與優(yōu)化基于Fe3+類芬頓的污泥調(diào)理技術(shù),從而改善污泥脫水性能。

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