羅永欽,諶東升,翟秉星,楊紅宣
(1.昆明理工大學,云南 昆明 650500;2.大唐觀音巖水電開發(fā)有限公司,云南 昆明 650033)
高水頭泄水建筑物水頭高、流速大,容易發(fā)生空化空蝕,須布置摻氣設(shè)施[1]。摻氣設(shè)施的體形優(yōu)化一直是工程師、科研人員關(guān)注的重點。王芳芳等[2]結(jié)合古水水電站泄洪洞小底坡?lián)綒饪搀w形研究,給出一種局部變坡消退空腔積水、改善折沖水翅的方法;劉軍等[3]基于猴子巖放空洞,進行小底坡(i=5.28%)摻氣坎優(yōu)化,提出對上游段局部加陡變底坡設(shè)三級摻氣坎方案;劉少斌等[4]基于金川水電站泄洪洞(i=3%),提出一種底板下彎式摻氣設(shè)施,該體形可形成穩(wěn)定摻氣空腔,并消除空腔回水;夏鵬飛等[5]針對傳統(tǒng)高水頭大流量的低弗勞德數(shù)、緩底坡明渠,提出一種布置于有壓進口處的新型楔形摻氣減蝕設(shè)施;其他亦有許多學者針對側(cè)墻、平底、挑坎進行了摻氣坎的優(yōu)化與進展研究[6-9]。前述研究多提到摻氣坎下局部變坡對消除空腔回水的有利作用,工程的特點側(cè)重于高水頭、小底坡、水位變幅大的某一或兩方面。本文研究對象為某水電站雙泄中孔,最大泄洪水頭92.37 m,底坡為5%,運行水位變幅為11.37 m,同時具有高水頭、小底坡、水位變幅大的特點[10]。高水頭要求摻氣量充分,但小底坡上布置的摻氣坎極易發(fā)生空腔回水,影響正常摻氣;若水位變幅大,要保證不同水位各級摻氣坎均能有效摻氣,設(shè)計難度又進一步加大。因此,本文對該水電站雙泄中孔的摻氣坎進行優(yōu)化,成果可為類似特點的摻氣坎設(shè)計、運行提供借鑒。
圖1 雙泄中孔原設(shè)計體形(單位:m)
某水電站為大(1)型工程,裝機容量為3 000 MW,最大壩高159.0 m,電站泄水建筑物由岸邊溢洪道、明渠溢洪道、雙泄中孔組成,雙泄中孔布置在電站進水口右側(cè),原設(shè)計體形為:進口高程為1 045.0 m,分左、右兩孔,工作弧門尺寸5.0 m×9.0 m,工作弧門后緊接泄槽,底坡為5.0%,每孔設(shè)突擴突跌摻氣坎、1號摻氣坎、2號摻氣坎等3道摻氣坎,左右孔摻氣坎位置一樣。泄槽末端設(shè)舌形挑坎,挑坎反弧半徑為50.0 m,挑角為35°(見圖1)。
雙泄中孔最大運行水頭92.37 m,泄槽最大設(shè)計流速超40.0 m/s,為研究雙泄中孔的水力特性及摻氣效果,建造1∶40的正態(tài)水工單體模型,按重力相似準則設(shè)計。試驗中空腔長度采用鋼直尺測量,摻氣濃度采用中國水利水電科學研究院的CQ6-2005摻氣濃度儀測量,通氣井風速采用熱球式風速儀 VT115測量,空腔負壓采用U形管測量,氣水比根據(jù)通氣量、泄流量計算。試驗工況為死水位(H=1 126.0 m)、汛限水位(H=1 129.0 m)、正常水位(H=1 134.0 m)、校核水位(H=1 137.37 m),閘門全開運行。
方案1(原體形)試驗成果表明:不同泄洪工況下,泄流量均大于設(shè)計值,泄流能力滿足設(shè)計要求;進口段、有壓洞段、明流段均未發(fā)現(xiàn)明顯負壓、水翅及槽身沖擊波等不良水力現(xiàn)象,明流段沿程水流平順,過流斷面橫向波動較小。進口、有壓洞室、出口壓坡的體形基本合理。各水位下雙泄中孔突擴突跌、1號摻氣坎、2號摻氣坎底空腔均被完全淹沒,摻氣效果很差,因此各道摻氣坎優(yōu)化是重點。
共進行3個方案優(yōu)化試驗(見圖2),根據(jù)大量其他工程經(jīng)驗,高速水流過流面宜采用簡單的體形解決高速水流諸如摻氣、空化空蝕、流激振動等泄洪安全問題,優(yōu)化方案仍采用“坎下局部變坡+小挑坎+摻氣槽”的形式,并將摻氣坎流態(tài)、摻氣空腔(空腔形態(tài)的長短、穩(wěn)定性、空腔回水深度)作為摻氣效果首先保證的參數(shù)。
各摻氣坎體形優(yōu)化試驗結(jié)果表明:
(1)方案2在死水位、汛限水位運行時,各道摻氣坎均有穩(wěn)定的摻氣空腔;設(shè)計水位、校核水位運行時,突擴突跌摻氣坎有間歇性回水,1號摻氣坎的空腔淹沒程度大;2號摻氣坎空腔穩(wěn)定,但坎后流態(tài)較差,體形基本能滿足摻氣要求。
圖2 各摻氣坎的體形優(yōu)化方案(單位:m)
表1 摻氣坎位置調(diào)整后的體形優(yōu)化過程(試驗水位:死水位~校核水位)
表2 左邊孔摻氣坎體形優(yōu)化過程(試驗水位:死水位~校核水位)
表3 右邊孔摻氣坎體形優(yōu)化過程(試驗水位:死水位~校核水位)
(2)方案3的1號摻氣挑坎高增加至1.0 m(比方案2增加0.2 m)、2號摻氣坎坎高降低為0.8 m(比方案2降低0.2 m)。1號摻氣坎空腔形態(tài)不如方案2,需對該體形做進一步修改;2號摻氣坎的空腔穩(wěn)定,流態(tài)有所改善。
(3)方案4突擴突跌后的二級坡變成19%(以減小高水位的間歇性回水),1號摻氣坎挑坎高度降低為0.4 m。1號摻氣坎在各工況下均出現(xiàn)嚴重的空腔回水,摻氣效果差;突擴突跌、2號摻氣坎后空腔穩(wěn)定,無空腔回水,可滿足摻氣要求。
綜上,各方案突擴突跌摻氣坎、2號摻氣坎基本達到摻氣要求,1號摻氣坎優(yōu)化是難點。因原底坡太小,各摻氣坎的坎下一級、二級坡調(diào)整余地不大。因結(jié)構(gòu)設(shè)計需求,對泄槽左、右邊孔的摻氣坎位置進行了調(diào)整,基于前述試驗過程,進行了摻氣坎體形重新設(shè)計,突擴突跌坎主要參數(shù)見表1。摻氣坎位置與一、二級坡體形確定后,主要進行各級摻氣挑坎14個體形的試驗優(yōu)化,最終結(jié)果見表2、表3,摻氣坎的推薦體形見圖3。
圖3 各級摻氣坎推薦體形(單位:m)
在摻氣坎位置、坎下坡度一定的條件下,摻氣空腔對坎面坡度、坎高極為敏感,如右邊孔的1號摻氣坎,當小挑坎高度在0.3~0.5 m范圍變化、坎面坡度在1∶8~1∶10范圍變化時,多種體形均不能達到良好摻氣效果,最佳體形只是挑坎高為0.3 m、坎面坡度為1∶10時,說明小挑坎的微小差別會明顯影響摻氣空腔的形態(tài)、淹沒回水深度,因此在工程施工過程中,應(yīng)嚴格控制小挑坎的施工精度,否則會影響泄槽正常摻氣。
該工程進行了14組摻氣挑坎的優(yōu)化試驗,雖能滿足工程需要,但仍未獲得理論上的最佳解。穩(wěn)定、足夠長的摻氣空腔作為摻氣坎摻氣最重要的參數(shù),其影響因素包括了邊界條件(摻氣坎體形與位置)、來流條件(水深、Fr數(shù)、流速、雷諾數(shù)等),在工程特定運行條件下,應(yīng)有理論上的最佳解。通過大量的試驗數(shù)據(jù),建立摻氣空腔與這些影響因素的理論數(shù)學分析模型,獲得這個最佳解,并達到直接應(yīng)用于工程的效果,是下一步摻氣坎優(yōu)化的方向。
為詳細獲得摻氣坎推薦體形的水力特性,定量評價摻氣坎的摻氣效果,對摻氣空腔、通氣井風速、空腔負壓等參數(shù)進行實測。
推薦體形(見圖3)在各泄洪工況下,各摻氣坎均有穩(wěn)定摻氣空腔,且隨水位變化較小。左邊孔突擴突跌底空腔、1號摻氣坎、2號摻氣坎空腔長度分別為25.80~27.68、24.52~26.20、24.40~26.52 m;右邊孔突擴突跌底空腔、1號摻氣槽、2號摻氣坎空腔長度分別為25.48~30.0、19.68~23.68、20.4~22.52 m。各水位左、右兩孔突擴突跌段均擁有穩(wěn)定側(cè)摻氣空腔,側(cè)空腔長度變化范圍分別為7.40~8.00、8.00~8.20 m,均小于底空腔的長度,摻氣順暢,根據(jù)工程一般經(jīng)驗,當時認為可滿足摻氣需求。
庫水位從低水位(H=1 045.00 m)到汛限水位,摻氣空腔形成的先后順序為:突擴突跌段最先形成摻氣空腔,其次是左邊孔1號摻氣坎、右邊孔1號摻氣坎、左邊孔2號摻氣坎、右邊孔2號摻氣坎,若水庫需要進行放空,則使用左邊孔放空更有利于泄槽的摻氣保護。
各摻氣坎左右通氣井風速、進氣量均勻,最大風速為10.44 m/s,氣水比約1.05%~2.09%。摻氣坎空腔負壓最大值為3.53 kPa,出現(xiàn)校核水位運行時左邊孔1號摻氣坎位置,風速、通氣量等實測參數(shù)與空腔負壓值基本成正比關(guān)系,各參數(shù)實測值滿足規(guī)范要求。因模型比尺效應(yīng),實際通氣井風速、空腔負壓會比模型更大。
左、右邊孔的底部摻氣濃度分布符合沿程衰減的規(guī)律,因水下緣空腔自由面的摻氣及水舌沖擊點的卷氣作用,摻氣空腔末的摻氣濃度較高。隨著水體的紊動及上浮力作用,氣泡上升至溢出水面,底板摻氣濃度隨之減小。各工況左邊孔突擴突跌摻氣坎、1號摻氣坎、2號摻氣坎末端摻氣濃度分別為0.89%~2.63%、0.36%~2.01%、0.51%~2.63%;右邊孔突擴突跌摻氣坎、1號摻氣槽、2號摻氣槽的末端摻氣濃度分別為0.36%~1.26%、0.34%~0.71%、0.58%~1.34%。泄槽各部位最小摻氣濃度接近1%,鑒于原型水流紊動更強,摻氣效果會比模型更好,摻氣濃度能滿足工程摻氣需求。
泄槽底板空化數(shù)普遍小于0.3,最小空化數(shù)為0.11,出現(xiàn)在校核水位運行工況下,泄槽明流段發(fā)生空化空蝕的可能性較大。根據(jù)以上的試驗成果,在各級摻氣坎摻氣的作用,下泄水流有了一定的含氣量,可有效進行底板摻氣保護,如能保證施工質(zhì)量,按規(guī)范嚴格控制混凝土表面不平整度,底板發(fā)生空蝕破壞的概率較小[11]。
2015年該水電站雙泄中孔開始泄洪,泄洪頻次較高,運行7年來,流道總體運行效果較好,各道摻氣坎摻氣正常;但突擴突跌后邊墻發(fā)生了局部空蝕破壞,經(jīng)過一次環(huán)氧砂漿修復(fù)后目前運行正常。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院組織專家組于2020年11月21日~25日在該水電站工程現(xiàn)場開展樞紐工程專項驗收前的現(xiàn)場檢查及技術(shù)預(yù)驗收工作,提出如下意見:“原型觀測試驗表明,雙泄中孔弧門突擴下游側(cè)墻存在較強的空化水流,為確保雙泄中孔安全運行,建議開展單體減壓水工模型試驗,運行中加強檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理”。結(jié)合上述技術(shù)分析過程,因該工程的水頭高,側(cè)摻氣空腔水舌落水點后可能存在部分摻氣盲區(qū),致使側(cè)墻發(fā)生局部空蝕,而空化問題又無法在常壓水工模型中獲得充分體現(xiàn),因此,對高水頭、大流速的泄洪深孔,宜同時進行減壓模型試驗,以保證流道空化特性的全面、充分研究。
(1)對于小底坡、高水頭、水位變幅大泄水建筑的摻氣坎設(shè)計,可采用“坎下變坡+小挑坎+摻氣槽”布置方式。
(2)摻氣空腔對坎面坡度、坎高極為敏感,須嚴格控制摻氣坎區(qū)域的施工精度。
(3)對高水頭的摻氣設(shè)施,在常壓模型試驗基礎(chǔ)上,宜進行減壓模型試驗,以充分論證流道的空化特性。
(4)建立摻氣空腔與其影響因子的理論數(shù)學分析模型,獲得摻氣空腔的最佳解,并達到直接應(yīng)用于工程的效果,是下一步摻氣坎優(yōu)化的研究方向。