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        仙游抽水蓄能推力瓦磨損拉傷原因深度分析與處理

        2022-12-13 10:04:20孔令華李向陽莊堅菱曹景偉王正偉
        大電機技術(shù) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:仙游油槽油膜

        孔令華,李向陽,莊堅菱,曹景偉,王正偉

        (1.福建仙游抽水蓄能有限公司,福建 莆田 351267;2.清華大學(xué)能源與動力工程系,北京 100084)

        0 前言

        國家能源局在 《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》[1]中提出要在2030年實現(xiàn)抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模1.2×108kW的目標(biāo)。抽水蓄能機組向著高水頭、大容量、變轉(zhuǎn)速的趨勢發(fā)展。推力軸承作為抽水蓄能機組的關(guān)鍵設(shè)備,承擔(dān)了機組的軸向載荷,對機組的安全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵作用。國內(nèi)外很多科研人員對推力軸承的潤滑性能開展了深入研究[2-6],現(xiàn)在已經(jīng)突破了百萬千瓦機組的推力軸承設(shè)計技術(shù)[7]。盡管如此,國內(nèi)外仍然有多個電站發(fā)生了推力軸承碰磨事故[8-15]。因此,對推力軸承潤滑性能進行深入的分析,可為我國抽水蓄能機組的設(shè)計提供指導(dǎo)。

        在實際運行中,推力軸承通過在鏡板和推力瓦之間形成微米級厚度的油膜,承擔(dān)整個機組的軸向載荷[16]。推力軸承的承載能力受到支撐形式、結(jié)構(gòu)熱彈變形等多個因素的綜合影響。若無法形成足夠厚度的油膜,極易發(fā)生碰磨事故[17]。對推力軸承潤滑性能的分析,需要考慮潤滑油的流動特性和結(jié)構(gòu)的熱彈變形,數(shù)值計算多基于雙向流固熱耦合理論開展[18-19]。工程上,由于抽水蓄能機組運行工況的復(fù)雜性,也可能會存在空氣混入潤滑油內(nèi)的問題,相關(guān)研究表明油氣混合物會導(dǎo)致軸承潤滑性能的下降[20]。

        福建仙游抽水蓄能電站是福建省第一座大型抽水蓄能電站,也是我國首家使用高水頭、高轉(zhuǎn)速、大容量全國產(chǎn)化主機設(shè)備的抽水蓄能電站。電站安裝4臺單機容量為300MW可逆式水輪發(fā)電機組,設(shè)計年平均發(fā)電量18.96×108kW·h,年發(fā)電利用時間1580h,年平均抽水耗電量25.28×108kW·h,年抽水利用時間2107h,額定轉(zhuǎn)速428.6r/min,額定水頭430m,于2013年全部投入商業(yè)運行。

        發(fā)電電動機采用立軸懸式結(jié)構(gòu),推力軸承固定于上機架中心體內(nèi),推力負荷750t,共設(shè)有12塊扇形瓦。推力瓦采用巴氏合金鎢金瓦,并配有高壓油壓入孔。推力軸承為多點支撐彈簧束結(jié)構(gòu)。每塊托瓦下布置有66個彈簧束,彈簧束用彈簧擋塊進行固定,托瓦之間用間隔塊隔開,彈簧束布置在上機架中心體上平面的推力基礎(chǔ)環(huán)上。

        仙游推力軸承潤滑系統(tǒng)采用外加泵外循環(huán)冷卻方式,在機坑外設(shè)置高效油冷卻器,推力油槽內(nèi)的熱油經(jīng)油泵抽出后,泵入油冷卻器冷卻后再注入油槽冷卻軸承,上導(dǎo)軸承與推力軸承共用一個油槽和同一個油循環(huán)系統(tǒng)。推力高壓注油系統(tǒng)設(shè)置2臺高壓油泵,一注一備,油源取自于推力油槽,經(jīng)高壓油泵注入推力瓦的兩個油室,使推力瓦面與鏡板之間形成油膜,避免推力瓦在機組低速時磨損。

        本文結(jié)合仙游抽水蓄能機組推力軸承碰磨案例,深入分析了推力軸承碰磨原因,并提出了工程改進建議。

        1 案例分析

        2016年,仙游電站2號機檢修期間發(fā)現(xiàn)推力瓦磨損拉傷問題,情況如圖1所示。12塊推力瓦磨損部位均在徑向外側(cè),寬度8cm左右,鎢金堆積在瓦面兩側(cè)。查閱修前運行記錄,2號機推力瓦自2013年投運以來未進行過任何檢修改造,運行溫度和振擺未出現(xiàn)任何異常。檢查推力高壓注油泵運行出口壓力為7MPa,抬機量0.06mm,機組靜態(tài)頂起高度較高,油膜較厚,均滿足設(shè)計要求,高壓油管路檢查無泄漏和堵塞。

        圖1 2號機推力瓦磨損拉傷圖

        分析認為推力軸承高壓油頂起裝置工作存在問題,推力瓦徑向外側(cè)表面與鏡板未完全脫離,局部不能形成油膜,導(dǎo)致在機組低轉(zhuǎn)速下,推力瓦與鏡板磨損,在低轉(zhuǎn)速下會造成瓦表面磨損拉傷,長期反復(fù)形成鎢金堆積。仙游電站機組轉(zhuǎn)動部分靜態(tài)質(zhì)量約553t,高壓油泵總流量選取15L/min,最小油膜厚度0.05mm,就滿足機組頂起要求,見表1。實際油泵總流量選取為30L/min,安全裕度達到2倍,但當(dāng)管路中出現(xiàn)動壓干擾時流量就會大幅波動,導(dǎo)致供油不足,局部不能形成油膜,為了解決管路壓力波動導(dǎo)致的供油不足問題,電站更換推力高壓注油泵,由30L/min提高至45L/min,高壓注油泵運行出口壓力提高至9MPa,這樣管路即使出現(xiàn)干擾,其流量和壓力也能滿足運行要求,避免推力瓦磨損拉傷。

        表1 高壓注油泵流量與出口壓力對應(yīng)表

        2 故障原因深度分析

        2.1 高壓油泵動壓干擾

        初步處置未解決推力高壓頂起油泵運行中動壓干擾問題,電站對此進行深入排查和分析,經(jīng)過長期跟蹤觀察和試驗,在機組靜態(tài)或開機過程,推力高壓頂起油泵動壓干擾不明顯,在機組運行一段時間后停機過程中,推力高壓頂起油泵運行時泵體處一直存在明顯的異響,高頂油泵出口管路表計壓力也存在大幅度的波動,如圖2所示,壓力在3~9MPa之間波動。

        圖2 推力高壓注油泵壓力波動曲線圖

        推力高壓油泵采用齒輪泵形式,其壓力波動會對泵體振動和噪聲產(chǎn)生影響,經(jīng)研究表明,齒輪油泵壓力波動源于流量變化,流量變化才是油泵壓力波動和噪聲的根源所在。根據(jù)齒輪油泵模型的流量方程公式(1)可知,齒輪油泵進出口壓差與流量成正向比例關(guān)系,流量越大,出口壓力越大,流量越小,出口壓力越小。壓力波動最小壓力3MPa,根據(jù)表1可知其對應(yīng)的流量遠小于設(shè)計要求值,通過CFD模擬計算最小油膜厚度僅為0.01mm左右,幾乎沒有油膜,很可能造成推力瓦局部磨損。

        式中,m為出口流量,kg/min;Cq和a都為固定系數(shù);A為截面積,m2;ρ為液體密度,kg/L;Δp為齒輪油泵兩端壓差,Pa。

        2.2 油膜潤滑特性數(shù)值計算

        對油膜流動特性的求解通?;贜-S方程的瞬態(tài)湍流流場:

        此外,還需考慮結(jié)構(gòu)的熱彈變形:

        流場和結(jié)構(gòu)場相互迭代,獲得收斂的油膜計算結(jié)果。

        仙游電站主機廠家通過高轉(zhuǎn)速推力軸承試驗臺,對1∶1模型推力軸承進行相關(guān)的模型試驗和數(shù)值計算,以驗證仙游發(fā)電電動機推力軸承的運行性能,試驗在不同工況下記錄推力軸承瓦溫、軸瓦表面溫度、油膜壓力、油膜厚度值等。結(jié)果表明推力瓦面四周油膜壓力小,徑向兩側(cè)油膜厚度最小,如圖3所示,因此在推力高壓注油泵流量不足的情況下,最容易磨損拉傷的部位就是推力瓦面徑向兩側(cè)。仙游電站推力瓦采用雙油室結(jié)構(gòu)設(shè)計,理論上兩個油室油膜壓力相等,實際上由于加工精度原因,兩個油室油膜壓力不能完全一致,從而造成推力瓦在兩個不一致的油膜壓力作用下形成 “蹺蹺板”。2號機推力瓦磨損拉傷部位在徑向外側(cè),說明外側(cè)油室壓力低于內(nèi)側(cè)油室壓力,推力瓦徑向外側(cè)油膜厚度不足,與鏡板產(chǎn)生局部磨損拉傷,長期積累形成鎢金堆積。

        圖3 高壓油頂起階段油膜厚度及壓力分布

        推力高壓油裝置是確保機組推力軸承低轉(zhuǎn)速時形成穩(wěn)定油膜的重要設(shè)備,其油源取自推力油槽,經(jīng)過推力高壓油泵注入推力瓦與鏡板之間形成高壓油膜。針對機組存在停機過程中推力高壓注油泵運行存在異響、壓力波動、油管流量不穩(wěn)定等問題,仙游電站運維人員排除了多種可能性,最終發(fā)現(xiàn)原因是由于推力外循環(huán)吸油環(huán)管布置在油面以上,吸油環(huán)管密封不嚴(yán),推外泵啟動冷卻油循環(huán)時將空氣吸入透平油中形成氣泡,如圖4所示,推力高壓主油泵油源取自推力油槽,從而導(dǎo)致高壓注油泵運行異響、壓力波動及流量不足。

        圖4 機組注油管路和運行停機后推力油槽氣泡

        3 改進措施

        推力外循環(huán)吸油環(huán)管位于油槽內(nèi)部,整圈環(huán)管由八段DN200不銹鋼管組成,環(huán)管位于油面以上,每段不銹鋼管長1432.2mm,不銹鋼管之間采用抱箍連接,抱箍內(nèi)壁為橡膠墊,用于密封不銹鋼之間的縫隙。八段不銹鋼管安裝時逐段對齊用抱箍連接抱緊,由于不銹鋼管加工制造和安裝偏差,其他對接點對齊后,最后一個對接點很難對齊,且錯位較大,這樣抱箍即使抱緊,也很難保證不漏氣。仙游電站對機組推力外循環(huán)吸油環(huán)管進行截斷封堵改造,如圖5(b)所示,降低環(huán)管錯位的可能,提升調(diào)整的便易性,嚴(yán)把工藝驗收關(guān)杜絕推力外循環(huán)吸油環(huán)管進氣風(fēng)險。

        推力高壓油裝置包括2臺高壓油泵、油泵吸油過濾器、油泵出口單向閥、溢流閥、油泵出口過濾器、壓力開關(guān)及壓力表等。每次開機時高壓油裝置的直流泵首先啟動,延時25s后交流泵啟動,推力軸承油壓正常建立(建壓正常后停直流泵)。在機組停機過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降至90%額定轉(zhuǎn)速時,啟動交流高壓注油泵,停機至靜止穩(wěn)態(tài)后,高壓油裝置退出。交、直流泵互為備用,在運行過程中一臺泵故障時,可以切換到另一臺泵。仙游電站新增一路推力高壓主油泵取油管路,如圖6所示,取油點位于推外過濾器后的管路的背壓區(qū),管路中的油流經(jīng)冷卻器、過濾器自動排氣,且在背壓區(qū)取油,進一步降低油中氣泡含量。

        經(jīng)過進一步處理,仙游電站全廠4臺機推力高壓注油泵運行異響、壓力、流量波動等問題得到了解決,高壓注油裝置運行狀態(tài)良好,出口壓力平穩(wěn),推力瓦磨損拉傷問題得到根本上的解決。

        4 結(jié)論

        總體來說,初期分析認為推力瓦局部不能形成油膜,在低轉(zhuǎn)速下造成瓦表面磨損拉傷,長期反復(fù)形成鎢金堆積,該觀點是正確的,并采用加大推力高壓注油泵流量、增厚推力油膜的方法也能解決推力瓦磨損拉傷問題。但造成仙游電站2號機推力瓦磨損拉傷的根本原因是推力外循環(huán)吸油環(huán)管吸入空氣混入透平油中,油氣混合物進入推力高壓注油泵,油泵運行壓力波動、油管流量不穩(wěn)定,使推力瓦局部不能形成油膜,在低轉(zhuǎn)速下造成瓦表面磨損拉傷。此外,推力瓦采用雙油室結(jié)構(gòu)設(shè)計,容易形成 “蹺蹺板”,不是推力瓦徑向內(nèi)側(cè)磨損就是外側(cè)磨損,仙游電站3號、4號機推力瓦磨損拉傷位于徑向內(nèi)側(cè)。

        從仙游電站運行經(jīng)驗看,推力油槽透平油混入大量空氣形成氣泡危害較大,不僅會造成推力瓦磨損拉傷問題,還可能導(dǎo)致?lián)p壞導(dǎo)軸承、產(chǎn)生油污、影響電氣設(shè)備絕緣、降低二次元件可靠性、油泵運行振動大等諸多問題。如今正值抽水蓄能行業(yè)高速發(fā)展時期,建議各抽蓄電站從設(shè)計抓起,改進推力冷卻循環(huán)結(jié)構(gòu),在源頭上避免推力冷卻循環(huán)系統(tǒng)進氣的風(fēng)險;同時加強設(shè)備安裝檢修質(zhì)量管理,確保設(shè)備管路接頭緊固、密封可靠。盡可能地降低推力油槽氣泡含量,從而減少相關(guān)設(shè)備問題的發(fā)生,確保機組設(shè)備長期安全穩(wěn)定運行。

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