王平飛
(云南云天化紅磷化工有限公司 云南開遠(yuǎn) 661699)
270 kt/a磷酸銨裝置于1993年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)產(chǎn)能為120 kt/a。經(jīng)過一系列的技改、工藝指標(biāo)的優(yōu)化,到2011年底,裝置產(chǎn)能已提升至270 kt/a。裝置產(chǎn)能擴(kuò)大后,造粒機(jī)在運(yùn)行中出現(xiàn)出大塊料多、顆粒外觀不光滑等問題。為了改善造粒機(jī)出料工況,降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高磷酸銨產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,決定對(duì)該磷酸銨裝置的造粒機(jī)內(nèi)部件作進(jìn)一步優(yōu)化改造。
造粒機(jī)內(nèi)部件由大梁、氨支架、氨化管、管式反應(yīng)器噴管(簡(jiǎn)稱PR管)、預(yù)中和反應(yīng)器噴管(簡(jiǎn)稱PN管)、橡膠板、筒體等核心部分組成。
造粒機(jī)的大梁(Ф 325 mm×12 mm不銹鋼管)主要用來(lái)支撐內(nèi)部氨化管、PR管及PN管,安裝在造粒機(jī)內(nèi)右上方。管式反應(yīng)器安裝在造粒機(jī)內(nèi)左上方(從造粒機(jī)出料端看),距大梁位置較遠(yuǎn),管式反應(yīng)器未能受到大梁的保護(hù)。在生產(chǎn)過程中有部分物料掉落至大梁的上表面,堆積、變硬、變大,當(dāng)大梁上脫落的大塊物料在造粒機(jī)內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),與造粒機(jī)筒體上的膠板形成剪切力,使得管式反應(yīng)器槽口段、氨支架擠壓變形,膠板損壞,不僅影響磷酸銨產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,而且增大了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
改造內(nèi)容:①將造粒機(jī)大梁整體往左上方移位500 mm,見圖1;②在大梁上安裝掛皮以防結(jié)料,掛皮采用造粒機(jī)內(nèi)更換下來(lái)的舊膠板,制作壓板和螺栓將掛皮固定在大梁上,見圖2。
改造效果:改造后,PR管能得到大梁的保護(hù);大梁上安裝掛皮后,物料無(wú)法在大梁上堆積,改善了造粒機(jī)出料工況,解決了管式反應(yīng)器擠壓變形的問題。
PR管槽口至滾動(dòng)料層距離較短,約為150 mm,PR管噴出的料漿霧化效果差,造粒機(jī)出口大塊料較多。為了減少大塊料的產(chǎn)生,基本上采取提高PR管氨酸比的方式進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致造粒機(jī)氨逸出量較大,造成造粒洗滌器、干燥洗滌器中和度超標(biāo)。
改造內(nèi)容:①將單槽口PR管改為雙槽口PR管,并增加1根文丘里短管來(lái)強(qiáng)化管式反應(yīng)器內(nèi)的混合效果,見圖3;②將管式反應(yīng)器槽口段往造粒機(jī)右邊(從頭部看)平移700 mm左右,以增大PR管槽口至料層的距離;③氨支架及氨化管重新固定位置,使管式反應(yīng)器槽口噴出的料漿能均勻涂布在造粒機(jī)料床上,再進(jìn)行二次氨化反應(yīng),改善磷酸銨產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,見圖4。
改造效果:改造后,延長(zhǎng)了PR管至料床的距離,噴漿面積增大,噴出的料漿霧化效果好,可以更加均勻地涂布在料床上,造粒機(jī)出口大塊料已消除;減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度;洗滌系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到控制要求,磷酸銨產(chǎn)品顆粒光滑圓潤(rùn)。
造粒機(jī)的氨化支架由3個(gè)犁頭支架組成。隨著裝置產(chǎn)能不斷提高,生產(chǎn)負(fù)荷過高,造粒機(jī)大梁和氨支架容易結(jié)料,在生產(chǎn)過程中結(jié)料脫落后,造粒機(jī)內(nèi)氨支架受擠壓而變形扭曲,導(dǎo)致造粒機(jī)氨損失較大。
改造內(nèi)容:對(duì)造粒機(jī)氨支架改型,見圖5。
改造效果:改型后,氨支架能有效避開大料的運(yùn)動(dòng)軌跡,氨支架未出現(xiàn)擠壓變形扭曲的現(xiàn)象,保證了氨化效果,延長(zhǎng)了造粒機(jī)的運(yùn)行周期,提高了運(yùn)行效率。
完好的造粒機(jī)膠板是保證物料在造粒機(jī)內(nèi)滾動(dòng)成型和顆粒穩(wěn)定均勻長(zhǎng)大的關(guān)鍵。由于管式反應(yīng)器料漿溫度高,大部分噴灑在造粒機(jī)料層上,少部分料漿飛濺至造粒機(jī)內(nèi)的膠板上,造成膠板出現(xiàn)孔洞,而孔洞處形成局部積料,無(wú)法發(fā)揮膠板應(yīng)有的作用,導(dǎo)致造粒機(jī)物料滾動(dòng)效果差。
改造內(nèi)容:選擇耐高溫材質(zhì)的膠板,并每月定期更換使用壽命到期和損壞的膠板。
改造效果:造粒機(jī)膠板時(shí)刻保持完好狀態(tài),確保物料滾動(dòng)效果良好。
磷酸銨生產(chǎn)工藝分為管式反應(yīng)器噴漿工藝(簡(jiǎn)稱PR工藝)、預(yù)中和噴漿工藝(簡(jiǎn)稱PN工藝)、管式反應(yīng)器噴漿+預(yù)中和噴漿混合工藝(簡(jiǎn)稱PR+PN混合工藝),不同生產(chǎn)工藝對(duì)產(chǎn)品顆粒外表面的影響很大。PR工藝因停留時(shí)間過短,其生成的料漿干燥速率很大,在造粒機(jī)內(nèi)與其他物料快速結(jié)合成球,經(jīng)常出現(xiàn)顆粒與顆粒黏結(jié)在一起的情況。PN工藝的料漿含濕量較高,在噴灑時(shí)均勻涂布到物料表面,通過一段時(shí)間的不斷干燥,物料表面可塑性較強(qiáng),經(jīng)摩擦滾動(dòng)后顯得圓整光滑。
云南云天化紅磷化工有限公司采用PR+PN混合工藝,生產(chǎn)中視產(chǎn)品水分含量的變化,適當(dāng)調(diào)整管式反應(yīng)器與預(yù)中和噴漿的比例,生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品外觀質(zhì)量較好。在磷酸質(zhì)量發(fā)生變化或者氣氨用量不足時(shí),只能降低預(yù)中和的噴漿量,當(dāng)噴漿量低于2 m3/h時(shí),PN噴嘴霧化效果非常差,出現(xiàn)噴漿不均勻現(xiàn)象,物料時(shí)干時(shí)潮,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
改造內(nèi)容:①將PN噴嘴孔徑由Ф 17 mm改成Ф 15 mm,見圖6;②調(diào)整PN噴嘴角度(約35°)對(duì)準(zhǔn)物料最厚處。
改造效果:改造后,預(yù)中和噴漿量低于2 m3/h時(shí),噴嘴霧化效果能滿足要求,解決了因噴漿不均勻?qū)е碌奈锪蠒r(shí)干時(shí)潮的問題。
通過對(duì)磷酸銨裝置造粒機(jī)內(nèi)部件實(shí)施改造,造粒工況得到較大改善,2019年產(chǎn)量突破300 kt,產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格率由95%提升至100%。