張丹丹
(遼寧博創(chuàng)環(huán)保技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110179)
水中氟離子含量過(guò)高會(huì)對(duì)人體造成嚴(yán)重的危害,發(fā)生中毒現(xiàn)象,如惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛,嚴(yán)重甚至破壞人體正常代謝,發(fā)生骨質(zhì)硬化,對(duì)心肌、骨骼肌均有損害[1],因此國(guó)家工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氟離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有明確的規(guī)定,不能超過(guò)10 mg·L-1。
某鋼廠(chǎng)現(xiàn)有的連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)排水中含有大量的氟離子,質(zhì)量分?jǐn)?shù)在250 mg·L-1左右,為滿(mǎn)足下游污水處理廠(chǎng)的接收要求,計(jì)劃建設(shè)一套處理能力為50 m3·h-1含氟廢水處理設(shè)施,處理后確保廢水中的氟離子質(zhì)量濃度從 250 mg·L-1降至 10 mg·L-1以下。
高質(zhì)量濃度含氟廢水一般所采用的處理方法為鈣鹽沉淀法,即向廢水中投放石灰,使氟離子與鈣離子發(fā)生反應(yīng)繼而生成氟化鈣沉淀進(jìn)行去除,此方法簡(jiǎn)單,處理方便,但是處理后的廢水很難達(dá)到排放要求,同時(shí)泥渣沉降緩慢且脫水困難,因此在實(shí)際應(yīng)用中效果不理想[2]。
鑒于以上原因,本項(xiàng)目為保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),在實(shí)施前即結(jié)合了大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并參考了同行業(yè)的工程經(jīng)驗(yàn),順利通過(guò)中試后應(yīng)用于工程實(shí)踐,總結(jié)出一套針對(duì)高質(zhì)量濃度含氟廢水的處理工藝,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程圖
本系統(tǒng)利用氟離子的化學(xué)反應(yīng)特性和氟化鈣的沉降特點(diǎn)應(yīng)用了“鈣法沉淀+高效除氟系統(tǒng)+深度除氟系統(tǒng)”的組合工藝[3-4],較好地解決了高質(zhì)量濃度氟離子的去除難題,從而達(dá)到工業(yè)廢水氟離子的排放標(biāo)準(zhǔn)。具體措施如下:
1)廢水通過(guò)提升泵從原系統(tǒng)內(nèi)按50 m3·h-1流量打入調(diào)節(jié)池內(nèi),泵出口設(shè)有流量計(jì),便于流量的計(jì)量,在調(diào)節(jié)池內(nèi),經(jīng)過(guò)6 h均質(zhì)均量后,由調(diào)節(jié)池提升泵提升進(jìn)入第一階段反應(yīng)池內(nèi),進(jìn)行除氟反應(yīng)。
2)第一階段反應(yīng)采用鈣法沉淀原理,利用熟石灰同氟離子發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)[5],生成難溶于水的氟化鈣沉淀,可有效去除氟離子80%以上,同時(shí)生成一定量的沉淀物絮凝所需的晶種,為下一階段絮凝反應(yīng)及固液分離打下了良好的基礎(chǔ)。
3)向反應(yīng)池投加絮凝劑PAC和助凝劑PAM[6],通過(guò)其自身的吸附架橋作用和前段所形成晶種的聚合作用,促使溶液中氟化鈣沉淀形成顆粒較大的絮凝體,以達(dá)到提高沉降速度的目的。
4)反應(yīng)后進(jìn)入絮凝沉淀區(qū),沉淀池內(nèi)設(shè)置刮泥裝置,前段產(chǎn)生的污泥在此進(jìn)行沉淀,泥斗內(nèi)的污泥一部分回流至反應(yīng)池前端繼續(xù)參與反應(yīng),一部分通過(guò)泵提升至脫水系統(tǒng)。
5)第一階段由于石灰乳的溶解度有限,導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)所需的鈣離子不足,因此第一階段反應(yīng)氟離子的去除不徹底,尚不能達(dá)到指標(biāo)排放要求,因此進(jìn)入第二反應(yīng)階段,高效除氟段,在本階段反應(yīng)中通過(guò)自動(dòng)加藥裝置向反應(yīng)池內(nèi)投加高效除氟劑,除氟劑中的有效組分具有高正電荷密度、中聚合度等特點(diǎn),其羥基位點(diǎn)可與廢水中的氟離子快速絡(luò)合形成穩(wěn)定的配合物,同時(shí)因正電荷密度較低,加速配合物聚集沉淀,實(shí)現(xiàn)游離態(tài)氟向顆粒態(tài)氟的轉(zhuǎn)化。
6)由于第一階段石灰的投加,廢水溶液呈堿性,pH值大約在12左右,因此需投加酸進(jìn)行pH值調(diào)節(jié)[7],本項(xiàng)目采用的是硫酸進(jìn)行調(diào)節(jié),加酸后,pH調(diào)節(jié)至 9左右,再向反應(yīng)池內(nèi)加入一定量的助凝劑PAM,經(jīng)過(guò)高分子絮凝劑搭橋、捕捉作用,可快速達(dá)到泥水分離、廢水除氟的目的,此階段反應(yīng)充分徹底。
7)廢水第二階段加藥反應(yīng)后進(jìn)入高密度沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離,高密度沉淀池是集良好的機(jī)械混合、絮凝、快速澄清功能為一體的高效分離設(shè)施,高密度沉淀池的特點(diǎn)包括:表面負(fù)荷高、占地面積?。慌拍酀舛雀?、出水懸浮物含量低;特制的斜管沉淀設(shè)施加速污泥沉降,特制的刮泥系統(tǒng)進(jìn)行高效除泥;污泥回流泵將部分未反應(yīng)完全的藥劑回流到前端,充分利用污泥中未參加反應(yīng)的藥劑繼續(xù)參與反應(yīng),因此藥劑的投加量可節(jié)省10%~30%左右。
8)廢水經(jīng)提升區(qū)進(jìn)入到第三階段,即深度除氟階段,該階段先經(jīng)過(guò)濾系統(tǒng)對(duì)廢水中的懸浮物 SS進(jìn)行有效的去除,以此避免影響后續(xù)階段的反應(yīng)效果,過(guò)濾系統(tǒng)采用PLC自動(dòng)控制,當(dāng)進(jìn)與出水壓差大于0.05 MPa時(shí),即啟動(dòng)自動(dòng)反洗功能,免去人工監(jiān)控及人工操作的麻煩,反洗產(chǎn)生的廢水回流至調(diào)節(jié)池。
9)由于前端系統(tǒng)有效運(yùn)行,廢水至此進(jìn)入低質(zhì)量濃度處理工藝,氟離子通過(guò)與改性除氟濾料進(jìn)行深度離子交換反應(yīng)[8],氟離子吸附在比表面積較大的濾料上,進(jìn)一步降低廢水中的氟離子質(zhì)量濃度[9],經(jīng)過(guò)此階段處理后的廢水確保出水的氟離子質(zhì)量濃度穩(wěn)定在10 mg·L-1以下,達(dá)到廢水排放要求。
隨著除氟濾料所吸附氟離子的不斷增加,濾料的截污能力不斷下降,廢水中的氟離子質(zhì)量濃度逐漸接近臨界值,此時(shí)除氟單元進(jìn)入再生狀態(tài),系統(tǒng)啟動(dòng)自動(dòng)反洗再生裝置,再生產(chǎn)生的廢水回流至調(diào)節(jié)池。
10)系統(tǒng)產(chǎn)生污泥的階段分別為絮凝沉淀階段和高密沉淀階段,除去一部分回流至反應(yīng)池前端繼續(xù)參與反應(yīng)外[10],剩余污泥排入濃縮池后進(jìn)行重力沉降濃縮,濃縮后含水率從 99%降至 96%~97%,之后進(jìn)入污泥脫水機(jī)進(jìn)行處理,本項(xiàng)目采用離心脫水機(jī),可24 h連續(xù)運(yùn)行,且人工勞動(dòng)強(qiáng)度較小。脫水后的污泥外運(yùn)處置,污泥脫水機(jī)產(chǎn)生的廢液返回至調(diào)節(jié)池。
廢水按上述流程經(jīng)過(guò)各處理單元后,每個(gè)階段的去除率預(yù)測(cè)結(jié)果如表1所示,最終可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
表1 去除率效果預(yù)測(cè)
對(duì)主要用電設(shè)備及電力負(fù)荷進(jìn)行匯總,結(jié)果如表2所示。
表2 主要用電設(shè)備清單及電力負(fù)荷
系統(tǒng)總裝機(jī)功率為 172.29 kW,運(yùn)行功率為128.52 kW,運(yùn)行能耗約為 1637.72 (kW·h) ·d-1。電費(fèi)按每千瓦時(shí)0.8元計(jì),折合每噸水電費(fèi):
4.2.1 氫氧化鈣
待消耗氟離子量為 200 mg·L-1,氫氧化鈣質(zhì)量濃度經(jīng)計(jì)算為 800 mg·L-1,即 40 kg·h-1,配置成 10%質(zhì)量分?jǐn)?shù)氫氧化鈣溶液,按目前進(jìn)水量計(jì)算加藥流量為 400 L·h-1。
氫氧化鈣固體每噸單價(jià) 800元,加藥量800 mg·L-1,則氫氧化鈣加藥費(fèi)為每噸水0.64元。
4.2.2 PAC
根據(jù)工程實(shí)踐,PAC投加量為500 mg·L-1,即為10 kg·h-1,配置成10%質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液;PAC溶液投加量為 250 L·h-1,單價(jià)每噸 2 000元,加藥量500 mg·L-1,則PAC加藥費(fèi)每噸水1.0元。
4.2.3 PAM
根據(jù)工程實(shí)踐,PAM投加量為5 mg·L-1,即為0.25 kg·h-1,配置成0.1%質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液;PAM溶液投加量為 250 L·h-1,單價(jià)每噸 12 000元,加藥量5 mg·L-1,則PAM加藥費(fèi)為每噸水0.06元。
4.2.4 除氟劑
根據(jù)工程實(shí)踐,除氟劑投加量為 200 mg·L-1,即10 kg·h-1。配置成30%質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液,按目前進(jìn)水量算加藥流量為 40 L·h-1,除氟劑固體單價(jià)每噸3 000元,加藥量200 mg·L-1,則氯化鈣加藥費(fèi)為每噸水0.6元。
4.2.5 硫酸
根據(jù)堿性藥劑投加量計(jì)算,廢水pH回調(diào)成本預(yù)計(jì)為每噸水0.15元。
4.2.6 藥劑費(fèi)合計(jì)
折合每噸水藥劑費(fèi):
本系統(tǒng)運(yùn)行人員按6人計(jì)算(3班2倒),折合每噸水人工費(fèi)E3為0.67元。
上述費(fèi)用核算總運(yùn)行費(fèi)用:
隨著環(huán)境承載力的降低,國(guó)家對(duì)氟化物的排放監(jiān)控越來(lái)越嚴(yán)格,對(duì)于現(xiàn)有單一的除氟技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)對(duì)于高質(zhì)量濃度含氟廢水≤10 mg·L-1以下的排放標(biāo)準(zhǔn),另一方面,目前的技術(shù)前期投資成本及后續(xù)的運(yùn)行成本很高,一般企業(yè)很難承受,在此基礎(chǔ)上,上述針對(duì)高質(zhì)量濃度含氟廢水的處理工藝較好結(jié)合了多級(jí)處理手段,并通過(guò)工程實(shí)踐檢驗(yàn)在廢水達(dá)標(biāo)的前提下,減少了前期的投資及后期的運(yùn)行成本。