曹迎軍
(內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司, 內(nèi)蒙古 赤峰 025350)
機(jī)械加速澄清池是集混合、 反應(yīng)以及分離過程于一體的水處理構(gòu)筑物, 具有單位面積產(chǎn)水量大,處理效率高的優(yōu)點(diǎn), 但其操作控制較為復(fù)雜, 出水水質(zhì)不穩(wěn)定, 能耗較高, 實(shí)際運(yùn)行過程存在問題較多。 某項(xiàng)目采用機(jī)械加速澄清池+變孔隙濾池作為膜濃縮系統(tǒng)的預(yù)處理工藝, 對混合高鹽有機(jī)廢水進(jìn)行軟化除濁處理, 滿足后續(xù)超濾裝置進(jìn)水要求。 對于膜處理裝置而言, 其預(yù)處理系統(tǒng)的運(yùn)行效果至關(guān)重要, 是影響膜裝置處理能力和運(yùn)行周期的重要因素, 也是影響膜元件使用壽命的間接因素。
本系統(tǒng)來水主要包括中水回用反滲透濃水、 濁循環(huán)水排污水以及預(yù)處理脫泥機(jī)濾液, 設(shè)計(jì)處理能力為300 m3/h, 綜合廢水具有高含鹽、 高有機(jī)物、高濁度、 低硬度的特點(diǎn), 水質(zhì)成分較為復(fù)雜。 該系統(tǒng)對廢水進(jìn)行逐級濃縮減量化處理, 產(chǎn)水根據(jù)水質(zhì)分級回用, 最終濃水利用多效蒸發(fā)實(shí)現(xiàn)零排放處理。 預(yù)處理采用“機(jī)械加速澄清池+變孔隙濾池”工藝, 工藝流程見圖1 所示。 其中機(jī)械加速澄清池設(shè)計(jì)2 座, 單座設(shè)計(jì)流量為200 m3/h, 規(guī)格為φ12.4 m×5.5 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 池壁防腐; 提升攪拌機(jī)直徑為2 m, 功率為3 kW, 攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速變頻控制; 刮泥機(jī)功率為0.75 kW(水下部分采用不銹鋼材質(zhì)); 設(shè)有碳酸鈉、 氫氧化鈉、 鹽酸、 PAC 和PAM加藥系統(tǒng)及各區(qū)取樣管線; 排泥根據(jù)實(shí)際情況控制。
圖1 預(yù)處理工藝流程Fig. 1 Process flow of pretreatment
機(jī)械加速澄清池工作原理如下: 廢水進(jìn)入機(jī)械加速澄清池內(nèi), 首先投加碳酸鈉和氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 值至10.2 左右, 利于原水中硬度的去除, 同時(shí)投加混凝劑。 原水在池中由下向上流動(dòng), 原水中的懸浮顆粒與混凝劑作用形成微小絮凝體, 然后在第一絮凝室和第二絮凝室內(nèi)與高濃度的回流泥渣相接觸, 吸附在泥渣顆粒表面而被迅速除去, 澄清廢水。 為了充分發(fā)揮泥渣接觸絮凝作用, 該裝置利用機(jī)械力提升泥渣在池內(nèi)循環(huán)流動(dòng), 使大量泥渣回流, 增加顆粒間的相互碰撞聚結(jié)幾率, 聚結(jié)成大而重的絮凝體在分離室內(nèi)進(jìn)行泥水分離, 經(jīng)過分離后的清水上升, 經(jīng)集水槽流出, 沉下的泥渣部分再回流與加藥原水發(fā)生機(jī)械混合反應(yīng), 部分則經(jīng)濃縮后定期排放。 出水口設(shè)置了酸投加裝置, 將出水pH值調(diào)節(jié)至7.3 左右。
機(jī)械加速澄清池進(jìn)水要求濁度小于20 NTU,TDS 質(zhì)量濃度小于6 500 mg/L, COD 質(zhì)量濃度小于300 mg/L, 出水要求濁度小于10 NTU, 鈣離子質(zhì)量濃度小于70 mg/L, 鎂離子質(zhì)量濃度小于20 mg/L, 以滿足后續(xù)超濾裝置進(jìn)水要求。 機(jī)械加速澄清池設(shè)計(jì)與實(shí)際進(jìn)出水指標(biāo)見表1, 其中出水COD 指標(biāo)由于受出水高濁度影響, 實(shí)際指標(biāo)很高。
表1 機(jī)械加速澄清池進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Influent and effluent water quality of mechanically accelerated clarification tank
本系統(tǒng)于2013 年投運(yùn)以來, 預(yù)處理出水濁度、COD 長期超標(biāo), 且含有大量懸浮物, 導(dǎo)致后續(xù)超濾裝置無法正常運(yùn)行, 嚴(yán)重制約該裝置的處理負(fù)荷和膜系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1], 具體存在問題如下:
(1) 進(jìn)水含有大量的難降解有機(jī)物, 進(jìn)水濁度、 COD 指標(biāo)均較高, 導(dǎo)致后續(xù)超濾裝置污堵較快, 進(jìn)水壓力較高, 嚴(yán)重制約處理負(fù)荷。
(2) 由于部分進(jìn)水指標(biāo)不滿足設(shè)計(jì)要求, 機(jī)械加速澄清池處理水量達(dá)不到設(shè)計(jì)水量, 僅為設(shè)計(jì)水量的60%~70%。
(3) 機(jī)械加速澄清池排泥量大, 脫泥系統(tǒng)滿足不了生產(chǎn)運(yùn)行, 導(dǎo)致排泥不暢, 系統(tǒng)惡性循環(huán), 出水指標(biāo)進(jìn)一步惡化。
(4) 進(jìn)水堿度很高, 鈣鎂離子濃度較低, 按照原設(shè)計(jì)軟化除濁方案運(yùn)行, 導(dǎo)致酸、 堿耗量很高,運(yùn)行成本大幅增加。
對現(xiàn)有機(jī)械加速澄清池進(jìn)行改造, 在清水區(qū)增加蜂窩斜管填料, 增大沉淀面積, 提高沉淀效果,避免清水區(qū)短流, 不僅可以降低出水濁度, 使出水水質(zhì)穩(wěn)定, 有利于后續(xù)超濾膜裝置的運(yùn)行, 而且可以在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低藥劑投加量[2-4]。 原設(shè)計(jì)機(jī)械加速澄清池為圓形, 分離室外徑為12.400 m, 分離室內(nèi)徑為2.673 m, 需要增加蜂窩斜管填料面積約為230 m2(每個(gè)池子約115 m2), 的蜂窩斜管, 填料規(guī)格: 垂直高度為1.0 m, 傾角為60°,材料厚度為1.0 mm, 蜂窩斜管內(nèi)切圓直徑為50 mm。 預(yù)計(jì)投資費(fèi)用約25 萬元, 包括支架材料費(fèi)用和斜管填料費(fèi)用。 改造后機(jī)械加速澄清池結(jié)構(gòu)示意見圖2。
圖2 改造后機(jī)械加速澄清池結(jié)構(gòu)示意Fig. 2 Structure of mechanically accerated clarifier after reconstruction
(1) 本系統(tǒng)實(shí)際來水中鈣、 鎂離子濃度低, 且堿度高, 預(yù)處理進(jìn)行軟化時(shí)消耗大量的酸堿, 硬度去除效果較差。 通過對進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)、 藥劑實(shí)際消耗情況、 后續(xù)膜裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析后, 做出優(yōu)化調(diào)整, 不在此裝置去除堿度和硬度,僅考慮降低濁度和去除有機(jī)物, 最終在蒸發(fā)裝置對堿度和硬度進(jìn)行控制和脫除。 因此, 取消投加碳酸鈉、 酸、 堿, 以降低藥劑消耗, 減少污泥產(chǎn)生量, 確保機(jī)械加速澄清池及時(shí)有效排泥, 降低裝置運(yùn)行成本[5]。
(2) 通過對來水進(jìn)行燒杯試驗(yàn), 重新確定PAC、 PAM 最佳投加量, PAC 投加量由80 mg/L 降至48 mg/L, PAM 投加量由5 mg/L 降至2 mg/L,在保證出水達(dá)標(biāo)的前提下, 不僅減少了藥劑消耗,而且有效緩解了過量投加藥劑對膜系統(tǒng)的影響。
原設(shè)計(jì)PAC 投加在進(jìn)水管的管道混合器上,PAM 在第二絮凝室底部, 通過隔膜式計(jì)量泵投加。實(shí)際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn), 無法有效判斷加藥量, 也無法有效監(jiān)管加藥量是否滿足要求等, 只能通過沖程控制, 且藥劑混合情況不好, 受處理水量影響較大。 通過對加藥點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化, 將PAC 加藥點(diǎn)改至各池配水渠入口處, 利用水流湍流和后續(xù)管道混合器提高混合效果, 巡檢可以直觀判斷出藥情況; 對PAM 加藥管線增加旁路導(dǎo)淋和聚乙烯白管短節(jié),便于檢查出藥情況和加藥量[6-7]。
結(jié)合混凝原理和機(jī)械加速澄清池沉降比進(jìn)行控制優(yōu)化[8-9], 具體情況如下:
(1) 每4 h 對第一絮凝室和泥水分離室下部進(jìn)行取樣分析, 檢測SV30, 觀察礬花情況和沉降過程, 進(jìn)而判斷絮凝效果和沉淀效果, 指導(dǎo)排泥和加藥調(diào)整。
(2) 每2 h 取樣觀察出水情況, 檢查加藥系統(tǒng)出藥情況。 以便及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整, 確保出水指標(biāo)穩(wěn)定。
(3) 按照底部泥斗設(shè)計(jì)容積控制底部排泥時(shí)間間隔不超過4 h, 排泥量結(jié)合第一絮凝室SV30指標(biāo)進(jìn)行排泥, 確保SV30低于30%。
(4) 側(cè)部排泥要求SV30在5%~15%之間。 泥水分離區(qū)SV30>15%時(shí), 側(cè)排排泥, 降低提升攪拌機(jī)運(yùn)行頻率; 泥水分離區(qū)SV30小于5%時(shí), 加大提升攪拌機(jī)運(yùn)行頻率, 增加泥渣循環(huán)量。
通過技術(shù)改造和優(yōu)化運(yùn)行, 不僅機(jī)械加速澄清池處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)要求, 且出水指標(biāo)明顯改善(見表2), 超濾進(jìn)水濁度降至5 NTU 以內(nèi), 后續(xù)膜裝置的污堵情況大幅減緩, 裝置處理負(fù)荷提升46%, 超濾清洗周期從原來的2 ~3 d 增加至7 ~10 d, 反滲透清洗周期延長至10 ~15 d, 預(yù)處理排泥量大幅減少, 裝置污泥外運(yùn)量減少60% 以上, 有效確保了濃水的處理, 為整個(gè)系統(tǒng)的水平衡、 鹽平衡奠定基礎(chǔ), 也為廢水處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)近零排放提供有效保障。
表2 優(yōu)化前后出水水質(zhì)Tab. 2 Effluent water quality before and after optimization
優(yōu)化改造前機(jī)械加速澄清池藥劑消耗為0.543 8元/t[水], 通過改造增加斜管和優(yōu)化運(yùn)行后藥劑消耗為0.128 2 元/t[水], 藥劑消耗降低0.415 6 元/t[水], 每年節(jié)約藥劑費(fèi)用約100 萬元。
本項(xiàng)目機(jī)械加速澄清池通過增設(shè)斜管填料、 調(diào)整加藥點(diǎn)位置和加藥量、 調(diào)整運(yùn)行控制方式, 廢水處理效果得到明顯提高, 運(yùn)行成本大幅降低, 解決了長期出水濁度高、藥耗高、 泥量大等問題, 達(dá)到了預(yù)期目標(biāo), 為后續(xù)膜處理裝置的安全、 穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。 機(jī)械加速澄清池的運(yùn)行更應(yīng)注重日常維護(hù)和監(jiān)測, 及時(shí)采取合理應(yīng)對措施,是確保其安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要環(huán)節(jié), 本項(xiàng)目中所采用的優(yōu)化和控制方法具有很好的推廣應(yīng)用價(jià)值。