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        斜管沉淀池處理轉(zhuǎn)爐除塵水斜管內(nèi)積泥原因分析及對(duì)策

        2015-12-22 06:21:08馬儉學(xué)馬立儉和安東
        河南冶金 2015年2期
        關(guān)鍵詞:渣漿泵斜管管孔

        馬儉學(xué) 馬立儉 和安東

        (安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        安陽(yáng)某煉鋼廠3 座轉(zhuǎn)爐除塵用水為循環(huán)使用,采用2 座(12 格)蜂窩式正六邊形斜管沉淀池進(jìn)行水處理,斜管沉淀池設(shè)計(jì)處理能力為800 m3/h。由于斜管沉淀池斜管中積泥頻繁,為保證出水SS 低于100 mg/L,每天需要4 名工人對(duì)3 ~4 格沉淀池斜管積泥疏通清理,合計(jì)清理積泥斜管約1600 個(gè)/天,工作量很大。同時(shí)由于沉淀池斜管積泥,導(dǎo)致沉淀池水處理效果降低。

        1 斜管積泥原因分析

        該廠單爐煉鋼很少,基本為3 座轉(zhuǎn)爐煉鋼,斜管沉淀池長(zhǎng)期進(jìn)水量穩(wěn)定在790 m3/h 左右??梢耘懦恋沓卦谶M(jìn)水量長(zhǎng)期偏少時(shí),斜管積泥厚度不夠、難下滑和變硬,進(jìn)水量突然增大后,斜管快速堵塞的情況。沉淀池配水區(qū)高度1.5 m,沿池長(zhǎng)方向縫隙隔條布水,每月對(duì)縫隙進(jìn)行清理,整個(gè)沉淀池布水比較均勻。為進(jìn)一步查找斜管積泥問(wèn)題,對(duì)斜管沉淀池排泥口出泥取樣測(cè)含水率,并對(duì)斜管沉淀池設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行了分析。

        1.1 沉淀池靠經(jīng)驗(yàn)排泥,容易排泥不均

        在12 格獨(dú)立沉淀池出泥口多次取樣和測(cè)含水率后,發(fā)現(xiàn)12 格沉淀池水樣差別很大,最大含水率為92%,最小含水率為73%。該除塵水處理工藝如圖1 所示。

        圖1 除塵水處理工藝

        12 格沉淀池利用12 臺(tái)渣漿泵將泥漿送往高位泥漿罐,該開/停泵工作由人工操作。由于沉淀池出泥口泥漿密度有差別,所以渣漿泵輸送較高密度泥漿時(shí)速度比較慢,反之則很快,所以工人一般通過(guò)觀察泥位指示牌下降速度快慢和沉淀池出水的濁度來(lái)判斷開幾號(hào)渣漿泵,開多長(zhǎng)時(shí)間。每次往泥漿罐輸泥要試多個(gè)渣漿泵,經(jīng)驗(yàn)豐富則開泵準(zhǔn)確率高。該沉淀池排泥的方法不但受經(jīng)驗(yàn)影響,而且操作繁瑣,容易疏漏,導(dǎo)致部分沉淀池泥漿不能及時(shí)排出,泥位上升至斜管下部,造成斜管積泥。

        1.2 斜管傾角偏小,不利于管內(nèi)沉泥下滑

        蜂窩式斜管沉淀池設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

        表1 蜂窩式斜管沉淀池設(shè)計(jì)參數(shù)

        從設(shè)計(jì)參數(shù)上看,斜管傾斜角度為50 °,而一般斜管沉淀池斜管設(shè)計(jì)傾角為45 ° ~60 °。如果在除塵工藝不改變,沉淀池進(jìn)水量穩(wěn)定,液面繼續(xù)保持以v 的速度上升時(shí),將斜管傾角由50 °增加到60 °后,斜管流速v1=v/sinθ 隨θ 增大而減小。首先,斜管傾角增大明顯有利于斜管沉淀顆粒的滑落;其次,斜管液體流速降低也有利于斜管中積泥下滑。但是增大斜管傾角的前提是保證沉淀池對(duì)除塵水中顆粒物的去除率,即出水SS 低于100 mg/L,增大斜管傾角是否可行,需要計(jì)算論證。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 采用自動(dòng)控制和人工調(diào)整向泥漿罐輸送泥漿

        12 格沉淀池渣漿泵每6 臺(tái)一組,利用PLC 編程,實(shí)現(xiàn)6 臺(tái)泥漿泵同時(shí)向高位泥漿罐(25 m3)輸泥,同時(shí)在泥漿罐泥位指示牌上設(shè)高低泥位感應(yīng)器,高、低泥位時(shí)渣漿泵自動(dòng)關(guān)閉或開啟。該自動(dòng)控制投入使用后,通過(guò)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)取樣分析,將部分泥漿含水率過(guò)低或過(guò)高的沉淀池單獨(dú)進(jìn)行調(diào)整,最終12格沉淀池泥漿含水率逐步調(diào)整到80 % ~85 %,每組渣漿泵運(yùn)行時(shí)間控制在4.5 min 左右。

        2.2 增大斜管傾角

        為保證顆粒物去除率,繪制斜管尺寸和速度矢量關(guān)系圖如圖2 所示。

        圖2 斜管尺寸和速度矢量關(guān)系

        從圖2 可以看出,可以通過(guò)速度矢量反推計(jì)算滿足顆粒物去除率,即改變斜管長(zhǎng)度 和斜管孔d 的大小(或b),使顆粒物固有沉降速度μ0不變,從而保證了顆粒物在原設(shè)計(jì)t0的時(shí)間內(nèi)均能得到沉降,推導(dǎo)過(guò)程如下:

        (1)采用正多邊形斜管特性參數(shù)計(jì)算公式,可求得μ0:

        式中:S—正多變型特性參數(shù);

        μ0—顆粒物固有沉降速度,mm/s;

        V1—斜管水流速度,mm/s;

        l—斜管長(zhǎng)度,mm;

        b—斜管孔斜邊距,mm;

        d—斜管孔邊距,mm;

        θ—斜管傾角,°。

        將v1=v/sinθ 帶入①式,可將①式轉(zhuǎn)化為:

        (2)由②式可以看出,液面上升速度v 為定值,θ 為已知量,變量為斜管長(zhǎng)度 和斜管孔的大小(d 或b),取比例系數(shù)k,θ 由θ1變?yōu)棣?后,利用分式等效關(guān)系可得:

        將③式帶入④式,斜管l2長(zhǎng)為:

        (3)設(shè)定斜管孔d2= d1=50 mm,θ2=60 °,則b2=d2/sinθ2=57.74 mm,將b1和b2代入③式得k=1.126;

        將k、11(表1)、θ1和θ2代入⑤式求得l2=2036 mm。

        由于斜管流速v2< v1,所以雷諾數(shù)Re =vd/ υ減小,斜管內(nèi)仍然為層流。清水區(qū)高度h2=1300 -(2036 -1800)=1064 mm >1000 mm,沿該廠沉淀池長(zhǎng)方向的鋼制布水區(qū)加高250 mm。將斜管傾角改為60 °后,單格沉淀池寬邊鋼支撐面角度調(diào)整為60 °,間隙用斜管補(bǔ)充。斜管傾角增大后,沉淀池各參數(shù)見表2。

        表2 改造后新蜂窩式斜管沉淀池設(shè)計(jì)參數(shù)

        通過(guò)以上計(jì)算論證,該沉淀池增大斜管傾角可行。

        3 改造效果

        3.1 自動(dòng)控制和人工調(diào)整結(jié)合排泥降低沉淀池排泥不均衡

        改造后,12 格沉淀池泥漿含水率基本穩(wěn)定在80% ~85%,渣漿泵調(diào)整次數(shù)逐步減少到1 ~2 次/周,沉淀池斜管清理積泥由3 ~4 格/天減少到2 ~3格/天,改造后效果明顯。

        3.2 增大斜管傾角斜管內(nèi)積泥明顯減少

        在該廠斜管更新時(shí),進(jìn)行了斜管傾角增大改造。斜管傾角改造后,沉淀池斜管積泥清理周期再次縮短,由自動(dòng)控制輸泥改造后2 ~3 格/每天減少至3 ~4 格/周。由于斜管積泥得到明顯改善,沉淀池水處理效果也有所提高,沉淀池出水SS 由改造前80 mg/L ~98 mg/L 降低到45 mg/L ~75 mg/L。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        在借鑒該廠自動(dòng)控制和人工調(diào)整向泥漿罐輸送泥漿時(shí),如發(fā)現(xiàn)人工調(diào)整次數(shù)比較多,需要注意檢查各格沉淀池進(jìn)水量和布水是否均勻,進(jìn)水量和布水越均勻,調(diào)整次數(shù)越少。

        該廠斜管傾角改造旨在介紹沉淀池斜管積泥時(shí)的一種解決辦法,對(duì)于類似改造需要先進(jìn)行計(jì)算論證,注意現(xiàn)有沉淀池結(jié)構(gòu)是否符合改造條件,特別是沉淀池清水區(qū)高度和提高布水區(qū)高度工作難易程度。

        [1]盛國(guó)榮.斜管沉淀池管長(zhǎng)若干問(wèn)題的研究[J].給水排水,1996,22(6):57 -58.

        [2]周平,張戎. 斜管沉淀池穩(wěn)定運(yùn)行因素探討[J]. 給水排水,2007,33(7):21 -22.

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