亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        焦爐煤氣制甲醇精餾工段技術(shù)改造探索與研究

        2022-11-15 04:12:48孔力軍河北金牛旭陽化工有限公司河北邢臺054000
        化工管理 2022年15期
        關鍵詞:凝氣殘液常壓塔

        孔力軍(河北金牛旭陽化工有限公司,河北 邢臺 054000)

        0 引言

        隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,鋼鐵行業(yè)對焦炭的需求量越來越大,煉焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。但由于焦炭產(chǎn)能的無序性擴展,其生產(chǎn)副產(chǎn)品焦爐煤氣對焦炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊的環(huán)境造成嚴重影響。此外,部分單一煉焦企業(yè)還存在將煉焦剩余焦爐煤氣直接燃燒排空的現(xiàn)象,既污染環(huán)境又浪費資源。焦爐煤氣的充分利用不僅符合資源節(jié)約型社會的建設需要,還可以為社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供能源支撐。目前,我國化工產(chǎn)業(yè)越來越重視甲醇制備技術(shù)的發(fā)展,焦爐煤氣制甲醇有助于促進甲醇綜合性制備質(zhì)量改進。精餾可以將物質(zhì)提取為純凈組態(tài),焦爐煤氣制甲醇精餾工段技術(shù)在化工產(chǎn)業(yè)中得到了較廣的應用[1]。但隨著工藝技術(shù)的發(fā)展和設備性能的優(yōu)化,原有焦爐煤氣制甲醇精餾工段技術(shù)也暴露出了一些弊端。為了實現(xiàn)技術(shù)的改造升級,本文以10萬噸/年的焦爐煤氣制甲醇精餾工段技術(shù)的改造為例,對甲醇精餾工作的技術(shù)改造進行了探討。

        1 焦爐煤氣制甲醇工藝技術(shù)介紹

        焦爐煤氣可以制取合成氨,發(fā)電等,但就目前的市場和社會環(huán)境綜合考量,最具有經(jīng)濟效益的方法是生產(chǎn)甲醇[2]。自2004年,世界上第一套焦爐煤氣制甲醇項目在中國建成投產(chǎn)以來,國內(nèi)有越來越多的焦爐煤氣制甲醇裝置投入使用,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益,但也帶來一定的環(huán)境問題,引發(fā)社會關注。

        焦爐煤氣制甲醇的典型工藝流程圖如圖1所示。焦爐煤氣濕法脫硫后通過氣柜經(jīng)焦爐煤氣壓縮機加壓到2.1 MPa,溫度為40 ℃后再進行精脫硫處理。脫硫處理合格后,焦爐煤氣進入轉(zhuǎn)化爐并往里加入蒸汽,與高純氧氣發(fā)生部分燃燒反應。在轉(zhuǎn)化爐的催化劑床層進行高溫焦爐煤氣的甲烷催化反應,生成二氧化碳、氫氣、一氧化碳;過程中焦爐煤氣溫度控制在其轉(zhuǎn)化中的甲烷體積分數(shù)低于0.6%[3]。經(jīng)過轉(zhuǎn)化處理的焦爐煤氣送到合成氣壓縮機工段加壓后,送到合成塔生產(chǎn)出甲醇。

        圖1 焦爐煤氣制甲醇的典型工藝流程

        2 焦爐煤氣制甲醇精餾工段工藝流程

        精餾是焦爐煤氣制甲醇工藝流程中的重要工段,本研究以10萬噸/年的焦爐煤氣制甲醇精餾工段工藝流程為例,其流程示意圖如圖2所示。

        圖2 焦爐煤氣制甲醇精餾工段工藝流程示意圖

        將從甲醇合成工段來的粗甲醇引入粗甲醇貯槽中并經(jīng)粗甲醇泵送入粗甲預熱器。將粗甲醇預熱到約70 ℃后進入預精餾塔的32、34、36層塔板,用堿液泵向預精餾塔中泵入質(zhì)量分數(shù)5%的NaOH水溶液以中和粗甲醇中的酸性物質(zhì)[4]。預精餾塔塔頂出來的氣體,經(jīng)過冷凝器I和Ⅱ用循環(huán)水分級冷凝后成為甲醇溶液收集回預塔回流槽內(nèi),再經(jīng)回流泵加壓后,進入預塔內(nèi)。

        從預塔塔底出來的預后甲醇,經(jīng)預后甲醇泵送入加壓精餾塔8、10、12層塔板進行加壓精餾。塔頂出來的甲醇蒸汽在常壓塔再沸器中冷凝形成甲醇冷凝液,通過出口流入加壓回流槽,一部分經(jīng)加壓塔回流泵送回加壓精餾塔上部進行回流,另一部分作為成品甲醇經(jīng)過粗甲醇預熱器、精甲醇冷卻器,進入精甲醇中間槽[5]。

        通過控制加壓精餾塔塔釜液面可以讓過剩產(chǎn)物進入常壓塔18、22、26層塔板。常壓塔底部產(chǎn)物經(jīng)加壓精餾塔頂產(chǎn)物的冷凝熱再沸,塔頂出來的蒸汽經(jīng)塔頂冷凝器冷卻后進入常壓塔回流槽,一部分精甲醇液經(jīng)常壓塔回流泵進入常壓塔上部進行回流,剩余的經(jīng)過處理后送入精甲醇中間槽,分析合格后再送到成品罐區(qū)貯存。常壓塔底部排出的殘液經(jīng)殘液泵進入殘液冷卻器冷卻后要么作為萃取液進入粗甲醇槽,要么送入污水處理站進行生化處理。

        3 焦爐煤氣制甲醇精餾工段的技術(shù)改造

        3.1 精餾再沸器加熱改造

        3.1.1 改造原因

        改造前的精餾再沸器加熱工藝流程圖如圖3所示,通過研究該流程圖及生產(chǎn)實際可以看出原來的精餾再沸器加熱工藝存在弊端,主要包括以下三點:(1)以往的焦爐煤氣制甲醇精餾工段技術(shù)的精餾再沸器多采用低壓蒸汽加熱,但實踐發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)蒸汽消耗量較高[6]。目前正常生產(chǎn)時粗甲醇系統(tǒng)每小時進料量約為16~18 m3,其精餾工段每小時就需要消耗13~15 t蒸汽。(2)精餾再沸器通過大量低壓蒸汽加熱時會產(chǎn)生較多的蒸汽冷凝液。這些蒸汽冷凝液大部分會直接排入廠區(qū)系統(tǒng)的堿性循環(huán)池或用作其他工段蒸發(fā)補水,回收率和利用率較低。(3)甲醇轉(zhuǎn)化工段鍋爐生產(chǎn)時給水預熱器后轉(zhuǎn)化氣的溫度高達150~200 ℃,但經(jīng)第一水冷器循環(huán)水冷卻后溫度下降到30~40 ℃,其中溫差過大極易導致第一水冷器管束泄漏。而在日常轉(zhuǎn)運中一旦發(fā)生第一水冷器管束泄漏,其堵漏工作不僅將會消耗非常多的人力物力,還會給整個甲醇裝置的正常運行留下隱患。為了保證設備運行安全,在精餾再沸器加熱采用低壓蒸汽加熱的情況下,第一水冷器的使用周期較短,一般一年更換一次,增加了設備消耗費[7]。

        圖3 改造前精餾再沸器加熱工藝流程圖

        3.1.2 改造方法及效果

        基于精餾再沸器低壓蒸汽加熱的不足及目前技術(shù)對當前的精餾再沸器熱源進行了改進,用轉(zhuǎn)化氣代替蒸汽,新增了再沸器2臺,轉(zhuǎn)化氣第一分離器1臺,轉(zhuǎn)化氣第二分離器1臺,改造后精餾再沸器加熱工藝流程圖如圖4所示。其改造后精餾再沸器加熱工藝具有以下優(yōu)勢:(1)改造后預塔再沸器均使用轉(zhuǎn)化氣加熱,轉(zhuǎn)化氣的熱量足夠為再沸器提供充足熱源,基本不需要外補低壓蒸汽。加壓精餾塔實際蒸汽消耗量下降,在粗甲醇進料量不變的情況下,精餾工段每小時可降低7 t低壓蒸汽損耗,極大地節(jié)約了物料[8]。(2)轉(zhuǎn)化氣代替低壓蒸汽進行再沸器加熱可以減少蒸汽冷凝的產(chǎn)生,促進了整個管網(wǎng)的水平衡。改造后循環(huán)水池不需再通入蒸汽冷凝液,既減輕了循環(huán)水池涼水塔的負荷,又避免了其他工段帶來潛在隱患,還實現(xiàn)了節(jié)能減排的目標。(3)轉(zhuǎn)化氣代替低壓蒸汽進行再沸器加熱降低了轉(zhuǎn)化氣溫度,彌補原來因第一水冷器前后溫差較大而存在設備泄漏風險。改造后經(jīng)過第一冷水器的溫差僅有50 ℃,較原來的120~160 ℃明顯下降,設備的換熱負荷也有了明顯減輕,既減輕了潛在危險又提高了整個系統(tǒng)的換熱效率。此外,溫差降低后設備損耗問題也得到了改善,延長了第一水冷器的使用周期。

        圖4 改造后精餾再沸器加熱工藝流程圖

        3.2 精餾工段不凝氣的處理

        3.2.1 改造原因

        焦爐煤氣制甲醇精餾工段的生產(chǎn)會使得設備上部聚集不凝氣。不凝氣是指一定溫度、壓力下無法在冷凝裝置中液化的氣體,常見的有甲烷、氫氣、一氧化碳等[9]。目前生產(chǎn)中焦爐煤氣制甲醇精餾工段產(chǎn)生的不凝氣多被現(xiàn)場高空排空,這樣做會在一定程度上污染環(huán)境。而精餾殘液送入污水處理站進行生化水處理,每立方米的處理費用為28元,整體成本較高,影響企業(yè)的收益。在節(jié)能減排增效的大背景下,需要企業(yè)不斷創(chuàng)新廢棄、廢料處理工藝,所以提出了通過精餾殘液洗滌精餾工段不凝氣的改造。

        在對焦爐煤氣制甲醇精餾工段產(chǎn)生的殘液和廢氣成分進行分析后,發(fā)現(xiàn)其廢氣由59.33%CO2,11.55 %(CH3)2O,9.74% CH3OH,9.02% H2,4.90% H2O,2.61% CO,2.12% CH4,0.84% N2組成;而廢液里則含有不少能夠回收的液體和氣體。基于節(jié)能減排增效的原則,廢液中有用的成分可以回收外賣,而未被吸收的氣體則多為CO2能夠為甲醇生產(chǎn)原料氣體補充碳成分,以提高甲醇產(chǎn)量。

        3.2.2 工藝流程及效果

        其主要流程包括:(1)液體流程:常壓塔底部的殘液加壓冷卻后送入回收塔頂部噴淋并與排放槽的不凝氣體逆流接觸。在回收塔塔底設置了回流泵并在其出口開設了兩條路徑,一條通往回收塔,參與塔頂回流,另一條則通往排放槽,最終進入雜醇貯槽,洗滌的液體收集后可作為添加劑外賣。(2)氣體流程:不凝氣體通過排放槽后進入回收塔底部,同來自回收塔頂部的殘液逆流接觸,將不凝氣里的可燃氣體比如:二甲醚、甲醇等回收后,剩下的大部分(氣體成分為59.33%CO2、11.55%(CH3)2O、9.74% CH3OH、9.02% H2、4.90% H2O、2.61% CO、2.12% CH4、0.84% N2)進入氣柜入口,用于焦爐煤氣碳原子補充,進一步對氣體中的碳原子進行回收,以便減少不凝氣直接排空的情況。

        目前正常生產(chǎn)情況下精餾工段不凝氣流量約為80~100 m3/h,殘液流量約為3~5 m3/h,其中殘液中的H2O質(zhì)量分數(shù)為98.5%,CH3OH為0.4%,高沸點醇為1.1%。這些不凝氣體及殘液中的醚類、醇類物質(zhì)能夠用作燃料添加劑。洗滌后,精餾工段產(chǎn)生的不凝氣和液體可以進行回收,作為半成品比如雜醇或燃料添加劑外賣,醇含量較高可作為粗甲醇出售,既減少了直接對空排放所造成的環(huán)境污染,又提高了經(jīng)濟收益。

        4 結(jié)語

        總而言之,隨著生產(chǎn)需要的升級和技術(shù)的進步,原有焦爐煤氣制甲醇精餾工段的技術(shù)逐漸暴露出弊端,對精餾工段的技術(shù)進行優(yōu)化改造可以彌補之前的設計缺陷,提升該階段轉(zhuǎn)化氣的熱效率,實現(xiàn)節(jié)能減排增效的目的。本研究探討了精餾再沸器加熱改造和精餾工段不凝氣的處理,這兩項改進可以有效減少精餾工段的設備損耗,減少浪費,降低環(huán)境污染,增加公司產(chǎn)品收益。

        猜你喜歡
        凝氣殘液常壓塔
        常減壓裝置常壓塔頂腐蝕原因分析與防護
        一種紡織品定量化學分析殘液的收集、貯存裝置及處理方法
        中國纖檢(2020年6期)2020-06-28 11:02:26
        常壓塔頂部產(chǎn)品質(zhì)量波動原因分析
        化工管理(2020年1期)2020-03-04 12:21:56
        撬裝式液化氣體罐車余氣殘液回收裝置的研發(fā)
        原油穩(wěn)定不凝氣吸收裝置效果分析
        觀書法展有記
        揚子江詩刊(2018年1期)2018-11-13 12:23:04
        精醇殘液中COD高的原因及改進措施
        雙氧水裝置氧化殘液精制的研究及應用
        降低精醇殘液中COD含量的技術(shù)總結(jié)
        常壓塔頂回流系統(tǒng)流動腐蝕實時防控平臺開發(fā)
        国产成人AV乱码免费观看| 亚洲熟妇无码久久精品| 免费a级毛片在线播放| 把女人弄爽特黄a大片| 国产精品久久久久久52avav| 18级成人毛片免费观看| 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人| 免费国产在线精品三区| 黄色国产精品福利刺激午夜片| 伊人久久大香线蕉av色| 国产一区二区精品久久| 国产欧美va欧美va香蕉在线观| 玩弄人妻奶水无码AV在线| 国产人妖伦理视频在线观看 | 曰本人做爰又黄又粗视频| 男女啪啪免费体验区| 日韩无码无播放器视频| 国产亚洲sss在线观看| 一本色道久久综合狠狠躁中文| 丰满熟女人妻一区二区三区| 极品一区二区在线视频| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 四虎国产精品永久在线国在线 | 青草福利在线| 最新亚洲av日韩av二区一区| 99蜜桃在线观看免费视频| 色婷婷精品久久二区二区蜜桃| 日本熟妇色xxxxx日本妇| 国产呦系列呦交| 国产av综合一区二区三区最新| 日韩在线精品免费观看| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区| 初尝黑人巨砲波多野结衣| 色窝窝无码一区二区三区2022| 日本成人免费一区二区三区| 亚洲av免费不卡在线观看| 99精品国产在热久久| 在线无码国产精品亚洲а∨| 亚洲一区二区三区精品久久av| av网站在线观看入口| 丰满少妇高潮惨叫正在播放|