吳 培 王玉磊 張本峰 梁 斐 曹真真
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
降低精醇?xì)堃褐蠧OD含量的技術(shù)總結(jié)
吳 培 王玉磊 張本峰 梁 斐 曹真真
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
河南心連心化肥有限公司甲醇精餾采用三塔雙效精餾流程,甲醇精餾塔釜排出的廢液(殘液)經(jīng)殘液泵送至污水終端進(jìn)行生化處理。殘液的主要成分為95%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以上的水和其他有機(jī)物,其中的有機(jī)成分為終端細(xì)菌的營(yíng)養(yǎng)成分。評(píng)判殘液中有機(jī)物的含量用COD表示,COD含量過(guò)高將造成細(xì)菌“消化不良”,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌死亡,存在環(huán)保隱患。
為掌握殘液中COD含量情況,進(jìn)行了生產(chǎn)狀況調(diào)查,污水終端分析人員在殘液外送管線的排污口處取樣分析,每班分析1次,對(duì)2011年和2012年的殘液中COD情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2011年和2012年殘液中COD月平均質(zhì)量濃度對(duì)比數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 2011年和2012年殘液中COD月平均質(zhì)量濃度對(duì)比數(shù)據(jù)mg/L
由表1數(shù)據(jù)分析可以得出,2011年殘液中COD平均質(zhì)量濃度為3900mg/L,2012年殘液中COD平均質(zhì)量濃度為7100mg/L,即2012年殘液中COD平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于2011年。
2.1蒸汽壓力波動(dòng)
蒸汽壓力波動(dòng)會(huì)引起甲醇精餾生產(chǎn)系統(tǒng)操作不穩(wěn)定,由于甲醇裝置的精醇系統(tǒng)波動(dòng)會(huì)引起殘液中COD含量升高。通過(guò)查詢(xún)微機(jī)記錄得知,造氣爐下灰時(shí),蒸汽壓力會(huì)由0.26MPa瞬間升至0.33MPa(超壓),約30min后降至約0.26MPa,期間工況極不穩(wěn)定,易出現(xiàn)COD含量升高的情況。此種情況屬于外部不可控因素,且2011年與2012年的情況相似,因此,為非主要因素。
2.2 系統(tǒng)內(nèi)有機(jī)雜質(zhì)成分聚集
因粗甲醇中含有部分有機(jī)雜質(zhì)成分,如烷烴、羧酸、高級(jí)醇等。在甲醇精餾過(guò)程中,這些有機(jī)雜質(zhì)成分會(huì)附著在設(shè)備內(nèi)壁上,也可能會(huì)被帶至殘液中,造成殘液中COD含量升高,故采取堿洗方法對(duì)整個(gè)甲醇精餾系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行了5次堿洗。堿洗前、后殘液中COD質(zhì)量濃度對(duì)比如表2所示。
表2 堿洗前、后殘液中COD質(zhì)量濃度對(duì)比mg/L
由表2數(shù)據(jù)分析可以得出,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)裝置進(jìn)行堿洗后,殘液中COD含量確有下降,但仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)值5000mg/L),因粗甲醇工藝沒(méi)有發(fā)生變化,因此,亦為非主要因素。
2.3 取樣點(diǎn)不同,分析結(jié)果不同
污水終端化驗(yàn)室殘液取樣點(diǎn)設(shè)在排污口處,而中心化驗(yàn)室殘液取樣點(diǎn)設(shè)在常壓塔塔底處,因取樣點(diǎn)不同,終端殘液中COD質(zhì)量濃度分析結(jié)果比中心化驗(yàn)室高2000~4000mg/L。為縮小誤差,采用熱洗方法,即用80~90℃的蒸汽冷凝液對(duì)殘液槽至終端的管線進(jìn)行5次熱洗。熱洗前、后殘液中COD質(zhì)量濃度對(duì)比如表3所示。
表3 熱洗前、后殘液中COD質(zhì)量濃度對(duì)比mg/L
由表3數(shù)據(jù)分析可以得出,對(duì)殘液槽至終端的管線進(jìn)行熱洗后,殘液中COD含量確有下降,但效果并不明顯,且熱洗前、后終端取樣分析結(jié)果與中心化驗(yàn)室取樣分析結(jié)果仍有一定差距。因此,斷定為分析方法不同導(dǎo)致分析結(jié)果不一致,即為非主要因素。
2.4 精醇系統(tǒng)工藝指標(biāo)范圍較寬
由于精醇系統(tǒng)工藝指標(biāo)范圍控制較寬,操作人員控制工藝指標(biāo)有所偏差。通過(guò)分析2011年與2012年精醇系統(tǒng)工藝指標(biāo)控制范圍,可以發(fā)現(xiàn)在這2年的工藝指標(biāo)及操作規(guī)范在塔壓、溫度與回流比等關(guān)鍵指標(biāo)的控制上有一定的差異。例如,常壓塔塔底溫度工藝指標(biāo)要求≤112℃,在實(shí)際操作中,常壓塔塔底溫度在106℃時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)殘液中COD含量陡增至10000mg/L的現(xiàn)象,因此,可推斷工藝指標(biāo)范圍較寬是引起殘液中COD含量升高的主要原因之一。
2.5 常壓塔再沸器泄漏
通過(guò)對(duì)預(yù)精餾塔再沸器、預(yù)精餾塔冷凝器、預(yù)回流槽、加壓塔再沸器、加壓塔冷凝器、加壓塔回流槽、常壓塔再沸器、常壓塔冷凝器、常壓塔回流槽等設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)常壓塔再沸器存在泄漏。常壓塔再沸器管程介質(zhì)為殘液,殼程介質(zhì)為甲醇,且殼程壓力高于管程壓力;泄漏后,有部分精甲醇泄漏至殘液中,引起殘液中甲醇含量升高,這是引起殘液中COD含量升高的另一個(gè)主要原因。
通過(guò)比較、分析原因發(fā)現(xiàn),引起殘液中COD含量升高的主要原因?yàn)榫枷到y(tǒng)工藝指標(biāo)范圍較寬和常壓塔再沸器泄漏,為此,提出以下技術(shù)改進(jìn)措施并根據(jù)措施進(jìn)行實(shí)施。
3.1 工藝指標(biāo)的改進(jìn)
經(jīng)過(guò)對(duì)預(yù)精餾塔及常壓塔系統(tǒng)進(jìn)行2個(gè)月的調(diào)節(jié)及測(cè)試,調(diào)整了相應(yīng)的工藝指標(biāo)及操作規(guī)范。預(yù)精餾塔系統(tǒng)工藝指標(biāo)變動(dòng)如下,其入料溫度由原來(lái)的低于100℃改至(65±5)℃,塔底溫度由原來(lái)的低于85℃改至85~88℃,預(yù)精餾塔后醇液pH由原來(lái)的8~10降低至8~9,并增加預(yù)精餾塔放空溫度為55~65℃且回流比為0.3~0.5指標(biāo)。常壓塔系統(tǒng)工藝指標(biāo)變動(dòng)如下,常壓塔塔底溫度由原來(lái)的低于112℃改至109~115℃,并規(guī)定常壓塔第6層塔板作為側(cè)線采出雜醇塔板,該塔板上的物料溫度>85℃,且雜醇常采,流量達(dá)到20~40L/h。
3.2 常壓塔再沸器補(bǔ)漏
系統(tǒng)停車(chē),對(duì)常壓塔再沸器進(jìn)行檢修。發(fā)現(xiàn)其管板有約60處泄漏、5根列管泄漏,采取對(duì)稱(chēng)焊接管束,以減少熱應(yīng)力。常壓塔再沸器檢修完成并開(kāi)車(chē)正常后,殘液中COD質(zhì)量濃度穩(wěn)定在3200~3600mg/L,解決了常壓塔再沸器泄漏的問(wèn)題。
采取以上技術(shù)改進(jìn)措施后,殘液中的COD質(zhì)量濃度在3500mg/L左右,低于2011年的平均水平(3900mg/L)。殘液中COD質(zhì)量濃度下降后,減輕了污水終端的處理負(fù)擔(dān),環(huán)保效益顯著。殘液泵檢修周期由2~3d檢修1次延長(zhǎng)至約每月檢修1次,既穩(wěn)定了生產(chǎn),又降低了檢修費(fèi)用。
2014-06-07)