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        醇烴化技術應用總結(jié)

        2015-05-25 02:25:52康淑景吳立新河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800
        氮肥與合成氣 2015年2期
        關鍵詞:內(nèi)件醇化合成塔

        康淑景 吳立新(河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800)

        醇烴化技術應用總結(jié)

        康淑景 吳立新
        (河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800)

        河北金源化工股份有限公司現(xiàn)有2套合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇裝置,其中1套20kt/a醇烷化裝置(簡稱2#系統(tǒng))和1套60kt/a醇烴化裝置(簡稱1#系統(tǒng))。60kt/a醇烴化裝置采用了湖南安淳高新技術有限公司的技術,包括2臺Φ1600mm甲醇合成塔和1臺Φ1400mm烴化塔。

        1 醇烴化工藝流程及主要設備參數(shù)

        醇烴化工藝流程如圖1所示。來自壓縮機五段出口的12.5MPa脫碳氣進入醇化油分離器,除去其中的水分、油污等后,再與循環(huán)氣一起經(jīng)醇化預熱器預熱后進入甲醇合成塔。

        圖1 醇烴化工藝流程

        甲醇合成塔A流程:一部分氣體從下部進入甲醇合成塔A內(nèi)外筒環(huán)隙,自下而上吸收內(nèi)件表面熱量,從內(nèi)件頂部進入冷管束,然后進入零米層;大部分進醇化預熱器A管間,再從下部進入甲醇合成塔A,氣體進入甲醇合成塔A下部的換熱器管內(nèi),與管間的出塔氣換熱,溫度升高后經(jīng)中心管進入零米層。2股氣體混合后經(jīng)上絕熱層進入混合分布器Ⅰ,與少量塔頂來的層間冷激氣混合降溫,經(jīng)分氣筒斜橫向流經(jīng)內(nèi)冷段反應,再沿徑向筐與內(nèi)筒的環(huán)隙向下流動,通過支架套筒組件進入換熱器管間,由上而下折流,從中心向圓周方向流經(jīng)底部徑向段反應,然后從內(nèi)件環(huán)隙出塔。

        甲醇合成塔B流程:經(jīng)醇化油分離器B分離掉油后的原料氣,一部分經(jīng)內(nèi)外筒環(huán)隙吸收內(nèi)件表面熱量,從底部出塔;大部分經(jīng)醇化預熱器B預熱,然后2股氣體匯合進入塔內(nèi)換熱器與出塔氣換熱。氣體溫度升高后,由中心管引至上絕熱層反應,接著進入混合分布器Ⅱ與冷激氣混合降溫,進入第2絕熱層反應后再進入混合分布器Ⅰ與冷激氣混合降溫,經(jīng)分氣筒斜橫向進第3段反應進入徑向段與內(nèi)筒體之間的環(huán)隙,再斜橫向流經(jīng)第4段反應,然后進入塔內(nèi)熱交換器的管間與進塔氣換熱,氣體溫度降低后出塔。

        甲醇合成反應后的氣體進入廢熱鍋爐、醇化預熱器換熱降溫(甲醇合成塔B無廢熱鍋爐),再經(jīng)醇化水冷器冷卻降溫后,送甲醇分離器后得到粗甲醇,粗甲醇經(jīng)粗甲醇中間槽后送至粗甲醇儲罐。分離甲醇后的氣體自甲醇分離器上部引出,一部分作為合成循環(huán)氣使用,另一部分送至烴化工段。由甲醇合成系統(tǒng)來的醇后氣進入烴化塔環(huán)隙,環(huán)隙出來進烴化預熱器管間,與反應后的氣體換熱后進入烴化塔內(nèi),在催化劑的作用下,CO和CO2與H2反應生成低碳醇、低碳烴和水,反應后的氣體先進烴化預熱器管內(nèi),換熱降溫至60~80℃,再依次進入烴化物分離器、烴化水冷器、烴化氨冷器以及烴化水分離器后,烴后氣去壓縮機六段進口,經(jīng)加壓后去氨合成工段。低碳醇和低碳烴外售。

        醇烴化裝置主要設備參數(shù)見表1。

        表1 醇烴化裝置主要設備參數(shù)

        2 生產(chǎn)運行情況

        2009年6月,甲醇合成塔B投入運行,裝填C207型催化劑30.875t;2010年3月,甲醇合成塔A投入運行,裝填C207型催化劑28.750t,烴化塔裝填XAC型氧化態(tài)鐵基催化劑40.320t。在原料氣中φ(CO)≤2.5%,φ(CO2)≤0.5%,φ(H2S)≤0.01×10-6;醇后氣中φ(CO)≤0.3%,φ(CO2)≤0.2%;烴后氣中微量φ(CO+CO2)≤15×10-6。

        醇化系統(tǒng)中甲醇合成塔A以產(chǎn)醇為主,內(nèi)件為一軸兩徑ⅢJD型,控制要點是先調(diào)整好分流氣量、冷激氣量,再使用循環(huán)量進行調(diào)節(jié)。甲醇合成塔B以氣體精制為主,內(nèi)件為全冷激兩軸兩徑型,控制要點是先調(diào)節(jié)好冷激氣量,再使用循環(huán)量進行調(diào)節(jié)。醇化系統(tǒng)設置了2臺塔內(nèi)流程不同的子系統(tǒng),可串可并,另外設置了1套共用的循環(huán)機子系統(tǒng),生產(chǎn)負荷較小時,醇化系統(tǒng)以氣體精制為主,可單獨開1套系統(tǒng),不開循環(huán)機;生產(chǎn)負荷較大時,可將2套系統(tǒng)同時投入使用,或串聯(lián)或并聯(lián)運行;當醇氨比要求很大時,串聯(lián)運行的2套醇化系統(tǒng)中,甲醇合成塔A開循環(huán)機,以產(chǎn)醇為主;甲醇合成塔B不開循環(huán)機,以氣體精制為主。

        烴化塔內(nèi)件為兩軸一徑,調(diào)節(jié)好冷激氣量,要求上絕熱層零米溫度190~200℃,上絕熱層或中層熱點溫度,催化劑使用初期230℃、后期280℃,其他層各點溫度可比熱點溫度低10~30℃。催化劑床層溫度分布達到要求后,表示冷激氣量調(diào)節(jié)適當,控制后烴化后氣體指標是烴化系統(tǒng)的主要任務,在調(diào)整好催化劑床層溫度分布后,用微調(diào)電爐功率的手段將熱點溫度穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)波動,確保烴化后氣體指標合格。

        醇烴化裝置開車后,2#系統(tǒng)合成氣體與1#系統(tǒng)合成氣體可以互補。2#系統(tǒng)的壓力由開車前的28MPa降低至開車后的26MPa,合成氨系統(tǒng)整體能耗明顯降低。

        3 存在的問題及解決辦法

        3.1 甲醇合成塔A催化劑和內(nèi)件的問題

        2012年3月開始,甲醇合成塔A催化劑出現(xiàn)熱點下移,溫度提至(280±5)℃,需要帶電爐維持生產(chǎn)。原因:①從2011年10月開始,燒高硫煤較多,1#系統(tǒng)流程中串有碳化工序,原料氣中氨含量和CO2含量高,硫化氫和有機硫脫除效果不好,造成上部催化劑中毒。針對該問題,一方面加強碳化后氣體有機硫的脫除,另一方面在醇化系統(tǒng)前增加高壓水洗系統(tǒng),提高氣體凈化效果,保證氣質(zhì)。②甲醇合成塔A流程設計為高CO含量帶廢熱鍋爐流程,因三段催化劑需高熱量,提高一段催化劑層入口溫度,由于當時甲醇市場價格較低,φ(CO)基本控制在4.5%以下,故一段進口氣體溫度偏低,塔內(nèi)熱量平衡難以維持。2013年8月,利用更換甲醇合成塔A催化劑的機會,進行內(nèi)件改造,即取消三段上部集氣盒,改進換熱器、底部封頭組件;改變?nèi)螝怏w流向,由原來氣體先經(jīng)換熱器換熱再進三段催化劑層反應,改為先進催化劑層反應再進換熱器管間預熱底部入塔未反應氣體,一段進口氣體溫度提高15℃左右。內(nèi)件改造后,兩塔流程由原來的A-B改為B-A。投運后,在原料氣中φ(CO)為4%以上時,催化劑層軸向溫差<25℃、徑向溫差<5℃,即使甲醇合成塔入口氣中φ(CO+CO2)控制在1.0%,熱點溫度仍能保持在200℃左右,適應低CO含量運行。

        3.2 甲醇合成塔、烴化塔冷激管斷裂

        2009年10月14日,烴化后氣體中的微量超標[φ(CO)為15×10-6,φ(CO2)為50×10-6],烴化塔熱點溫度升至255℃;2009年11月8日停車,發(fā)現(xiàn)冷激管從小蓋根部斷裂,經(jīng)焊補后溫度恢復正常;2010年6月8日,對烴化冷激管二段進口焊口泄漏進行檢修;2011年2月20日,醇化系統(tǒng)甲醇合成塔B發(fā)生冷激管零米層根部斷裂故障;2011年4月29日檢修發(fā)現(xiàn),甲醇合成塔A冷激管出現(xiàn)裂縫,進行檢修處理后恢復正常。

        原因:①焊口及冷激管有質(zhì)量問題;②冷激氣量控制不穩(wěn),閥門開啟度控制不當,導致冷激管受熱不均而被拉裂。為此,在檢修冷激管時,增加支撐點,減少焊管受力;另外,制定相應的操作規(guī)程,小幅調(diào)整冷激氣量,用增減循環(huán)量調(diào)節(jié)催化劑層溫度。改進操作方法后,未出現(xiàn)此類現(xiàn)象。

        3.3 醇化、烴化冷卻系統(tǒng)問題

        醇化、烴化系統(tǒng)均采用列管式水冷器,結(jié)構(gòu)緊湊、占地較小,使用初期冷卻效果明顯;但對水質(zhì)要求較高,由于管壁較薄,易被腐蝕穿孔,而且由于空間限制,易產(chǎn)生死角淤泥,影響換熱效果,沖洗、檢修不便。出水冷器的氣體溫度高,影響氣體中甲醇的分離效果,隨著出水冷器的氣體溫度升高,合成氣中未被冷凝分離的甲醇含量相應增加,不僅增加了循環(huán)機動力消耗,而且降低了甲醇反應轉(zhuǎn)化率,對烴化催化劑及烴化物產(chǎn)量都有影響。夏季,醇化、烴化系統(tǒng)幾乎每天都要對水冷器進行沖洗,但效果不佳,冷卻水溫差只有2~3℃,影響整體運行效果。

        處理措施:①在冷卻水入口處加排放口。關閉上水閥后,打開排放口,利用出口水閥控制倒沖,再在出口處加入空壓氣,增加循環(huán)水在設備內(nèi)的湍流和震動,增強反洗的效果。②對循環(huán)水增加過濾設備,提高水質(zhì)。經(jīng)反洗處理后水冷器出口氣體溫度可降低6℃左右。目前,此設備列管有輕微泄漏,在檢修過程中進行了封堵,近期計劃將列管式水冷器更換為蒸發(fā)式冷卻器。

        3.4 烴化物分離問題

        烴化物分離效果決定合成操作系統(tǒng)的穩(wěn)定性。由于烴化水冷器出口氣體溫度約為28℃,烴化物在此溫度下冷凝不易分離,對后工段合成冷交換器、氨冷器都容易造成堵塞,使合成氨系統(tǒng)壓差增大,在每次檢修時都需對合成冷交換器、氨冷器進行蒸煮。2010年6月,在檢修烴化冷激管時更換烴化水分離器內(nèi)件,采用高效水分離器內(nèi)件,后工段烴化物排出量明顯減少。

        理論上,醇烴化工藝生產(chǎn)的液態(tài)副產(chǎn)物以醇烴和少量烴類為主,完全可混入甲醇精餾系統(tǒng),可省去凈醇(醇回收)工序,但因醇后氣中的甲醇含量增加,對烴化系統(tǒng)造成負擔,易造成烴化后氣體中微量超標,且烴化物中甲醇含量也較高,效益降低。2012年3月,對甲醇分離器內(nèi)件進行更換,增加醇回收泵洗滌醇后氣,氣體中甲醇體積分數(shù)由0.40%降至0.02%以下,效果明顯。烴化物中甲醇體積分數(shù)由50%左右降至38%左右,烴化后氣體中微量φ(CO+CO2)由7×10-6降至3×10-6。

        4 結(jié)語

        醇烴化工藝操作穩(wěn)定,環(huán)保效果較好,與醇烷化工藝相比,降低了甲烷氣體的生成量,減少合成系統(tǒng)的放空量;合成操作壓力降低,合成氨系統(tǒng)總體能耗明顯降低;但必須嚴格控制原料氣體中有機硫、硫化氫及二氧化碳含量,否則極易造成催化劑中毒老化,而且必須保證粗甲醇及烴化物的分離、冷卻效果良好,否則會對合成系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響??傊瑧獓栏窨刂圃蠚赓|(zhì)量、制定合理的操作規(guī)程、加強水質(zhì)管理及穩(wěn)定工藝操作,才能延長催化劑使用壽命,發(fā)揮裝置的最大效能。

        2014-08-04)

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