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        全低變裝置開車小結(jié)

        2015-05-25 02:25:52金艷鋒
        氮肥與合成氣 2015年2期
        關(guān)鍵詞:羅茨電爐硫化

        金艷鋒

        (湖北三寧化工股份有限公司湖北枝江443206)

        全低變裝置開車小結(jié)

        金艷鋒

        (湖北三寧化工股份有限公司湖北枝江443206)

        湖北三寧化工股份有限公司(簡稱三寧公司)具有年產(chǎn)1000t氨醇的生產(chǎn)能力,合成氨裝置經(jīng)過優(yōu)化改造,效益不斷提升。2013年6月,淘汰了0.8MPa原有飽和熱水塔全低變裝置,新增了1套配套400kt/a氨醇的2.1MPa無飽和熱水塔全低變裝置。該新增裝置經(jīng)過1年的運行,狀況良好,系統(tǒng)阻力維持在0.06MPa。

        1 工藝流程及主要設(shè)備

        壓縮機來的壓力約2.0MPa、溫度40℃半水煤氣經(jīng)除油器凈化除油,進(jìn)入預(yù)熱交換器管間與2#變換爐二段來的變換氣換熱(至120~150℃),進(jìn)入主熱交換器管間換熱(至220~240℃),添加蒸汽后的氣體經(jīng)1#變換爐一段抗毒劑和催化劑層(320~360℃,CO體積分?jǐn)?shù)18%~20%),再經(jīng)1#增濕器降溫至200~210℃后進(jìn)入1#變換爐二段(290~310℃,CO體積分?jǐn)?shù)8%~10%),1#變換爐出來后經(jīng)2#增濕器降溫至200~210℃,再依次進(jìn)入2#變換爐一段(至250~270℃,CO體積分?jǐn)?shù)3%~5%)、主熱交換器管內(nèi)(換熱至180~210℃)、2#變換爐二段(至200~220℃,CO體積分?jǐn)?shù)1%~3%);出2#變換爐的變換氣,一股變換氣進(jìn)預(yù)熱交換器預(yù)熱煤氣,另一股變換氣進(jìn)冷激水加熱器將冷激水加熱至170~200℃,2股氣體混合后的氣體(100~110℃)進(jìn)脫鹽水加熱器換熱(降溫至約65℃),進(jìn)入變換氣冷卻器上部脫鹽水冷卻段將脫鹽水加熱至≥80℃,經(jīng)脫鹽水冷卻后的氣體再直接進(jìn)入變換氣冷卻器下部循環(huán)水冷卻段冷卻降溫至<40℃,再經(jīng)水分離器后去變脫工段。

        主要設(shè)備參數(shù)見表1。

        表1 主要設(shè)備參數(shù)

        2 催化劑升溫還原

        2.1 升溫還原方案

        催化劑升溫還原方案見表2。

        表2 催化劑升溫還原方案

        2.2 升溫還原注意事項

        (1)升溫硫化操作必須嚴(yán)格按要求進(jìn)行,還原期間單點溫度不得超過500℃,催化劑硫化溫度、硫化時間和氣體中H2S含量必須均達(dá)到工藝指標(biāo);操作人員必須熟悉工藝流程、閥門位置及各副線;催化劑升溫還原全過程必須關(guān)注氣體中H2體積分?jǐn)?shù)(2h分析1次),并控制氣體中H2體積分?jǐn)?shù)≥25%。

        (2)硫化開始前,系統(tǒng)中進(jìn)口氣體中O2體積分?jǐn)?shù)應(yīng)嚴(yán)格控制在≤0.4%,防止其中氧含量偏高造成變換爐爐溫急劇上升而燒毀催化劑;CS2的加入量應(yīng)根據(jù)進(jìn)口氣體中H2S含量及時調(diào)整,以防CS2加入量過多,爐溫急劇上升;若CS2加入量過少,催化劑硫化速度太慢。

        (3)整個硫化過程為常壓操作,通過羅茨風(fēng)機循環(huán)進(jìn)行升溫硫化。因補氣為氫氮氣,有效氫含量高且不含CO2和CO等雜質(zhì)成分,放空量小或初始硫化氣體中CO2含量低不需放空時,必須通過羅茨風(fēng)機添加新鮮氫氮氣進(jìn)行微調(diào),防止硫化系統(tǒng)超壓。

        (4)催化劑硫化時,必須先打通系統(tǒng)循環(huán)再開電爐;系統(tǒng)停車時,必須先停電爐再停循環(huán)氣。在催化劑床層溫度200℃左右緩慢加入CS2時,確保電爐出口氣體溫度在200~230℃。

        (5)升溫硫化時,需注意及時排放變換氣冷卻器冷凝水、開啟其他換熱器和管線排污及導(dǎo)淋;硫化時,應(yīng)確保低溫硫化透硫,高溫強化。

        (6)硫化過程中,如遇CS2著火、氣體中O2含量偏高、羅茨風(fēng)機跳閘、爐溫上升速度過快等意外情況,應(yīng)立即停電爐、停供蒸汽、停供CS2、停補氣、關(guān)閉放空閥。遇到電爐跳閘時,需立即調(diào)小羅茨風(fēng)機變頻、停止補氣;電爐若不能及時投運,應(yīng)停供CS2和停運羅茨風(fēng)機,待電爐檢修正常后再恢復(fù)催化劑升溫硫化。

        (7)1#變換爐一段催化劑升溫硫化至360~380℃時,應(yīng)恒溫4~6h,此時1#變換爐二段催化劑已同時恒溫至380℃,即1#變換爐二段催化劑不需強化;到2#變換爐一段催化劑升溫硫化時,緩慢打開硫化副線,直至開滿負(fù)荷硫化氣量。

        3 變換系統(tǒng)開車及運行

        (1)硫化結(jié)束后,系統(tǒng)用半水煤氣置換降溫,待出口氣體中H2S質(zhì)量濃度≤1g/m3(標(biāo)態(tài)),溫度≤250℃,停羅茨風(fēng)機,變換系統(tǒng)卸壓,拆除系統(tǒng)加蒸汽閥盲板,打通排污管線流程,關(guān)閉硫化系統(tǒng)各閥門,硫化管線插盲板與系統(tǒng)隔開,壓縮機送氣至除油器進(jìn)口閥處放空置換;當(dāng)氣體中O2體積分?jǐn)?shù)<0.5%后,拆除系統(tǒng)進(jìn)口盲板,上好法蘭。

        (2)打通系統(tǒng)流程,打開出口放空閥,開1臺壓縮機送氣,且采用常壓變換(≤0.1MPa),系統(tǒng)配少量蒸汽(1#變換爐一段和2#變換爐一段蒸汽同時加入),使蒸汽與煤氣混合均勻,分散于催化劑層,確保催化劑層溫度均衡而不致飛溫;調(diào)整催化劑溫度,保證各段進(jìn)口氣體溫度在180~220℃,預(yù)熱交換器出口氣體溫度用冷激水加變換氣流量調(diào)節(jié),1#變換爐一段進(jìn)口氣體溫度用冷副線調(diào)節(jié),1#變換爐二段和2#變換爐一段進(jìn)口氣體溫度用增濕器噴水調(diào)節(jié),2#變換爐二段進(jìn)口氣體溫度用熱副線和主閥調(diào)節(jié),各段催化劑床層溫度嚴(yán)禁超過400℃,出口氣體中CO含量達(dá)到工藝指標(biāo)并穩(wěn)定運行約1h后,系統(tǒng)再緩慢升壓,每5min升壓<0.1MPa。

        (3)系統(tǒng)升壓過程中,出口放空閥不能一次關(guān)死,務(wù)必保證氣體流通,也不能停供蒸汽,保持氣體中CO含量合格和催化劑溫度正常。

        (4)系統(tǒng)升壓過程中,當(dāng)系統(tǒng)壓力在0.8~1.3MPa時,每5min升壓<0.1MPa并運行2h;當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到1.3~1.7MPa時,每20min升壓<0.1MPa并運行2h;全系統(tǒng)升壓達(dá)1.0MPa后,再緩慢打開系統(tǒng)出口閥送氣至變脫系統(tǒng)置換開車。在變換系統(tǒng)逐漸升壓過程中,若發(fā)現(xiàn)催化劑溫度暴漲,此階段為甲烷化反應(yīng),必須將系統(tǒng)壓力立即降至常壓,待各工藝指標(biāo)恢復(fù)正常后再緩慢升壓。

        (5)根據(jù)催化劑床層溫度、系統(tǒng)熱平衡和出口氣體中CO含量,逐步加大壓縮機供氣量,合理分配蒸汽加入量,合理調(diào)節(jié)各副線和增濕器水量等,確保工藝參數(shù)穩(wěn)定。

        (6)開車期間,必須注意做好“禁油、禁水、禁空氣”,并做到“緩慢升降溫、緩慢升降壓、平緩操作”。

        (7)該全低變裝置于2013年7月開始滿負(fù)荷生產(chǎn),已運行1年多。運行期間,噸氨蒸汽消耗基本保持在160kg,系統(tǒng)阻力穩(wěn)定在0.06MPa,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

        2014-11-03)

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