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        煙氣循環(huán)燒結(jié)熱風(fēng)罩內(nèi)氣流數(shù)值模擬及優(yōu)化

        2022-10-14 09:36:06羅云飛龍紅明趙利明周江虹余正偉王毅璠
        工程科學(xué)學(xué)報(bào) 2022年11期
        關(guān)鍵詞:煙氣優(yōu)化

        羅云飛,龍紅明,趙利明,周江虹,余正偉,王毅璠?

        1) 安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,馬鞍山 243002

        2) 安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程與資源綜合利用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,馬鞍山 243002

        3) 寶鋼湛江鋼鐵有限公司煉鐵廠,湛江 524000

        4) 馬鞍山鋼鐵股份有限公司,馬鞍山 243031

        作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),鋼鐵工業(yè)能源消耗量約占全國(guó)能耗的15%~20%,同時(shí),也是余熱資源最多行業(yè)之一[1-5].鐵礦燒結(jié)工序是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中重要的組成部分,為高爐提供優(yōu)質(zhì)煉鐵原料的同時(shí)也具有高能耗、高污染、余熱利用率低等特點(diǎn)[6-10],其污染物包括顆粒物、SO2、COX、NOX、HCl、HF、VOCs 和二噁英(PCDD/Fs)等[11-14].隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益收緊,為滿足可持續(xù)發(fā)展的需求,在傳統(tǒng)方法的基礎(chǔ)上衍生了許多新的技術(shù),如基于鎂法的多污染物協(xié)同去除技術(shù)、煙氣多污染物集并吸附脫除技術(shù)、多污染物中低溫協(xié)同催化凈化技術(shù)等[1],其中煙氣循環(huán)技術(shù)以其高余熱回收率、低污染物排放等的顯著優(yōu)勢(shì)受到廣泛關(guān)注與認(rèn)可.

        煙氣循環(huán)燒結(jié)是基于部分熱廢氣被再次引入燒結(jié)過程的原理而開發(fā)的一種新型燒結(jié)模式[15-16].1978 年由美國(guó)Wilton Steel 提出,經(jīng)過近四十年的發(fā)展,代表性的有日本Nippon Railway 的區(qū)域性廢棄循環(huán)工藝、荷蘭Emeiden Steel 的EOS(Emission optimized sintering)工藝、德國(guó)HKM 的LEEP(Low emission and energy optimized sinter process)工藝、德國(guó)Siemens VAI 的EPOSINT(Environment process optimized sintering)工藝等.2013 年,寶鋼為解決環(huán)冷機(jī)熱廢氣無組織排放問題,同時(shí)兼顧低溫余熱回收利用、超低排放等行業(yè)前瞻性要求,在EPOSINT 工藝基礎(chǔ)上開發(fā)了具有獨(dú)立自主產(chǎn)權(quán)的BSFGR(Bao steel flue gas recirculation)工藝[17],同時(shí)在寧鋼燒結(jié)機(jī)應(yīng)用,對(duì)提高燒結(jié)余熱利用率、降低污染物排放和燒結(jié)能耗具有顯著效果[18-20].

        國(guó)內(nèi)外開展了多項(xiàng)煙氣循環(huán)過程數(shù)學(xué)模型的相關(guān)研究,Ahn 等[21-22]利用流程模擬器建立了熱廢氣循環(huán)燒結(jié)過程的二維數(shù)學(xué)模型,考察了廢氣成分和返回料面位置等因素對(duì)燒結(jié)過程廢氣排放規(guī)律的影響.張小輝等[23]通過數(shù)值模擬的方法,從節(jié)能減排效果和對(duì)燒結(jié)過程的影響對(duì)比探討了煙氣循環(huán)對(duì)常規(guī)燒結(jié)的改善效果.中南大學(xué)Fan等[24-25]研究了煙氣循環(huán)工藝不同煙氣成分對(duì)燒結(jié)過程的影響,并指出當(dāng)循環(huán)煙氣氧體積分?jǐn)?shù)低于18%時(shí),會(huì)引起燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的急劇下降.楊正偉等[26]以寶鋼600 m2大型燒結(jié)機(jī)為研究對(duì)象,借助FLUENT 模擬軟件,對(duì)循環(huán)系統(tǒng)的煙氣混合器、分配器及循環(huán)罩三大核心部件進(jìn)行建模、流場(chǎng)仿真及結(jié)構(gòu)優(yōu)化.許源等[27]以沙鋼4 號(hào)燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)系統(tǒng)為研究對(duì)象,對(duì)煙氣循環(huán)系統(tǒng)的煙氣分配器及循環(huán)煙罩進(jìn)行數(shù)值模擬,通過安裝煙氣分配器,強(qiáng)化了煙氣與燒結(jié)原料間的換熱.作為節(jié)能減排的新型燒結(jié)模式,煙氣循環(huán)對(duì)強(qiáng)化燒結(jié)過程、促進(jìn)煙氣污染物減排具有較為顯著的效果,同時(shí),循環(huán)煙氣在煙氣罩內(nèi)流動(dòng)狀態(tài)對(duì)其節(jié)能減排效果發(fā)揮關(guān)鍵作用,循環(huán)煙氣在煙氣罩內(nèi)無規(guī)則分布時(shí),其進(jìn)入燒結(jié)料層煙氣量有限,發(fā)揮節(jié)能減排效果并不顯著,同時(shí)對(duì)局部燒結(jié)料層有沖散等不利影響,可能加劇燒結(jié)料層邊緣效應(yīng).但目前針對(duì)循環(huán)煙氣如何均勻分布于煙氣罩及其在煙氣罩內(nèi)流動(dòng)狀態(tài)研究鮮有報(bào)道.

        本文利用數(shù)學(xué)建模對(duì)某鋼廠燒結(jié)機(jī)煙氣罩內(nèi)循環(huán)煙氣流動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行模擬,通過優(yōu)化煙氣罩內(nèi)導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和數(shù)量,使原有煙氣罩漏風(fēng)狀況大大改善,同時(shí)改善了煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)狀態(tài),使煙氣在料面上分配更均勻,有利于燒結(jié)生產(chǎn)的順行.

        1 模型的構(gòu)建與優(yōu)化方案

        利用數(shù)學(xué)建模對(duì)熱煙氣循環(huán)燒結(jié)煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)進(jìn)行模擬,通過求解連續(xù)性方程、動(dòng)量方程求解煙氣在煙氣罩和床層內(nèi)的流動(dòng),床層中煙氣流動(dòng)使用多孔介質(zhì)模型進(jìn)行處理.

        1.1 理論基礎(chǔ)

        數(shù)學(xué)模型描述熱煙氣循環(huán)燒結(jié)煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)連續(xù)性方程如下所示:

        描述床層中煙氣運(yùn)動(dòng)的動(dòng)量方程:

        熱煙氣循環(huán)燒結(jié)的煙氣罩內(nèi)流體流動(dòng)為湍流,模型中湍流黏度通過計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型,其表達(dá)式如下:

        Gk為由于平均速度梯度湍流產(chǎn)生項(xiàng),可以表示為:

        湍流黏度可以通過下式計(jì)算:

        式中:ρ為密度,kg·m-3;t為時(shí)間,s;為速度,m·s-1;μ為動(dòng)力黏度,Pa·s;g為加速度,m·s-2;k為湍動(dòng)能,m2·s-2;ε為湍流耗散率,m2·s-3;μt為湍流黏度,Pa.s,σk和σε為k和ε的施密特?cái)?shù);xi和xj代表i和j方向的位移;C1ε、C2ε、C3ε、Cμ為經(jīng)驗(yàn)常數(shù),其值通過實(shí)驗(yàn)確定;Gb為用于浮力影響引起的湍動(dòng)能產(chǎn)生,J;代表i和j方向的速度分量.

        1.2 邊界條件及優(yōu)化方案

        熱煙氣循環(huán)燒結(jié)的煙氣罩模型如圖1 所示.網(wǎng)格劃分依據(jù)該鋼廠煙氣罩實(shí)際尺寸,并采用cutcell 方法,主體部分采用六面體進(jìn)行劃分,并對(duì)漏風(fēng)處網(wǎng)格進(jìn)行加密,單個(gè)網(wǎng)格數(shù)約為100 萬,如圖2 所示.由于煙氣罩進(jìn)氣口不在其幾何中心,又有人孔(人孔是指為補(bǔ)充氣量同時(shí)削弱煙氣入口漩渦強(qiáng)度而人工開的孔,位于煙氣罩進(jìn)氣側(cè)中間位置,見圖1)的影響,因此,多個(gè)煙氣罩銜接面并不是對(duì)稱邊界,不能使用傳統(tǒng)的對(duì)稱邊界條件,所以數(shù)學(xué)模擬邊界使用循環(huán)周期邊界條件.其他模型參數(shù)如表1 所示,煙氣入口和人孔使用壓力入口邊界,根據(jù)實(shí)際條件使用不同壓力值.床層計(jì)算采用多孔介質(zhì)模型進(jìn)行處理.現(xiàn)場(chǎng)煙氣罩與床層銜接處存在漏風(fēng)狀況,模型中簡(jiǎn)化漏風(fēng)縫隙形狀,漏風(fēng)處壓力為0 Pa.考慮到單個(gè)煙氣罩進(jìn)氣方管截面積與所覆蓋的燒結(jié)面積的比例,在熱煙氣進(jìn)出氣體量大致平衡的情況下,若料面風(fēng)速為1 m·s-1,則方管進(jìn)氣速度需達(dá)到10~20 m·s-1;熱煙氣溫度參照實(shí)際生產(chǎn)選180 ℃;煙氣罩外環(huán)境溫度為25 ℃.

        圖1 煙氣罩三維模型Fig.1 3D model of the fume hood

        圖2 熱風(fēng)罩流場(chǎng)及溫度場(chǎng)計(jì)算網(wǎng)格劃分Fig.2 Grid division for flow field and temperature field calculation of hot air hood

        表1 數(shù)學(xué)模型計(jì)算邊界條件Table 1 Mathematical model to calculate boundary conditions

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)反饋,原煙氣罩(圖3(a))在實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,原因是由于原方案煙氣罩內(nèi),煙氣從進(jìn)氣口進(jìn)入并不是被負(fù)壓從料面直接吸入,而是在煙氣罩形狀的作用下在內(nèi)部做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),使得料面上部風(fēng)速和方向不一,漏風(fēng)處部分壓力為正壓,部分煙氣從煙氣罩漏風(fēng)處溢出.為了改善煙氣進(jìn)入煙氣罩內(nèi)的流動(dòng)狀況,對(duì)煙氣罩內(nèi)煙氣的優(yōu)化思路是在煙氣罩內(nèi)安裝導(dǎo)流板對(duì)煙氣流動(dòng)進(jìn)行控制,削弱煙氣罩內(nèi)煙氣旋轉(zhuǎn)流動(dòng),降低或消除煙氣到達(dá)漏風(fēng)處的動(dòng)壓,使漏風(fēng)處的風(fēng)壓為零或負(fù)值,達(dá)到阻止煙氣外漏的目的,優(yōu)化方案如圖3(b)和3(c)所示.

        圖3 煙氣罩不同方案狀況示意圖.(a) 原方案;(b) 優(yōu)化方案1;(c) 優(yōu)化方案2Fig.3 Schematic diagram of different schemes of the flue gas hood: (a) original scheme;(b) optimized scheme 1;(c) optimized scheme 2

        2 模擬結(jié)果及分析

        2.1 原方案煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)狀態(tài)

        首先根據(jù)原有方案進(jìn)行建模,分析煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)特點(diǎn).根據(jù)入口邊界條件,本文中模擬煙氣循環(huán)對(duì)應(yīng)的料面風(fēng)速為5 m·s-1,模擬循環(huán)煙氣溫度為180 ℃,模擬循環(huán)煙氣氧體積分?jǐn)?shù)為18%.圖4 為原方案煙氣罩內(nèi)在人孔關(guān)閉和打開時(shí)煙氣在煙氣罩內(nèi)的運(yùn)動(dòng)狀況.從圖中可以看出,煙氣在從入口進(jìn)入煙氣罩內(nèi)時(shí),直接流向A 側(cè)煙氣罩壁面,然后左右分作兩股流動(dòng)在水平視角上形成兩個(gè)旋轉(zhuǎn)流動(dòng).結(jié)合圖4(c)原方案煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)側(cè)視流線圖可以看出,煙氣在進(jìn)入煙氣罩后以旋轉(zhuǎn)下降方式到達(dá)料面.通過對(duì)比圖4(a)和4(b)中流線圖可以看出,人孔開閉對(duì)煙罩內(nèi)煙氣的流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生明顯影響,人孔打開時(shí)改變了煙氣的流動(dòng)狀態(tài),削弱了進(jìn)入煙氣形成漩渦的強(qiáng)度,但是并未較大改善煙氣旋轉(zhuǎn)流動(dòng),一方面使得料面上煙氣流速不均,另一方面也使煙氣不能最快到達(dá)料面,對(duì)料面吸風(fēng)產(chǎn)生負(fù)面影響,進(jìn)而影響生產(chǎn).

        圖4 原方案煙氣罩內(nèi)煙氣運(yùn)動(dòng)流線.(a) 人孔閉;(b) 人孔開;(c) 側(cè)視流線圖Fig.4 Streamline of the smoke movement in the flue gas hood of the original scheme: (a) closed manhole;(b) opened manhole;(c) side view streamline diagram

        2.2 優(yōu)化方案煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)狀態(tài)

        通過以上分析可以看出,原方案煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)對(duì)于料面吸風(fēng)不利,因此,對(duì)煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)的優(yōu)化重點(diǎn)在于降低煙氣罩內(nèi)煙氣旋轉(zhuǎn)流動(dòng),使料面煙氣分配更加均勻.圖5 為優(yōu)化方案1 煙氣罩內(nèi)流線圖,從圖中可以看出,煙氣罩內(nèi)放置導(dǎo)流板,一定程度上改善煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)狀態(tài).優(yōu)化方案2 在煙氣罩內(nèi)加裝一塊導(dǎo)流板,流線圖如圖6 所示.可以看出,煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)發(fā)生了明顯變化,導(dǎo)流板在煙氣罩內(nèi)阻礙了一部分旋轉(zhuǎn)流動(dòng)的形成,使煙氣更均勻地分布在煙氣罩內(nèi).

        圖5 優(yōu)化方案1 煙氣罩內(nèi)煙氣運(yùn)動(dòng)流線.(a) 人孔閉;(b) 人孔開Fig.5 Movement streamline of the flue gas in the flue gas hood for the optimized scheme 1: (a) closed manhole;(b) opened manhole

        圖6 優(yōu)化方案2 煙氣罩內(nèi)煙氣運(yùn)動(dòng)流線.(a) 人孔閉;(b) 人孔開Fig.6 Movement streamline of the flue gas in the flue gas hood for the optimized scheme 2: (a) closed manhole closed;(b) opened manhole

        2.3 優(yōu)化方案煙氣罩內(nèi)漏吸風(fēng)狀況

        對(duì)煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng)優(yōu)化的目的是改善煙氣流動(dòng)狀態(tài),使其較早地通過料面被吸入,另一方面是改善漏風(fēng).圖7 為煙氣罩原方案和優(yōu)化方案漏風(fēng)口速度場(chǎng).漏風(fēng)口與水平平行,因此,速度場(chǎng)中,向下表示煙氣從煙氣罩內(nèi)由內(nèi)而外漏出,為漏風(fēng);速度場(chǎng)向上表示煙氣罩內(nèi)靠近漏風(fēng)口處壓力低于外部大氣壓,從外部吸入空氣,為吸風(fēng).從圖7(a)可以看出,原方案A 側(cè)整個(gè)漏風(fēng)口煙氣流向朝向外部,表示整個(gè)漏風(fēng)口有漏風(fēng)現(xiàn)象.而靠近煙氣入口處的B 側(cè)漏風(fēng)口全為吸風(fēng).結(jié)合圖4 可以看出,原方案煙氣從入口進(jìn)入后,直接流向A 側(cè)壁面,由于到達(dá)A 側(cè)壁面時(shí)仍具備一定動(dòng)能,因此,A 側(cè)漏風(fēng)口處煙氣有一定的動(dòng)壓,較為容易地從漏風(fēng)口吹出.而B 側(cè)處煙氣為A 側(cè)處反射流,煙氣動(dòng)能下降,此處較多地形成負(fù)壓,從外部吸風(fēng).從這里也可以看出,燒結(jié)床層料面上煙氣的分配是不均勻的.在煙氣罩內(nèi)放置導(dǎo)流板后,從圖7(b)可以看出,A 側(cè)處煙氣漏風(fēng)得到改善,此處漏風(fēng)口變?yōu)槲L(fēng)狀況,而B 側(cè)由于導(dǎo)流板的作用,一部分煙氣流向B 側(cè)時(shí)仍具備較大的動(dòng)能,煙氣有少許外漏.為了降低回流煙氣流動(dòng)強(qiáng)度,在煙氣罩內(nèi)上部加裝另一塊導(dǎo)流板,如圖7(c)所示.由于上部導(dǎo)流板對(duì)入口進(jìn)入煙氣進(jìn)行部分導(dǎo)流,使煙氣在流經(jīng)導(dǎo)流板后不再在同一方向具備較大動(dòng)能和同一流向,煙氣分散地流向煙氣罩內(nèi)料面各處.使得A 和B兩側(cè)漏風(fēng)處同時(shí)為吸風(fēng),有效地改善了漏風(fēng)狀況.

        圖7 不同方案條件下漏風(fēng)口速度場(chǎng)分布.(a) 原方案;(b) 優(yōu)化1;(c) 優(yōu)化2Fig.7 Velocity field distribution of air leakage vents under different scheme conditions: (a) original scheme;(b) optimization 1;(c) optimization 2

        從以上分析可以看出,煙氣罩內(nèi)漏風(fēng)處主要為A 側(cè),B 側(cè)大部分狀況為吸風(fēng),或者漏風(fēng)量較少.圖8 和圖9 分別對(duì)煙氣罩原方案和優(yōu)化方案1 和2 的A 側(cè)漏風(fēng)口處煙氣速度分布進(jìn)行分析.

        圖8 優(yōu)化方案1 與原方案A 側(cè)漏風(fēng)處煙氣速度對(duì)比Fig.8 Optimization plan 1 and original plan comparison of smoke velocities at the air leakage on side A

        圖9 優(yōu)化方案2 與原方案A 側(cè)漏風(fēng)處煙氣速度對(duì)比Fig.9 Optimization plan 2 and original plan comparison of smoke velocities at the air leakage on side A

        從圖8 中可以看出,原方案在人孔關(guān)閉和打開時(shí),A 側(cè)漏風(fēng)口上速度都為負(fù)值,表示整個(gè)漏風(fēng)口出現(xiàn)漏風(fēng)狀況.同時(shí),漏風(fēng)口處速度產(chǎn)生波動(dòng),漏風(fēng)口附近煙氣動(dòng)壓不同,進(jìn)一步說明煙罩內(nèi)靠近料面煙氣速度分布不均.從圖8 可以看出,人孔關(guān)閉時(shí),優(yōu)化方案1 A 側(cè)漏風(fēng)口速度都為正值,說明整個(gè)漏風(fēng)口都為吸風(fēng)狀況.而人孔打開時(shí),由于人孔進(jìn)入的空氣改變了煙氣罩內(nèi)煙氣流動(dòng),使A 側(cè)漏風(fēng)口部分區(qū)段出現(xiàn)漏風(fēng)狀況(負(fù)值區(qū)段).

        優(yōu)化方案1 A 側(cè)漏風(fēng)口在人孔關(guān)閉時(shí)雖然都為吸風(fēng),但在煙氣罩長(zhǎng)度方向吸風(fēng)量產(chǎn)生波動(dòng),表示煙氣在漏風(fēng)口附近煙氣罩內(nèi)氣流速度仍然變化較大.在進(jìn)一步用導(dǎo)流板對(duì)煙氣控制后,如圖9 所示.人孔關(guān)閉時(shí),A 側(cè)漏風(fēng)口吸風(fēng)量在長(zhǎng)度方向比較均勻,為2.5 m·s-1左右.說明煙氣在漏風(fēng)口附近煙氣罩內(nèi)氣流速度比較均勻.而打開人孔后,與優(yōu)化方案1 類似,漏風(fēng)口在部分區(qū)段出現(xiàn)漏風(fēng),表明,人孔打開一定程度上可以補(bǔ)充氣量,但也影響了煙氣罩內(nèi)的煙氣流動(dòng),使漏風(fēng)口出現(xiàn)漏風(fēng),惡化了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境.

        對(duì)原方案和優(yōu)化方案在人孔開閉時(shí)A 側(cè)漏風(fēng)/吸風(fēng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),負(fù)值為漏風(fēng),正值為吸風(fēng),如圖10所示.從圖中可以看出,原方案人孔關(guān)閉和打開時(shí),A 側(cè)漏風(fēng)量為1.2 和1.7 m3·s-1,人孔打開時(shí)雖然有利于進(jìn)氣,但是也使漏風(fēng)口漏風(fēng)量增加.優(yōu)化方案1 在導(dǎo)流板的作用下,A 側(cè)變?yōu)槲L(fēng),人孔關(guān)閉,吸風(fēng)量為2.4 m3·s-1,而當(dāng)人孔打開時(shí),由于空氣的補(bǔ)充,A 側(cè)漏風(fēng)口吸風(fēng)量降低.相對(duì)于優(yōu)化方案1,方案2 在人孔打開和關(guān)閉時(shí)吸風(fēng)量變化不大,分別為2.4 和1.5 m3·s-1.

        圖10 煙氣罩原方案和優(yōu)化方案A 側(cè)漏風(fēng)處漏風(fēng)(負(fù)值)和吸風(fēng)(正值)狀況Fig.10 Air leakage (negative values) and suction (positive values) of the original and optimized schemes of the flue gas hood at the air leakage on side A

        3 結(jié)論

        (1)對(duì)循環(huán)煙氣熱風(fēng)罩內(nèi)流動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行模擬,通過優(yōu)化煙氣罩內(nèi)導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和數(shù)量,削弱了煙氣罩內(nèi)煙氣旋轉(zhuǎn)流動(dòng),明顯改善了其流動(dòng)狀態(tài),使煙氣分布更均勻,并順利進(jìn)入料層;

        (2)模擬結(jié)果表明現(xiàn)有煙氣罩人孔打開時(shí)雖然在氣量上有一定的補(bǔ)充效果,削弱了煙氣入口進(jìn)入煙氣形成漩渦的強(qiáng)度,但是并未較大改善煙氣旋轉(zhuǎn)流動(dòng),導(dǎo)致料面上煙氣流速不均,不利于其防止漏風(fēng)條件;

        (3)結(jié)果表明煙氣罩漏風(fēng)在進(jìn)氣口煙氣流向側(cè)較為嚴(yán)重,通過優(yōu)化煙氣罩內(nèi)導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和數(shù)量,使A 側(cè)漏風(fēng)口由漏風(fēng)1.2 m3·s-1變?yōu)槲L(fēng)2.4 m3·s-1,煙氣罩漏風(fēng)狀況明顯改善,有利于燒結(jié)生產(chǎn)的順行.

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