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        渤海P油田油井解堵方式的探討

        2022-10-12 02:32:14中海油田服務股份有限公司崔慶振王春林孫鵬飛
        內江科技 2022年8期
        關鍵詞:作業(yè)

        ◇中海油田服務股份有限公司 崔慶振 王春林 孫鵬飛

        由于儲層污染,P油田的油井產(chǎn)液量和產(chǎn)油量遞減較快,為此進行了大量的解堵作業(yè)來恢復油井產(chǎn)能,本文總結了P油田常用的八種油井解堵方式,并分析了各種油井解堵方式的優(yōu)缺點。

        P油田位于渤海海域的中南部,儲量巨大,是渤海油田中長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標實現(xiàn)的重要潛力點。由于P油田自然遞減大,穩(wěn)產(chǎn)基礎差,控制液量遞減是實現(xiàn)油田高效開采和完成產(chǎn)量任務的主要路徑之一。為了解除污染,恢復油井產(chǎn)能,P油田從2014年至2021年累計實施了156井次油井解堵。本文先分析了P油田油井污染的主要原因,然后總結了常用的8種油井解堵方式及優(yōu)缺點,對后續(xù)P油田開展油井解堵作業(yè),具有很大的指導意義。

        1 P油田油井污染的主要原因

        (1)鉆完井液污染:鉆井液中高分子的吸附、完井液的固相傷害、壓裂液中的瓜膠殘留及濃縮等造成近井地帶儲層滲透率下降,使油井初期產(chǎn)液產(chǎn)油達不到配產(chǎn)。

        (2)修井液污染:修井期間漏失的修井液與儲層流體配伍性差,容易引起粘土礦物膨脹等傷害;如果修井期間使用暫堵劑,還會堵塞儲層孔隙,造成修井后產(chǎn)液產(chǎn)油下降。

        (3)微粒運移:P油田儲層膠結疏松、砂巖顆粒細,易發(fā)生微粒運移[1],堵塞油流通道。

        (4)粘土膨脹:P油田儲層粘土含量高,部分層段粘土含量高達20%以上,易發(fā)生粘土水化膨脹及運移[2],堵塞儲層空隙。

        (5)重烴沉積:P油田原油粘度較高,膠質和瀝青質含量高,由于生產(chǎn)過程中的穩(wěn)壓變化或者作業(yè)過程中外來流體的漏失,容易引起重質成分的析出,堵塞篩管和近井地帶。

        2 P油田油井常用的解堵方式

        2.1 過泵酸化

        過泵酸化是指利用酸化泵將酸液泵入井內,酸液流經(jīng)油管,然后由電泵的分離器進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖1所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井過泵酸化4井次,整體解堵效果一般,效果最好的是C24ST2井,酸化后最高增油16方/天。

        圖1 過泵酸化作業(yè)時管柱示意圖

        過泵酸化優(yōu)點:①不需要鋼絲作業(yè),可在鉆完井、修井作業(yè)期間實施;②對于鋼絲作業(yè)通井遇阻,無法打開循環(huán)滑套的井,也可以開展過泵酸化。

        過泵酸化缺點:過泵酸化時,由于泵的摩阻很大,無法實現(xiàn)高排量注入酸液,如圖2所示,C24ST2井在過泵酸化時,井口最高壓力到2947psi(采油樹額定工作壓力3000psi),酸液最大擠注排量為3.79bbl/min,由MAPDIR轉向技術[3]可知:在低于地層破裂壓力下以最大排量注入酸液,有助于改善酸液分布,縮小層間有效注入壓差比,利于低滲儲層進酸,增大波及面積。所以,過泵酸化時,酸液容易進入高滲透層或者欠壓層,不利于酸液均勻分布。

        圖2 C24ST2井過泵酸化作業(yè)施工曲線

        2.2 籠統(tǒng)酸化

        籠統(tǒng)酸化是指先用鋼絲作業(yè)打開循環(huán)滑套,再用酸化泵將酸液泵入井內,酸液流經(jīng)油管,然后由循環(huán)滑套進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖3所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井籠統(tǒng)酸化60井次,整體解堵效果良好,效果最好的是M02ST1井,酸化后最高增油109方/天。

        圖3 籠統(tǒng)酸化作業(yè)時管柱示意圖

        籠統(tǒng)酸化優(yōu)點:打開循環(huán)滑套后,酸液最大擠注排量可達18.1bbl/min(如圖4所示),有助于改善酸液分布,縮小層間有效注入壓差比,讓酸液進入低滲儲層。

        圖4 D35ST2井籠統(tǒng)酸化作業(yè)施工曲線

        籠統(tǒng)酸化缺點:P油田儲層厚、跨度大,酸液設計量大,部分酸液會進入高滲透儲層或欠壓層,酸液有效利用率低,而且籠統(tǒng)酸化后含水上升幅度大(據(jù)統(tǒng)計,籠統(tǒng)酸化后平均含水上升9.4%),導致酸化后增液明顯,增油不明顯。如圖5所示,B12ST1于2020年4月17日籠統(tǒng)酸化后增液4倍,但是含水上升12%左右,一直未見到增油,這不僅給蓬勃號流程處理帶來負擔,也加重了注采矛盾,不利于油田的整體開發(fā)效果。

        圖5 B12ST1籠統(tǒng)酸化后計量數(shù)據(jù)

        2.3 分層酸化

        分層酸化是指先用鋼絲作業(yè)撈Y堵、關閉非酸化層位滑套、打開酸化層位滑套,再用酸化泵將酸液泵入井內,酸液流經(jīng)油管,然后由生產(chǎn)滑套進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖6所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井分層酸化8井次,整體解堵效果良好,效果最好的是E49井,酸化后最高增油60方/天。

        分層酸化優(yōu)點:對污染儲層進行針對性酸化解堵,減少酸液進入高滲透儲層或欠壓層,提高了酸液的有效利用率,降低了作業(yè)成本。

        分層酸化缺點:①需要鋼絲作業(yè)撈Y堵、開關滑套,無法與鉆完井、修井作業(yè)交叉進行;②由于常規(guī)酸化反應速度快,PH值上升快,容易產(chǎn)生二次沉淀,需要及時、快速返排出殘液,因此分層酸化只能進行一次,酸化一口井的某一層或者兩層,如圖6所示,對zone#2分層酸化后,無法再對zone#1和zone#3酸化。

        圖6 分層酸化作業(yè)時管柱示意圖

        2.4 過泵清洗劑

        過泵清洗劑是指利用酸化泵將清洗劑泵入井內,清洗劑流經(jīng)油管,然后由電泵的分離器進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖1所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井過泵清洗劑4井次,整體解堵效果一般,效果最好的是E19ST2井,第一個計量點增油20方/天,后來增油逐漸減少,有效期僅50天。

        過泵清洗劑優(yōu)點:①不需要鋼絲作業(yè),可在鉆完井、修井作業(yè)期間實施;②對于鋼絲作業(yè)通井遇阻,無法打開循環(huán)滑套的井,也可以開展過泵清洗劑;③不需要返排,擠注完清洗劑并關井24小時后,可以直接啟泵生產(chǎn)進流程。

        過泵清洗劑缺點:P油田的油井產(chǎn)液量大,產(chǎn)液量遞減的主要原因是微粒運移和粘土膨脹,清洗劑只能解除防砂段和近井地帶的有機污染。因此,清洗劑的解堵能力有限。

        2.5 籠統(tǒng)螯合

        籠統(tǒng)螯合是指先用鋼絲作業(yè)打開循環(huán)滑套,再用酸化泵將清洗劑、螯合劑[4]分別泵入井內,工作液流經(jīng)油管,然后由循環(huán)滑套進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖3所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井籠統(tǒng)螯合26井次,整體解堵效果良好,效果最好的是B09ST1井,解堵后最高增油40方/天。

        籠統(tǒng)螯合優(yōu)點:①清洗劑可以解除有機污染,螯合劑可以解除由微粒運移和粘土膨脹造成的儲層污染,解堵能力強;②籠統(tǒng)螯合解堵可以使用簡易返排方式(如圖7所示)進行返排,與籠統(tǒng)酸化的常規(guī)返排方式(如圖8所示)相比,所用設備少,占地面積小,不僅方便作業(yè),也降低了作業(yè)風險;③常規(guī)酸液與粘土、細粉砂反應速度快,擠注排量隨著酸液進入地層后快速上升(如圖4所示,注酸排量迅速升至18.1bbl/min),而螯合劑與粘土、細粉砂反應速度慢,螯合劑進入地層后,擠注排量也不會快速上升(如圖9所示,螯合劑的擠注排量在2.9~3.9bbl/min之間),所以,與籠統(tǒng)酸化相比,籠統(tǒng)螯合作業(yè)方式可以讓更多的解堵液進入低滲透層,更有助于解堵液分布;④與常規(guī)酸化解堵相比,螯合解堵后含水上升幅度?。〒?jù)統(tǒng)計,螯合解堵后平均含水上升4.8%)。

        圖7 簡易返排示意圖

        圖8 常規(guī)返排示意圖

        圖9 E43ST2井籠統(tǒng)螯合作業(yè)施工曲線

        籠統(tǒng)螯合缺點:需要鋼絲作業(yè)開滑套,無法與鉆完井、修井作業(yè)交叉進行。

        2.6 過泵螯合

        過泵螯合是指利用酸化泵將清洗劑、螯合劑泵入井內,工作液流經(jīng)油管,然后由電泵的分離器進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖1所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井過泵螯合43井次,整體解堵效果良好,效果最好的是E39ST2井,解堵后最高增油73方/天。

        過泵螯合優(yōu)點:①不需要鋼絲作業(yè),可在鉆完井、修井作業(yè)期間實施;②對于鋼絲作業(yè)通井遇阻,無法打開循環(huán)滑套的井,也可以開展過泵螯合;③清洗劑可以解除有機污染,螯合劑可以解除由微粒運移和粘土膨脹造成的儲層污染,解堵能力強;④可以使用簡易返排方式進行返排;⑤與常規(guī)酸化解堵相比,螯合解堵后含水上升幅度小。

        過泵螯合缺點:E43ST2井于2019年10月實施了籠統(tǒng)螯合作業(yè),于2021年8月實施了過泵螯合作業(yè),對比兩次施工曲線(圖9和圖10)可知,籠統(tǒng)螯合的最高擠注排量是3.9bbl/min,過泵螯合的最高擠注排量是2.2bbl/min,所以,籠統(tǒng)螯合作業(yè)方式可以讓更多的解堵液進入低滲透層,更有助于解堵液分布。

        圖10 E43ST2井過泵螯合作業(yè)施工曲線

        2.7 分層螯合

        分層螯合是指先用鋼絲作業(yè)撈Y堵、關閉非解堵層位滑套、打開解堵層位滑套,再用酸化泵將清洗劑、螯合劑分別泵入井內,工作液流經(jīng)油管,然后由生產(chǎn)滑套進入油套環(huán)空,最后進入地層(如圖6所示)。P油田從2014年至2021年累計實施油井分層螯合8井次,整體解堵效果良好,效果最好的是E44井,解堵后最高增油36方/天。

        分層螯合優(yōu)點:①對污染儲層進行針對性解堵,減少解堵液進入高滲透儲層或欠壓層,提高了解堵液的有效利用率,降低了作業(yè)成本;②螯合劑與垢或粘土中的陽離子反應后形成穩(wěn)定的絡合物,反應時間約長,生成的絡合物越多,解堵效果越好,而且不產(chǎn)生二次沉淀,因此,同一口井,分層螯合可以進行多次,如圖6所示,對zone#2分層螯合后,還可以對zone#1和zone#3進行單層螯合或者籠統(tǒng)螯合。

        分層螯合缺點:①需要鋼絲作業(yè)撈Y堵、開關滑套,無法與鉆完井、修井作業(yè)交叉進行;②鋼絲作業(yè)次數(shù)多,作業(yè)時間長。

        2.8 動管柱分段解堵

        動管柱分段解堵是指先起出原井生產(chǎn)管柱,然后下入沖洗驗封管柱進行沖砂、驗證封隔器的密封性,再起出沖洗驗封管柱并下入分段解堵管柱,擠注清洗劑和螯合劑(如圖11所示),起出分段解堵管柱,下入生產(chǎn)管柱,最后啟泵返排。P油田從2014年至2021年累計實施油井動管柱分段解堵3井次,整體解堵效果一般,效果最好的是B17ST2井,解堵后最高增油20方/天。

        圖11 動管柱分段解堵作業(yè)時管柱示意圖

        動管柱分段解堵優(yōu)點:可以對普通合采管柱的油井進行針對性的分段解堵作業(yè)。

        動管柱分段解堵缺點:①動管柱作業(yè)成本高,作業(yè)時間長;②擠注完解堵液后,要進行二次壓井,會漏失一定量的壓井液,再次造成污染,影響整體解堵效果。

        3 結束語

        表1 P油田常用油井解堵方式對比

        (1)過泵酸化作業(yè)方式:由于擠注排量低,不利于均勻布酸,酸液有效利用率低,而且返排方式復雜,增油效果一般。建議:同等作業(yè)條件下,該作業(yè)方式不如過泵螯合。

        (2)過泵清洗劑作業(yè)方式:只能解除有機污染,增油效果一般,而且有效期特別短。建議:同等作業(yè)條件下,該作業(yè)方式不如過泵螯合。

        (3)動管柱分段解堵作業(yè)方式:由于作業(yè)成本高,作業(yè)時間長,而且增油效果一般。建議:同等作業(yè)條件下,該作業(yè)方式不如籠統(tǒng)酸化或者籠統(tǒng)螯合。

        (4)籠統(tǒng)酸化、分層酸化、籠統(tǒng)螯合、過泵螯合、分層螯合等五種作業(yè)方式各有優(yōu)缺點,應根據(jù)平臺作業(yè)條件(能否具備鋼絲作業(yè)、能否放下常規(guī)返排設備)、井筒情況(是分采管柱還是合采管柱、是否鋼絲通井順利、能否打開滑套)、儲層情況(層間矛盾是否突出、是否有高滲透層或欠壓層)、電泵排量、當前產(chǎn)液含水等因素,綜合考慮后,選擇出最適合的解堵方式。

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        一次特殊的作業(yè)
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