高云虎,史永斌
(鞍鋼集團本鋼礦業(yè)南芬露天礦,遼寧 本溪 117000)
隨著自動控制理論、計算機技術(shù)以及大功率電力電子元件制造技術(shù)的不斷發(fā)展,電氣傳動技術(shù)也到了新階段,即交流調(diào)速取代直流調(diào)速、電腦控制技術(shù)取代模擬電子控制技術(shù)。交流變頻技術(shù)逐漸成為工業(yè)應(yīng)用理想調(diào)速裝置,能夠應(yīng)用在大部分電機拖動場合。電動輪卡車也由直流調(diào)速系統(tǒng)逐步升級為交流調(diào)速系統(tǒng),最大載重量提高到450 t。
交流電動輪卡車電驅(qū)動原理是通過與發(fā)動機同軸連接的發(fā)電機發(fā)出交流電,交流電經(jīng)過全波整流橋整流為直流電,再逆變成交流電,交流電輸送至后輪左右2 臺交流異步電動機,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動卡車運行[1-2]。逆變裝置由1 號逆變器和2 號逆變器2 組逆變器組成:1 號控制左電機,2 號控制右電機;其逆變方式為脈沖寬度調(diào)制(PWM)方式,驅(qū)動IGBT 模塊開斷實現(xiàn)高電壓轉(zhuǎn)換,IGBT 模塊是由IGBT(絕緣柵雙極型晶體管芯片)與FWD(續(xù)流二極管芯片)通過特定的電路橋接封裝而成的模塊化半導(dǎo)體產(chǎn)品[3-4]。
自2014 年開始使用交流電動輪卡車,采用了交流電機作為傳動電機,消除了直流傳動系統(tǒng)在高壓大功率時因直流電機換向困難、電位條件惡化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造難度大和維修困難等缺點,極大提高電機的工作可靠性[5]。目前交流電動輪卡車已逐漸取代直流電動輪卡車。
南芬露天礦使用的交流電動輪卡車連續(xù)出現(xiàn)高壓電控柜中逆變器部件中的IGBT 模塊和母線連接板高壓放電故障,造成較大損失[6-7]。
故障1 實時故障數(shù)據(jù)報警列表見表1。
表1 故障1 實時故障數(shù)據(jù)報警列表
卡車在卸點卸貨后,空車下坡實施電制動過程中2 組逆變器中的IGBT 模塊和母線板發(fā)生高壓放電、拉弧故障。根據(jù)卡車InvertexTM 電控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)存儲情況,下載故障發(fā)生時數(shù)據(jù)報警列表,分析故障報警代碼225/5:IGBT saturation fault on B-(右電動輪變頻器B 相負極IGBT 飽和),該報警為卡車高壓故障發(fā)生時最先記錄的數(shù)據(jù),和故障點關(guān)聯(lián)度最高。根據(jù)卡車系統(tǒng)實時故障記錄數(shù)據(jù)情況,將母線電壓(linkv)、母線電流(linki)、左電動輪反饋力矩(trq_fb1)& 右電動輪反饋力矩(trq_fb2)進行數(shù)據(jù)對比。發(fā)現(xiàn)在母線電壓(linkv)和左右電動輪反饋力矩(trq_fb1)、右電動輪反饋力矩(trq_fb2)同時下降的情況下,母線電流(linki)發(fā)生了2 次突升,幅度由770 amps 升至3 560 amps,遠超控制系統(tǒng)所設(shè)定最大制動電流1 750 amps。
結(jié)合母線-電容連接板放電處及電腦故障運行圖,推斷為INV22 處的母線-電容連接板絕緣出現(xiàn)損壞,造成INV22 母線-電容連接板的負極與INV22母線-變頻器連接板的正極短路,母線電流出現(xiàn)了瞬間的升高,主回路出現(xiàn)了高壓電放故障。
故障2 實時故障數(shù)據(jù)報警列表見表2。
表2 故障2 實時故障數(shù)據(jù)報警列表
卡車在卸點卸貨后,空車上坡返回車途中發(fā)生1 組逆變器中的IGBT 模塊和母線板高壓電放、拉弧故障。根據(jù)卡車InvertexTM 電控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)存儲情況,下載故障發(fā)生時數(shù)據(jù)報警列表實時故障數(shù)據(jù)報警列表。按照故障發(fā)生的時間順序看,12:34 開始出現(xiàn)故障134,左電動輪變頻器C 相故障,系統(tǒng)未看到明顯異常,車輛正常運行。1 min 后出現(xiàn)故障125,左電動輪變頻器B 相正極模塊飽和。根據(jù)電腦記錄故障將母線電壓(linkv)、母線電流(linki)、左電動輪反饋力矩(trq_fb1)& 右電動輪反饋力矩(trq_fb2)進行數(shù)據(jù)對比。發(fā)現(xiàn)在卡車運行過程中,母線電壓(linkv)和母線電流(linki)發(fā)生突升,系統(tǒng)檢測到故障后隨之切斷左電動輪反饋力矩(trq_fb1)和右電動輪(trq_fb2),卡車速度(truckspd)也隨之下降。母線電流(linki)由980 amps 升至3 560 amps,母線電壓(linkv)由440 V 升至1 700 V,遠超設(shè)定最大推進電流值1 700 amps 和最大推進電壓1 400 V。
結(jié)合母線-電容連接板放電處及電腦故障運行圖,推斷為INV11 處的母線-電容連接板在第1 次放電故障后絕緣出現(xiàn)損壞,造成INV11 母線-電容連接板的負極與INV11 母線-變頻器連接板的正極短路,母線電流和母線電壓瞬間升高,使得主回路出現(xiàn)高壓放電故障。
故障3 實時故障數(shù)據(jù)報警列表見表3。
表3 故障3 實時故障數(shù)據(jù)報警列表
該型車在卸點卸貨后,空車返回途中發(fā)生1 組逆變器中的IGBT 模塊和母線板高壓放電、拉弧故障。根據(jù)卡車InvertexTM 電控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)存儲情況,下載故障發(fā)生時數(shù)據(jù)報警列表,按照故障發(fā)生的時間順序看,14:10 出現(xiàn)故障134,左輪變頻器C 相故障,系統(tǒng)進入緩行狀態(tài),未切斷加速回路,卡車正常運行。3 min 后出現(xiàn)故障125,左電動輪變頻器B相正極模塊飽和。根據(jù)電腦記錄數(shù)據(jù)將母線電壓(linkv)、母線電流(linki)、左電動輪反饋力矩(trq_fb1)& 右電動輪反饋力矩(trq_fb2)進行數(shù)據(jù)對比。發(fā)現(xiàn)在卡車運行過程中,母線電流(linki)發(fā)生突升,系統(tǒng)檢測到故障后隨之切斷左右電動輪反饋力矩(trq_fb1&trq_fb2)。母線電流(linki)由850 amps 升至3 560 amps,遠超設(shè)定最大推進電流值1 700 amps。
結(jié)合母線-變頻器連接板負極放電處及電腦故障運行圖,推斷為經(jīng)過長時間爬坡運行后,1 號變頻器(INV12)和2 號變頻器(INV22)使用的母線-變頻器連接板絕緣損壞。母線-變頻器連接板為5 層壓板,分別為直流正極(DC+)、直流負極(DC-)、A 相(Phase A)、B 相(Phase B)、C 相(Phase C),層間絕緣系數(shù)要求極高。經(jīng)過長時間大電流運行后,母線-變頻器連接板層間絕緣墊片已出現(xiàn)碳化,碳化的絕緣墊片具有了負溫度特性,即溫度越高絕緣阻值越低。卡車在試車重載運行時母線-變頻器連接板溫度逐漸升高,層間絕緣逐漸降低至直流電壓可擊穿的程度,整流后的直流正極(DC+)與直流負極(DC-)短路,母線電流瞬間升高,發(fā)生高壓放電現(xiàn)象,弧光至負極連接孔穿出,擊穿了其它部位的相模塊及保險。
礦山生產(chǎn)干線坡路長達10 km,坡度陡,個別超過12%,平緩路段少,卡車重載運行時基本處于全功率運行狀態(tài),電驅(qū)動回路的電流非常高,由于逆變回路中每相使用單通道IGBT 模塊,每相有1 組正極和負極IGBT 模塊,模塊和母線板流過電流產(chǎn)生的熱量對層間絕緣產(chǎn)生了影響,且交流集膚效應(yīng)加劇了這種現(xiàn)象。到達電壓擊穿絕緣限值后,發(fā)生了高壓放電,擊穿IGBT 模塊。
依據(jù)故障發(fā)生情況及分析可得出,在安裝母線-電容連接板和母線-變頻器連接板位置不當,或者母線-電容連接板層間絕緣不合格,連續(xù)的高壓放電又造成其它部件損壞。
根據(jù)導(dǎo)線發(fā)熱量公式,導(dǎo)線的發(fā)熱熱能量Q 為:
式中:I 為導(dǎo)線電流,A;L 為導(dǎo)線長度,mm;S 為導(dǎo)線截面積,mm2;ρ0為導(dǎo)線電阻率,Ω·m;α 為導(dǎo)線電阻溫度系數(shù),Ω/℃;θ 為導(dǎo)線表面溫度,℃;△t 為時間,s。
根據(jù)牛頓散熱公式,導(dǎo)線的散熱熱量Q2為:
Q2=KtAτ△t
式中:Kt為導(dǎo)線表面綜合散熱系數(shù),W/(m2·K);A 為不計導(dǎo)線2 個端面的表面積,mm2;τ為溫升,℃,等于導(dǎo)線表面溫度與環(huán)境溫度之差。
當導(dǎo)線通電一段時間并持續(xù)流過電流,導(dǎo)體的溫度θ 趨于穩(wěn)定,此時,導(dǎo)體的發(fā)熱量Q 和散熱熱量Q2相等,即:
導(dǎo)線的散熱表面積A 為:A=ML
式中:M 為導(dǎo)線截面積周長,mm;L 為導(dǎo)線長度,mm。
即導(dǎo)線溫升τ 與電流I 的平方成正比??梢妼?dǎo)線電流越大,溫升就越高[8]。為降低母線板層間溫升速度和溫度,采取了分流等方式減少電流值。
為徹底消除該故障,對整體電控柜進行更換,將原單通道IGBT 模塊升級為雙通道IGBT 模塊,每相增加到2 組正極和負極IGBT 模塊,分別安裝到并列母線板上,均勻分擔通過的電流,減少運行過程中相母線和IGBT 模塊的發(fā)熱量,減緩母線層間絕緣劣化速度,降低IGBT 模塊意外損壞率,提高變頻系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
在工業(yè)領(lǐng)域,變頻調(diào)速技術(shù)發(fā)揮的作用不僅僅只限于目前所展示出來的部分,存在的更多可能性還需要專業(yè)技術(shù)人員進行深入探索。特別是礦山設(shè)備更是需要性能優(yōu)良、維護簡易、能耗低的電控系統(tǒng),而變頻調(diào)速技術(shù)的運用能夠有效滿足當前需要,降低礦山企業(yè)運營成本,助推我國礦山設(shè)備發(fā)展。