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        9FA型燃?xì)廨啓C(jī)防喘閥控制部分典型故障分析及處理方法

        2022-09-24 05:48:46朱俊
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2022年15期
        關(guān)鍵詞:信號電纜耐溫熔絲

        朱俊

        (上海華電電力發(fā)展有限公司望亭發(fā)電分公司 江蘇蘇州 215155)

        1 防喘閥簡介

        GE 公司9FA 型燃?xì)廨啓C(jī)上的防喘閥是一種兩位式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),安裝在燃?xì)廨啓C(jī)排氣擴(kuò)壓間內(nèi)壓氣機(jī)9 級和13 級的抽氣管道上,主要作用是在機(jī)組啟停過程中通過打開閥門將壓氣機(jī)9級和13級抽氣排入燃?xì)廨啓C(jī)擴(kuò)壓段,從而使得燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行線遠(yuǎn)離壓氣機(jī)的喘振邊界線,防止壓氣機(jī)喘振現(xiàn)象的發(fā)生。

        9FA 型燃?xì)廨啓C(jī)1 臺機(jī)組設(shè)計有4 個防喘閥,由2個兩位三通電磁閥來控制,1個電磁閥同時控制2個防喘閥的啟閉。電磁閥的指令來自于MK VI 控制系統(tǒng),當(dāng)電磁閥線圈得電時,壓縮空氣通過電磁閥進(jìn)入氣缸,推動防喘閥迅速關(guān)閉;當(dāng)電磁閥線圈失電時,氣缸內(nèi)的壓縮空氣通過電磁閥排氣口排出,依靠氣缸內(nèi)的彈簧力使閥門打開。在氣缸的輸出軸上安裝有1個位置反饋,里面有2個磁性開關(guān)用來指示閥門的開關(guān)狀態(tài),位置信號傳送到MK VI系統(tǒng)參與邏輯運(yùn)算。

        2 防喘閥控制部分的典型故障

        2.1 電磁閥故障

        電磁閥是用于控制防喘閥啟閉的氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),布置在燃?xì)廨啓C(jī)排氣擴(kuò)壓間內(nèi)防喘閥底部靠墻的固定支架上。電磁閥的常見故障有以下5類:(1)電磁閥機(jī)械部分發(fā)生卡澀;(2)電磁閥線圈老化損壞;(3)電磁閥密封件老化漏氣;(4)電磁閥先導(dǎo)與執(zhí)行部分的連接銷脫落;(5)電磁閥線圈接線端子松動、線頭斷裂。

        2.2 位置反饋故障

        位置反饋用于現(xiàn)場指示和遠(yuǎn)傳防喘閥位置信號。整個位置反饋由底座、偏心輪傳動軸組件、磁性開關(guān)組件、保護(hù)罩組成。位置反饋的故障有以下5 類:(1)磁性開關(guān)及其預(yù)制電纜損壞;(2)磁性開關(guān)預(yù)制電纜線頭在接線端子處斷裂;(3)偏心輪組件內(nèi)的磁頭失磁;(4)定位管件變形熔化;(5)磁性開關(guān)兩顆固定螺絲松動。

        2.3 控制系統(tǒng)硬件及信號電纜故障

        防喘閥的指令和反饋信號都接入MK VI系統(tǒng)參與邏輯運(yùn)算??刂葡到y(tǒng)硬件及信號電纜故障情況有以下3 種:(1)TRLY 開關(guān)量輸出卡上的繼電器故障;(2)TRLY 開關(guān)量輸出卡輸出通道內(nèi)熔絲熔斷;(3)信號電纜發(fā)生開路、短路、接地故障。

        3 防喘閥控制部分典型故障原因分析

        3.1 電磁閥故障原因分析

        3.1.1 電磁閥機(jī)械部分卡澀原因分析

        造成電磁閥機(jī)械部分卡澀的主要原因有:控制用壓縮空氣不干凈,含有雜質(zhì);電磁閥使用年限長,閥桿缺少潤滑脂潤滑而卡澀;電磁閥先導(dǎo)電磁鐵故障導(dǎo)致閥體機(jī)械部分卡澀[1]。

        3.1.2 電磁閥線圈老化損壞原因分析

        引起電磁閥線圈老化損壞的原因有:電磁閥使用年限較長,線圈長時間通電導(dǎo)致線圈老化故障;排氣擴(kuò)壓間內(nèi)環(huán)境溫度超溫使電磁閥線圈故障損壞;電磁閥線圈接線端子老化、環(huán)境超溫使線圈的預(yù)制線纜短路導(dǎo)致電磁閥線圈損壞。

        3.1.3 電磁閥密封件老化漏氣原因分析

        導(dǎo)致電磁閥密封件漏氣的原因有:電磁閥使用年限長,密封件老化變形而失效;壓縮空氣不干凈導(dǎo)致密封件磨損超標(biāo)而漏氣;工作環(huán)境溫度超過了密封件的耐溫范圍使得密封件老化失效。

        3.1.4 電磁閥先導(dǎo)與執(zhí)行部分的連接銷脫落原因分析

        造成連接銷脫落的主要原因是:燃機(jī)的頻繁啟停導(dǎo)致防喘閥電磁閥頻繁動作,時間一長就會導(dǎo)致開口銷逐漸變形而從孔內(nèi)滑脫。

        3.1.5 電磁閥線圈接線端子松動、線頭斷裂原因分析

        造成電磁閥線圈接線端子松動、線頭斷裂的原因是:高溫振動的工作環(huán)境導(dǎo)致接線端子老化線頭松動,由于電磁閥線圈的預(yù)制線纜是多股軟線,線徑較細(xì),反復(fù)地緊固端子螺絲就會導(dǎo)致線頭斷裂。

        3.2 位置反饋故障原因分析

        3.2.1 磁性開關(guān)及其預(yù)制電纜損壞原因分析

        燃機(jī)的使用年限超較長,出現(xiàn)了排氣擴(kuò)壓器外保溫層脫落、非金屬膨脹節(jié)破損和法蘭連接螺栓斷裂等問題[2],造成防喘閥周圍的空間溫度達(dá)到120℃,遠(yuǎn)超該類型磁性開關(guān)的設(shè)計工作溫度90℃,導(dǎo)致磁性開關(guān)及其預(yù)制電纜因高溫而損壞,見圖1。

        圖1 磁性開關(guān)及預(yù)制電纜損壞

        3.2.2 磁性開關(guān)預(yù)制電纜線頭斷裂原因分析

        燃機(jī)作為調(diào)峰機(jī)組啟停頻繁,機(jī)組在啟停時防喘閥都要動作,尤其在全速空載狀態(tài)防喘閥全部打開時,位置反饋的振動很大,磁性開關(guān)的預(yù)制電纜是多股軟線,線纜短線徑細(xì),而且沒有使用接線柱,長期在振動的環(huán)境下工作使得線頭在接線端子處斷裂,見圖2。

        圖2 預(yù)制線線頭斷裂

        3.2.3 偏心輪組件內(nèi)的磁頭失磁原因分析

        偏心輪組件上的磁頭是用來和磁性開關(guān)接觸使開關(guān)得磁而接點(diǎn)閉合,原設(shè)計使用的是普通的永磁鐵,不耐高溫,長期工作在高溫的環(huán)境下導(dǎo)致磁頭失磁。

        3.2.4 定位管件變形熔化原因分析。

        定位管件是用來固定磁性開關(guān)在特定位置能與偏心輪上的磁頭接觸。定位管件是塑料材質(zhì),耐溫在100℃以下,長時間在高溫的環(huán)境下工作導(dǎo)致變形熔化,見圖3。

        圖3 定位管件融化變形

        3.2.5 磁性開關(guān)固定螺絲松動原因分析

        固定磁性開關(guān)的兩顆螺絲穿過前面板、磁性開關(guān)和定位管后直接旋緊在底板上的螺紋孔內(nèi),沒有防振措施,長期在振動環(huán)境下工作導(dǎo)致螺絲松動、底板絲口滑牙使磁性開關(guān)錯位。

        3.3 控制系統(tǒng)硬件及信號電纜故障原因分析

        3.3.1 TRLY開關(guān)量輸出卡繼電器故障原因分析

        燃機(jī)作為調(diào)峰機(jī)組啟停頻繁,一次啟動防喘閥短時間頻繁開關(guān)8 次,繼電器接點(diǎn)在斷開瞬間會產(chǎn)生電弧,長期連續(xù)使用會導(dǎo)致接點(diǎn)拉毛、接點(diǎn)接觸電阻變大而導(dǎo)致繼電器故障[3]。

        3.3.2 TRLY開關(guān)量輸出卡輸出通道內(nèi)熔絲熔斷原因分析

        TRLY 卡輸出通道內(nèi)標(biāo)配的是3.15A 的慢熔型玻璃管熔絲。防喘閥正常工作時,電磁閥線圈電流在0.5A 以下,燃機(jī)作為調(diào)峰機(jī)組啟停頻繁,機(jī)組啟動時,防喘閥短時間內(nèi)要連續(xù)動作,通過實驗實測在繼電器接點(diǎn)閉合的瞬間電流要達(dá)3A以上,由于是慢熔型熔絲電流瞬間超限不會立即熔斷,而長時間使用就會造成熔絲不定期的突發(fā)型熔斷。

        3.3.3 信號電纜故障原因分析

        由于設(shè)備老化導(dǎo)致排氣擴(kuò)壓間內(nèi)溫度升高,超過了信號電纜的耐溫等級導(dǎo)致信號電纜發(fā)生開路、短路、接地等故障。電磁閥指令電纜故障會導(dǎo)致電磁閥拒動、卡件通道內(nèi)熔絲熔斷等故障,位置反饋信號電纜故障會導(dǎo)致位置反饋信號失效、機(jī)組110VDC電源接地等故障。

        4 防喘閥控制部分典型故障處理方案

        4.1 電磁閥故障處理

        (1)提升儀用壓縮空氣的質(zhì)量。加強(qiáng)對氣泵房空氣后處理裝置的檢修維護(hù),使其可靠工作。更換防喘閥氣控回路內(nèi)老化的過濾減壓裝置,對過濾減壓裝置內(nèi)的濾芯定期更換,定期對過濾減壓閥進(jìn)行排污[4]。(2)加強(qiáng)對電磁閥的檢查維護(hù)。建立設(shè)備臺賬,對每個電磁閥做好使用更換記錄。平時加強(qiáng)對電磁閥的檢查,查看電磁閥密封件有無漏氣情況,檢查連接銷有無變形脫落。利用機(jī)組停機(jī)機(jī)會定期對防喘閥校驗,記錄閥門開關(guān)時間、電磁閥線圈阻值、線圈通電電流、電纜絕緣等參數(shù),發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化、參數(shù)不符合要求的電磁閥及時進(jìn)行更換。(3)對電磁閥線圈的預(yù)制電纜套好耐高溫保護(hù)套管,在線頭處做好圓孔型的接線柱,更換耐溫抗振性好的接線端子。機(jī)組停機(jī)時,定期對線圈預(yù)制電纜及接線端子檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(4)外接壓縮空氣吹掃冷卻,降低電磁閥的工作溫度。

        4.2 位置反饋故障處理

        防喘閥位置反饋的絕大部分故障都是內(nèi)部組件的耐溫抗振性能差引起的,可以利用以下方法解決。

        4.2.1 提升位置反饋的耐溫等級

        (1)將位置反饋內(nèi)部組件中的磁性開關(guān)更換為WESTLOCK公司XT-90型耐高溫磁性開關(guān),耐溫130℃,在開關(guān)的預(yù)制線纜上套好耐高溫保護(hù)套管,如圖4所示。(2)將偏心輪上的2 個磁頭更換為鋁鎳鈷材料制作的永磁鐵,耐溫550℃,如圖5 所示。(3)將磁性開關(guān)中間的兩根定位管改為316不銹鋼管,耐溫800℃,如圖6所示。(4)制作專用的吹掃冷卻裝置,將壓縮空氣通過節(jié)流閥和過濾減壓閥后引入位置反饋內(nèi)部進(jìn)行吹掃冷卻,從而有效降低位置反饋的工作溫度。

        圖4 磁性開關(guān)改型

        圖5 磁頭改型

        圖6 定位管改型

        4.2.2 提升位置反饋的抗振性能

        (1)用316 不銹鋼螺絲替代原來固定磁性開關(guān)的兩顆普通螺絲;更換鋁合金底板,用316 不銹鋼板替代,在接線端子板上的螺絲孔處加上316 不銹鋼平墊圈,固定螺絲穿出底板螺紋孔后加上316 不銹鋼平墊圈、彈簧墊圈、螺母進(jìn)行鎖緊加固,如圖7 所示。(2)在磁性開關(guān)預(yù)制線纜的線頭上制作接線柱,采用菲尼克斯專用型冷壓接線柱,耐溫和強(qiáng)度都能滿足使用要求,有效提升線纜在端子處的抗振性能。

        圖7 開關(guān)組件抗振處理

        4.2.3 優(yōu)化防喘閥保護(hù)邏輯

        原保護(hù)邏輯設(shè)計當(dāng)機(jī)組并網(wǎng)后,任一防喘閥位置錯誤(開、關(guān)信號均未置“1”),或任一防喘閥打開(開信號置“1”,關(guān)信號置“0”),均觸發(fā)機(jī)組減負(fù)荷解列。而實際觸發(fā)機(jī)組減負(fù)荷解列的條件都是由于高溫振動的環(huán)境導(dǎo)致防喘閥位置反饋故障,是保護(hù)的誤動。因此,把機(jī)組并網(wǎng)后任一防喘閥位置錯誤這一觸發(fā)機(jī)組減負(fù)荷解列的條件去除,只作為報警信號提醒運(yùn)行人員,從而有效提升保護(hù)邏輯的容錯能力,避免保護(hù)誤動[5]。

        4.3 控制系統(tǒng)硬件及信號電纜故障處理

        4.3.1 TRLY開關(guān)量輸出卡繼電器故障處理

        對每個電磁閥對應(yīng)TRLY 卡件通道的繼電器建立專用設(shè)備臺賬,記錄更換和使用維護(hù)情況。定期檢查和測量繼電器線圈和接點(diǎn)的阻值、絕緣情況,發(fā)現(xiàn)異常的繼電器及時更換。

        4.3.2 TRLY 開關(guān)量輸出卡輸出通道內(nèi)熔絲熔斷處理

        原設(shè)計3.15A 慢熔型玻璃管熔絲適合長期連續(xù)運(yùn)行防喘閥始終保持關(guān)閉的機(jī)組,并不適合在頻繁啟停的調(diào)峰機(jī)組上使用。更換電磁閥熔絲,采用美國博士曼公司生產(chǎn)的6.3A慢熔型陶瓷管熔絲替代,電流等級和防爆性能都得到有效提升[6],如圖8所示。

        圖8 熔絲改型

        4.3.3 信號電纜故障處理

        采用更高耐溫等級的電纜替換原信號電纜,并在電纜外層套上專用的耐高溫保護(hù)套管,線頭上制作好耐高溫的接線柱,從而有效提升信號電纜的耐溫等級,使其能在高溫的環(huán)境下可靠工作。

        5 結(jié)語

        通過提升儀用壓縮空氣質(zhì)量、提高電磁閥線圈預(yù)制電纜及接線端子的耐溫等級、加裝壓縮空氣吹掃冷卻的方法,能夠有效延長防喘閥電磁閥的使用壽命到1倍以上,電磁閥7萬元/個,可以節(jié)約一筆可觀的生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用。通過定期對電磁閥進(jìn)行檢查校驗,可以及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,有效避免機(jī)組非停事件的發(fā)生,保障機(jī)組安全運(yùn)行。

        通過對防喘閥位置反饋的技術(shù)改造,有效提升了耐溫和抗振性能,使其能夠長期在高溫振動的環(huán)境下可靠工作。改造后,位置反饋的使用壽命可以提升到原來的5倍以上,原來更換一個防喘閥位置反饋16 000元,現(xiàn)在內(nèi)部組件只需定期更換磁性開關(guān),磁性開關(guān)2200元/個,以每次更換2 個計算,可以節(jié)約維護(hù)經(jīng)濟(jì)成本27.5%,往復(fù)循環(huán)則維護(hù)經(jīng)濟(jì)成本不斷遞減。

        通過對TRLY 開關(guān)量輸出卡輸出通道內(nèi)熔絲換型,加強(qiáng)對繼電器的檢查維護(hù)并更換高耐溫等級的信號電纜,使得控制系統(tǒng)硬件及信號電纜的年故障發(fā)生率降低到零,有效保障機(jī)組安全運(yùn)行。

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