黃寧
(北京大學(xué)圖書館,北京 100871)
國內(nèi)某軋鋼廠使用的是中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司生產(chǎn)的3 500 mm中厚板單機(jī)架四輥可逆式軋機(jī),軋機(jī)通過正反轉(zhuǎn)多道次對(duì)加熱出爐的鋼坯進(jìn)行開坯和精軋,軋制過程中伴隨較大的軋制沖擊力。該型號(hào)軋機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)能是60萬噸/年,通過對(duì)設(shè)備、工藝和生產(chǎn)組織等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),實(shí)際產(chǎn)能約達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的2倍。產(chǎn)能持續(xù)攀升的最基礎(chǔ)保障之一是設(shè)備??焖俚纳a(chǎn)和高頻的軋制是原設(shè)計(jì)未能考慮到的。尤其是軋機(jī)壓緊缸因受巨大沖擊力,經(jīng)常出現(xiàn)泄漏故障停機(jī)制約生產(chǎn)。為有效釋放產(chǎn)能,必須解決壓緊/彎輥液壓系統(tǒng)設(shè)備瓶頸問題。
該型號(hào)軋機(jī)壓緊/彎輥液壓系統(tǒng)有兩種工作狀態(tài):(1)軋制過程的平衡狀態(tài),該狀態(tài)在壓緊和彎輥功能間切換,壓緊時(shí),DT7、DT9失電彎輥伺服系統(tǒng)退出工作,DT2、DT4、DT6得電,液壓缸無桿腔進(jìn)油,工作壓力切換為18 MPa,液壓缸提供足夠的壓靠力使工作輥與支撐輥緊密接觸并產(chǎn)生足夠摩擦力帶動(dòng)支撐輥轉(zhuǎn)動(dòng);彎輥時(shí),DT3、DT5得電壓緊功能退出,DT2、DT7、DT8、DT9、DT10得電,無桿腔工作壓力切換到31.5 MPa,液壓伺服系統(tǒng)投入使用,在提供可靠壓緊力的基礎(chǔ)上,通過正彎和負(fù)彎輥糾正因軋制力變化引起的軋輥?zhàn)冃螌?duì)板形的影響;(2)工作輥換輥過程的伸、縮狀態(tài),換輥抽出工作輥前,DT1、DT3、DT5得電,其余失電,壓緊缸活塞桿執(zhí)行縮回動(dòng)作,在更換裝回工作輥后,DT2、DT4、DT6得電,其余失電,液壓缸活塞桿執(zhí)行伸出動(dòng)作。液壓原理如圖1所示。
圖1 軋機(jī)壓緊/彎輥液壓系統(tǒng)原理
系統(tǒng)主要控制和執(zhí)行元件相關(guān)技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 軋機(jī)壓緊/彎輥液壓系統(tǒng)主要元件
壓緊/彎輥液壓系統(tǒng)執(zhí)行元件由8個(gè)液壓缸缸塊組成,每個(gè)缸塊上集成2個(gè)雙作用液壓缸,上、下壓緊缸缸塊分別安裝在上支承輥軸承座和軋機(jī)牌坊上,如圖2所示。
圖2 軋機(jī)輥系示意
四輥可逆式軋機(jī)在正、逆向軋制咬入和拋出鋼坯過程中,會(huì)產(chǎn)生巨大的軋制沖擊力和軸向竄輥力。軋制鋼坯過程中受力如圖3所示。
圖3 正、逆向道次軋制受力分析
上工作輥垂直方向力平衡方程為
=+2
經(jīng)分析,在軋機(jī)咬入鋼坯瞬間,軋制力從零階躍上升為,并在軋制過程中持續(xù)波動(dòng)。軋制力主要由上支撐輥的支撐力平衡掉,迅速上升;與此同時(shí),軋機(jī)彎輥液壓系統(tǒng)發(fā)揮作用,一方面要通過彎輥力補(bǔ)償工作輥?zhàn)冃?,另一方面因軋輥輥形變化,壓緊缸活塞桿被迅速壓迫微量回縮產(chǎn)生壓力脈沖。在軋機(jī)拋鋼瞬間,=0,上工作輥迅速恢復(fù)彈性形變,壓緊缸活塞桿回縮量減小,無桿腔壓力瞬間變小,恢復(fù)正常彎輥?zhàn)饔?,達(dá)到平衡狀態(tài):
=2
正向軋制時(shí),上工作輥水平方向力平衡方程為
=+
式中:為軸向力;為軋輥和鋼坯間摩擦力;為軸向擋板阻力。逆向道次軋制時(shí)軸向力大小相等,方向相反。軋制力、軸向力和彎輥力變化如圖4所示。
圖4 正、逆向道次軋制力p、軸向力F和彎輥力N曲線
3.1.1 主要問題分析
壓緊缸彎輥液壓系統(tǒng)的工作壓力為31.5 MPa,核心控制元件為2個(gè)射流管式伺服閥。彎輥系統(tǒng)通過施加外力使工作輥產(chǎn)生正彎或負(fù)彎,以補(bǔ)償因軋制力導(dǎo)致工作輥?zhàn)冃味鴮?duì)鋼板板形產(chǎn)生的影響。但彎輥系統(tǒng)在實(shí)際使用中存在兩個(gè)問題:(1)工作壓力較高,壓力脈沖易造成液壓缸密封損壞、活塞桿壓堆等情況,對(duì)使用壽命不利;(2)對(duì)液壓油的清潔度要求較高、故障率較高,故障處理較為復(fù)雜且維護(hù)成本較大。
3.1.2 解決方案
在對(duì)中厚板產(chǎn)品定位分析的基礎(chǔ)上,決定取消彎輥?zhàn)饔谩?duì)因此而產(chǎn)生的對(duì)板形和同板差的影響,則通過兩條措施來彌補(bǔ):(1)在軋輥磨削的過程中,取消異形輥,工作輥和支撐輥均采用平輥來改善對(duì)板形的控制;(2)將AGC(厚度自動(dòng)控制)液壓系統(tǒng)的蓄能器就近設(shè)置在軋機(jī)AGC液壓缸旁邊,提高AGC液壓缸的快速響應(yīng)速度,以實(shí)現(xiàn)軋機(jī)傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)厚度偏差,控制響應(yīng)速度以滿足同板差要求。
通過技術(shù)改造取消了彎輥僅保留壓緊功能,系統(tǒng)控制方式由液壓伺服系統(tǒng)根據(jù)板形等因素進(jìn)行壓力瞬間補(bǔ)償?shù)姆绞秸{(diào)整變成約18 MPa的恒壓輸出模式,取消伺服閥,將控制系統(tǒng)簡(jiǎn)化為普通電液換向閥,控制壓緊缸活塞伸出壓緊和收回松開動(dòng)作,降低系統(tǒng)故障率。取消彎輥?zhàn)饔煤髩壕o缸彎輥力變化如圖5所示。
由圖5可知:在取消彎輥?zhàn)饔煤?,軋機(jī)壓緊缸的工作壓力整體下降了約13 MPa,工況有了較大的改善。改造后系統(tǒng)如圖6所示。
圖5 取消彎輥?zhàn)饔煤髩壕o缸正、逆向道次軋制時(shí)壓緊缸壓緊力變化曲線
圖6 取消彎輥?zhàn)饔煤筌垯C(jī)壓緊液壓系統(tǒng)原理
3.2.1 主要問題分析
原設(shè)計(jì)每個(gè)壓緊缸缸塊上集成有2個(gè)雙作用液壓缸,通過缸塊和集油塊,同一缸塊上2個(gè)液壓缸有桿腔對(duì)有桿腔、無桿腔對(duì)無桿腔兩兩互通并分別連接在同一根液壓油管上。除2根分別連通液壓缸有桿腔和無桿腔的液壓膠管外,液壓缸集油塊上還有1根膠管經(jīng)缸體直通液壓缸與工作輥接觸的滑板,為液壓缸滑板輸送潤滑脂以確保與工作輥滑板間的良好潤滑。軋機(jī)原設(shè)計(jì)壓緊缸裝配體剖面圖如圖7所示。
圖7 軋機(jī)原設(shè)計(jì)壓緊缸裝配體剖面圖
壓緊缸裝配體由缸塊和集油塊兩大部分組成,集油塊上3根油管兼顧了液壓缸壓力供給和外滑板潤滑功能,與快速接頭連接,故障或換輥時(shí)可實(shí)現(xiàn)膠管快速插拔。在實(shí)際使用過程中,只要同一缸塊上有1個(gè)液壓桿密封損壞漏油,拔掉該液壓塊的2個(gè)液壓膠管快速接頭后,另一個(gè)正常的液壓缸也可退出工作。這樣導(dǎo)致工作輥4個(gè)角壓靠力缺少了一個(gè)角,影響到軋機(jī)的正常軋制,只能被迫停機(jī)檢修。
3.2.2 解決方案
通過分析,工作輥上機(jī)后根據(jù)產(chǎn)量平均2~3個(gè)班次更換一次,因此,每次新工作輥上機(jī)使用前,備輥時(shí)在工作輥軸承包滑板上涂抹潤滑脂即可滿足使用期間潤滑需要。這樣3根膠管中的輸送滑板潤滑脂的膠管完全可以取消而改為液壓膠管。通過對(duì)集油塊內(nèi)部油路改造,實(shí)現(xiàn)同一缸塊上3根膠管中的2根分別向2個(gè)液壓缸無桿腔獨(dú)立供油,剩余1根膠管由2個(gè)有桿腔共用保持不變。當(dāng)某個(gè)油缸故障時(shí),可以拔出該油缸無桿腔的快速接頭,另一個(gè)油缸還可維持正常工作。實(shí)踐證明無特殊情況單缸工作穩(wěn)定性也較高,特護(hù)使用條件下完全可以維持到檢修時(shí)間。上述優(yōu)化改進(jìn)可實(shí)現(xiàn)無桿腔獨(dú)立供油,解決同一缸塊上單缸失效后仍可維持生產(chǎn)的問題。改造后壓緊缸結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 改造后壓緊缸裝配體剖面
3.3.1 主要問題分析
在軋制過程中,因壓緊缸活塞桿直接作用在軋機(jī)工作輥軸承包上,巨大的軋制沖擊力和軋輥軸向竄動(dòng)力會(huì)通過工作輥直接傳遞到壓緊缸的活塞桿上,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)活塞桿的密封先于活塞密封損壞的情況?;钊麠U端密封損壞后,尤其是在換輥時(shí),因有桿腔背壓從3 MPa切換到18 MPa,將出現(xiàn)端蓋液壓油呈噴射狀泄漏的情況。
3.3.2 解決方案
為解決不同位置密封使用生命周期不匹配的問題,通過分析,在軋制過程中,活塞缸有桿腔3 MPa的背壓起潤滑和穩(wěn)定活塞桿的作用。在換輥過程中,有桿腔壓力從3 MPa切換到18 MPa,無桿腔回油,活塞桿執(zhí)行縮回動(dòng)作。而實(shí)際換輥時(shí),上壓緊缸活塞桿可靠上工作輥?zhàn)灾貕夯?,下壓緊缸活塞桿可靠下輥系抬升梁提升動(dòng)作壓回,故壓緊缸有桿腔在漏油嚴(yán)重的情況下,通過改造增加手動(dòng)換向閥,液壓缸可手動(dòng)切換到單作用柱塞缸的狀態(tài),活塞桿靠換輥過程中輥系運(yùn)動(dòng)外力強(qiáng)制縮回。這樣,在活塞桿端蓋密封損壞而活塞密封正常的情況下,液壓缸仍可正常工作,避免端蓋密封泄漏消耗大量液壓油而必須停機(jī)處理的問題。壓緊缸有桿腔密封在正?;驌p壞漏油情況下,更換工作輥的工作流程如圖9所示。
圖9 更換軋機(jī)工作輥流程
經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),正常狀態(tài)下壓緊缸作為雙作用液壓缸使用,手動(dòng)換向閥在SD2位置。有桿腔漏油后,手動(dòng)動(dòng)作換向閥切換到SD1位置切斷有桿腔供油,雙作用壓緊缸作為單作用缸使用,有桿腔直接回油后,即使在活塞桿端蓋密封損壞嚴(yán)重的情況下,軋輥冷卻水也不會(huì)通過液壓缸端蓋進(jìn)入液壓系統(tǒng)導(dǎo)致液壓油乳化。在輕微向有桿腔串油但能建立正常工作壓力的情況下,串到有桿腔的液壓油因不帶壓而不會(huì)從有桿腔液壓缸端蓋溢出,而是經(jīng)由有桿腔油管回油箱。即使在有桿腔漏油并向無桿腔輕微串油的情況下,壓緊缸仍然可以維持工作。針對(duì)下壓緊缸可在下輥系提升時(shí)強(qiáng)制縮回,但在后續(xù)換輥過程中可能因自重伸出影響換輥的情況,可給8個(gè)下壓緊缸增設(shè)復(fù)位彈簧,保證換輥過程活塞桿保持縮回狀態(tài)的可靠性。復(fù)位彈簧作為改造后如出現(xiàn)活塞桿被下輥系壓回后在自重下掉出的解決方案,但改造后使用過程中,活塞密封的阻力能可靠地保持活塞在縮回時(shí)狀態(tài)不變,因此如圖10中所示,彈簧為虛線,表示在該系統(tǒng)中擬實(shí)施但未予實(shí)施。改造后系統(tǒng)如圖10所示。
圖10 取消彎輥?zhàn)饔貌?yōu)化有桿腔控制油路后軋機(jī)壓緊液壓系統(tǒng)原理
改造后系統(tǒng)主要控制元件型號(hào)如表2所示。
表2 優(yōu)化改造后軋機(jī)壓緊液壓系統(tǒng)主要元件
3.4.1 主要問題分析
壓緊缸同一缸塊上如果出現(xiàn)某一液壓缸活塞與缸體間密封損壞無法工作,或集油塊與缸塊配合面上無桿腔O形密封圈損壞漏油,就必須在此液壓缸縮回狀態(tài)拔掉無桿腔快速接頭膠管,單缸工作。這種狀態(tài)下,在換工作輥背壓從3 MPa切換到18 MPa執(zhí)行縮回動(dòng)作時(shí),如有桿腔向無桿腔密封失效串油,則活塞桿會(huì)在壓差作用下執(zhí)行反向伸出動(dòng)作。這時(shí),就必須將無桿腔快速接頭插回,保持無桿腔正?;赜筒拍苁够钊麠U縮回,增加換輥時(shí)插回和再次拔出膠管快速接頭的操作。有桿腔端蓋和有桿腔封無桿腔的密封出現(xiàn)損壞,均可通過將液壓缸控制油路手動(dòng)切換到單作用狀態(tài)來解決,但某一無桿腔活塞密封一旦損壞,該液壓缸只能退出工作。由此可見,提高無桿腔密封可靠性,即可提高液壓缸工作可靠性,延長使用時(shí)間,增加有效生產(chǎn)時(shí)間。
3.4.2 解決方案
原設(shè)計(jì)活塞兩側(cè)為兩個(gè)階梯封,分別封有桿腔和無桿腔,活塞中間為導(dǎo)向套。為提高無桿腔工作可靠性,通過優(yōu)化,將封有桿腔的階梯封改為斯特封,既封有桿腔,也封無桿腔。這樣無桿腔密封由原來1道變成2道,有桿腔密封保持1道不變,整體使用效果得到較大提升。在此基礎(chǔ)上,為繼續(xù)提高壓緊缸密封使用效果,制定了活塞無桿腔再增加一道斯特封的方案,這樣,1道階梯封和2道斯特封用于封無桿腔。無桿腔密封將由最初的1道變成3道。2道斯特封封有桿腔,有桿腔密封由原來的1道增加為2道,大大改善了密封的使用效果。此方案因前期優(yōu)化改造使用效果較好,受后來產(chǎn)線停產(chǎn)等因素影響未能予以實(shí)施,具體方案如圖11所示。
圖11 壓緊缸活塞桿局部剖面圖
壓緊缸工作工況較為惡劣,此前因國產(chǎn)密封使用壽命非常短而不得不采用進(jìn)口艾志密封。通過對(duì)壓緊缸液壓系統(tǒng)不斷優(yōu)化改進(jìn),同時(shí)改變密封型式,為國產(chǎn)密封上機(jī)使用創(chuàng)造了條件。國產(chǎn)密封采用了新型耐磨材料,主要成分有銅粉和纖維,替代進(jìn)口密封之后使用壽命與之相當(dāng),甚至更加耐用,大幅節(jié)省了成本,提高了性價(jià)比。
原設(shè)計(jì)產(chǎn)能在達(dá)產(chǎn)后仍不斷提高,設(shè)備負(fù)荷遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,運(yùn)行工況更為復(fù)雜、惡劣。為突破設(shè)備因素導(dǎo)致的產(chǎn)能拓展瓶頸,通過不斷優(yōu)化改造確保為生產(chǎn)提供有力的保障。首先,取消液壓系統(tǒng)彎輥僅保留壓緊作用,降低了工作壓力和系統(tǒng)維護(hù)要求,改善了壓緊缸的使用工況;在此基礎(chǔ)上,通過改造成功實(shí)現(xiàn)同一缸塊上兩個(gè)液壓缸無桿腔供油相對(duì)獨(dú)立;而后,在液壓缸有桿腔密封失效的情況下,利用換輥輥系動(dòng)作可回壓緊缸活塞桿取消有桿腔供油,液壓缸由雙作用切換為單作用工作模式;最后,根據(jù)實(shí)際使用需求調(diào)整活塞密封方向和布置,提高活塞測(cè)密封工作的可靠性。
以上措施是為了適應(yīng)新的產(chǎn)能要求而進(jìn)行的一系列優(yōu)化改造,大大提高了壓緊缸的使用時(shí)間,每年可大量節(jié)約液壓油和密封費(fèi)用,有利于解決中厚板熱軋軋機(jī)壓緊缸漏油一般性問題,尤其是在壓緊缸有桿腔密封損壞無法正??s回的情況下,手動(dòng)切換換向閥,油缸由雙作用切換為單作用,利用上、下輥系運(yùn)動(dòng)外力壓回活塞桿,在實(shí)際生產(chǎn)中有較好的參考價(jià)值。也可據(jù)此在設(shè)計(jì)中探索利用輥系或彈簧實(shí)現(xiàn)壓緊缸活塞桿復(fù)位,研究單作用彎輥缸在中厚板熱軋軋機(jī)上的應(yīng)用。