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        降氧條件對鉭粉性能影響的研究

        2022-09-17 05:44:32趙春霞趙勇剛王曉明
        湖南有色金屬 2022年4期
        關(guān)鍵詞:脫氧劑物理性能電性能

        趙春霞,趙勇剛,王曉明

        (1.寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司,寧夏 石嘴山 753000;2.國家鉭鈮特種金屬材料工程技術(shù)研究中心,寧夏 石嘴山 753000)

        金屬鉭粉因?yàn)榫哂腥萘扛?、漏電流小、穩(wěn)定性強(qiáng)、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航空、航天及電子通訊產(chǎn)品等高端領(lǐng)域中。隨著市場需求的逐步提高和生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步,對鉭電解電容器的微型化和可靠性提出了更高的要求,這就需要提高鉭粉的容量以縮小電容器的體積,提高鉭粉的耐壓性以提高電容器的可靠性。對于鉭粉本身而言,提高容量就要求鉭粉具有更小的原始粒子,更大的比表面積,更高的氧含量,但氧含量過高特別是在與有氧介質(zhì)接觸的過程中增加的氧含量存在于鉭金屬的表面,成為陽極氧化膜的晶點(diǎn),導(dǎo)致漏電流增加、閃火電壓降低;另一方面,顆粒更細(xì)的鉭粉在制造電容器時會出現(xiàn)陽極通道狹窄的現(xiàn)象[1~4],從而影響陰極材料的滲入;而高比容鉭粉因?yàn)轭w粒表面活性較高,容易吸附空氣中的氧出現(xiàn)著火現(xiàn)象。因此在電容器鉭粉生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行降氧工藝對鉭粉進(jìn)行降氧處理。本文通過對鉭粉在不同降氧條件下氧含量的變化進(jìn)行了比較分析,重點(diǎn)分析了其在相同檢測條件下電性能存在的差異,為有效降低鉭粉的漏電流、提高容量提供一些參考。

        1 研究內(nèi)容

        1.1 降氧工藝原理及流程

        鉭粉經(jīng)真空熱處理后,H、K、C等化學(xué)雜質(zhì)降低,顆粒緊密,物理性能尤其是表面結(jié)構(gòu)改善,鉭粉漏電流明顯改善,但表面氧向鉭粉內(nèi)部擴(kuò)散,形成非平衡態(tài)固溶氧,存在于顆粒內(nèi)部,需要通過降氧處理達(dá)到平衡。降氧工藝是通過金屬還原氧化鉭原理,來達(dá)到降低鉭粉中氧含量的目的。將熱處理后待降氧的鉭粉與過量脫氧劑混合后裝進(jìn)鉭坩堝放入降氧爐,通氬氣保護(hù),在800~900℃之間保溫1~4 h進(jìn)行降氧處理,待爐溫降至常溫后,反復(fù)通入鈍化氣體緩慢鈍化,出爐后加鹽酸除去殘留的脫氧劑和降氧過程中生成的脫氧劑氧化物,然后經(jīng)純水洗去各種離子態(tài)雜質(zhì)后烘干過篩。

        反應(yīng)方程式:

        工藝流程如圖1所示。

        圖1 降氧工藝流程圖

        1.2 主要設(shè)備和原材料

        1.主要設(shè)備:高溫降氧爐、鉭坩堝、酸洗槽、濾洗槽、真空烘干箱。

        2.主要原料:鉭粉:經(jīng)團(tuán)化造粒、真空熱處理后的高氧鉭粉;脫氧劑:純度不低于99%;氬氣:純度大于99.99%;鹽酸:工業(yè)純。

        1.3 試驗(yàn)方案

        1.取真空熱處理后鉭粉30 kg,均勻分為6份,分別編號為樣品A1、A2、A3和樣品B1、B2、B3,其物理性能和化學(xué)成分見表1。

        表1 熱處理鉭粉的物理性能和化學(xué)成分

        2.將樣品A1、A2、A3分別摻入1.5%、1.8%、2.1%的脫氧劑,按照相同的溫度條件進(jìn)行降氧處理,待出爐后按照相同的酸洗、烘干、過篩條件進(jìn)行后續(xù)處理。

        3.將樣品B1、B2、B3分別摻入相同比例的脫氧劑,然后按照800℃、850℃、900℃的溫度條件進(jìn)行降氧處理,待出爐后按照相同的酸洗、烘干、過篩條件進(jìn)行后續(xù)處理。

        4.對經(jīng)酸洗、烘干、過篩后得到的樣品A1、A2、A3和樣品B1、B2、B3進(jìn)行物理性能、化學(xué)成分及電氣性能分析,比較其性能差異。

        1.4 分析檢測

        利用全自動氮吸附比表面儀3H-2000A、試驗(yàn)篩機(jī)DZS-200對樣品進(jìn)行物理性能對比分析。利用美國LECO CS廠家生產(chǎn)的LECO CS-436型氧氮分析儀,按照GB/T 15076.13-2017標(biāo)準(zhǔn)分析O、N含量;使用ZRJ-30-22L臺式真空燒結(jié)爐、4339B High Resistance Meter漏電流測試儀、E4980A Precision LCR Meter容量測試儀,按照GB/T 3137-2020標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電性能測試。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 不同脫氧劑含量下樣品物理性能、化學(xué)成分及電性能對比

        樣品A1、樣品A2、樣品A3物理性能對比見表2,由表2可知:隨著脫氧劑含量的增加,鉭粉的松裝密度、費(fèi)氏粒徑、流動性及-0.043 mm細(xì)粉含量基本沒有變化,說明加入的脫氧劑含量對鉭粉的物理性能影響不明顯。

        表2 樣品A1、樣品A2、樣品A3的物理性能對比

        樣品A1、樣品A2、樣品A3的化學(xué)成分見表3,由表3可知:隨著脫氧劑含量的增加,鉭粉中氧含量逐漸降低,其中脫氧劑含量最高的樣品A3氧含量最低。因?yàn)樵黾用撗鮿┖?,會使降氧爐內(nèi)的脫氧劑蒸汽濃度增加,氣氛持續(xù)保持,降氧反應(yīng)更徹底,更利于除去鉭粉中的氧,達(dá)到降氧效果。

        表3 樣品A1、樣品A2、樣品A3的化學(xué)成分μg/g

        對樣品A1、樣品A2、樣品A3分別按照表4進(jìn)行電性能檢測,測試結(jié)果見表5。

        表4 電性能檢測條件

        由表5可知:隨著脫氧劑含量的增加,鉭粉的漏電流及容量均呈下降趨勢,損耗略有降低,燒結(jié)收縮率變化不大;脫氧劑含量最高的樣品A3呈現(xiàn)的漏電流、容量降低趨勢最為明顯。

        表5 樣品A1、樣品A2、樣品A3的電氣性能

        2.2 不同降氧溫度下物理性能、化學(xué)成分及電性能對比

        樣品B1、樣品B2、樣品B3物理性能對比見表6,由表6可知:隨著降氧溫度的提高,鉭粉的松裝密度、費(fèi)氏粒徑有變大趨勢,細(xì)粉含量降低,說明降氧過程是個燒結(jié)過程,使鉭粉顆粒凝聚,改善鉭粉物理性能,對陽極塊在賦能過程中電解液的滲透有利,促進(jìn)氧化膜的生成,降低漏電流及損耗。

        表6 樣品B1、樣品B2、樣品B3的物理性能對比

        樣品B1、樣品B2、樣品B3的化學(xué)成分見表7,表7可知:隨著降氧溫度的提高,鉭粉的氧含量明顯降低,其中降氧溫度最高的樣品B3氧含量最低。因?yàn)樘岣呓笛鯗囟?,可以使鉭粉燒結(jié)得更徹底,更有利于還原除去鉭粉中的氧,增加降氧效果。

        表7 樣品B1、樣品B2、樣品B3的化學(xué)成分μg/g

        對樣品B1、樣品B2、樣品B3分別按照表4進(jìn)行電性能檢測,測試結(jié)果見表8。由表8可知:隨著降氧溫度的提高,鉭粉的漏電流、容量、損耗及燒結(jié)收縮率均呈下降趨勢;其中降氧溫度最高的樣品B3漏電流、容量降低趨勢最為明顯。這是因?yàn)殡S著降氧溫度的提高,對鉭粉的燒結(jié)作用加強(qiáng),顆粒強(qiáng)度增加,使漏電流降低,燒結(jié)收縮率減少;同時降低了鉭粉的有效比表面積從而導(dǎo)致鉭粉比容降低。

        表8 樣品B1、樣品B2、樣品B3的電氣性能

        3 結(jié) 論

        1.從表2、表3和表5可以看出:隨著脫氧劑含量的增加,鉭粉的物理性能變化不大,氧含量降低,漏電流及容量隨之降低,說明脫氧劑含量越高,降氧效果越好,但會導(dǎo)致鉭粉容量過低,不滿足電容器制作需求。

        2.從表6、表7和表8可以看出:隨著降氧溫度的提高,鉭粉的松裝密度、費(fèi)氏粒徑增加,比表面積及細(xì)粉含量降低,氧含量、漏電流及容量也隨之降低,說明降氧溫度越高,降氧效果越好,但溫度過高會使燒結(jié)過度,減少鉭粉比表面積,導(dǎo)致比容降低。

        3.以同一批熱處理后鉭粉為原料,隨著脫氧劑含量增加及降氧溫度提高,鉭粉表現(xiàn)出氧含量降低、漏電流減小及容量降低的趨勢。在實(shí)際生產(chǎn)中,為滿足電容器的制造要求,除了要保證鉭粉有足夠的純度,適當(dāng)?shù)难鹾?,最小的漏電流及損耗,還需要保證鉭粉有適宜的比表面積、足夠高的容量,以滿足微型化、高壓高可靠電容器的使用要求。因此在實(shí)際生產(chǎn)中,除卻鉭粉自身氧含量的影響外,在降氧時間、保溫時間、鈍化溫度等條件確定的情況下,需要調(diào)整匹配的脫氧劑含量和降氧溫度,來控制鉭粉的氧含量及電氣性能,以滿足電容器生產(chǎn)的需要。

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