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        煉鐵高爐爐前液壓站油品離心凈化的應(yīng)用分析

        2022-09-16 13:04:36孫潔朱可龍程國(guó)棟付連禮張瑞新孫雨
        機(jī)床與液壓 2022年6期
        關(guān)鍵詞:濾油機(jī)油機(jī)離心式

        孫潔,朱可龍,程國(guó)棟,付連禮,張瑞新,孫雨

        (1.華北理工大學(xué)電氣工程學(xué)院,河北唐山 063200;2.唐山睿澤爾科技有限公司,河北唐山 063000;3.豐南縱橫鋼鐵煉鐵廠,河北唐山 063200;4.唐山天茂(榮信)實(shí)業(yè)有限公司設(shè)備處,河北遷安 064400;5.柯美瑞(唐山)環(huán)??萍加邢薰荆颖碧粕?063000)

        0 前言

        某鋼鐵煉鐵廠1~4號(hào)高爐投產(chǎn)后,由于爐前區(qū)域溫度高、煙塵量大,鐵口封閉后液壓系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境差,致使油品污染速度加快,進(jìn)而導(dǎo)致設(shè)備事故率高、備件消耗大、機(jī)時(shí)產(chǎn)量下降的問(wèn)題普遍存在,嚴(yán)重制約了低消耗、高產(chǎn)出順行生產(chǎn)的進(jìn)行。

        針對(duì)此現(xiàn)狀,初期采用了日本3R精密濾油機(jī)(18 L)和美國(guó)頗爾真空濾油機(jī)(21 L)對(duì)油品進(jìn)行過(guò)濾凈化和真空加熱除水。使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這兩種規(guī)格的過(guò)濾設(shè)備濾油速度低于油品污染速度,濾油效率低。

        后加大濾油機(jī)的處理量,采用58 L日本3R精密濾油機(jī)后,濾油速度加快,但是濾芯更換頻率高,更換周期約7天,每個(gè)濾芯成本765元,10個(gè)為一套,每次更換成本7 650元,平均每月濾芯消耗成本約3.06萬(wàn)元,凈化成本過(guò)高,嚴(yán)重制約了低成本的順行生產(chǎn)。而且,更換下來(lái)的濾芯必須納入危廢處理,處理難度極大,給環(huán)境保護(hù)帶來(lái)了很大壓力。解決的辦法就是尋找適用的凈化方式。

        1 各種凈化方式的比較

        鑒于以上現(xiàn)狀,技術(shù)人員經(jīng)多次深入調(diào)研、考察,對(duì)比分析過(guò)濾式、真空過(guò)濾式以及離心式油品凈化方式的原理及優(yōu)缺點(diǎn)發(fā)現(xiàn),離心式油品凈化能夠滿足爐前液壓油油品凈化的需求。

        1.1 過(guò)濾式油品凈化方式

        工作原理:采用濾紙、濾芯、濾網(wǎng)等濾材對(duì)油液中雜質(zhì)進(jìn)行攔截,從而實(shí)現(xiàn)油品的凈化。

        優(yōu)點(diǎn):凈化質(zhì)量隨濾材的精度而定,使用高精度濾材,可以快速實(shí)現(xiàn)油品的高質(zhì)量?jī)艋?/p>

        缺點(diǎn):凈化精度要求越高,濾材消耗量越大,凈化成本越高,并且不能去除油液中的水分;即使采用可去除水分的濾芯,除水量也較小,不能滿足進(jìn)水量較大的工況的除水要求。同時(shí),更換下來(lái)的濾芯必須納入危廢處理,其處理難度極大,給環(huán)境保護(hù)帶來(lái)了很大壓力。

        適用工況:油液污染狀況較輕、沒有進(jìn)水的工況。

        1.2 真空過(guò)濾式油品凈化方式

        工作原理:真空過(guò)濾式油品凈化方式具備去除雜質(zhì)和水分的雙重功能。

        去除雜質(zhì)和過(guò)濾式油品凈化方式完全一樣,仍然采用濾紙、濾芯、濾網(wǎng)等濾材對(duì)油液中雜質(zhì)進(jìn)行攔截,從而實(shí)現(xiàn)油品的凈化,也同樣沿襲了其優(yōu)缺點(diǎn),雖然凈化精度可以很高,但凈化成本也隨之飆升,同樣也存在更換下來(lái)的濾芯的危廢處理問(wèn)題。

        去除水分則是采用在一定的真空度下對(duì)油液進(jìn)行電加熱,將油液中水分汽化再冷凝排出。

        優(yōu)點(diǎn):在油液進(jìn)水量較小時(shí),能夠?qū)τ鸵嚎焖倨迫榛?,將溶解水汽化冷凝排出,且可以將油液中含水量控制?0×10以下。

        缺點(diǎn):(1)長(zhǎng)期對(duì)油液進(jìn)行電加熱,會(huì)加速油液的劣化,破壞油液中的抗泡劑,導(dǎo)致油液氣泡增加;(2)將油液中水分汽化的同時(shí),帶走一部分油液,導(dǎo)致油液的部分損失(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),一個(gè)6 m的油箱,長(zhǎng)期電加熱除水,每個(gè)月需添加2桶油,每桶180 L);(3)電加熱一天的耗電量一般為1 920 kW,長(zhǎng)期電加熱,一年按300天計(jì)算,耗電量為300×1 920=576 000 kW,按每度電0.8元計(jì)算,則一年的電費(fèi)約為46萬(wàn)元,費(fèi)用不可小覷;(4)由于在一定的真空度下對(duì)油液進(jìn)行電加熱,必須有一個(gè)較大的真空罐存在,因此,利用該種除水方式,其設(shè)備體積巨大,每個(gè)油箱必須固定配備一臺(tái)真空式濾油機(jī),故占地面積較大,單機(jī)性價(jià)比較差。實(shí)物如圖1所示。

        圖1 真空式濾油機(jī)實(shí)物

        1.3 離心式油品凈化方式

        工作原理:離心式凈化方式采用碟式離心、重力分離原理,油液在離心組件中以8 000 r/min的速度高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力將比重大于油液的各種金屬、非金屬污染物和水分以純物理分離方式進(jìn)行分離;同時(shí)復(fù)合真空排氣功能,排出油液中氣體,實(shí)現(xiàn)除氣泡功能。即一臺(tái)凈油機(jī)可以在同一時(shí)間內(nèi)去除油液中氣體、水、雜質(zhì)如小顆粒等,且無(wú)需濾材的消耗,凈化效率高,運(yùn)行成本低,排水速度快,真正達(dá)到高效率、低消耗的油品凈化。

        其凈化工作流程如圖2所示。

        圖2 離心式凈油機(jī)工作原理

        首先,油箱中被凈化油液經(jīng)凈油機(jī)進(jìn)油管在真空泵的作用下,被抽入凈油機(jī)的副油箱中,同時(shí)將油液中的氣體排出。

        其次,增壓泵將副油箱的油液打入離心組件中,離心組件在主電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,經(jīng)變速機(jī)構(gòu)調(diào)速至8 000~10 000 r/min,油液隨離心組件高速旋轉(zhuǎn),油液中各組分:油、金屬或非金屬雜質(zhì)、水等,由于比重不同,在同樣的轉(zhuǎn)速下,它們所承受的離心力也都不一樣,因而,各組分在碟片的導(dǎo)流槽上行走的距離也不一樣,那么依據(jù)公式所給出的各參數(shù)相關(guān)關(guān)系,合理匹配離心組件的轉(zhuǎn)速、碟片半徑和油液的流量數(shù)據(jù)值,產(chǎn)生的離心力將油液內(nèi)比重不同的各組分實(shí)現(xiàn)重力分離。

        各組分質(zhì)點(diǎn)沉降速度(沿徑向的移動(dòng)速度)與油液本身以及離心力場(chǎng)的各項(xiàng)參數(shù)相關(guān)關(guān)系如下式所示:

        =29

        (1)

        其中:為雜質(zhì)粒子的沉降速度;為雜質(zhì)粒子的沉降半徑;為雜質(zhì)粒子與油液密度差;為雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度;為雜質(zhì)粒子距旋轉(zhuǎn)軸中心的距離;為油液的動(dòng)力黏度。

        由公式(1)可知:影響分離效率的主要因素就是雜質(zhì)粒子沉降的速度,而雜質(zhì)粒子的沉降速度又受到雜質(zhì)粒子的沉降半徑、旋轉(zhuǎn)角速度、與油液密度差、距旋轉(zhuǎn)軸中心的距離以及液體的動(dòng)力黏度等因素的影響。

        (1)雜質(zhì)粒子的沉降半徑

        雜質(zhì)粒子的沉降半徑實(shí)際上也就是離心筒的半徑,半徑與分離效果成正比。但伴隨而來(lái)的代價(jià)是對(duì)離心筒組件的動(dòng)平衡要求越高,設(shè)備的制造維護(hù)成本會(huì)增加。

        (2)雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度

        雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度實(shí)際上也就是離心筒的轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速與分離效率成正比,但同樣地也會(huì)增加設(shè)備的制造維護(hù)成本。

        (3)雜質(zhì)粒子與油液密度差

        雜質(zhì)粒子密度比油液密度越大,其分離效率越高。因此對(duì)于某種特定的油液如高壓抗燃油(油液的比重1.11~1.17 g/m)或某些混有纖維性雜質(zhì)的油液,該種方式達(dá)不到預(yù)期的凈化效果。

        (4)油液的動(dòng)力黏度

        黏度越大,分離效率越差,因此使用該種方式進(jìn)行油品凈化時(shí),對(duì)油液的動(dòng)力黏度有一些要求。如果超出黏度要求,就要采取諸如輔助加熱等相應(yīng)措施。

        因此,想要達(dá)到最佳的凈化效果,就要合理地匹配離心組件的轉(zhuǎn)速、碟片半徑和油液的流量等。

        最后,比重較大的雜質(zhì)、水從碟片邊沿飛出,沉降到下方的納污盒內(nèi),而碟片內(nèi)仍然滯留著比重較小的油液,在回旋轉(zhuǎn)子的作用下經(jīng)出油管回到油箱,經(jīng)一段時(shí)間后的循環(huán),最終實(shí)現(xiàn)油液的凈化。

        2 離心式凈化方式的試用及運(yùn)行跟蹤

        根據(jù)前期調(diào)研、考察:

        2020年1月11日縱橫鋼鐵煉鐵廠與唐山睿澤爾科技有限公司簽訂了《ROP50-B02型離心式凈油機(jī)試用協(xié)議》。受疫情影響,經(jīng)雙方協(xié)商,將試用期推遲至2020年2月27日,在煉鐵廠4號(hào)高爐爐前液壓站2號(hào)油箱正式試用,試用期為40天,到4月7日結(jié)束,要求油品污染度達(dá)到NAS1638標(biāo)準(zhǔn)7級(jí)。

        試用過(guò)程:

        2020年2月27日,凈油機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,并對(duì)未凈化油液取樣化驗(yàn),由于現(xiàn)場(chǎng)冷卻器漏水故障,油液的含水量達(dá)到5 444.4×10,污染度遠(yuǎn)超出12級(jí),污染嚴(yán)重。凈化9天后,含水量由5 444.4×10降至1 758.7×10,但污染度仍然超出12級(jí);繼續(xù)凈化6天后,含水量降至91.1×10,污染度提高到10級(jí),雖然含水量滿足了現(xiàn)場(chǎng)需求,但污染度仍然未達(dá)到要求;又繼續(xù)凈化15天后,取樣經(jīng)唐山市技術(shù)監(jiān)督局油品檢驗(yàn)所化驗(yàn),含水量略有降低至90×10,污染度提高到8級(jí);繼續(xù)凈化10天后,污染度提高到7級(jí),完全滿足了現(xiàn)場(chǎng)需求。具體試用數(shù)據(jù)見表1。

        表1 4號(hào)高爐爐前液壓站2號(hào)油站46號(hào)抗磨液壓油試用過(guò)程中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        由統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出:前期,只用15天將油液中含水量由5 444.4×10降至91.1×10,驗(yàn)證了該離心式凈化方式快速除水的顯著效果;后面幾天,在前期除水后,除雜質(zhì)的效果顯現(xiàn)出來(lái),21天的時(shí)間(自3月7日至3月28日),污染度由大于12級(jí)提高到8級(jí),效果顯著;但是,隨著較大顆粒雜質(zhì)的去除,留存下來(lái)的雜質(zhì)均為小顆粒,此時(shí)離心方式凈化的速度相對(duì)較慢,最后又凈化了10天,污染度由8級(jí)提高到7級(jí),達(dá)到了現(xiàn)場(chǎng)的需求。

        試用結(jié)束,1號(hào)高爐爐前液壓站1號(hào)、2號(hào)油箱仍然分別使用58 L日本3R精密濾油機(jī)1臺(tái)和18 L日本3R精密濾油機(jī)1臺(tái),使用濾芯(主要耗材)Ф303型50支(700元/支),Ф179型36支(300元/支),共計(jì)費(fèi)用達(dá)45 800元。

        而在4號(hào)高爐爐前液壓站1號(hào)、2號(hào)油箱則分別配備了21 L美國(guó)頗爾真空凈油機(jī)1臺(tái)和唐山睿澤爾科技有限公司ROP50-B02型離心式凈油機(jī)進(jìn)行凈化。追蹤6個(gè)月的運(yùn)行狀況來(lái)看,油品污染度一直保持7級(jí)以上,含水量保持100×10以下,凈化效果顯著。其中頗爾凈油機(jī)使用濾芯22支(平均677元/支),共計(jì)費(fèi)用14 914元;離心凈油機(jī)無(wú)耗材消耗。

        對(duì)比1號(hào)、4號(hào)高爐利用濾芯進(jìn)行過(guò)濾的真空濾油機(jī)凈化方式,其費(fèi)用有較大差別:近7個(gè)月來(lái),4號(hào)高爐爐前液壓站比1號(hào)高爐爐前液壓站節(jié)省30 886元;4號(hào)高爐爐前兩種凈油機(jī)費(fèi)用對(duì)比:離心凈油機(jī)比頗爾真空凈油機(jī)節(jié)約費(fèi)用14 914元,極大地降低了油品凈化的費(fèi)用。

        3 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)某鋼鐵煉鐵廠4號(hào)爐前液壓站3 m的46號(hào)液壓油,采用某公司的ROP50-B02型離心式凈油機(jī)進(jìn)行除水凈化的試用過(guò)程及半年多的運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析,該離心凈化方式能夠滿足爐前液壓油油品凈化的需求,降低了設(shè)備運(yùn)行的故障率,為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障,并且沒有濾芯耗材的消耗,不僅極大地降低了油品凈化的費(fèi)用,同時(shí)還減輕了更換下來(lái)的大量濾芯所帶來(lái)的危廢處理的環(huán)保壓力,為保護(hù)環(huán)境提供了必要的保障。

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