魏圣彥
(山西焦煤霍州煤電呂臨能化公司龐龐塔煤礦,山西 呂梁 033200)
刮板輸送機是煤礦開采工作面中的重要機電裝備,作用是將采煤機開采獲得的煤礦物料輸送到破碎機或帶式輸送機中。工作面的運行環(huán)境比較復雜,且刮板輸送機需要連續(xù)運行,刮板鏈特別容易出現(xiàn)故障,嚴重時會出現(xiàn)斷鏈的情況[1-2]。一旦刮板輸送機出現(xiàn)斷鏈問題,輕者對煤礦連續(xù)生產(chǎn)造成影響,重則引發(fā)設備、人員安全事故,造成嚴重后果[3]。本文結(jié)合實際情況,設計研究了斷鏈監(jiān)測系統(tǒng),將其部署到工程實踐中。
刮板輸送機是煤礦開采工作面中非常關鍵和重要的運輸裝備,如圖1 所示為典型刮板輸送機的主要結(jié)構(gòu)示意圖。刮板輸送機主要由機頭和機尾鏈輪、刮板鏈以及上下溜槽等機械結(jié)構(gòu)構(gòu)成。工作時由電機輸出的動力,經(jīng)減速器后輸入到驅(qū)動鏈輪中,驅(qū)動鏈輪與圓環(huán)鏈間通過嚙合的方式進行動力傳輸,進而驅(qū)動整個刮板鏈作循環(huán)往復運動,實現(xiàn)煤礦物料的運輸[4]。本文主要以煤礦中經(jīng)常使用的SGZ1000/2100 型刮板輸送機為對象進行研究。該設備同時由三臺電機驅(qū)動,每臺電機的功率為700 W,刮板鏈的最大運行速度為1.41 m/s,可達到的最大運輸能力為2700 t/h。刮板輸送機鏈條系統(tǒng)特別容易出現(xiàn)故障,鏈條系統(tǒng)故障率占整個刮板輸送機故障率的50%以上,所以需要研究斷鏈監(jiān)測系統(tǒng),對刮板輸送機的鏈條系統(tǒng)進行實時監(jiān)測,以便及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,提升設備運行穩(wěn)定性。
圖1 刮板輸送機的主要結(jié)構(gòu)示意圖
(1)基于刮板偏移的監(jiān)測方法。當刮板輸送機出現(xiàn)斷鏈故障時,刮板偏離原來的與運行方向垂直的關系,而是與前進方向呈現(xiàn)一定的角度,如圖2 所示為刮板鏈斷鏈狀態(tài)示意圖??梢栽谳斔蜋C同一位置的兩側(cè)安裝一組傳感器,一旦刮板鏈兩側(cè)通過該位置的時間差達到一定程度,意味著刮板發(fā)生了偏移,刮板鏈出現(xiàn)了斷鏈問題。
圖2 刮板鏈斷鏈狀態(tài)示意圖
(2)基于機頭機尾電機電流差的監(jiān)測方法。正常情況下,在控制系統(tǒng)的作用下,刮板輸送機機頭和機尾部位的電機電流能夠保持平衡狀態(tài),兩者之間的差值不會很大。當出現(xiàn)斷鏈故障時,會導致設備出現(xiàn)卡殼現(xiàn)象,此時機頭和機尾部位的電機電流會出現(xiàn)明顯的差異?;趥鞲衅鲗﹄姍C電流進行檢測即可判斷刮板鏈是否存在斷鏈問題。
(3)斷鏈定位方法。在刮板輸送機中設置一個基準刮板,同時在一個固定位置設置定位傳感器。定位傳感器可以記錄基準刮板通過該位置時的時間t1,再記錄出現(xiàn)斷鏈的刮板通過該位置時的時間t2。兩個時間的差值,再結(jié)合刮板鏈的運行速度,可判斷出現(xiàn)斷鏈的具體位置。
如圖3 所示為刮板輸送機的斷鏈監(jiān)測系統(tǒng)整體方案示意圖。由圖可知,共設置了五組傳感器組對刮板輸送機的斷鏈情況進行監(jiān)測,其中機頭三組、機尾兩組,每組有兩個傳感器,共使用了十個傳感器。利用變頻器可以對三部電機的運行電流值進行監(jiān)測。在機頭鏈輪上蓋板部位安裝兩個斷鏈點定位傳感器。所有監(jiān)測獲得的數(shù)據(jù)信息傳輸?shù)娇刂破髦羞M行分析與處理,控制器與觸摸屏進行連接,可以實現(xiàn)人機交互。集控室設置在礦井的地面,通過工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)與控制器之間的連接??刂破鞑杉⒎治龅臄?shù)據(jù)傳入到工控機中,并在監(jiān)測大屏上實時顯示刮板輸送機鏈條系統(tǒng)的運行狀態(tài)。
圖3 斷鏈監(jiān)測系統(tǒng)整體方案設計
(1)控制器。對于斷鏈監(jiān)測系統(tǒng)而言,控制器是非常重要的硬件設施,其性能好壞會對整個監(jiān)測系統(tǒng)運行的可靠性與穩(wěn)定性產(chǎn)生直接影響。結(jié)合實際情況,系統(tǒng)中選用的是西門子公司研制生產(chǎn)的S7-1200 型PLC 控制器??刂破骰赗S-485 模塊實現(xiàn)與各傳感器之間的連接,基于工業(yè)以太網(wǎng)模塊實現(xiàn)與上位機之間的連接[5]。
(2)傳感器。監(jiān)測系統(tǒng)中需要使用兩種類型的傳感器,分別是接近開關傳感器和定位傳感器,作用分別是對刮板的偏移狀態(tài)和斷鏈位置進行檢測。前者選用的型號XS1 N30PA349,后者選用的型號為TB-M18-H1147。考慮到礦井復雜的工作環(huán)境,選用的各項硬件設施均屬于本質(zhì)安全型設備,具有良好的防爆功能。
監(jiān)測系統(tǒng)的軟件程序采用模塊化思想進行設計,即設計一個主程序和多個子程序,主程序運行時只需要對各個子程序進行調(diào)取運行即可[6]。涉及的子程序包括初始化子程序、速度和電流讀取子程序、刮板偏移控制算法子程序、斷鏈點定位算法子程序等。如圖4 所示為監(jiān)測系統(tǒng)的主程序工作流程圖。由圖可知,監(jiān)測系統(tǒng)上電運行后,首先需要對各項硬件設施進行初始化處理,然后對刮板鏈的速度進行讀取。在確保速度滿足要求后,開始對電機電流以及刮板的偏移情況進行檢測。如果存在異常情況,還需要對故障點進行定位,同時將相關結(jié)果在屏幕上進行顯示。當報警次數(shù)達到一定程度后,需要對刮板輸送機進行停機處理,以保障設備的運行安全。
圖4 監(jiān)測系統(tǒng)的主程序工作流程圖
為了對設計的刮板輸送機斷鏈監(jiān)測系統(tǒng)的性能進行檢驗,將系統(tǒng)部署到煤礦工程實踐中,并對其運行效果進行連續(xù)三個月時間的現(xiàn)場測驗。結(jié)果發(fā)現(xiàn),監(jiān)測系統(tǒng)具有良好的運行穩(wěn)定性,整個測驗期間沒有出現(xiàn)明顯的故障問題。監(jiān)測系統(tǒng)的成功實踐應用,可以對刮板輸送機的鏈條系統(tǒng)運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測,當出現(xiàn)故障或安全隱患時,系統(tǒng)可以向外發(fā)出故障報警信號。經(jīng)初步統(tǒng)計分析認為,系統(tǒng)的應用可以減少刮板輸送機運行維護人員2~3 名,出現(xiàn)故障時的故障排除時間與前期相比縮短了15%左右,顯著提升了設備運行過程的穩(wěn)定性和可靠性,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和安全效益。
以SGZ1000/2100 型刮板輸送機為對象,對斷鏈監(jiān)測系統(tǒng)進行了設計,并將其應用到工程實踐中。系統(tǒng)主要基于刮板偏移方法和機頭機尾電機電流差值法來監(jiān)測刮板鏈的故障問題,并利用定位傳感器確定斷鏈具體位置。礦井地面設置有集控中心,可以通過監(jiān)測大屏實時顯示刮板輸送機鏈條系統(tǒng)的運行狀態(tài),出現(xiàn)故障問題時會及時向外發(fā)出警報。軟件程序方面,采用模塊化思想進行設計,既方便程序編寫也方便后續(xù)程序維護。