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        某乘用車復(fù)合材料發(fā)動機(jī)底護(hù)板變形問題優(yōu)化

        2022-08-29 12:05:14張艾良
        關(guān)鍵詞:排氣口護(hù)板加強(qiáng)筋

        張艾良,劉 寧

        (長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林 長春 130022)

        隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,燃油經(jīng)濟(jì)性已成為評價(jià)汽車的重要性能指標(biāo),也成為消費(fèi)者購買車輛考慮的一個(gè)重要因素。風(fēng)阻系數(shù)是影響燃油經(jīng)濟(jì)的重要方面,而發(fā)動機(jī)底護(hù)板是降低風(fēng)阻系數(shù)的重要零部件。發(fā)動機(jī)底護(hù)板一般布置于機(jī)艙下部,為了滿足空氣動力學(xué)要求,發(fā)動機(jī)底護(hù)板覆蓋面積較大,同時(shí)為了滿足輕量化要求,底護(hù)板材料通常采用PP材料。張明遠(yuǎn)等介紹了乘用車底護(hù)板的材料及生產(chǎn)工藝,對長玻纖、玻纖氈增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料等幾種材質(zhì)底護(hù)板的制造工藝、產(chǎn)品性能和資源情況等進(jìn)行了綜合的對比分析[1]。發(fā)動機(jī)底護(hù)板阻擋了路面上的沙石對油底殼和變速器殼體的碰撞損壞[2],根據(jù)空氣動力學(xué)的理論,可以計(jì)算出加裝底護(hù)板一般能夠降低0.004~0.005 的風(fēng)阻系數(shù)[3]。武亞嬌等對底護(hù)板進(jìn)行開口優(yōu)化后,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)艙和底盤對流換熱能力增強(qiáng),滿足底盤零件的熱性能要求[4]。一般情況汽車機(jī)艙內(nèi)溫度較高,如果結(jié)構(gòu)及間隙不合理,就會導(dǎo)致發(fā)動機(jī)底護(hù)板產(chǎn)生熱變形,導(dǎo)致底護(hù)板塌陷,影響整車性能[5-6]。本文就某乘用車發(fā)動機(jī)底護(hù)板路試變形問題為切入點(diǎn),對發(fā)動機(jī)底護(hù)板的結(jié)構(gòu)、剛度、耐熱性能,以理論結(jié)合實(shí)際的方式,最終完善了發(fā)動機(jī)底護(hù)板的設(shè)計(jì)規(guī)范,并通過實(shí)車試驗(yàn),驗(yàn)證了方案可行性。

        1 問題描述

        某乘用車在開發(fā)過程中,進(jìn)行4 000 km強(qiáng)化壞路試驗(yàn),在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)底護(hù)板存在嚴(yán)重變形問題,整體膨脹突出,影響整車性能及行駛安全,為保證強(qiáng)化壞路試驗(yàn)的完成周期,需盡快查找出問題的原因,實(shí)施整改方案[7]。正常狀態(tài)如圖1所示,故障狀態(tài)如圖2所示。

        圖1 發(fā)動機(jī)底護(hù)板正常狀態(tài)

        圖2 發(fā)動機(jī)底護(hù)板變形故障狀態(tài)

        2原因分析

        2.1 原因分析過程

        從設(shè)計(jì)輸入項(xiàng)、車型對標(biāo)、環(huán)境因素、裝配角度等維度展開原因分析,逐項(xiàng)排查如圖3所示,最終明確問題有以下兩方面:1)發(fā)動機(jī)底護(hù)板剛度不足;2)發(fā)動機(jī)底護(hù)板受熱變形。

        2.2 發(fā)動機(jī)底護(hù)板剛度不足

        發(fā)動機(jī)底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范要求發(fā)動機(jī)底護(hù)板剛度目標(biāo)值 ,問題車型發(fā)動機(jī)底護(hù)板的剛度值僅僅達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范的臨界值,對比正常車型發(fā)現(xiàn)問題車型的發(fā)動機(jī)底護(hù)板中間部位剛度偏弱,導(dǎo)致車輛行駛在壞路工況時(shí),底護(hù)板產(chǎn)生下沉現(xiàn)象是問題產(chǎn)生的原因之一,測量點(diǎn)位置如圖4所示,測量值如表1所示[8-9]。

        表1 剛度測量值

        2.3 發(fā)動機(jī)底護(hù)板受熱變形

        發(fā)動機(jī)底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范要求發(fā)動機(jī)底護(hù)板需滿足80℃短期耐熱性要求[10],經(jīng)復(fù)驗(yàn)問題車型的發(fā)動機(jī)底護(hù)板車型發(fā)現(xiàn)結(jié)果不合格,需要滿足發(fā)動機(jī)底護(hù)板80 ℃溫度下Z向最大變形量為4.5 mm,面輪廓度Z向最大變形量為4.5/300 mm,試驗(yàn)后(標(biāo)準(zhǔn)溫度下)測量點(diǎn)間隙變化量最大變形量為6.5 mm,測量點(diǎn)斷差最大變形量為5.0 mm,面輪廓度變化量最大變形量為4.5/300 mm,仿真結(jié)果說明在Z向最大變形量為5.8 mm,滿足耐熱要求。經(jīng)與正常車型發(fā)動機(jī)底護(hù)板熱損害CAE結(jié)果對比分析,發(fā)現(xiàn)問題車型的發(fā)動機(jī)底護(hù)板高溫區(qū)分布面積大,高溫區(qū)域面積大以及發(fā)動機(jī)底護(hù)板耐高溫性能不合格,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)底護(hù)板高溫時(shí)下沉量大,是問題產(chǎn)生的另一個(gè)真因,溫度區(qū)域分布對比如圖5所示,高溫面積對比如表2所示。

        圖5 發(fā)動機(jī)底護(hù)板表面溫度區(qū)域分布對比

        表2 發(fā)動機(jī)底護(hù)板表面溫度區(qū)域面積對比

        3 發(fā)動機(jī)底護(hù)板優(yōu)化方案

        3.1 發(fā)動機(jī)底護(hù)板剛度優(yōu)化方案

        基于上述原因分析,發(fā)動機(jī)底護(hù)板中間位置剛度弱,需進(jìn)行剛度提升[11-12]。根據(jù)底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范手冊的規(guī)定,主要從增加加強(qiáng)筋及翻邊結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化,具體優(yōu)化方案如下。

        1)兩側(cè)加強(qiáng)筋由23×5.5變更為63×13;2)中部加強(qiáng)筋由15×5變更為20×10;3)中部增加6條Y向加強(qiáng)筋;4)中部兩條加強(qiáng)筋貫通到前部;5)左右兩側(cè)與輪罩安裝點(diǎn)處增加兩條加強(qiáng)筋;6)左右后部增加翻邊結(jié)構(gòu)。發(fā)動機(jī)防護(hù)板方案更改前結(jié)構(gòu)如圖6所示,更改后方案如圖7所示。

        圖6 剛度優(yōu)化前結(jié)構(gòu)

        圖7 剛度優(yōu)化后結(jié)構(gòu)

        3.2 發(fā)動機(jī)底護(hù)板受熱變形優(yōu)化方案

        通過橫向?qū)Ρ劝l(fā)動機(jī)底護(hù)板的結(jié)構(gòu)(如圖8所示),以及其他歷史車型熱損害的CAE分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)底護(hù)板局部增加排氣口能夠有效地降低其表面溫度因此變更發(fā)動機(jī)底護(hù)板結(jié)構(gòu),在高溫區(qū)域增加3個(gè)排氣口結(jié)構(gòu),提高空氣流通量,提升熱量散失效率,達(dá)到降低溫度的效果,如圖9所示。

        4 發(fā)動機(jī)底護(hù)板優(yōu)化方案結(jié)果驗(yàn)證

        4.1 發(fā)動機(jī)底護(hù)板剛度優(yōu)化方案結(jié)果驗(yàn)證

        發(fā)動機(jī)底護(hù)板增加加強(qiáng)筋及翻邊結(jié)構(gòu)等優(yōu)化方案后,通過CAE分析驗(yàn)證,結(jié)果表明發(fā)動機(jī)底護(hù)板各測量點(diǎn)剛度值均有所提升,剛度值最大提升13 N/mm(如表3),且保證優(yōu)化后的車型的底護(hù)板各測量點(diǎn)的剛度值均高于正常車型,發(fā)動機(jī)底護(hù)板抗變形能力顯著提升。將底護(hù)板增加的加強(qiáng)筋位置、特征值、數(shù)量以及翻邊結(jié)構(gòu)特征加入到底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范手冊,避免后續(xù)車型的底護(hù)板設(shè)計(jì)出現(xiàn)同類問題。

        圖8 橫向?qū)Ρ鹊鬃o(hù)板結(jié)構(gòu)

        圖9 增加排氣口后結(jié)構(gòu)

        表3 發(fā)動機(jī)底護(hù)板優(yōu)化前后剛度值對比表

        4.2 優(yōu)化方案CAE分析驗(yàn)證

        通過增加3個(gè)排氣口結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案后,利用CAE熱損害分析軟件驗(yàn)證其可行性。分析結(jié)果表明發(fā)動機(jī)底護(hù)板表面溫度高于60℃的區(qū)域面積由優(yōu)化前的70%減小到了35%(如圖10所示),優(yōu)化方案有效地減少了高溫區(qū)域面積。將底護(hù)板增加的出風(fēng)口位置、數(shù)量及特征加入到底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范手冊,避免后續(xù)車型的底護(hù)板設(shè)計(jì)出現(xiàn)同類問題。

        圖10 發(fā)動機(jī)底護(hù)板優(yōu)化前后溫度對比

        4.3 優(yōu)化方案實(shí)車驗(yàn)證

        在CAE分析結(jié)果驗(yàn)證優(yōu)化方案有效的前提下,進(jìn)行二次優(yōu)化。按照在發(fā)動機(jī)底護(hù)板中部增加3個(gè)排氣口的優(yōu)化方案制作手工樣件,并按照CAE分析結(jié)果在溫度最高的區(qū)域布置溫度傳感器,進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果為原始方案發(fā)動機(jī)底護(hù)板平均溫度為63℃,增加3個(gè)排氣口的優(yōu)化方案平均溫度為50℃,平均溫度可降低13℃(如圖11所示)。仿真結(jié)果表明,增加排氣口的優(yōu)化方案可以有效地降低發(fā)動機(jī)底護(hù)板的表面溫度。

        圖11 發(fā)動機(jī)底護(hù)板優(yōu)化前后實(shí)測最高溫度對比

        5 結(jié)論

        基于以上原因分析及優(yōu)化方案的實(shí)施,發(fā)動機(jī)底護(hù)板變形問題得到了有效解決。最終通過一輪強(qiáng)化壞路試驗(yàn)驗(yàn)證,變形問題確認(rèn)全部消除。通過整個(gè)發(fā)動機(jī)底護(hù)板變形問題的處理過程,總結(jié)結(jié)論如下。

        1)完善發(fā)動機(jī)底護(hù)板設(shè)計(jì)規(guī)范,增加發(fā)動機(jī)底護(hù)板加強(qiáng)筋及翻邊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的相關(guān)設(shè)計(jì)要求,保證底護(hù)板的剛度要求;2)增加發(fā)動機(jī)底護(hù)板受熱變形失效模式分析,為后續(xù)車型發(fā)動機(jī)底護(hù)板開發(fā)提供參考;3)增加發(fā)動機(jī)底護(hù)板表面溫度分析指標(biāo),根據(jù)熱損害CAE計(jì)算出的發(fā)動機(jī)底護(hù)板表面最高溫度,制定發(fā)動機(jī)底護(hù)板試驗(yàn)大綱中短期耐熱性、長期耐熱性等項(xiàng)目的溫度試驗(yàn)要求;4)制定發(fā)動機(jī)底護(hù)板與發(fā)動機(jī)保留合理間隙的技術(shù)要求,避免底護(hù)板受到高溫變形,具體的間隙值還需要下一步進(jìn)行試驗(yàn)研究確定。5)優(yōu)化后方案的平均溫度為50℃,且較之前平均溫度降低13℃,此優(yōu)化方案可以有效地降低發(fā)動機(jī)底護(hù)板的表面溫度;同時(shí),該研究方法提升了針對發(fā)動機(jī)底護(hù)板變形問題的自主研發(fā)的能力,為后續(xù)車型的開發(fā)提供了強(qiáng)有力理論支撐。

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