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        某三廂轎車前排風(fēng)噪問題的診斷與優(yōu)化

        2022-08-16 02:27:44徐錕濤屈少舉汪國民
        關(guān)鍵詞:后視鏡空腔基座

        李 星,徐錕濤,梁 濤,屈少舉,鄧 休,汪國民

        (1.東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,武漢 430058;2.襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司,湖北 襄陽 441004)

        0 引言

        當(dāng)汽車高速行駛時(shí),風(fēng)噪聲是車內(nèi)噪聲的主要成分[1],當(dāng)車速超過100 km/h時(shí),外后視鏡、A柱、雨刮及前風(fēng)擋玻璃區(qū)域產(chǎn)生的氣動(dòng)噪聲成為車內(nèi)噪聲的主要來源[2-3],其中,外后視鏡作為一個(gè)鈍頭體暴露在高速對流空氣中,附近區(qū)域內(nèi)的渦流結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,是氣動(dòng)噪聲產(chǎn)生的重要區(qū)域[4];側(cè)窗玻璃因其自身的聲學(xué)特性成為汽車氣動(dòng)噪聲主要傳遞路徑[5],而外后視鏡距離側(cè)窗玻璃較近,因此,外后視鏡氣動(dòng)噪聲成為車內(nèi)風(fēng)噪聲的重要成因之一[6],是汽車風(fēng)噪聲開發(fā)的重點(diǎn)工作。聲學(xué)風(fēng)洞試驗(yàn)是汽車風(fēng)噪開發(fā)的重要手段,王亓良等[7]利用聲學(xué)風(fēng)洞試驗(yàn)對外后視鏡造型進(jìn)行了優(yōu)化研究,采用鏡殼與側(cè)窗喇叭口結(jié)構(gòu)、鏡柄減薄兩個(gè)方案,有效降低了外后視鏡氣動(dòng)噪聲。近年來,車內(nèi)風(fēng)噪數(shù)值仿真手段廣泛應(yīng)用于汽車風(fēng)噪開發(fā)中,劉功文等[8]、徐旭等[9]分別利用格子玻爾茲曼方法與統(tǒng)計(jì)能量方法對外后視鏡風(fēng)噪進(jìn)行仿真優(yōu)化,證明了安裝支架厚度減薄、安裝支架上表面保持水平或略微上翹可優(yōu)化車內(nèi)風(fēng)噪聲。由于聲學(xué)風(fēng)洞試驗(yàn)成本較高、車內(nèi)風(fēng)噪數(shù)值仿真計(jì)算代價(jià)較大,不少工程師及學(xué)者利用外流場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析氣動(dòng)噪聲性能,胡春紅等[10]、王俊等[11]、姜豪等[12]、葉佳等[13]分別利用外流場數(shù)值計(jì)算方法,通過外后視鏡區(qū)域的流場結(jié)構(gòu)特征分析氣動(dòng)噪聲大小,并對外后視鏡基座及鏡殼的局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,最終改善了車內(nèi)風(fēng)噪聲。仿生學(xué)是汽車風(fēng)噪優(yōu)化的另一個(gè)熱點(diǎn)研究方向,外后視鏡表面采用非光滑或凹坑結(jié)構(gòu),可改善相關(guān)區(qū)域內(nèi)的流場結(jié)構(gòu),減小氣動(dòng)噪聲[14-15],但由于外觀感知質(zhì)量的限制,仿生結(jié)構(gòu)暫未在汽車風(fēng)噪中得到應(yīng)用。隔聲玻璃的隔音性能優(yōu)于普通單層玻璃,將隔聲玻璃應(yīng)用于汽車中,可有效改善車內(nèi)風(fēng)噪聲[16-17],但隔聲玻璃的成本相對較高,應(yīng)用范圍受到限制。因此,外流場仿真分析與試驗(yàn)相結(jié)合的風(fēng)噪聲優(yōu)化方法,可較快地分析問題原因、尋找改善方案、驗(yàn)證改善效果,工程實(shí)用性更強(qiáng),是樣車階段汽車風(fēng)噪聲問題診斷與優(yōu)化的重要手段。

        本文以某三廂轎車為研究對象,針對其在時(shí)速80 km/h以上時(shí)出現(xiàn)的前排“卟啦”風(fēng)噪聲問題進(jìn)行診斷與優(yōu)化。首先,結(jié)合道路主觀評價(jià)與客觀測量,定位噪聲源位置為前門玻璃區(qū)域;然后,通過外流場仿真分析、斷面結(jié)構(gòu)分析、噪聲理論分析與試驗(yàn)驗(yàn)證,證明該噪聲為空腔噪聲,并確定空腔結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案;接著,通過外流場仿真分析及客觀測量,定位外流場問題源頭為外后視鏡基座尾部結(jié)構(gòu),并提出局部造型優(yōu)化方案;最后,采用以上優(yōu)化方案,解決了“卟啦”風(fēng)噪聲問題,顯著提升了車內(nèi)風(fēng)噪聲品質(zhì)。

        1 問題描述

        某三廂轎車在樣車階段的試驗(yàn)過程中,車輛在80 km/h以上勻速行駛時(shí)車內(nèi)出現(xiàn)“卟啦”風(fēng)噪聲,100 km/h時(shí)尤為突出,與“沙沙聲”、“呼呼聲”等常見風(fēng)噪聲的特征有明顯區(qū)別,而80 km/h勻速行駛是用戶最常用的市區(qū)工況之一,故該問題易引起用戶抱怨。通過主觀評價(jià)發(fā)現(xiàn),該風(fēng)噪聲主要位于前側(cè)窗區(qū)域。

        為進(jìn)一步明確該風(fēng)噪聲的來源,在光滑瀝青路上對該問題工況進(jìn)行了噪聲數(shù)據(jù)采集,采樣頻率25.6 kHz,傳聲器位于主駕座椅外耳處,氣象條件為:陰天,氣溫26 ℃,風(fēng)速1.0~1.5 m/s,逆風(fēng)。分別測試了50~120 km/h緩加速工況及100 km/h勻速行駛工況下的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù),其中,緩加速工況的平均加速度約為0.5 m/s2,結(jié)果分別如圖1、圖2所示,其中FLOE表示駕駛員外耳測點(diǎn)。

        圖1 50~120 km/h緩加速工況下車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)圖

        圖2 100 km/h勻速行駛工況下車內(nèi)噪聲曲線

        對圖1進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn),80~120 km/h車內(nèi)噪聲在3.5~5.4 kHz頻率段存在明顯的異音帶。從圖2可以發(fā)現(xiàn),車內(nèi)噪聲1/3倍頻程頻譜在4 kHz中心頻率處存在明顯峰值,車內(nèi)噪聲頻譜在3.5~6.4 kHz頻率段存在明顯峰值,該頻譜曲線的光順度特征所對應(yīng)的風(fēng)噪聲性能不良[18],與主觀評價(jià)結(jié)果一致。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),推斷3.5~6.4 kHz頻率段的異常峰值可能是導(dǎo)致該問題的原因。利用LMS Test.Lab軟件,對該噪聲信號進(jìn)行回放與濾波對比評價(jià),結(jié)果顯示:噪聲信號3.5~6.4 kHz頻率段被濾波后,“卟啦”風(fēng)噪聲消失,從而證明該風(fēng)噪聲問題主要是由3.5~6.4 kHz頻率段的異常峰值引起。

        2 噪聲源識別

        2.1 噪聲源定位

        主觀評價(jià)判斷該風(fēng)噪聲主要來自于前側(cè)窗玻璃區(qū)域,為定位噪聲源位置,先對前門玻璃導(dǎo)槽密封條及外水切進(jìn)行全密封處理,然后利用開窗法逐步進(jìn)行主觀評價(jià)與客觀測量,前側(cè)窗玻璃密封結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。結(jié)果顯示:該風(fēng)噪聲問題與玻璃導(dǎo)槽密封條的密封無關(guān),只與外水切區(qū)域的密封相關(guān)。

        圖3 前側(cè)窗玻璃密封結(jié)構(gòu)示意圖

        100 km/h勻速行駛時(shí),前門外水切密封前后的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)如圖4所示,實(shí)線為原狀態(tài),虛線為前門外水切密封狀態(tài)??梢钥闯觯伴T外水切密封后,車內(nèi)噪聲在3.5~6.4 kHz頻率段整體下降4~6 dB(A),說明該風(fēng)噪聲來源于前門外水切區(qū)域。

        圖4 前門外水切密封前后車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)曲線

        為進(jìn)一步定位噪聲源位于前門外水切的具體位置,按照圖3所示將前門外水切分為前部、中部、后部等3個(gè)區(qū)域,對以上3個(gè)區(qū)域的8種密封組合方式進(jìn)行主觀評價(jià)與客觀測量。前門外水切所有密封組合方式的風(fēng)噪主觀評價(jià)結(jié)果見表1。從表1可以發(fā)現(xiàn),前門外水切前部密封處理后,該風(fēng)噪聲問題消失,前門外水切中部及后部區(qū)域的密封狀態(tài)對該風(fēng)噪聲問題無影響。

        表1 前門外水切各密封組合方式的風(fēng)噪主觀評價(jià)結(jié)果

        表中:√表示對應(yīng)區(qū)域密封處理,×表示不處理

        前門外水切各密封組合方式的客觀測量結(jié)果與主觀評價(jià)一致。外水切原狀態(tài)、整體密封、僅前部密封等3種狀態(tài)的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)見圖5,實(shí)線為外水切原狀態(tài),虛線為外水切整體密封狀態(tài),點(diǎn)劃線為外水切前部密封狀態(tài)??梢钥闯?,外水切前部密封與整體密封均可大幅改善車內(nèi)噪聲在3.5~6.4 kHz頻率段的異常峰值,且二者的改善幅度相當(dāng),說明該風(fēng)噪聲問題是由前門外水切前部區(qū)域的密封引起。

        圖5 前門外水切不同密封方式的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)曲線

        參考“源-路徑-響應(yīng)”分析法,同時(shí)在前門玻璃內(nèi)表面底部布置3個(gè)傳聲器,測量前門玻璃底部不同位置的噪聲數(shù)據(jù),作為噪聲源精確定位的參考。前門玻璃內(nèi)表面底部傳聲器位置示意圖見圖6,其中L1、L2、L3分別為前部、中部、后部位置傳聲器。

        圖6 前門玻璃內(nèi)表面底部傳聲器位置示意圖

        在外水切原狀態(tài)下,前門玻璃內(nèi)表面底部測點(diǎn)與主駕外耳噪聲數(shù)據(jù)見圖7,實(shí)線為主駕外耳測點(diǎn),虛線為L1測點(diǎn),點(diǎn)劃線為L2測點(diǎn),雙點(diǎn)劃線為L3測點(diǎn)??梢钥闯?,在4 kHz中心頻率帶處及3.5~6.4 kHz頻率段內(nèi),上述3個(gè)測點(diǎn)均存在與主駕外耳相近的峰值。

        圖7 前門玻璃內(nèi)表面底部測點(diǎn)與主駕外耳噪聲數(shù)據(jù)曲線

        外水切原狀態(tài)、整體密封、僅前部密封等3種狀態(tài),玻璃內(nèi)表面前部L1測點(diǎn)的噪聲數(shù)據(jù)見圖8,實(shí)線為原狀態(tài),虛線為外水切整體密封狀態(tài),點(diǎn)劃線為外水切前部密封狀態(tài)??梢钥闯?,前部L1測點(diǎn)噪聲在3.5~6.4 kHz頻率段的改善效果與主駕外耳相當(dāng);采用相同的方法對中部及后部測點(diǎn)噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,分析結(jié)果與前部L1測點(diǎn)一致。

        圖8 3種狀態(tài)下前門玻璃內(nèi)表面前部測點(diǎn)噪聲數(shù)據(jù)

        根據(jù)該風(fēng)噪聲的問題頻率范圍,在噪聲A計(jì)權(quán)聲壓級1/3倍頻程曲線上,將3.15~8 kHz中心頻率處聲壓級的累積和定義為累計(jì)聲壓分值,用來表征該頻率段內(nèi)風(fēng)噪聲的大小。語音清晰度是聲品質(zhì)評價(jià)的重要指標(biāo),廣泛應(yīng)用于風(fēng)噪聲性能的評價(jià)。因此,本文將累計(jì)聲壓分值與語音清晰度作為該風(fēng)噪問題改善效果的評價(jià)指標(biāo),對前門玻璃內(nèi)表面底部測點(diǎn)的噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果見表2、表3。

        表2 不同狀態(tài)下前門玻璃內(nèi)表面底部測點(diǎn)累計(jì)聲壓分值 dB(A)

        表3 不同狀態(tài)下前門玻璃內(nèi)表面底部測點(diǎn)語音清晰度 %

        從表2可以看出,外水切整體密封后,L1、L2、L3三個(gè)測點(diǎn)累計(jì)聲壓分值的改善量基本相當(dāng),均在22.0 dB(A)左右;外水切整體密封與僅前部密封的改善量差異均在0.4 dB(A)左右,可以認(rèn)為2種密封方式的改善效果相當(dāng)。從表3可以看出,外水切整體密封對3個(gè)測點(diǎn)語音清晰度的改善量基本相當(dāng),均在6.0%左右;外水切整體密封與僅前部密封的改善量差異均在1.0%左右,可以認(rèn)為2種密封方式的改善效果相當(dāng)。

        基于以上主觀評價(jià)與數(shù)據(jù)分析,可以證明該風(fēng)噪聲的發(fā)聲位置為前門外水切整體區(qū)域,而該風(fēng)噪聲的激勵(lì)源位于前門外水切前部區(qū)域。

        2.2 噪聲類型分析

        局部風(fēng)噪一般有泄漏噪聲、空腔噪聲或拍打噪聲3種可能。在圖6中,問題車前門外水切前部A-A剖切面的斷面結(jié)構(gòu)及尺寸參數(shù)如圖9所示。根據(jù)圖9外水切斷面分析,拍打噪聲可能由裝飾唇邊與上唇邊、上唇邊與玻璃相互敲擊引起,利用小片狀泡棉將外水切裝飾唇邊與上唇邊、上唇邊與玻璃之間進(jìn)行間斷地分隔,主觀評價(jià)“卟啦”風(fēng)噪聲無變化,從而排除了拍打噪聲的可能性。泄漏噪聲可能由外水切前后兩端與玻璃導(dǎo)槽密封條搭接位置的縫隙孔洞、上唇邊與車窗玻璃搭接縫隙引起,利用泡棉將外水切前后兩端縫隙孔洞封堵,主觀評價(jià)“卟啦”風(fēng)噪聲輕微惡化;將上唇邊與車窗玻璃搭接縫隙密封,主觀評價(jià)“卟啦”風(fēng)噪聲無變化;從而排除了泄漏噪聲的可能性。綜合以上分析,推斷該噪聲可能是空腔噪聲。

        圖9 問題車前門外水切斷面結(jié)構(gòu)及尺寸參數(shù)示意圖

        對圖9所示的外水切斷面進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,可以發(fā)現(xiàn)頂部開口的外水切斷面近似于一個(gè)亥姆霍茲諧振腔,當(dāng)橫向氣流流經(jīng)外水切頂部開口時(shí),將可能激勵(lì)外水切空腔內(nèi)部產(chǎn)生空腔噪音。亥姆霍茲諧振腔結(jié)構(gòu)示意圖如圖10,對比發(fā)現(xiàn),外水切斷面結(jié)構(gòu)與亥姆霍茲諧振腔具有很高的相似性。

        圖10 亥姆霍茲諧振腔結(jié)構(gòu)示意圖

        亥姆霍茲諧振腔共振頻率的理論計(jì)算公式如下式所示[5]。

        (1)

        式中:c為聲波在空腔介質(zhì)中的傳播速度,A為管子截面面積,h為管子高度,V為空腔的容積。

        根據(jù)空腔噪聲的產(chǎn)生機(jī)理,當(dāng)空腔存在開口且開口處存在橫向氣流激勵(lì)時(shí),空腔噪聲才有可能產(chǎn)生,因而推斷前門外水切頂部開口處可能存在橫向氣流。

        為此,利用CFD仿真手段,模擬風(fēng)速為100 km/h、偏航角為0°,獲得前門外水切區(qū)域的流場結(jié)果。將無該風(fēng)噪聲問題的車型A作為對比,問題車與車型A的前門外水切區(qū)域流場結(jié)果如圖11所示。對比兩車的流場結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),問題車在前門外水切前部區(qū)域存在明顯的橫向氣流,流速大小在60 km/h左右,橫向氣流覆蓋區(qū)域長度約為255 mm,而車型A在該區(qū)域內(nèi)則無橫向氣流,且流速較低。

        圖11 問題車與車型A前門外水切前部區(qū)域模擬流場圖

        問題車前門外水切斷面尺寸參數(shù)如表4所示。根據(jù)式(1)進(jìn)行估算,外水切空腔亥姆霍茲共振頻率為4.0~5.7 kHz,與該風(fēng)噪聲的問題頻率范圍基本吻合。

        表4 外水切斷面尺寸參數(shù)

        注:開口長度L2為流場仿真橫向氣流區(qū)域長度

        當(dāng)氣流流經(jīng)空腔開口時(shí),根據(jù)反饋機(jī)理可知,來流會(huì)在開口前緣形成周期性的渦脫落并形成壓力波,當(dāng)渦脫落頻率與開口空腔的固有頻率相近時(shí),將產(chǎn)生空腔共振[19]。渦脫落頻率可由下式進(jìn)行估計(jì)[19-20]。

        (2)

        式中:U∞為自由來流速度,L為空腔開口在流向上的長度,n為剪切層模態(tài)數(shù),n>3的模態(tài)通常無法在實(shí)驗(yàn)中觀察到。

        在問題車前門外水切區(qū)域,空腔開口在流向上的長度即為外水切頂部縫隙寬度,實(shí)車測量縫隙寬度為1~2 mm。來流速度即為外水切前部區(qū)域橫向氣流在外水切寬度方向上的流速分量,由圖11可知,橫向氣流流速約為60 km/h,流向與外水切長度方向的夾角約為45°,根據(jù)速度合成關(guān)系,在外水切寬度方向上的流速約為42.4 km/h。根據(jù)式(2)進(jìn)行估算,2階渦脫落頻率為3.4~6.8 kHz,與外水切空腔的亥姆霍茲共振頻率范圍基本重疊。

        基于以上仿真分析與理論計(jì)算,證明該風(fēng)噪聲的類型為空腔噪聲,由外水切開口處的周期性渦脫落與外水切空腔亥姆霍茲共振產(chǎn)生,流場激勵(lì)為前門外水切前部的橫向氣流。

        2.3 外流場問題識別

        前門外水切位于外后視鏡基座及三角蓋板后側(cè),區(qū)域內(nèi)流場結(jié)構(gòu)與外后視鏡基座及三角蓋板造型密切相關(guān)。優(yōu)化外后視鏡基座及三角蓋板造型可改變流場結(jié)構(gòu)、優(yōu)化車內(nèi)風(fēng)噪聲[7-13]。在圖11中,問題車前門外水切前部橫向氣流是導(dǎo)致其風(fēng)噪聲問題的重要原因。在分析外后視鏡基座與三角蓋板結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,分別在基座、三角蓋板及鏡殼內(nèi)側(cè)壁上增加導(dǎo)流條,進(jìn)行CFD仿真計(jì)算并與原狀態(tài)流場結(jié)果進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)在基座尾部增加斷面12 mm×12 mm的導(dǎo)流條可大幅減弱外水切前部的橫向氣流?;鶎?dǎo)流條結(jié)構(gòu)及其外水切流場結(jié)果如圖12所示??梢钥闯?,增加基座導(dǎo)流條后,前門外水切區(qū)域的橫向氣流基本消失,達(dá)到了與車型A相當(dāng)?shù)乃?,預(yù)測“卟啦”風(fēng)噪聲問題將大幅改善。

        圖12 基座導(dǎo)流條結(jié)構(gòu)及其外水切前部流場圖

        在問題車上添加與圖12(a)中相同的導(dǎo)流條,進(jìn)行風(fēng)噪主觀評價(jià)與客觀測量,氣象條件為:晴,氣溫29 ℃,風(fēng)速1.0~1.4 m/s,逆風(fēng)。主觀評價(jià)結(jié)果顯示,“卟啦”風(fēng)噪聲基本消失,基座導(dǎo)流條方案與原狀態(tài)的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)如圖13所示。可以看出,車內(nèi)噪聲在3.5~6.4 kHz頻率段的異常峰值基本消失,該風(fēng)噪聲問題得到較好解決。

        圖13 添加基座導(dǎo)流條前后車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)曲線

        通過以上仿真分析、主觀評價(jià)與客觀測量,證明導(dǎo)致該風(fēng)噪聲問題的橫向氣流激勵(lì)主要來源于外后視鏡基座尾部。為解決該風(fēng)噪聲問題,需重點(diǎn)優(yōu)化外后視鏡基座尾部結(jié)構(gòu),以減弱外水切前部橫向氣流。

        3 改善驗(yàn)證

        3.1 基座結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        消除或降低空腔噪聲的重要途徑之一是消除氣流激勵(lì)。外后視鏡基座尾部添加如圖12(a)所示的導(dǎo)流條,可有效消除外水切區(qū)域橫向氣流,但該方案不具備工程可實(shí)施性。在滿足外后視鏡法規(guī)、功能以及外觀要求等諸多限制條件下,經(jīng)過多輪次外流場仿真分析與優(yōu)化,最終采用將基座尾部大圓角修改成R3.5小圓角并向后延長5 mm的綜合優(yōu)化方案,其局部結(jié)構(gòu)及其外流場仿真結(jié)果如圖14所示??梢钥闯觯馑星安繖M向氣流改善明顯,但效果差于基座尾部導(dǎo)流條方案。

        圖14 外后視鏡基座優(yōu)化結(jié)構(gòu)及其外水切前部流場圖

        利用造型油泥在問題車上實(shí)現(xiàn)基座尾部結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,并進(jìn)行風(fēng)噪主觀評價(jià),結(jié)果顯示,“卟啦”風(fēng)噪聲改善明顯,但未完全消失。按照基座尾部結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案試制外后視鏡基座進(jìn)行換裝驗(yàn)證。換裝基座尾部結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)如圖15所示??梢钥闯觯噧?nèi)噪聲在 3.5~6.4 kHz頻率段的異常峰值整體下降2~3 dB(A),風(fēng)噪聲問題改善明顯,但未完全消失,仍需要對外水切斷面結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

        圖15 換裝基座尾部優(yōu)化結(jié)構(gòu)的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)曲線

        3.2 外水切斷面結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        消除空腔噪聲的另一個(gè)途徑是封閉空腔開口或改變開口尺寸。根據(jù)外水切密封結(jié)構(gòu)分析,外水切頂部縫隙密封方案有以下3種:裝飾唇邊內(nèi)側(cè)粘貼泡棉、裝飾唇邊延長覆蓋上唇邊、上唇邊增加輔助唇邊與裝飾唇邊貼合,3種解決方案的斷面結(jié)構(gòu)如圖16所示。利用泡棉密封外水切縫隙,將帶來泡棉外露的外觀問題,該方案無法實(shí)施;延長裝飾唇邊覆蓋上唇邊,具備工程可實(shí)施性,但該方案的密封效果容易受到車門外板止口與玻璃面尺寸偏差影響,密封可靠性不足;上唇邊增加輔助唇邊與裝飾唇邊貼合,可實(shí)現(xiàn)外水切開口密封,密封效果好且穩(wěn)定。綜合以上對比分析,最終選擇上唇邊增加輔助唇邊作為外水切斷面結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。

        圖16 外水切斷面結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案示意圖

        3.3 改善效果驗(yàn)證

        采用外后視鏡基座尾部與外水切斷面優(yōu)化方案,在問題車上進(jìn)行風(fēng)噪聲問題改善效果驗(yàn)證,在原狀態(tài)與換裝改善樣件狀態(tài)下,分別測試了50~120 km/h緩加速工況及100 km/h勻速行駛工況下的車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)。氣象條件為:陰天,氣溫27 ℃,風(fēng)速0.8~1.2 m/s,逆風(fēng)。對比結(jié)果分別如圖17、18所示。

        圖17 改善前后50~120 km/h緩加速工況下車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)圖

        從圖17可以看出,在主駕外耳處,80~120 km/h噪聲在3.5~5.4 kHz頻率段的異音帶完全消失;從圖18可以看出,3.5~6.4 kHz頻率段噪聲整體下降4~6 dB(A),“卟啦”風(fēng)噪聲完全消失。與此同時(shí),100 km/h勻速行駛工況下的車內(nèi)噪聲語音清晰度值提升4.6%,響度值減小1.0 sone,車內(nèi)風(fēng)噪聲品質(zhì)顯著提升,如表5所示。

        圖18 改善前后100 km/h勻速行駛工況下車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)曲線

        表5 100 km/h勻速行駛工況下車內(nèi)風(fēng)噪聲品質(zhì)改善前后對比

        4 設(shè)計(jì)建議

        4.1 外水切流場設(shè)計(jì)建議

        圖19為外后視鏡基座斷面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。外后視鏡基座的頂面結(jié)構(gòu)大致分為4種:方案1為直線向下導(dǎo)流方案,方案2為圓弧向下導(dǎo)流方案,方案3為水平導(dǎo)流方案,方案4為直線向上導(dǎo)流方案。為減弱外水切區(qū)域橫向氣流強(qiáng)度,建議選擇方案3或方案4。

        圖19 外后視鏡基座斷面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案示意圖

        4.2 外水切斷面設(shè)計(jì)建議

        外水切斷面應(yīng)選擇封閉結(jié)構(gòu),從密封穩(wěn)定性考慮,外水切斷面推薦選擇上唇邊增加輔助唇邊方案,外水切與車門外板止口、側(cè)窗玻璃裝配的斷面結(jié)構(gòu)圖如圖20所示。為實(shí)現(xiàn)外水切可靠密封,應(yīng)增加以下兩項(xiàng)控制要求:

        圖20 外水切裝配狀態(tài)的斷面結(jié)構(gòu)示意圖

        1)尺寸控制要求。外水切斷面結(jié)構(gòu)確定后,裝飾唇邊與上唇邊的Y向密封狀態(tài)受車門外板內(nèi)側(cè)止口與側(cè)窗玻璃表面之間的尺寸大小影響,與車門外板尺寸公差與玻璃面位置精度密切相關(guān)。因此,需定義車門外板止口與側(cè)窗玻璃表面之間的尺寸要求,并增加公差控制要求,其中,尺寸要求D根據(jù)外水切斷面結(jié)構(gòu)確定,公差要求根據(jù)車門外板尺寸精度與玻璃面位置精度現(xiàn)狀確定,建議為±1.5 mm。

        2)唇邊配合要求。當(dāng)尺寸D處于上偏差狀態(tài)時(shí),裝飾唇邊與上唇邊Y向應(yīng)保持穩(wěn)定重疊量且≥2 mm,Z向應(yīng)保持可靠貼合無間隙;當(dāng)尺寸D處于下偏差狀態(tài)時(shí),裝飾唇邊與上唇邊Z向不能產(chǎn)生擠壓變形或異響。因此,在設(shè)計(jì)位置上,裝飾唇邊與上唇邊輔助唇邊之間的Y向重疊量建議≥3.5 mm,Z向壓縮量建議為0.5 mm左右。

        5 結(jié)論

        針對某三廂轎車80 km/h以上前排“卟啦”風(fēng)噪聲問題,通過客觀測量與CFD仿真分析手段,確定了該風(fēng)噪聲的主要問題頻率及其噪聲類型,并定位了風(fēng)噪聲源的位置及流場問題的原因,提出了外后視鏡基座流場改善及外水切斷面空腔結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,解決了該風(fēng)噪聲問題,并大幅提升了車內(nèi)風(fēng)噪聲品質(zhì)。

        1)前門外水切區(qū)域流場結(jié)構(gòu)復(fù)雜,從風(fēng)噪設(shè)計(jì)考慮,該區(qū)域流場應(yīng)平行于側(cè)窗玻璃表面,無橫向氣流分量;在造型風(fēng)噪設(shè)計(jì)前期,應(yīng)做好前門外水切區(qū)域的外流場管控,選擇合理的外后視鏡基座頂面造型。

        2)外水切斷面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需考慮密封、升降等多個(gè)因素,從風(fēng)噪設(shè)計(jì)考慮,斷面結(jié)構(gòu)應(yīng)采用封閉式,并控制車門外板止口與玻璃面的尺寸及其公差,保證外水切斷面封閉的穩(wěn)定性。

        3)在樣車調(diào)校階段,利用主觀評價(jià)、客觀測量與外流場仿真分析相結(jié)合的手段,在有限的計(jì)算資源條件下,有效提升風(fēng)噪聲問題原因分析、方案提出、效果驗(yàn)證的效率,節(jié)省問題解決的時(shí)間。

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