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        井口分水裝置的研制及應(yīng)用

        2022-08-13 11:28:22中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院胡長朝
        內(nèi)江科技 2022年7期
        關(guān)鍵詞:懸浮固體分水高含水

        ◇中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院 胡長朝

        隨著油田開發(fā)進入高含水期,采出液長距離輸送至聯(lián)合站進行集中加熱脫水處理、處理合格的采出水長距離返輸至注水站進行注水開發(fā)的集中處理模式,存在能耗高、部分站場超負荷運行等問題,難以有效適應(yīng)高含水開發(fā)階段以水為主的處理需求,急需在井下或者井口、叢式井臺、計量站等站場實施就地分水,提前把大部分采出水分離出來,并就地處理達標后就地回注[1-3]。

        井下分水,一般采用井下旋流分離器使油井混合液加速旋轉(zhuǎn),利用密度差和重力分離原理將油水分離,低含水油舉升至地面,低含油采出水(含油約300 mg/L)回注到注入層,在同一井筒內(nèi)實現(xiàn)注入、采出同步進行,一井兩用。目前該技術(shù)已被業(yè)界采用,且有成功實例,但尚不成熟,存在對井身結(jié)構(gòu)要求高、井下油水分離效果難以監(jiān)測、設(shè)備費用高等問題,限制了其推廣應(yīng)用[4-6]。

        國內(nèi)外各高含水油田目前一般采用三相分離器、旋流分離器、斜管預分水器、末端分相管等設(shè)備在接轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站實施預分水。這些設(shè)備出水水質(zhì)含油高(300-1000 mg/L),后端需配建除油罐、沉降罐、氣浮裝置等大型采出水處理設(shè)施,工藝流程復雜、投資高、占地面積大、處理效率低、產(chǎn)泥量大、處理成本高,難以滿足井口采出液就地分水需求。

        為滿足高含水期油田井口、叢式井場、計量站等處理量小、用地緊張站場就地分水需求,本文研制出了流程短、占地小、結(jié)構(gòu)緊湊、運行成本低的井口分水裝置,并通過現(xiàn)場連續(xù)運行工業(yè)性應(yīng)用試驗,對其分水凈化效果進行了評價,對其產(chǎn)生的效益進行了分析,以期促進該裝置的規(guī)?;茝V應(yīng)用。

        1 井口分水裝置的研制

        1.1 裝置組成

        井口分水裝置由殼體、設(shè)置在殼體內(nèi)的縱向板件、設(shè)置在殼體末端的多根收油管、底橇及配套儀表、自動控制、計量系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)等組成,裝置示意圖見圖1。高含水采出液進入裝置后,在縱向板件的引導下,小油滴經(jīng)碰撞聚結(jié)和濕潤聚結(jié),聚集成大油滴,進而形成油膜,在浮力作用下上浮,實現(xiàn)分水和采出水的凈化。

        圖1 井口分水裝置示意圖

        1.2 設(shè)計參數(shù)

        殼體規(guī)格:φ250mm×12000mm;處理規(guī)模:120 m3/d;最大分水量:60m3/d;出水水質(zhì):含油≤50 mg/L、含懸浮固體≤50 mg/L;工作溫度:≤80 ℃;氣液比:≤50;設(shè)計壓力:1.0MPa。

        1.3 裝置制造

        殼體材質(zhì):Q245R;殼體壁厚:10 mm;縱向板件材質(zhì):316L不銹鋼;管線:20#無縫鋼管;內(nèi)防腐:環(huán)氧樹脂涂料;外部保溫層:80 mm復合硅酸鹽板,外包0.6mm的灰色彩涂鋼板。

        井口分水裝置現(xiàn)場安裝圖見圖2。

        圖2 井口分水裝置現(xiàn)場安裝圖

        2 裝置現(xiàn)場應(yīng)用

        自2019年9月起,井口分水裝置在中石化某中轉(zhuǎn)站投入現(xiàn)場連續(xù)運行工業(yè)性應(yīng)用試驗,通過改變進液量、分出水量等參數(shù),評價了裝置在不同工況條件下的分水凈化效果,探索出了井口分水裝置的最佳運行工況。

        2.1 儀器設(shè)備及材料

        (1)儀器設(shè)備:井口分水裝置見圖2,含油、含懸浮固體指標分別通過美國TD-500D便攜式水中油份濃度測定儀(熒光法)和HBD5-MLSS4210便攜式水質(zhì)懸浮固體分析儀(散射法)測定。運行過程中,通過設(shè)置在井口分水裝置各子單元進出口位置處的取樣口取樣化驗水質(zhì),溫度、壓力、流量等數(shù)據(jù)通過設(shè)置在裝置上的溫度計、壓力表、流量計等讀取。

        (2)試驗材料:分析化驗用鹽酸、正己烷等材料為市售,分析純。

        2.2 工藝流程

        井口分水工藝流程為:生產(chǎn)匯管來液→井口分水裝置→出水。生產(chǎn)匯管來液直接進井口分水裝置進行分水和采出水處理,分出的低含水原油及伴生氣進原油外輸系統(tǒng),分出并經(jīng)凈化處理的采出水,水質(zhì)達到過濾器進水標準,經(jīng)過濾器過濾后就地回注。

        2.3 工作介質(zhì)

        工作介質(zhì)為高含水原油采出液及其伴生氣,參數(shù)如下:原油密度:0.88 g/cm3;進站溫度:40℃;含水率:~94%;采出液平均粘度(50℃下):1 mm2/s;采出水PH值:7.0~7.3;采出水礦化度:~40000 mg/L。

        2.4 現(xiàn)場應(yīng)用效果

        經(jīng)長期連續(xù)運行工業(yè)性應(yīng)用試驗驗證,井口分水裝置處理能力達到了設(shè)計要求,能夠適應(yīng)現(xiàn)場液量波動狀況,運行穩(wěn)定,可靠性高?,F(xiàn)場報表顯示(部分數(shù)據(jù)見表1),在平均進液量120 m3/d、進液平均含水94.7%、工作壓力0.25MPa現(xiàn)場工況下,井口分水裝置可在0.5小時內(nèi)分出高含水原油采出液中58.5%的采出水;未投加凈水劑、未過濾,裝置出水平均含油12.5 mg/L、平均含懸浮固體8 mg/L,各項指標均達到了預期目標,能夠滿足井口、叢式井場、計量站等狹小站場就地分水、就地處理、就地回注需求。進液與裝置不同階段出水對比見圖3。

        表1 井口分水裝置應(yīng)用效果

        圖3 進液與井口分水裝置不同階段出水對比

        2.5 效益分析

        (1)資源效益:采用井口分水裝置實施就地分水回用,高含水油田可在不大規(guī)模擴建地面集輸及處理系統(tǒng)的前提下,實施提液增產(chǎn)措施,提高原油產(chǎn)量。

        (2)經(jīng)濟效益:應(yīng)用井口分水裝置,提前把大部分采出水分離出來,可避免集輸管道及聯(lián)合站的大規(guī)模擴建,節(jié)約大量投資;井口分水裝置具有流程短、占地小、結(jié)構(gòu)緊湊、運行成本低等特點,經(jīng)測算,投資、占地、運行成本分別僅為常規(guī)三相分離器工藝的30%、10%、30%。單臺井口分水裝置按處理液量規(guī)模120 m3/d、分出采出水60 m3/d計算,每年可為用戶節(jié)約天然氣、用電費用、藥劑費用、污泥處理費用等成本約50萬元。

        (3)環(huán)境效益:通過采用井口分水裝置在井口、叢式井場等狹小站場實施就地分水、就地處理、就地回注,可避免對大量采出水無效加熱和長距離往返輸送,節(jié)約大量天然氣及電耗,減少了碳排放;不加藥,節(jié)省藥劑成本的同時,從源頭降低了含油污泥的產(chǎn)量;采出水實現(xiàn)了就地回用,單臺裝置每年節(jié)約水量超過20000 m3。

        3 結(jié)論

        (1)研制出了處理規(guī)模120 m3/d的集分水和采出水凈化功能于一體化的井口分水裝置。

        (2)開展了長期連續(xù)運行現(xiàn)場工業(yè)性應(yīng)用試驗,井口分水裝置能夠適應(yīng)現(xiàn)場液量波動狀況,運行穩(wěn)定,可靠性高;可在0.5小時內(nèi)分出高含水原油采出液中58.5%的采出水,出水平均含油12.5 mg/L、平均含懸浮固體8 mg/L,滿足高含水期油田井口、叢式井場、計量站等處理量小、用地緊張站場就地分水需求。

        (3)井口分水裝置為橇裝裝置,具有流程短、占地小、結(jié)構(gòu)緊湊、運行成本低等特點,同等規(guī)模條件下,投資、占地、運行成本分別僅為常規(guī)三相分離器工藝的30%、10%、30%,適合在高含水油田推廣應(yīng)用,以實現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效。

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