常延崗
(潞安化工集團漳村煤礦,山西 長治 046000)
目前沿空掘巷被廣泛應用在回采巷道掘進中,而留設的煤柱寬度直接影響巷道的支護效果。若煤柱過寬,沿空幫將形成一定的承載力,更利于巷道維護,但存在兩個突出的問題,一方面對于高突礦井需增加消突工程量,另一方面是造成資源浪費;若小煤柱過窄,巷道受臨近已回采工作面支承應力影響較大,且需約半年時間待頂板穩(wěn)定后方可掘巷,不利于礦井的生產(chǎn)接續(xù)?;诖?,漳村煤礦為提高資源回采率,減少巷道維護成本,保證礦井接替正常及延長其服務年限,在2502 工作面進風巷實施超前切頂卸壓[1-5]沿空掘巷技術(shù)。
漳村煤礦25 采區(qū)位于+240 m 水平下部,2504工作面東臨25 采區(qū)邊界煤柱,西臨25 采區(qū)回風下山,南臨2502 工作面采空區(qū),北臨2506 工作面。開采煤層為二疊系下統(tǒng)山西組3 號煤,煤質(zhì)為貧煤。根據(jù)工作面回采地質(zhì)說明書顯示,工作面中部發(fā)育一背斜構(gòu)造,兩翼巖層坡度為5°~7°,背斜軸部傾向為WN。受背斜構(gòu)造影響,工作面整體呈現(xiàn)兩邊低、中間高,平均高差約22 m。2504 工作面進風巷采用矩形斷面,斷面規(guī)格:凈寬×凈高=5 m×3.2 m;與2502 工作面回風巷留設小煤柱寬度為15 m,斷面規(guī)格:凈寬×凈高=5 m×3.5 m。
設定沿空掘進巷道上覆巖層為A 巖塊,相鄰工作面上覆巖層為B 巖塊。通過在相鄰工作面順槽沿巷道軸向采用爆破預裂措施,隨工作面的推進,B巖塊沿預裂面垮落下來,則A 巖塊與B 巖塊斷開,失去層間聯(lián)系,使小煤柱沿空巷道周邊圍巖應力重新分布,極大地改善了應力環(huán)境。爆破切頂后,一方面加快B 巖塊沿預裂面切落的速度,采空區(qū)頂板提早趨于穩(wěn)定,減少頂板側(cè)向支承應力對沿空巷道的影響;另一方面促使A、B 巖塊斷開聯(lián)系,阻止B 巖塊在斷開處形成弧形變形區(qū)對沿空巷道產(chǎn)生支承壓力。因此,通過在相鄰工作面順槽采取切頂卸壓措施,沿空巷道所處區(qū)域所受頂板應力明顯減少,極大降低巷道的支護難度,杜絕出現(xiàn)前掘后修的現(xiàn)象。
針對窄煤柱沿空掘巷,其切頂高度計算公式為:
式中:Hm為切頂高度,m;hi為頂板分層厚度,1 m;M為采高,3 m;Kp為垮落矸石碎脹系數(shù),取1.2。
將以上數(shù)值代入公式得出:Hm=15 m。結(jié)合關(guān)鍵層理論及基本頂厚度,切頂高度選取為20 m。
采用仿真軟件3DEC 模擬切頂角度對頂板破斷的位置及切頂區(qū)域頂板應力狀況的影響,確定最合理的切頂角度,實現(xiàn)基本頂順利切落、減少頂板支撐應力的目的。結(jié)合其他礦井現(xiàn)場施工經(jīng)驗,采用工程類比法,分別對比切頂角度為0°、±5°、±10°、15°時對頂板應力的影響。
頂板在不同切頂角度下的垂直應力曲線如圖1。6個切頂角度對應的頂板應力曲線均出現(xiàn)突然下降,證明實施切頂卸壓技術(shù)使采空區(qū)側(cè)頂板順利切落并切斷其與基本頂之間的層間聯(lián)系,同時較以往自然垮落頂板減少懸臂梁長度,頂板形成彎曲下沉且受垮落巖石的支撐。
對比圖1 中6 個切頂角度的垂直應力曲線,垂直應力突然下降的位置即為預裂面的位置。當切頂角度分別為0°、-5°、-10°及15°時,垂直應力突然下降的位置位于小煤柱左側(cè),靠近2502回風巷。受小煤柱承載影響,未切斷頂板巖層之間的層間聯(lián)系,不利于采空區(qū)側(cè)頂板的切落,頂板垂直應力偏高。當切頂角度分別為5°及10°時,二者應力曲線變化相似,但10°時頂板垂直應力為零,證明該角度更利于頂板切落,失去與基本頂之間層間聯(lián)系;當切頂角度增大至15°時,垂直應力明顯較高且起伏變化大,證明隨著角度的增大,小煤柱上方形成的懸臂梁增長,導致小煤柱承載一定的應力。最終確定切頂角度為10°,既保證采空區(qū)側(cè)頂板巖層順利切落,又最大限度地減小了頂板垂直應力。
圖1 頂板在不同切頂角度下的垂直應力曲線
(1)炮孔間距。根據(jù)工程類比法及深孔預裂爆破現(xiàn)場試驗,確定沿巷道軸向炮眼間距為2 m 時頂板易實現(xiàn)連續(xù)垮落。
圖2 爆破鉆孔布置示意圖
(2)爆破時機選擇。由于爆破作業(yè)在2502 風巷進行,且超前于2502 工作面回采,所以必須合理安排爆破時機,既達到切頂效果,又實現(xiàn)工作面正?;夭伞=Y(jié)合工作面初次及周期來壓步距,安排在2502 風巷超前工作面40 m 進行爆破作業(yè),保證工作面推過后,在周期來壓的作用下,采空區(qū)頂板能夠沿預裂面順利切落。
采用“錨索+托梁”對2502 風巷進行超前加固。頂板補強支護斷面圖如圖3。
圖3 頂板補強支護斷面圖(mm)
(1)錨索規(guī)格。在頂板靠煤柱側(cè)500 mm 處沿巷道軸向施工一排補強錨索,間距為1500 mm。錨索采用Ф22 mm×9300 mm 預應力鋼絞線,抗拉強度1860 MPa,設計錨固力35 t。托盤采用16 mm厚高強度鋼板加工而成,規(guī)格300 mm×300 mm。
(2)托梁規(guī)格。托梁采用礦用12 號工字鋼加工,長度3200 mm,每根托梁上打設3 個Ф25 mm孔,孔間距為1.5 m,配合錨索對頂板進行補強支護,提高護表強度。
(1)采用爆破切頂卸壓后,安排對頂板預裂位置施工鉆孔,之后使用鉆孔窺視儀驗證切頂卸壓效果。爆破切頂卸壓效果如圖4。由圖4 可知,孔壁兩側(cè)形成貫通裂縫,其余區(qū)域巖石完整性較好,達到定向預裂爆破的目的。
圖4 爆破切頂卸壓效果圖
(2)爆破預裂面位于2502 回風巷頂板上方,采空區(qū)側(cè)頂板巖層順利切落,切頂高度達20 m,小煤柱所受頂板垂直應力為零,切斷了其與基本頂之間層間聯(lián)系,達到了預期目的。
(3)超前工作面40 m 進行爆破作業(yè),隨工作面推過爆破區(qū)域,在周期來壓的作用下,采空區(qū)頂板沿預裂面順利切落,且實現(xiàn)連續(xù)垮落。
漳村煤礦通過理論分析,確定切頂卸壓關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),合理安排爆破與工作面回采時間,對順槽采取超前加固措施,成功在2502 風巷實施爆破切頂卸壓技術(shù)。
(1)通過切斷采空區(qū)側(cè)頂板與基本頂之間的層間聯(lián)系,使小煤柱沿空巷道周邊圍巖應力重新分布,減小其承載的頂板應力,改善圍巖應力環(huán)境。
(2)極大降低巷道的支護難度,巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰凭黠@減小,杜絕前掘后修的現(xiàn)象。巷道每米擴修費用4200 元,施工長度1400 m,共計節(jié)約維修費588 萬元。