封文茂
(晉能控股集團(tuán)晉城煤炭事業(yè)部晉煤太鋼有限責(zé)任公司,山西 呂梁 033200)
山西晉煤太鋼一號井為新建礦井,回風(fēng)立井一號回風(fēng)大巷位于4+5#煤一采區(qū),采用半圓拱斷面,全巖或半煤巖巷道,掘進(jìn)工藝為炮掘,炮掘段全長134.3 m,分三段掘進(jìn),開口位置位于一號回風(fēng)立井馬頭門南側(cè),設(shè)計方位:第一段方位為196°33′12″,掘進(jìn)10.75 m(從馬頭門起);第二段接第一段掘曲線巷道(右轉(zhuǎn)),共57.124 m;第三段接第二段,按方位16°33′12″掘66.4 m 拱形斷面段結(jié)束。巷道整體位于1 號回風(fēng)立井西側(cè),四周均為未開采的實體煤,炮掘開口處標(biāo)高為+640 m,巷道位于4+5#煤層中,煤層埋深300 m,平均厚度為4.85 m(最小4 m,最大6 m),含一層0.5 m 夾矸。直接頂為6 m砂質(zhì)泥巖,中上部較堅硬;基本頂為7.1 m 厚的粉砂巖,較堅硬;直接底為1.6 m 泥巖。
一號回風(fēng)大巷原有支護(hù)斷面如圖1(a)所示。巷道斷面為直墻拱形,掘進(jìn)巷寬4.8 m,高3.1 m,采用U 型鋼金屬支架+噴漿支護(hù),金屬支架排距600 mm,巷道頂幫表面噴漿厚度100 mm,支護(hù)后巷道凈寬4.6 m,凈高2.9 m。巷道支護(hù)完成后,在距開口30 m 處布置測站,整理得到成巷85 d 內(nèi)巷道頂?shù)装?、兩幫相對移近量的變化?guī)律如圖1(b)所示。成巷30 d 后,兩幫相對移近量穩(wěn)定在20 cm,而頂?shù)装逑鄬σ平砍手本€型上升;成巷85 d后,頂?shù)装逡平窟_(dá)到121 cm,巷道表面變形劇烈且迅速。結(jié)合現(xiàn)場實地調(diào)研情況,一號回風(fēng)大巷破壞特征主要表現(xiàn)為:底板底鼓量較大,數(shù)個支架肩部搭接處斷裂,頂板下沉明顯,頂板及兩幫圍巖破碎嚴(yán)重。采用U 型鋼金屬支架+噴漿支護(hù)方式無法有效控制巷道圍巖的變形破壞,需采取更為有效的圍巖控制方案。
圖1 一號回風(fēng)大巷原有支護(hù)及變形特征
黃慶享教授提出極限自穩(wěn)平衡圈理論指出[1-2],支護(hù)結(jié)構(gòu)可提高巷道極限平衡圈內(nèi)潛在危險巖體的穩(wěn)定性,巷道圍巖形成自然冒落拱、自穩(wěn)平衡拱、極限平衡拱如圖2(a)所示。頂板圍巖在無支護(hù)條件下,自然垮落后將形成一個拱狀結(jié)構(gòu),因此巷道斷層設(shè)計為直墻拱形較合理。極限平衡拱內(nèi)的圍巖,通過合理長度的錨桿、錨索錨固到極限平衡圈外的穩(wěn)定巖層,可有效控制頂幫潛在危險巖體的失穩(wěn)破壞。在兩幫垂直應(yīng)力作用下,巷道底板巖層向上起拱,導(dǎo)致底板底鼓變形,故設(shè)計反底拱,可有效抑制底板底鼓破壞。綜上所述,設(shè)計一號回風(fēng)大巷支護(hù)模型如圖2(b)所示。
圖2 一號回風(fēng)大巷極限自穩(wěn)平衡圈及支護(hù)模型
依據(jù)極限平衡圈理論,巷道底板巖層塑性破壞深度:
一號回風(fēng)大巷巷道寬度W0為4.8 m,高度3.1 m,頂板砂質(zhì)泥巖巖層內(nèi)摩擦角φ為34°,抗壓強(qiáng)度σt=1.83 MPa,巷幫直墻高度hw=1.6 m,埋深300 m,上覆巖層平均容重25 kN/m,原巖應(yīng)力P0=7.5 MPa。計算得到y(tǒng)=3.58 m,L=1.93 m。巷道幫部圍巖塑性破壞后,等效巷道寬度增加量L1取巷幫塑性破壞深度的0.25 倍,計算可得極限平衡拱高度為3.79 m??紤]頂板錨索錨固長度約為1.5~1.9 m,設(shè)計兩幫及頂板錨桿長度2.4 m,頂板錨索長度6.0 m。由于底板塑性破壞深度較大,設(shè)計采用注漿加固技術(shù)。
為驗證一號回風(fēng)大巷采用錨網(wǎng)索+反底拱+底板注漿聯(lián)合支護(hù)技術(shù)的可行性,采用FLAC3D有限元數(shù)值模擬軟件進(jìn)行研究[3-4],以距開口25 m 的斷面圍巖為模型建立背景,模擬巷道埋深300 m,采用半圓拱形斷面,巷道寬4.8 m,高3.1 m。模擬結(jié)果如圖3。
根據(jù)圖3(a)、(b)可以看出,原有支護(hù)條件下,巷道底板嚴(yán)重底鼓變形,巷道底板中部底鼓量最大,達(dá)到654 mm,頂板最大下沉量達(dá)450 mm;聯(lián)合支護(hù)方案條件下,底板底鼓量最大為80 mm,頂板最大下沉量為145 mm。優(yōu)化支護(hù)方案條件下,底板底鼓量減小87.7%,頂板下沉量減小67.8%,巷道表面位移量顯著減小。根據(jù)圖3(c)、(d)所示巷道圍巖塑性區(qū)分布圖可以看出,原有支護(hù)條件下,巷道頂?shù)装寮皟蓭蛧鷰r均出現(xiàn)大面積的塑性破壞;優(yōu)化支護(hù)方案條件下,僅巷道表面淺部圍巖出現(xiàn)塑性破壞,圍巖穩(wěn)定性良好。綜上所述,采用錨網(wǎng)索+反底拱+底板注漿聯(lián)合支護(hù)技術(shù)可有效控制圍巖的塑性破壞,巷道表面變形位移量在合理可控范圍內(nèi)。
圖3 數(shù)值模擬結(jié)果
結(jié)合分析計算及數(shù)值模擬分析結(jié)果,確定一號回風(fēng)大巷支護(hù)方案:巷道寬度增加到5.0 m,預(yù)留煤幫內(nèi)移量,直墻高度1.6 m,拱高為1.4 m,預(yù)留頂板下沉空間,反底拱施工深度600 mm。頂板采用6 m 長錨索,兩幫采用4.0 m 長錨索,規(guī)格Ф18.9 mm,間排距1.0 m×1.2 m;頂板和兩幫錨桿規(guī)格Ф20 mm×2400 mm,間距0.5 m,排距0.6 m;底板采用1.5 m 長的注漿錨桿進(jìn)行加固,間距0.8 m,排距0.6 m,注漿孔直徑42 mm,注漿錨桿直徑25 mm,長度1.5 m,采用42.5 級水泥配水玻璃單液注漿材料。巷道全斷面采用8#鐵絲菱形金屬網(wǎng),全斷面噴射100 mm 的C15 細(xì)石混凝土。支護(hù)斷面如圖4。
圖4 一號回風(fēng)大巷支護(hù)斷面(mm)
一號回風(fēng)大巷采用上述支護(hù)方案掘進(jìn)期間,監(jiān)測巷道表面位移情況,得到圖5 所示監(jiān)測結(jié)果。成巷約50 d 后,頂板下沉量穩(wěn)定在61 mm;成巷約70 d 后,底板底鼓量穩(wěn)定在83 mm;成巷約65 d 后,兩幫移近量穩(wěn)定在129 mm。巷道表面變形量較小,能夠滿足正常使用斷面要求,且巷道圍巖整體穩(wěn)定。由此說明,錨網(wǎng)索+反底拱+底板注漿聯(lián)合支護(hù)可有效控制一號回風(fēng)大巷的失穩(wěn)破壞,保障巷道的長期穩(wěn)定。
圖5 礦壓監(jiān)測結(jié)果
通過對一號回風(fēng)大巷初掘期間實地調(diào)研及礦壓特征監(jiān)測結(jié)果分析表明,采用U 型鋼架支護(hù)不能有效控制圍巖失穩(wěn)破壞,采用極限自穩(wěn)平衡圈理論對其支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化,采用FLAC3D軟件模擬分析優(yōu)化支護(hù)方案的支護(hù)效果。巷道表面位移監(jiān)測結(jié)果表明,頂板下沉量穩(wěn)定在61 mm,底板底鼓量穩(wěn)定在83 mm,兩幫移近量穩(wěn)定在129 mm,圍巖穩(wěn)定性良好,為巷道的長期安全使用提供了有力支撐。