湯曉東,錢婷婷,馬新榮,朱彰榮,吳銀義
(1.馬鋼股份公司冷軋總廠;2. 馬鋼股份公司技術中心 安徽馬鞍山 243041)
彩涂板是一種在鍍鋅、鍍鋁鋅、鍍鋅鋁鎂、冷軋基材表面涂覆聚酯、硅改、高耐久、聚偏氟乙烯樹脂等不同種類涂料后,經烘烤固化得到的一種鐵基高附加值產品。彩涂板作為冶金和化工行業(yè)相結合的重要產品,無論是美觀功能的發(fā)揮還是服役性能的要求,表面質量都尤為關鍵,若控制不好,生產中極易出現氣泡、縮孔、爆孔、針眼等麻面缺陷[1]-[3]。
本文針對某鋼廠彩涂線生產的某批次建筑用高耐久灰色彩涂產品,常規(guī)工藝條件下涂層上表面出現麻點類缺陷,針對該缺陷,利用掃描電鏡、能譜儀對其進行分析,研究了該缺陷產生原因并提出解決對策,同時對其耐蝕性能進行研究,為同類彩涂板麻面類缺陷的研究提供了技術參考。
試驗所用材料為出現麻點缺陷的灰色高耐久鍍鋁鋅建筑彩涂板,正面涂層厚度為25 μm,厚度0.65 mm,雙面鋅層重量100 g/m2。
采用放大鏡對不同線速(80 m/min、75 m/min、60 m/min)下板面缺陷部位的微觀形貌進行觀察。進一步地,選擇線速為80 m/min時的麻點缺陷,利用能譜儀對麻點缺陷凸起部位以及正常部位的成分進行分析。
1.3.1 實驗材料
表1 實驗材料屬性
1.3.2 耐中性鹽霧試驗
實驗方案:樣板的處理包括:封邊+平板、封邊+劃叉。中性鹽霧實驗,實驗箱內的溫度保持在(35±2)℃,氯化鈉溶液的濃度為(50±5)g/L,每80cm2水平面內,每小時收集的降霧量平均為(1.0-2.0)ml之間。
實驗周期:500小時;實驗過程中,定期對樣板進行觀察,記錄涂層起泡、破壞處腐蝕等實驗現象。
實驗設備:鹽霧實驗箱。
將四周及背面封邊試樣在5%的硫酸溶液和5%的氫氧化鈉溶液中浸泡,觀察樣板表面起泡、開裂等情況。
2.1.1 微觀形貌
采用放大鏡對不同線速(80 m/min、75 m/min、60 m/min)下板面缺陷部位的微觀形貌進行分析,如圖1所示,麻點缺陷形貌基本類似,均呈氣泡形狀,但是單位面積內數量以及孔徑不一。線速度為60 m/min時無麻點缺陷。從圖中可知,產線工藝速度的降低對氣泡的密度有所改善。
2.1.2 EDS能譜分析
進一步地,選擇線速為80 m/min時的麻點缺陷,利用能譜儀對麻點缺陷凸起部位以及正常部位的成分進行分析,如圖2-圖4所示。
圖1 不同線速麻點缺陷微觀形貌(放大鏡)
通過試驗結果可以發(fā)現,麻點缺陷部位的成分主要是碳、氧、鈦和硅元素,麻點缺陷其他部位和板面正常部位的成分一致,均含有碳、氧、鈦和硅,但是含量差別很大。缺陷部位鈦含量較高,高達25.39%,硅含量僅為0.30%,而正常部位鈦含量達9.09%,硅含量相比顆粒部位有大幅上升,為1.12%。通過試驗結果可以發(fā)現,缺陷處富鈦元素,但硅元素較少。
圖2 麻點缺陷及周圍部位能譜分析
圖3 麻點缺陷部位能譜
圖4 正常部位能譜
根據GB/T 12754的規(guī)定,結合從上述鹽霧結果看,60 m/min的結果與75 m/min和80 m/min有麻點缺陷的板面情況基本一致。因此,從鹽霧加速試驗的方法評估其耐蝕性的角度,本文描述的缺陷對產品的耐蝕性并無影響。
表5 鹽霧試驗圖片
實驗過程中,定期對樣板進行觀察,記錄涂層起泡、裸邊腐蝕等實驗現象,根據GB/T1766 中的0 級要求,在5%的硫酸溶液和5%的氫氧化鈉溶液中浸泡24小時的三個線速度下樣品涂層正面表面無起泡、開裂,色差、光澤度變化,都滿足耐酸堿準標要求。延長試驗時間至600小時,發(fā)現麻點缺陷的耐酸性能有差異,在800小時,耐堿性出現異常,麻點部位有微泡現象。
圖6 600小時耐硫酸
圖7 800小時耐氫氧化鈉
根據上述結果分析,麻點缺陷部位屬于正常涂層,涂層致密度也是完好的,只是麻點處的鈦白粉聚集,鈦白粉的耐酸堿性能不如樹脂,因此,會出現起微泡的現象。
2.2.1 缺陷產生原因
從SEM和EDS檢測結果顯示異常元素為Ti。為分析Ti的來源,線上單涂底漆,未見上述缺陷。因此,推斷該缺陷產生原因為面漆內的鈦白粉分散不均,與稀釋劑匹配不良,涂覆過程產生氣泡。
同時,某鋼彩涂機使用三輥逆涂涂布,涂覆輥和帶料輥均高速同方向轉動,涂覆輥和帶料輥相對速度很大。如產線線速是100 m/min時,切點處的相對速度達到245 m/min-280 m/min。相比其它廠家的兩輥逆涂和三輥低速涂布方式,同樣線速下切點處相對速度在60 m/min-100 m/min。因此初步判斷在高剪切力作用下,涂料流平性能下降,從而產生高線速下板面麻點缺陷,降低線速后,流平時間延長,缺陷改善[4]-[6]。
2.2.2 改善措施
為了保證涂層表面質量,控制涂料的流平性,進行稀釋劑數量及種類的調整。流平實際就是表面張力均化的過程,若涂料分散性不好,涂層固化過程會逐漸形成氣泡炸裂后產生麻點等缺陷。某鋼彩涂產線的烘干固化是五段式爐溫,高低沸點溶劑的揮發(fā)梯度設置需要適應產線的工藝窗口。因此,通過線下調整涂料配方內的溶劑組成比例,再次上線后基本解決了表面橘皮及縮孔問題,具體調整結果見表2。
表2 灰色系產品的溶劑成分調整前后對比
彩涂的表面質量和理化性能是考核產品合格的兩大方面,而此類麻點缺陷在產線較為常見,但是其產生的原因不盡相同。本文所述缺陷的原因主要是面漆鈦白粉的分散性不好,與稀釋劑不匹配,導致鈦白粉顆粒聚集;另外,產品對不同產線的工藝適應性有局限,針對具體產線工藝需要進行摸索后固化。結合GB/T 12754的規(guī)定,麻點缺陷與正常板面除表觀上有不同外,耐中性鹽霧及酸堿性能滿足產品的使用要求,但從延長酸堿試驗時長來看,由于麻點處的鈦白粉聚集鈦白粉的耐酸堿性能不如樹脂,因此,會出現起微泡的現象。綜上,良好的板面需要涂料以及工藝的相互配合適應。