賈福亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉華宮礦, 山西 大同 037000)
巷道中錨桿支護(hù)可以起到懸吊、加固以及合成梁等作用[1],不僅能夠改變巖體的受力情況,還可增加巖石的穩(wěn)定性,使被支護(hù)巖體轉(zhuǎn)為承載體,進(jìn)而提升巖體承載能力[2]。因此,錨桿支護(hù)技術(shù)具有勞動強(qiáng)度小、支護(hù)及時及對巷道圍巖變形適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)[3-4]。巷道圍巖控制的理論有:組合梁理論,煤巷中通過錨桿作用可將頂板巖層中的煤層進(jìn)行錨固,使這些煤層產(chǎn)生組合梁作用,來使頂板巖層的抗彎曲能力提升,實現(xiàn)穩(wěn)固煤巷巖層[5];組合拱理論,位于壓縮拱內(nèi)的巖石會受到切向和徑向等三向應(yīng)力狀態(tài),由于壓縮拱的形成不僅可以提高圍巖的強(qiáng)度,還可提升巖體的支護(hù)能力,保證巖體的承載能力[6-7];最大水平應(yīng)力理論,巷道圍巖承受的水平應(yīng)力大于垂直應(yīng)力,因此,巷道頂?shù)装宓姆€(wěn)定取決于水平應(yīng)力的大小[8-9]。本文以某礦為研究對象,由于該礦斷面頂板強(qiáng)度低,本文在采用錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)的聯(lián)合支護(hù)形式后,對巷道表面位移及頂板離層等進(jìn)行監(jiān)測,從而驗證巷道支護(hù)的效果,進(jìn)而實現(xiàn)巷道的快速掘進(jìn)。
本文以某礦為例,該礦煤層頂板中的砂質(zhì)泥巖層遇水極容易產(chǎn)生軟化膨脹現(xiàn)象,因此巷道的開挖和維護(hù)難度比較大。所以,針對該礦斷面頂板強(qiáng)度低,受采動影響顯著,本文選用錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)的聯(lián)合支護(hù)形式。
巷道具體支護(hù)方案為:頂部支護(hù),頂板采用錨桿的規(guī)格是Φ20 mm×2 400 mm,錨桿間排距是1 000、1 000 mm,設(shè)置為6 根/m,配用蝶形鋼板托盤的尺寸大小是100 mm×100 mm×10 mm 及快速安裝螺帽。對于錨索,選用小孔徑預(yù)應(yīng)力,規(guī)格是Φ17.8 mm×5 200 mm,錨索間排距是2 400 mm、4 000 mm,每4 m 配2 根,配用蝶形鋼板托盤的尺寸大小是300 mm×300 mm×16 mm。配套調(diào)心球形墊圈和鎖具。幫部支護(hù),采用玻璃鋼錨桿,其規(guī)格是Φ18 mm×2 000 mm,錨桿間排距是1 000 mm、1 200 mm,配用蝶形鋼板托盤尺寸大小是100 mm×100 mm×10 mm 及快速安裝螺帽。此外,護(hù)頂和幫部支護(hù)選用網(wǎng)孔規(guī)格是100 mm×100 mm 的鋼筋網(wǎng),鋼筋梯子梁與錨桿組合支護(hù),且錨索進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。鋼筋網(wǎng)采用直徑大小是6.0 mm 的圓鋼焊接,并搭接100 mm 網(wǎng)片,相間200 mm 聯(lián)網(wǎng)兩道;鋼筋梯子梁采用直徑是12 mm 的鋼筋焊接而成。
由于煤礦巷道應(yīng)用永久支護(hù)時間長,造成巷道頂板出現(xiàn)空頂?shù)臅r間延長,對巷道的安全施工有極大影響,因此,本文還應(yīng)用了弱化技術(shù)[10],具體為:當(dāng)巷道開挖后,立即對易失穩(wěn)的頂板和兩頂角支護(hù)錨桿,并結(jié)合地質(zhì)情況,在距迎頭10~30 m 區(qū)間內(nèi)滯后安裝剩余的錨桿,保證機(jī)械設(shè)備前后能夠平行作業(yè),可使永久支護(hù)占用巷道的時間大大降低,同時提高掘進(jìn)效率。
為驗證上述采用錨桿支護(hù)方案的合理性,本文對巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏俊㈨敯咫x層等進(jìn)行監(jiān)測,觀測其變化情況。
表面位移監(jiān)測情況布置如下:距迎頭10 m 布置第1 測站,距離20 m 布置第2 測站,以后相間20 m設(shè)置1 個測站,總計10 個測站,且隨作業(yè)面掘進(jìn),對測站進(jìn)行跟進(jìn)布置。具體為每個測站斷面的頂?shù)装濉蓭椭行奈恢酶鞑贾? 個測點(diǎn),本文采用“十字法”監(jiān)測頂?shù)装?、兩幫位移的變化量,并結(jié)合鋼卷尺或者測桿測量。下頁圖1 為表面位移監(jiān)測情況布置圖。
圖1 表面位移測點(diǎn)布置圖
本文對掘進(jìn)巷道距離迎頭10 m、20 m 兩個測站的圍巖表面位移進(jìn)行監(jiān)測,得到下頁表1 所示的結(jié)果及下頁圖2、圖3 所示的位移速度變化曲線。
圖2 第1 測站巷道位移速度變化曲線
圖3 第2 測站巷道位移速度變化曲線
從表1 中可對比看出,巷道整個掘進(jìn)期內(nèi),圍巖頂?shù)装寮皟蓭妥冃尉容^小,且都在可控范圍內(nèi),僅在監(jiān)測前幾天,巷道位移變化量比較顯著,后逐漸趨于穩(wěn)定,且當(dāng)監(jiān)測7 d 后,圍巖位移不再發(fā)生變化。此外,從測站1 和2 還可對比看出,越接近作業(yè)面的迎頭,位移變形量越顯著。
表1 巷道表面位移監(jiān)測結(jié)果
從圖2 和圖3 中可看出,巷道變形歷經(jīng)急劇變形、平穩(wěn)變形和基本穩(wěn)定三個階段,第1 和第2 測站巷道兩幫變形曲線均比頂?shù)装迩€高,這就表明頂?shù)装逑鲁亮啃∮趦蓭臀灰屏俊G蚁锏篱_挖7 d 后,巷道圍巖變形量小,頂?shù)装蹇偽灰屏坎淮笥? cm;兩幫總位移量不大于4 cm,表明該錨桿支護(hù)選取的參數(shù)合理,能夠?qū)崿F(xiàn)巷道掘進(jìn)期內(nèi)的穩(wěn)定安全。
為避免頂巖石和上部堅硬巖石發(fā)生層間位移,直接導(dǎo)致頂板冒落事故的發(fā)生,對頂板動態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,避免離層現(xiàn)象的產(chǎn)生。本文在距掘進(jìn)巷道迎頭6 m 和12 m 安裝頂板離層指示儀,且每相間100 m 安裝離層儀和記錄牌板。每個測孔安裝兩個基點(diǎn),淺部基點(diǎn)約3 m,深部基點(diǎn)約8 m。通過對頂板觀測得到表2 所示的結(jié)果,其中,LY-01 至LY-04 為巷道頂板離層監(jiān)測點(diǎn),安裝數(shù)據(jù)為測點(diǎn)初始頂板離層量。
表2 頂板離層監(jiān)測分析表
從表2 中可看出,監(jiān)測區(qū)間內(nèi),該礦巷道頂板整體上能維持穩(wěn)定,本文中第2 測站屬于斷層監(jiān)測位置,在巷道掘進(jìn)過斷層時,該測站出現(xiàn)頂板離層現(xiàn)象較小,且應(yīng)用補(bǔ)打錨索加強(qiáng)支護(hù)后,能夠?qū)鷰r滑移進(jìn)行很好的控制,表明錨桿支護(hù)選取的參數(shù)合理,能夠?qū)崿F(xiàn)巷道掘進(jìn)期內(nèi)的穩(wěn)定安全。
本文以某礦為對象,由于該礦斷面頂板強(qiáng)度低,本文選用錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)的聯(lián)合支護(hù)形式,為驗證巷道支護(hù)的合理性,對巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏?、頂板離層等進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)果表明:
1)整個掘進(jìn)期內(nèi),巷道變形量比較小,且都在可控范圍內(nèi),巷道變形歷大致經(jīng)歷三個時段:急劇變形、平穩(wěn)變形和基本穩(wěn)定階段,說明初始階段圍巖運(yùn)動激烈隨后趨于穩(wěn)定。
2)在巷道開挖7 d 后,巷道圍巖變形量均比較小,頂?shù)装蹇偽灰屏坎淮笥? cm;兩幫總位移量不大于4 cm,表明該錨桿支護(hù)參數(shù)選取合理,能夠?qū)崿F(xiàn)巷道掘進(jìn)期間的穩(wěn)定安全。