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        火電機(jī)組靈活性改造及供熱能力變工況特性計(jì)算研究

        2023-01-11 13:00:27
        機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2022年7期
        關(guān)鍵詞:文水縣背壓熱網(wǎng)

        郝 建

        (山西國(guó)金電力有限公司, 山西 呂梁 032100)

        引言

        “碳中和”已經(jīng)成為了一個(gè)熱門(mén)詞匯。我國(guó)已經(jīng)率先作出了承諾,對(duì)降低碳排放量的具體年限、屆時(shí)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)均作出了具體規(guī)劃[1]。為了達(dá)到這一目標(biāo),我國(guó)正在大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電,以期清潔可再生能源發(fā)電能夠逐漸取代傳統(tǒng)的火力發(fā)電。但新能源具有隨機(jī)性、間歇性和不穩(wěn)定性等特點(diǎn),決定了火力發(fā)電在短時(shí)間內(nèi)不可能退出歷史舞臺(tái)。為緩解火電機(jī)組供熱及供電等矛盾,需對(duì)火電機(jī)組進(jìn)行靈活性改造。

        1 電力機(jī)組靈活性改造工程項(xiàng)目概況

        1.1 項(xiàng)目基本情況

        改造工程位于山西省呂梁市文水縣,需改造的火力發(fā)電廠(chǎng)汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸兩排汽(雙抽)、單軸、表面式間接空冷凝汽式汽輪機(jī)CCJK350/260-24.2/1.0/0.4/566/566。其中,高壓汽缸內(nèi)有1 個(gè)調(diào)節(jié)級(jí)和9 個(gè)壓力級(jí);中壓汽缸內(nèi)有8 個(gè)壓力級(jí);低壓缸有2×4 個(gè)壓力級(jí);全機(jī)結(jié)構(gòu)共26 級(jí)。除了汽輪機(jī)之外,還配備了2 臺(tái)50%B-MCR 汽動(dòng)給水泵、1 臺(tái)30%B-MCR 電動(dòng)定速給水泵?;痣姍C(jī)組運(yùn)行期間,需與1 215 t/h 超臨界、一次中間再熱、CFB 鍋爐(循環(huán)流化床鍋爐)及350 MW 全空冷發(fā)電機(jī)配套,而鍋爐與汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)采用單元布置。1 號(hào)機(jī)組在2015 年9 月轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)行,2 號(hào)機(jī)組在2016 年12 月轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)行。

        1.2 項(xiàng)目改造的必要性

        除了國(guó)家宏觀層面的戰(zhàn)略構(gòu)想之外,開(kāi)展本工程也符合文水縣的總體供熱需求。自2015 年9 月開(kāi)始,國(guó)金電廠(chǎng)向文水縣城進(jìn)行集中供熱,目前已持續(xù)供熱6 個(gè)采暖季。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,文水縣城集中供熱面積已超過(guò)原《集中供熱專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中的面積;隨著環(huán)保形式的日益嚴(yán)峻,文水縣擬實(shí)施縣城周邊六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的集中供熱。

        集中供熱既提高了能源利用效益和經(jīng)濟(jì)效益,又減少了對(duì)周邊供熱用戶(hù)鍋爐的投資,減少了煤堆場(chǎng)的用地及運(yùn)煤的成本,可以節(jié)省大量的人力和物力,從而大大降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此,深入挖掘機(jī)組供熱潛力,更大程度提高機(jī)組供熱保障能力,為集中供熱提供穩(wěn)定可靠的熱源是企業(yè)的迫切需求。通過(guò)對(duì)國(guó)金電廠(chǎng)的機(jī)組供熱潛力進(jìn)行評(píng)估后發(fā)現(xiàn),有全面改造的價(jià)值,故決定開(kāi)展本工程。

        2 電力機(jī)組靈活性改造方案

        2.1 機(jī)組改造前的供熱情況

        2.1.1 供熱系統(tǒng)及運(yùn)行方式

        改造前,電廠(chǎng)的熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)、間接供熱方式,以水為熱媒。熱網(wǎng)回水先經(jīng)熱網(wǎng)循環(huán)泵升壓,后經(jīng)4 臺(tái)加熱器加熱,并聯(lián)運(yùn)行布置。此外,熱負(fù)荷的調(diào)節(jié)采用質(zhì)、量雙軌并行調(diào)節(jié)的方式,主要過(guò)程為:通過(guò)調(diào)節(jié)五段抽汽蝶閥開(kāi)度來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)熱網(wǎng)首站加熱器進(jìn)汽量和參數(shù)的調(diào)整,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)外界熱負(fù)荷的變化。與此同時(shí),針對(duì)循環(huán)水泵的控制方式為“液耦調(diào)速”,能夠根據(jù)熱負(fù)荷的變化情況,對(duì)熱網(wǎng)循環(huán)的水量進(jìn)行控制,最終達(dá)到對(duì)整體熱量的控制。

        2.1.2 運(yùn)行工況

        相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在2018 年冬—2019 年春的供熱季,整個(gè)文水縣城的供熱總面積達(dá)到518 萬(wàn)m2,加上部分集中供熱區(qū)域,總面積為534 萬(wàn)m2。國(guó)金電廠(chǎng)的熱網(wǎng)循環(huán)水量極寒期維持在4 150 t/h,供、回水溫度為107℃/52 ℃,供熱負(fù)荷為265.5 MW。按534 萬(wàn)m2面積折算采暖熱指標(biāo)為49.7 W/m2。

        2.2 改造要點(diǎn)

        2.2.1 溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)改造

        切缸運(yùn)行時(shí),通流內(nèi)部的溫度場(chǎng)、流場(chǎng)紊亂,為確保機(jī)組運(yùn)行安全,須增加必要的溫度、壓力測(cè)點(diǎn)。對(duì)低壓缸進(jìn)汽管路增加不少于2 個(gè)0~200 kPa 進(jìn)汽壓力測(cè)點(diǎn)(絕壓)和2 個(gè)進(jìn)汽溫度測(cè)點(diǎn)(E 型熱電偶),壓力測(cè)點(diǎn)安裝與真空測(cè)點(diǎn)安裝角度保持一致。同時(shí)增加1個(gè)中壓缸排汽壓力測(cè)點(diǎn)。低壓缸排汽口、次末級(jí)出口每側(cè)布置3 個(gè)E 型熱電偶溫度測(cè)點(diǎn),共計(jì)6 個(gè)溫度測(cè)點(diǎn)。對(duì)低壓缸末兩級(jí)葉片進(jìn)行監(jiān)測(cè),同時(shí)增加相應(yīng)的邏輯保護(hù)系統(tǒng)。

        2.2.2 供熱抽汽補(bǔ)充管路改造

        原汽輪機(jī)5 號(hào)抽汽口為5 號(hào)低加的回?zé)岢槠c供熱抽汽共用,抽汽母管尺寸為DN1000,在工業(yè)抽汽退出的情況下,熱網(wǎng)抽汽管路無(wú)法滿(mǎn)足最大的抽汽能力。具體而言:在中排蝶閥前新增抽汽管路,并與原抽汽管路合并后引入熱網(wǎng)首站,抽汽母管進(jìn)行擴(kuò)容改造,改造后為DN1400,滿(mǎn)足切缸后最大供熱能力要求。

        2.2.3 真空系統(tǒng)優(yōu)化改造

        兩臺(tái)100%容量的雙級(jí)水環(huán)式真空泵(型號(hào)為T(mén)C11),入口設(shè)計(jì)極限背壓為3.49 kPa,實(shí)際運(yùn)行中已接近4 kPa,不能滿(mǎn)足切缸運(yùn)行條件,故需增設(shè)輔助抽真空設(shè)備,使背壓進(jìn)一步降低至2~4 kPa,使機(jī)組達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。

        3 電力機(jī)組靈活性改造后供熱能力變工況特性計(jì)算

        3.1 切缸/低背壓運(yùn)行改造后機(jī)組熱力特性分析

        完成機(jī)組改造后,為了防止低壓缸末段兩級(jí)葉片出現(xiàn)“鼓風(fēng)”情況,導(dǎo)致葉片超溫或者能力超過(guò)限度,必須引入一定量的蒸汽,對(duì)低壓缸進(jìn)行冷卻。將機(jī)組供熱低壓缸進(jìn)氣流量控制在40 t/h 時(shí),如果保證主汽流量相同,相較于改造前,切缸的電負(fù)荷能夠減少19.5 MW,供熱抽氣量能夠增加99 t/h,供熱負(fù)荷量能夠增加69 MW。

        3.2 改造前、后深度調(diào)峰能力對(duì)比

        機(jī)組抽汽供熱能力為250 MW 時(shí),改造前電負(fù)荷達(dá)到185 MW,改造后電負(fù)荷可降至135 MW;機(jī)組抽汽供熱能力為350 MW 時(shí),改造前電負(fù)荷達(dá)到260 MW,改造后電負(fù)荷可降至200 MW??傮w而言,經(jīng)過(guò)改造后,低壓缸進(jìn)氣消耗量大幅度降低,在一定程度上提高了機(jī)組深度調(diào)峰能力以及供熱能力。在保證供熱負(fù)荷相同的條件下,改造后的調(diào)峰能力相較于改造前的提升區(qū)間在50~60 MW 之間。

        3.3 機(jī)組改造后供熱的經(jīng)濟(jì)性

        3.3.1 非調(diào)峰時(shí)段背壓降低帶來(lái)的節(jié)能收益

        按照2018—2019 年供熱季的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,完成切缸改造后,以保證間冷塔處于安全運(yùn)行狀態(tài)作為前提條件,且采用低背壓運(yùn)行模式,節(jié)能收益更高。具體而言,改造前,機(jī)組冬季運(yùn)行平均背壓約為8 kPa,平均發(fā)電煤耗取320 g/kW·h,平均負(fù)荷率取70%。改造后,供熱期間非調(diào)峰時(shí)段,機(jī)組運(yùn)行背壓可平均降低4 kPa 運(yùn)行,運(yùn)行背壓降低,折算對(duì)應(yīng)影響電負(fù)荷為6.6 MW,在供熱期間非調(diào)峰時(shí)段節(jié)約標(biāo)煤約為4 562 t。按照標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)397 元計(jì)算,節(jié)能收益約為181.11 萬(wàn)元。

        3.3.2 深度調(diào)峰補(bǔ)償收益

        結(jié)合有關(guān)政策,在考慮環(huán)保指標(biāo)的情況下,由于脫硝環(huán)保指標(biāo)無(wú)法量化,故鍋爐的最低負(fù)荷降低至設(shè)置為43%機(jī)組最大連續(xù)出力工況對(duì)應(yīng)的主蒸汽流量。此時(shí),低壓缸切缸后最小進(jìn)汽流量為40 t/h,發(fā)電負(fù)荷可降至115 MW(深度調(diào)峰時(shí)長(zhǎng)按供熱初末期2 個(gè)月,按2 h/d 計(jì)算,按最低價(jià)計(jì)算)。若不考慮環(huán)保指標(biāo),則需注重直流爐的轉(zhuǎn)態(tài)特性,故鍋爐的最低負(fù)荷可降低至30%機(jī)組最大連續(xù)出力工況對(duì)應(yīng)的主蒸汽流量,低壓缸切缸后最小進(jìn)汽流量為40 t/h,發(fā)電負(fù)荷可降至85 MW(計(jì)算方法同上)[1-3]。

        4 結(jié)論

        1)按照切缸/低背壓運(yùn)行技術(shù)改造后,低壓缸冷卻蒸汽流量消耗大幅度降低,機(jī)組深度調(diào)峰能力顯著提高,在一定程度上切實(shí)提高了機(jī)組的供熱能力。

        2)成本方面的結(jié)果:改造資金投入總量不超過(guò)400 萬(wàn)元(具體值為:398.23 萬(wàn)元),只需運(yùn)行一個(gè)冬天(單個(gè)供熱季)就能夠全部收回成本。

        3)低背壓運(yùn)行改造技術(shù)應(yīng)用期間,可能出現(xiàn)的鼓風(fēng)、水蝕、顫振等問(wèn)題都是可控的,不會(huì)導(dǎo)致改造過(guò)程被迫中斷,該技術(shù)具備可行性。

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