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        智能堆垛控制技術(shù)研究及應(yīng)用

        2022-08-03 08:39:52馬紅利王艷強(qiáng)王文忠
        山西冶金 2022年3期
        關(guān)鍵詞:輥道碼垛堆垛

        馬紅利, 王艷強(qiáng), 王文忠

        (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司, 河北 唐山 063210)

        某鋼廠熱軋產(chǎn)線橫切機(jī)組按照客戶需求將鋼卷剪切成為2~16 m 不同長度規(guī)格的定尺鋼板,鋼板途經(jīng)加速輥道加速運(yùn)輸,途徑堆垛機(jī)下方減速輥道減速,對中裝置對中后由真空吸盤吸附橫移至運(yùn)輸輥道進(jìn)行碼垛[1]。堆垛機(jī)控制系統(tǒng)采用的是西門子S7-400控制器和SIMOTION 控制系統(tǒng),通過現(xiàn)場傳感器、編碼器測檢及計算板坯實際位置,能夠準(zhǔn)確地將板坯整體進(jìn)行碼垛。堆垛機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性,影響著產(chǎn)線產(chǎn)能釋放,因此本文重點對其進(jìn)行研究。

        1 堆垛機(jī)系統(tǒng)組成及功能介紹

        堆垛機(jī)由金屬橫梁結(jié)構(gòu)、升降機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)構(gòu)、起升機(jī)構(gòu)、真空泵裝置、真空吸盤、限速裝置、電氣控制裝置等組成。其主要功能是通過真空吸附的方式將剪切后的鋼板從輥道上吸起來,并將其送到鏈?zhǔn)竭\(yùn)輸機(jī)上的垛板臺進(jìn)行碼垛[2]。該系統(tǒng)由2 個獨(dú)立的真空堆垛機(jī)組成,每個堆垛機(jī)的長度為8 m。2 個堆垛機(jī)可聯(lián)合使用,可對8~16 m 長的定尺鋼板進(jìn)行碼垛。堆垛機(jī)采用西門子伺服電機(jī)驅(qū)動,通過SIMOTION 控制器內(nèi)置的驅(qū)動集成功能(SINAMICS_Integrated)控制,為獲得良好的堆垛效果,需平穩(wěn)、高速地升降和碼放定尺鋼板,所有升降、橫移等動作均采用伺服電機(jī)驅(qū)動。堆垛機(jī)在極具剛性的框架內(nèi)的線性導(dǎo)向系統(tǒng)中移動。

        1.1 堆垛機(jī)控制系統(tǒng)

        堆垛機(jī)是橫切產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備,堆垛機(jī)控制系統(tǒng)的工作效率、可靠性及穩(wěn)定性對于成品碼垛整齊狀況起著重要的作用。堆垛機(jī)控制系統(tǒng)對堆垛機(jī)的直接控制和狀態(tài)記錄由PLC 完成,每個堆垛機(jī)控制系統(tǒng)均采用德國西門子公司S7-400 可編程控制器作為控制核心。該系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)圖如圖1 所示。

        圖1 堆垛機(jī)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

        為了確保堆垛機(jī)安全、平穩(wěn)運(yùn)行,并提高系統(tǒng)的工作效率,需要解決如下關(guān)鍵技術(shù):

        1)堆垛機(jī)必須精準(zhǔn)地將鋼板放到指定的碼垛位置,為此,堆垛機(jī)控制系統(tǒng)選取西門子Simotion 伺服位置控制器。

        2)速度控制:為了提高作業(yè)效率,要求堆垛機(jī)具有較高的運(yùn)行速度。同時,在板坯快速運(yùn)輸過程中,為了防止鋼坯表面因速度沖力導(dǎo)致鋼板與已成垛鋼板發(fā)生嚴(yán)重碰撞,造成表面缺陷問題,要求堆垛機(jī)在下降過程具有低速功能,故需進(jìn)行速度控制。

        3)方向控制:由2 臺伺服電機(jī)驅(qū)動真空堆垛完成橫移(X 方向)、升降(Z 方向)方向的運(yùn)動控制。

        1.2 堆垛機(jī)功能

        堆垛機(jī)系統(tǒng)由2 個獨(dú)立的工作堆垛機(jī)組成,即SS1 與SS2,每個堆垛機(jī)的長度為8 m。SS1 與SS2 堆垛既可以單獨(dú)交替使用,又可以聯(lián)合使用,對于板長小于7.35 m 的定尺鋼板可以使用單組交替堆垛的模式。對8~16 m 長的定尺鋼板必須使用SS1+SS2 模式進(jìn)行碼堆。為了獲得良好的堆垛效果,高速、平穩(wěn)地進(jìn)行升降和放下定尺鋼板,所有諸如升降、橫移等動作均采用伺服電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動。堆垛機(jī)在極具剛性的框架內(nèi)的線性導(dǎo)向系統(tǒng)中移動,堆垛機(jī)結(jié)構(gòu)如下頁圖2 所示。

        圖2 堆垛機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        本文主要研究使用單組堆垛機(jī)交替碼堆的控制方法。主要過程:依據(jù)鋼板的尺寸,自動選擇真空吸盤的個數(shù),真空吸盤將鋼板從輥道提起橫移至運(yùn)輸輥道進(jìn)行碼垛。只有與當(dāng)前運(yùn)輸鋼板的尺寸相匹配時,相應(yīng)位置的真空吸盤才能投入工作。將不同尺寸鋼板的線性移動位置輸入到控制系統(tǒng)中。堆垛周期包括:抽真空吸附鋼板、提升、橫移、下降、放真空、提升、倒橫移、下降,堆垛機(jī)完成一次碼垛的流程如圖3 所示。

        圖3 堆垛機(jī)一次交替碼垛流程圖

        2 堆垛機(jī)常見故障及原因分析

        依據(jù)顧客訂單要求,將不同數(shù)量鋼板堆成垛,在鋼板成垛后必須保持長度、寬度方向整齊、無參差。因此,堆垛機(jī)控制碼垛的長度及寬度兩個方向決定著鋼板成垛的質(zhì)量。

        2.1 堆垛機(jī)碼垛長度方向控制

        堆垛機(jī)碼垛長度方向的定位流程:堆垛機(jī)的檢測傳感器檢測到帶鋼后,PLC 在一個掃描周期內(nèi)采集到該點信息,向傳動伺服控制器D445 發(fā)送減速命令。當(dāng)D445 控制器接收到減速命令后,立即根據(jù)速度閉環(huán)控制對減速輥道進(jìn)行減速,達(dá)到預(yù)定的速度,然后碰到活動擋板,由此實現(xiàn)鋼板在長度方向的一致,以保證鋼板在長度方向上的堆垛質(zhì)量。

        在日常生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)鋼板進(jìn)入減速輥道后,D445 控制器對鋼板執(zhí)行減速后,鋼板撞擊擋板前,鋼板的速度不為0,尤其在高速生產(chǎn)時,鋼板對堆垛機(jī)的活動擋板的沖擊非常大,存在反沖力,易被活動擋板反彈出去,由于每塊鋼板的反彈距離不同,造成鋼板在長度方向的不一致,從而影響鋼板長度方向的碼垛質(zhì)量。

        經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場光柵檢測信號通過PLC 發(fā)送至傳動伺服控制器的響應(yīng)時間為17 ms,導(dǎo)致D445控制器執(zhí)行減速命令滯后,造成鋼板到達(dá)升降輥道后仍保留一定的速度。

        2.2 堆垛機(jī)碼垛寬度方向控制

        每組真空堆垛機(jī)有6 套對中裝置,共計12 套,均布置于堆垛機(jī)下方減速輥道之間。對中裝置功能是將成品定尺鋼板在寬度方向上進(jìn)行糾偏,以保證鋼板在寬度方向上一致,從而確保鋼板在寬度方向上的堆垛質(zhì)量。對中裝置主要驅(qū)動單元為電機(jī)減速機(jī),執(zhí)行單元是裝有車輪可沿著機(jī)架上輥道運(yùn)行的對中小車,對中小車上帶有立輥,用來實現(xiàn)鋼板的夾持糾偏。其工作原理為:通過伺服電機(jī)驅(qū)動渦輪減速箱來帶動裝有齒條的對中小車裝置,以實現(xiàn)對鋼板的夾持對中。對中控制采用位置閉環(huán)控制系統(tǒng),在鋼板運(yùn)輸過程中,通過兩側(cè)對中小車的共同作用,將在減速輥道上偏離輥道中心的帶鋼頭部平穩(wěn)地引導(dǎo)到堆垛機(jī)的中心線,并送入堆垛機(jī),為了確保堆垛機(jī)碼垛整齊的控制,要求其控制過程穩(wěn)定。若對中裝置動作不穩(wěn)定,會造成動作超調(diào)(超出這對中極限設(shè)定),容易將帶鋼夾鼓,嚴(yán)重情況會損傷帶鋼邊部。鋼種不同、寬度不同、對中的短行程不同[3],對堆垛及碼垛皆有直接影響,其工作狀況不良會產(chǎn)生卡鋼、堆垛參差不齊等問題。堆垛機(jī)下方的對中裝置結(jié)構(gòu)如圖4 所示。

        圖4 堆垛機(jī)下方的對中裝置

        真空堆垛機(jī)下方的對中裝置主要通過伺服電機(jī)驅(qū)動渦輪減速箱來帶動裝有齒條的對中小車裝置,以實現(xiàn)對鋼板的夾持對中,因此,在對對中裝置進(jìn)行日常檢修后,需對伺服電機(jī)的編碼器進(jìn)行標(biāo)定。

        每套對中裝置都有軟極限位設(shè)定值及硬極限位設(shè)定值,其中,軟極限位的設(shè)定值為2 210 mm,對中裝置歸基準(zhǔn)位置的條件是實際板寬+對中初始位設(shè)定值<對中初始位補(bǔ)償值(軟極限值);硬極限位是安裝在對中裝置傳動側(cè)最小及最大位置的接近開關(guān)處,當(dāng)檢測到對中小車后,停止對中動作。

        在生產(chǎn)過程中,對中裝置中的齒條松弛會造成檢測對中裝置的最小位置接近開關(guān)檢測不到齒條,系統(tǒng)認(rèn)為小車已經(jīng)達(dá)到最小位極限而報警,使得對中裝置無法正常工作。

        經(jīng)現(xiàn)場觀察與多次實驗,發(fā)現(xiàn)檢測對中裝置的IFM接近開關(guān)IM5124 的檢測距離僅為8 mm,當(dāng)齒輪松弛后即不能檢測到齒輪,進(jìn)而產(chǎn)生報警,使得鋼板在寬度方向上碼垛不齊、造成設(shè)備的非計劃停機(jī)。

        2.3 影響堆垛機(jī)碼垛效果因素

        因此,影響堆垛機(jī)碼垛效果的主要因素為鋼板進(jìn)減速輥道觸發(fā)減速命令的響應(yīng)時間及檢測對中裝置極限位置開關(guān)的精度。

        3 控制策略優(yōu)化

        3.1 碼垛長度方向優(yōu)化策略

        因減速輥道減速點命令信號響應(yīng)時間較長(17 ms),導(dǎo)致鋼板在撞擊升降擋板后才停止運(yùn)動,因產(chǎn)生的沖力不同而造成在長度方向碼垛的參差不齊。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),D445 控制器的掃描周期為1 ms<17 ms,因此,決定更改檢測帶鋼光柵信號的傳輸路徑,使D445控制器直接采集現(xiàn)場檢查光柵信號,執(zhí)行減速命令,這可以提高從現(xiàn)場檢測光柵到D445 控制器的響應(yīng)時間,確保鋼板到達(dá)升降輥道后速度恰好為0,從而實現(xiàn)D445 控制器減速點的硬線改造。

        3.2 碼垛寬度方向改進(jìn)

        經(jīng)核實發(fā)現(xiàn),檢測對中的IFM接小車極限位置接近開關(guān)IGS204 的檢測距離為8 mm,當(dāng)齒輪松弛后,檢測開關(guān)到凸起的齒輪皮帶的距離為18 mm,大于開關(guān)的檢測距離,因此,對中裝置會產(chǎn)生報警,進(jìn)而停車。

        為此,此次對對中裝置檢測開關(guān)改進(jìn)的策略為選擇檢測距離大于18 mm 的開關(guān),以確保可檢測到對中小車的齒輪齒條,這樣能滿足設(shè)備功能要求。

        剪切生產(chǎn)線其他設(shè)備處檢測開關(guān)選用的SICK 接近開關(guān)IM18-20NPS 的檢測距離為20 mm,滿足上述要求??刂撇呗愿倪M(jìn)后,堆垛機(jī)碼垛質(zhì)量如圖5 所示。

        圖5 堆垛機(jī)碼垛質(zhì)量

        4 結(jié)語

        通過分析真空堆垛碼垛參差不齊的問題,優(yōu)化堆垛機(jī)減速輥道控制程序,改進(jìn)了對中裝置檢測設(shè)備,提高了堆垛機(jī)長度、寬度方向上的碼垛質(zhì)量。智能堆垛控制技術(shù)自實施至今,因碼垛參差不齊引起的質(zhì)量異議事件為零,提高了剪切線產(chǎn)品的合格率,為公司贏得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

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