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        機載電源切換對ARINC825總線接口芯片的損傷研究

        2022-08-01 03:45:48陳競強白文霞許諾琪
        測控技術 2022年7期
        關鍵詞:故障

        李 瑤, 陳競強, 白文霞, 許諾琪

        (航空工業(yè)西安航空制動科技有限公司,陜西 西安 710075)

        CAN(Controller Area Network)總線是目前國際上應用最為廣泛的現(xiàn)場總線之一,最初僅作為汽車環(huán)境中的通信應用于車載電子控制裝置交換信息[1]。隨著CAN總線技術日趨成熟,CAN總線被逐步應用在航空器中。在CAN總線的航空應用中,CAN Aerospace協(xié)議與ARINC825協(xié)議最具有代表性,其中ARINC825協(xié)議是CAN總線在提高了通信協(xié)調(diào)度、完整性協(xié)議、冗余設計等技術環(huán)節(jié)后形成的,廣泛應用在機載航空電子系統(tǒng)的控制及數(shù)據(jù)傳輸中[2-4]。因此,總線技術對機載系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信、設備運行控制和監(jiān)視,乃至航空器運行和安全至關重要,是保障機載系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息穩(wěn)定可靠傳輸?shù)臉蛄篬5-6]。

        隨著系統(tǒng)級芯片(System on Chip,SoC)架構(gòu)在機載集成電路的逐漸使用,將片上數(shù)據(jù)總線融入機載芯片設計也變得越發(fā)常見[7],包括現(xiàn)役機載設備使用的ARINC825總線接口芯片。

        在航空現(xiàn)代化飛速發(fā)展的今天,機載設備電氣化程度越來越高,機載各電氣設備對供電系統(tǒng)的依賴也越來越強,電源系統(tǒng)需要滿足不同工況的供電需求,不同的使用工況對應不同的電源供電組合,因此機載電源會根據(jù)飛機使用實際工況通過電源切換裝置進行電源切換。

        近年來,我國某型飛機在長期使用過程中出現(xiàn)搭載的ARINC825總線接口芯片頻發(fā)損傷故障導致CAN通信失效,造成了大量的經(jīng)濟損失。文獻[8]提出了總線有可能因輸入端電源不穩(wěn)定或總線浪涌脈沖造成損壞,所提出的損傷故障的根本原因未進行明確定位和試驗驗證,不具備絕對的借鑒意義。而筆者綜合分析了ARINC825總線外場使用期間發(fā)生的多起總線接口芯片損傷故障的數(shù)據(jù)和記錄參數(shù),確定了ARINC825總線接口芯片損傷故障與機載電源切換過程高度相關。因此,有必要對ARINC825總線接口芯片損傷故障提出合理可行的改進措施,以解決供電異常導致的芯片損傷,保障機載設備的安全使用。

        文獻[8]提出了可采用隔離方法防護避免總線接口損壞的措施,但提出的隔離防護設計未能從根本上完全解決外場中的實際問題,故障點未得到消除,仍存在隱患;文獻[9]提出ARINC825總線收發(fā)接口各自通過限流電阻與ARINC825總線相連,保護收發(fā)接口免受過流的沖擊,同時提出在兩根ARINC825總線輸入端與地之間分別接一個防雷擊管,可在瞬變干擾時起到一定的保護作用,但電阻限流無法從根本上解決ARINC825收發(fā)接口受過流沖擊造成的故障,且增加防雷擊管也只是暫時提供了一個“泄放點”,一旦達到防雷擊管的使用上限,ARINC825總線仍會因瞬變干擾導致?lián)p傷。

        本文以解決總線接口芯片損傷故障為目標,以故障分析和試驗驗證為主要方法,結(jié)合電源切換的影響分析,提出一種以總線接口芯片運行狀態(tài)為研究對象,以總線接口芯片的DC-DC電源模塊特性為研究重點,以消除DC-DC電源模塊輸出的電壓尖峰為改進方向的故障分析和解決方法,并通過試驗驗證及對比分析證明了該方法可以解決CAN總線接口芯片損傷故障,保障CAN總線通信正常和飛機使用的安全性、可靠性。

        1 故障概述

        近年來,我國某型飛機出現(xiàn)多起CAN總線通信故障,更換配電控制裝置后,故障未消除,更換ARINC825總線接口芯片后故障消除。因此,故障定位為ARINC825總線接口芯片損傷。對多起損傷的ARINC825總線接口芯片進行失效分析后,發(fā)現(xiàn)接口芯片表面失效形貌均表現(xiàn)為大能量大電流造成的內(nèi)部結(jié)構(gòu)燒毀。對故障發(fā)生起源進行追溯后,發(fā)現(xiàn)該類故障均發(fā)生在地面檢查維護期間,且通常發(fā)生在機載電源切換后。結(jié)合ARINC825總線接口芯片損傷失效分析結(jié)果,可以明確ARINC825總線接口芯片頻發(fā)損傷故障是由于DC-DC電源模塊供電異常導致,且該過程與機載電源切換過程相關。ARINC825總線接口芯片燒毀形貌如圖1所示。

        圖1 ARINC825總線接口芯片燒毀形貌

        2 故障機理分析

        機載電源系統(tǒng)由一次電源、應急電源、二次電源及外界電源插座等組成,應用最廣泛的一次電源為28 V低壓直流電源,一次電源將發(fā)動機輸出的電源變換成機載的28 V主供電電源[10]。通常,在正常工作時由主電源供電;在發(fā)動機啟動、故障等特殊情況下,則由外部電源供電。因此在外部電源和主電源轉(zhuǎn)換時,機械接觸器進行電路連接轉(zhuǎn)換瞬間會出現(xiàn)短暫的接觸不穩(wěn)定過程,在該過程中出現(xiàn)短暫的電容充電浪涌電流,具體以“負脈沖”的形式體現(xiàn)。“負脈沖”形態(tài)如圖2所示。

        圖2 “負脈沖”形態(tài)

        ARINC825總線提供包括鏈路端口、總線收發(fā)器、總線控制器、CPU和電源模塊等在內(nèi)的橋接通道。為了防止電磁環(huán)境對電源模塊造成損傷,采用了物理隔離,在控制器與收發(fā)器之間增加隔離器件,使相互間通過ARINC825總線光耦連接,同時為保證隔離器兩端信號的隔離效果,隔離器兩端的器件采取電氣隔離,通常選用DC-DC變換器實現(xiàn)電源隔離[11-13]。ARINC825總線電路電源供電示意圖如圖3所示。

        圖3 總線電路電源供電示意圖

        在ARINC825總線應用中,通過光電耦合器進行CAN控制器和CAN收發(fā)器隔離時,系統(tǒng)需要獨立的DC-DC電源變換。DC-DC電源模塊可保證系統(tǒng)運行電源與接口電路電源完全隔離,確保CAN總線工作的獨立性。電源模塊分為2個獨立供電的DC-DC電源模塊,其中DC-DC主電源模塊為控制器和CPU提供3.3 V和1.9 V供電,DC-DC隔離電源模塊為總線收發(fā)器提供5 V供電。

        當ARINC825總線接口供電的DC-DC隔離電源模塊輸入電壓為11~12.7 V時,DC-DC隔離電源模塊處于工作臨界狀態(tài),一旦DC-DC隔離電源模塊長時間處于敏感電壓區(qū),則會產(chǎn)生電壓尖峰過沖,這是電源模塊產(chǎn)品拓撲和所用PWM控制器決定的固有特性。若機載電源“負脈沖”的電壓深度和DC-DC隔離電源模塊臨界電壓點一旦吻合,同時“負脈沖”時間寬度稍長,DC-DC隔離電源模塊必然會輸出1個較高的過沖脈沖,即電壓尖峰過沖。電壓高脈沖的異常現(xiàn)象持續(xù)一段時間后,導致總線接口芯片結(jié)構(gòu)燒毀,造成ARINC825總線短路失效。

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        DC-DC電源模塊的過沖脈沖測試結(jié)果如圖4所示。

        圖4 脈沖實測圖

        如圖4所示,經(jīng)實測,總線接口電路DC-DC隔離電源模塊的過沖脈沖最高可達18 V,寬度約20 ms,遠高于CAN收發(fā)器供電端的耐受電壓(5.25 V)。

        實際使用中,受供電設備自身特性、用電設備電容狀態(tài)和接觸器觸點接觸情況等因素影響,機載電源“負脈沖”的電壓深度、脈寬數(shù)據(jù)分布較為隨機。當上電過程中的“負脈沖”不在敏感電壓區(qū)間(11~12.7 V)范圍內(nèi)時,則不會發(fā)生ARINC825總線接口芯片損傷的故障。只有“負脈沖”在DC-DC隔離電源模塊的敏感電壓區(qū)間(11~12.7 V)時,才會頻發(fā)ARINC825總線接口芯片損傷的故障。因此機載電源“負脈沖”為造成ARINC825總線接口芯片損傷故障的誘因,ARINC825總線接口電路DC-DC隔離電源模塊輸出電壓尖峰過沖是造成ARINC825總線接口芯片損傷故障的直接原因。

        3 試驗驗證

        根據(jù)機理分析結(jié)論,從ARINC825總線接口芯片耐電壓測試和負脈沖模擬測試2個方面進行測試,以驗證故障分析診斷結(jié)果的正確性。

        3.1 芯片耐電壓測試

        將ARINC825總線接口芯片按工作狀態(tài)連接,向其電源管腳注入電壓,電壓從額定電壓5 V開始,緩慢上升,直至芯片無法工作。芯片耐電壓測試原理如圖5所示。

        圖5 耐電壓測試原理圖

        隨機抽取3個芯片依次進行測試,芯片測試結(jié)果如表1所示。

        表1 失效電壓統(tǒng)計

        由表1可知,當輸入電壓為11~14 V時,芯片損壞。證明了DC-DC隔離電源模塊存在上電敏感電壓區(qū)間。

        3.2 “負脈沖”模擬測試

        采用程控電源向ARINC825總線供電,模擬實際工況的10~13 V“負脈沖”。電源模擬原理示意圖如圖6所示。

        圖6 電源模擬原理示意圖

        通過反復試驗,當輸入電壓出現(xiàn)11~12.7 V的短暫停留(約50 ms)時,向ARINC825總線接口芯片提供工作電壓的DC-DC隔離電源模塊輸出端,本應輸出5 V電壓,卻出現(xiàn)1個寬度為20~30 ms的脈沖,脈沖可達18 V。該脈沖同時出現(xiàn)在ARINC825總線接口芯片的電壓輸入端,隨后ARINC825總線停止工作,ARINC825總線接口芯片失效,測試結(jié)果如圖7~圖9所示。

        圖7 模擬輸入

        圖8 輸出脈沖

        圖9 輸出脈沖(局部放大)

        向ARINC825總線DC-DC隔離電源模塊模擬輸入10~13 V電壓時,其特征如圖7所示;DC-DC隔離電源模塊在收到供電 “負脈沖”時,輸出一個過沖脈沖,其特征如圖8所示;DC-DC隔離電源模塊過沖脈沖局部特征如圖9所示。

        根據(jù)模擬測試的試驗驗證可以明確,ARINC825總線接口芯片的DC-DC隔離電源模塊受機載電源“負脈沖”(10~13 V)的影響,向ARINC825總線接口芯片的供電端輸出了幅度較高的電壓脈沖(最高可達18 V),該脈沖遠高于ARINC825總線接口芯片供電端的耐受電壓(5.25 V),致使ARINC825總線接口芯片損壞,無法進行CAN通信。

        4 改進措施分析及試驗驗證

        4.1 改進措施分析

        依據(jù)機理分析和試驗驗證結(jié)果,可知ARINC825總線接口芯片頻發(fā)損傷是由機載電源在轉(zhuǎn)換過程中的“負脈沖”和ARINC825總線接口芯片DC-DC隔離電源模塊的不穩(wěn)定工作點共同導致的。因此,為避免ARINC825總線接口芯片損傷故障頻發(fā),有消除機載電源在轉(zhuǎn)換過程中的“負脈沖”和DC-DC隔離電源模塊電壓尖峰過沖2個解決途徑。但消除機載電源在轉(zhuǎn)換過程中的“負脈沖”所需改裝巨大,代價高昂,而消除DC-DC隔離電源模塊輸出的電壓尖峰過沖,改裝少,易于實現(xiàn)。這是由于當機載電源輸入10~13 V電壓區(qū)間時,DC-DC隔離電源模塊的輸入即為其極限工作電壓11~12.7 V區(qū)間。輸入電壓在10~13 V的電壓區(qū)間內(nèi)長時間維持或振蕩時,DC-DC隔離電源模塊會輸出的高達18 V的電壓尖峰過沖,其脈沖電壓遠遠超出ARINC825總線接口芯片的供電電壓額定值5 V和芯片耐受電壓5.25 V,致使ARINC825總線接口芯片損壞,這是由DC-DC隔離電源模塊產(chǎn)品拓撲和所用PWM控制器的固有特性決定的。

        DC-DC隔離電源模塊采用單端反激式拓撲結(jié)構(gòu),是最簡單且不需要磁芯復位電路的隔離變換器結(jié)構(gòu),在輸入電壓范圍寬的條件下,其占空比變化幅度最小[13]。所使用的PWM控制器需要外部供電或者靠自身內(nèi)部偏置電路供電工作,一般采用穩(wěn)壓電路供電[14]。輸入電壓經(jīng)過濾波后通過供電電路使PWM控制器工作,PWM控制器根據(jù)隔離反饋信號調(diào)整輸出的脈沖寬度來控制開關管的通斷,輸入電壓被開關管斬波成具有固定頻率的矩形波電壓,隨后經(jīng)變壓器傳遞后再經(jīng)整流管整流濾波達到穩(wěn)定的直流輸出。

        因此,為了消除DC-DC隔離電源模塊輸出的電壓尖峰過沖,就需要對DC-DC隔離電源模塊使用的PWM控制器進行調(diào)整。

        4.2 PWM控制器供電線路改進

        為了消除DC-DC隔離電源模塊輸出的電壓尖峰過沖,將DC-DC隔離電源模塊供電線路更改為穩(wěn)壓二極管串聯(lián)穩(wěn)壓供電線路,使輸入電壓變化時,輸出電壓保持穩(wěn)定,即保證PWM控制器的供電電壓的建立線性上升過程中其供電電壓不會出現(xiàn)震蕩。

        改進前后供電線路如圖10所示,其中改進前DC-DC隔離電源模塊供電線路采用基準源穩(wěn)壓供電線路,其線路圖如圖10(a)所示;改進后DC-DC隔離電源模塊供電線路采用穩(wěn)壓二極管串聯(lián)穩(wěn)壓供電線路,其線路圖如圖10(b)所示。

        圖10 PWM控制器改進前后供電線路圖

        PWM控制器的供電電壓建立圖如圖11所示,其中DC-DC隔離電源模塊改進前的供電電壓建立圖如圖11(a)所示,緩慢加電過程中,供電電壓明顯出現(xiàn)震蕩;DC-DC隔離電源模塊改進后的供電電壓建立圖如圖11(b)所示,緩慢加電過程中,供電電壓較為穩(wěn)定。

        4.3 PWM控制器改進

        將原啟動電壓為8.5 V的PWM控制器更換為啟動電壓為5 V的PWM控制器,能夠在外部輸入電壓未到達可能發(fā)生振蕩的11~12.7 V區(qū)間時,使DC-DC隔離電源模塊完成啟動,使輸出電壓穩(wěn)定建立,且輸出電壓不會出現(xiàn)過沖。供電電壓上升特征如圖11(b)所示。

        改進前DC-DC隔離電源模塊采用的是UC184X系列PWM控制器,啟動電壓為8.5 V。改進后DC-DC隔離電源模塊采用啟動電壓更低的UC180X系列PWM控制器,啟動電壓為5 V。

        圖11 供電電壓建立圖(緩慢加電)

        4.4 反饋環(huán)路改進

        改進后的DC-DC隔離電源模塊反饋環(huán)路設計取消PWM控制器內(nèi)部誤差放大器補償,反饋環(huán)路建立閉環(huán)時間較快,PWM控制器反饋接收端電壓上升到基準電壓時很快就被限制,并很快被拉低,因此當PWM控制器輸出脈沖時,輸出電壓不會出現(xiàn)過沖。

        DC-DC隔離電源模塊改進前后反饋環(huán)路如圖12所示,改進前反饋環(huán)路如圖12(a)所示;改進后反饋環(huán)路如圖12(b)所示。

        圖12 改進前后反饋環(huán)路圖

        改進前后反饋電壓與反饋建立圖如圖13所示,其中改進前DC-DC隔離電源模塊反饋環(huán)路設計使用PWM控制器內(nèi)部誤差放大器補償,緩慢加電過程中反饋電壓與反饋建立的特征如圖13(a)所示;改進后DC-DC隔離電源模塊反饋環(huán)路設計未使用PWM控制器內(nèi)部誤差放大器補償,取消反饋環(huán)路可以避免模塊存在“開環(huán)”工作狀態(tài),緩慢加電過程中反饋電壓與反饋建立的特征如圖13(b)所示。

        圖13 改進前后反饋電壓與反饋建立圖(緩慢加電)

        通過改進PWM控制器供電線路、調(diào)整PWM控制器及取消反饋環(huán)路的內(nèi)部誤差放大器補償,消除了DC-DC隔離電源模塊輸出的電壓尖峰過沖,使得供電電壓建立過程中不出現(xiàn)震蕩,保證了后級負載電路的正常運行。

        4.5 改進措施驗證及結(jié)果分析

        通過進行改進前后DC-DC隔離電源模塊敏感段電壓測試和4~27 V全部欠壓段測試,驗證改進后的DC-DC隔離電源模塊在敏感電壓區(qū)間和極端條件下,不會出現(xiàn)電壓過沖現(xiàn)象。

        DC-DC隔離電源模塊敏感電壓測試試驗結(jié)果如圖14和圖15所示。改進后DC-DC隔離電源模塊在輸入電壓為11~12.7 V的敏感電壓段內(nèi)無過沖,其特征如圖14所示;改進后DC-DC隔離電源模塊在輸入電壓為極限低值4 V時的特征如圖15所示,雖然已無法達到額定輸出,但上電過程中不會造成輸出電壓過沖,可驗證其工作模式的安全性。

        通過試驗結(jié)果可以明確改進后DC-DC隔離電源模塊在輸入電壓為11~12.7 V的敏感電壓段內(nèi)無過沖。在輸入電壓為極限低值4 V時,雖然已無法達到額定輸出,但上電過程中不會輸出電壓過沖的現(xiàn)象,可驗證其工作模式的安全性。因此,改進后的DC-DC隔離電源模塊在機載電源“負脈沖”的影響下,不會使輸出電壓過沖,損傷后級負載電路,導致ARINC825總線接口芯片損傷。

        圖14 DC-DC隔離電源模塊改進前與改進后上電對比(敏感電壓段)

        圖15 DC-DC隔離電源模塊改進前與改進后上電對比(極低電壓(4 V))

        5 結(jié)束語

        針對某型飛機使用維護過程中偶發(fā)電源切換導致ARINC825總線接口芯片失效的故障進行了深入的機理分析和研究。通過芯片失效分析、故障機理分析和試驗驗證,定位了該故障的根本原因。在充分權衡機載設備特點、裝備特性和故障本質(zhì)后,制定了切實可行的改進措施。經(jīng)地面測試和空中驗證,證明該改進措施合理有效,從根本上解決了長期困擾該裝備的使用維護困局,同時對同類裝備的開發(fā)研制具有較強的指導意義。

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