閆 慧,李 偉
(1.中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000;2.昌邑凱特新材料有限公司,山東 昌邑 261000)
中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中天合創(chuàng))成立于2007年9月,是集煤炭、煤化工產(chǎn)品和電力生產(chǎn)為一體的特大型煤炭深加工現(xiàn)代化企業(yè),主生產(chǎn)裝置為3 600 kt/a甲醇裝置和1 370 kt/a烯烴裝置;其中,氣化系統(tǒng)采用6.5 MPa水煤漿氣化工藝,變換系統(tǒng)分為4個(gè)系列(分別稱(chēng)作Ⅰ系列、Ⅱ系列、Ⅲ系列、Ⅳ系列),全部采用軸徑向變換爐。
中天合創(chuàng)甲醇裝置投產(chǎn)以來(lái),變換系統(tǒng)使用過(guò)多家催化劑廠家生產(chǎn)的催化劑,催化劑使用壽命均不長(zhǎng);2018年起,中天合創(chuàng)變換系統(tǒng)開(kāi)始使用昌邑凱特新材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)昌邑凱特)生產(chǎn)的KC-103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑,使用效果較好,但仍未達(dá)到該型催化劑的理論計(jì)算使用壽命——36個(gè)月以上;2020年10月,中天合創(chuàng)生產(chǎn)管理人員會(huì)同設(shè)計(jì)院與昌邑凱特對(duì)變換爐進(jìn)行多次模擬計(jì)算,并與同類(lèi)型多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析,認(rèn)為中天合創(chuàng)甲醇裝置變換爐底部未形成催化劑“封”,導(dǎo)致氣流短路,進(jìn)而造成催化劑使用壽命縮短。按照討論與計(jì)算得出的結(jié)論,中天合創(chuàng)對(duì)3 600 kt/a甲醇裝置變換爐進(jìn)行了相應(yīng)的改造,收到了良好的效果。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。
中天合創(chuàng)甲醇裝置4個(gè)系列的變換催化劑都出現(xiàn)了使用壽命短的問(wèn)題,表現(xiàn)為催化劑更換后15個(gè)月左右變換爐中下層溫度開(kāi)始明顯下降、床層溫度分布不均、變換爐出口氣CO含量開(kāi)始快速上漲,運(yùn)行至24個(gè)月后變換爐出口氣CO含量上漲至10%(體積分?jǐn)?shù),下同)以上,系統(tǒng)難以維持正常運(yùn)行,不得不開(kāi)始考慮更換催化劑;在變換催化劑運(yùn)行后期(24個(gè)月后)僅僅1個(gè)月內(nèi),變換爐中下層溫降可達(dá)20 ℃以上。對(duì)于此種異?,F(xiàn)象,昌邑凱特認(rèn)為:催化劑使用壽命短可能不是催化劑活性快速衰退所致,從中天合創(chuàng)變換爐設(shè)計(jì)圖紙以及前幾次催化劑裝填現(xiàn)場(chǎng)照片來(lái)看,變換爐按照設(shè)計(jì)方案裝填催化劑時(shí),催化劑層下端面剛好與中心管下孔道持平,如此的話部分工藝氣從環(huán)隙下部進(jìn)入后可能不走催化劑床層,而是從下部阻力更小的瓷球區(qū)域直接穿過(guò)進(jìn)入中心管;至于變換催化劑使用初期變換爐溫度分布較為均勻、出口氣CO含量較低、變換率較高,是因?yàn)槌跗谏喜看呋瘎┗钚院?,但隨著上部催化劑活性的下降而下部催化劑發(fā)揮不出應(yīng)有的效能,催化劑使用后期就會(huì)表現(xiàn)出變換率迅速下降的現(xiàn)象。
中天合創(chuàng)甲醇裝置軸徑向變換爐催化劑設(shè)計(jì)裝填示意如圖1??梢钥闯?,正常情況下氣體是通過(guò)扇形管進(jìn)入變換爐催化劑床層,氣流沿催化劑床層的走向?yàn)檩S徑向,氣流在催化劑床層反應(yīng)后從中心管出變換爐,但因扇形管底部開(kāi)孔與變換爐底部瓷球?qū)由隙嗣娉制?,?dǎo)致進(jìn)入扇形管下段的氣體少有阻力,會(huì)直接通過(guò)瓷球區(qū)域進(jìn)入中心管,即催化劑床層下段部分氣流根本沒(méi)有進(jìn)行變換反應(yīng),這應(yīng)該是變換爐出口氣CO含量高的主要原因。
圖1 軸徑向變換爐催化劑設(shè)計(jì)裝填示意圖
由于此后改造的變換爐為第Ⅲ系列153變換爐,故選擇第Ⅲ系列153變換爐的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)變換催化劑的使用情況。甲醇裝置投運(yùn)以來(lái)第Ⅲ系列153變換爐催化劑的使用情況見(jiàn)表1。
表1 第Ⅲ系列153變換爐催化劑的使用情況
第Ⅲ系列153變換爐上一爐催化劑的裝填時(shí)間為2019年4月,催化劑裝填量為75 m3,催化劑使用至第24個(gè)月后的有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2??梢钥闯觯旱冖笙盗?53變換爐催化劑下層110B、110C、111C、112D這4個(gè)溫度點(diǎn)溫度異?!黠@下降,而正常情況下軸徑向變換爐催化劑床層所有溫度點(diǎn)的數(shù)據(jù)應(yīng)該大致一致,溫差一般不應(yīng)超過(guò)10 ℃;另外,工藝指標(biāo)要求變換爐出口氣CO含量≤7%,而實(shí)際變換爐出口氣CO含量過(guò)高——大多數(shù)時(shí)候在10%以上,表明該爐變換催化劑已不能滿足生產(chǎn)需求了,催化劑處于使用壽命末期,應(yīng)該更換催化劑了,而該爐催化劑此時(shí)僅僅運(yùn)行了2 a時(shí)間,與設(shè)計(jì)使用壽命3 a相差太大,根本還沒(méi)到使用年限,這會(huì)導(dǎo)致前后系統(tǒng)檢修聯(lián)動(dòng)性差,難以協(xié)同檢修,浪費(fèi)檢修時(shí)間,大大減少系統(tǒng)有效生產(chǎn)時(shí)間。
表2 第Ⅲ系列153變換爐上一爐催化劑使用至第24個(gè)月后的有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)
針對(duì)變換催化劑使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),解決催化劑使用壽命短的問(wèn)題,可減少檢修時(shí)間、聯(lián)動(dòng)前后系統(tǒng)檢修,從而提高運(yùn)行效益,這在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中顯得尤為重要。為此,2020年10月,中天合創(chuàng)生產(chǎn)管理人員會(huì)同設(shè)計(jì)院與昌邑凱特技術(shù)人員進(jìn)行模擬計(jì)算,參考同類(lèi)裝置的設(shè)計(jì)要求,共同討論變換爐的改造方案。
討論會(huì)上,形成了部分氣流短路而未經(jīng)催化劑床層充分反應(yīng)導(dǎo)致變換爐出口氣CO含量高和催化劑使用壽命短的初步意見(jiàn)。隨后確定了優(yōu)化改造方案,包括兩個(gè)部分的內(nèi)容:第一部分,變換爐下部形成催化劑下封,阻止氣流不經(jīng)過(guò)催化劑床層而直接進(jìn)入中心管,即在變換爐底部少裝瓷球、多裝催化劑形成“封”;第二部分,對(duì)變換爐中心管底部大部分排水孔進(jìn)行封堵,防止氣流通過(guò)瓷球?qū)咏?jīng)排水孔出變換爐。
2021年7月,第Ⅲ系列153變換爐系統(tǒng)停車(chē)檢修,變換爐催化劑卸完后,拆除變換爐中心管絲網(wǎng),進(jìn)行變換爐底部排水孔封堵,隨后進(jìn)行底部瓷球裝填、絲網(wǎng)裝填以及催化劑裝填,至2021年7月18日完成。具體改造內(nèi)容如下。
(1)變換爐“爐底”高度1 430 mm,少裝瓷球850 mm,從催化劑層下端面向下多裝填催化劑850 mm(約4 m3),使變換爐下部形成催化劑“封”;而且,本次催化劑裝填進(jìn)行密相裝填,須保證裝填過(guò)程中上下層催化劑堆密度保持一致(避免工藝氣偏流),裝填一定數(shù)量的催化劑后(高度約0.5 m)應(yīng)停止裝填,把催化劑表面推平,并用橡膠振動(dòng)棒將催化劑床層振動(dòng)裝實(shí),然后繼續(xù)裝填催化劑。改造后第Ⅲ系列153變換爐的催化劑裝填情況見(jiàn)表3。
表3 改造后第Ⅲ系列153變換爐的催化劑裝填情況
(2)變換爐中心管底部用于排水的16個(gè)φ8 mm孔道,除最底部一排4個(gè)孔道外,其余12個(gè)孔道全部采用封錐封堵。
2021年7月18日,變換系統(tǒng)第Ⅲ系列153變換爐催化劑裝填結(jié)束,倒通盲板進(jìn)行置換;7月20日,系統(tǒng)置換合格(系統(tǒng)內(nèi)氧含量<0.2%)后,按照催化劑廠家要求的升溫曲線開(kāi)始升溫,升溫至80~90 ℃時(shí)進(jìn)行第一次恒溫同時(shí)排水,升溫至120 ℃時(shí)進(jìn)行第二次恒溫同時(shí)排水,升溫至260 ℃時(shí)進(jìn)行第三次恒溫;7月21日,變換催化劑升溫結(jié)束,準(zhǔn)備導(dǎo)氣,導(dǎo)氣前,用工藝氣暖管至變換爐前溫度為240 ℃,暖管結(jié)束后,打開(kāi)變換爐前大閥進(jìn)行導(dǎo)氣,導(dǎo)氣采用均壓導(dǎo)氣(即將變換爐前后壓力升至5.0~6.0 MPa后進(jìn)行導(dǎo)氣),整個(gè)導(dǎo)氣過(guò)程平穩(wěn),變換催化劑床層熱點(diǎn)溫度471.8 ℃,未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象;7月22日,系統(tǒng)加至滿負(fù)荷運(yùn)行。
改造后第Ⅲ系列153變換爐的有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表4??梢钥闯?,改造后153變換爐運(yùn)行數(shù)據(jù)非常穩(wěn)定——催化劑床層溫度均勻,沒(méi)有出現(xiàn)溫度下降的情況;催化劑下層溫度穩(wěn)定,下層110B、110C、111C、112D這4個(gè)溫度點(diǎn)與其他溫度點(diǎn)溫度相差不大,其溫差均在10 ℃以內(nèi);變換爐出口氣CO含量穩(wěn)定在4.0%以下。
表4 改造后第Ⅲ系列153變換爐的有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)
總體而言,中天合創(chuàng)變換系統(tǒng)第Ⅲ系列153變換爐經(jīng)過(guò)改造后,變換催化劑的各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)優(yōu)異,變換催化劑使用約8個(gè)月后床層溫度均勻,沒(méi)有出現(xiàn)溫度下降的情況,催化劑下層溫度穩(wěn)定,變換爐出口氣CO含量較改造前明顯降低且穩(wěn)定,催化劑使用狀況良好。第Ⅲ系列153變換爐改造達(dá)到了預(yù)期效果,從目前來(lái)看本次改造取得了成功。