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        基于Midas Civil的鐵路系桿拱橋索力調(diào)整方案探討

        2022-07-27 07:17:56褚繼榮中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司杭州工務(wù)段
        上海鐵道增刊 2022年1期
        關(guān)鍵詞:有限元施工

        褚繼榮 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司杭州工務(wù)段

        鐵路下承尼爾森體系鋼管混凝土提籃式系桿拱橋造型美觀,建筑高度低,跨越能力強(qiáng);外部靜定結(jié)構(gòu),適應(yīng)性強(qiáng);橋梁結(jié)構(gòu)豎、橫向剛度大,整體橋面對軌道的應(yīng)對性能好;造價經(jīng)濟(jì),養(yǎng)護(hù)方便,設(shè)計成系列孔跨應(yīng)用到鐵路橋梁上來。隨著時間的推移,吊桿索力損失,面臨著吊桿索力調(diào)整和換索的難題。

        1 工程背景

        1.1 工程概況

        宣杭線112#東苕溪特大橋正橋結(jié)構(gòu)為提籃式尼爾森體系鋼管混凝土系桿拱橋,在我國鐵路上為首次采用,如圖1所示。系桿拱橋為剛性系梁剛性拱,宣城側(cè) 21#墩位于德清縣東苕溪防洪大堤上,杭州側(cè) 22#墩位于杭州市西險大塘防汛通道上。正橋全長116 m,計算跨徑112 m,矢跨比f/l=1:5,拱肋采用懸鏈線線型,拱軸系數(shù)1.347,拱肋平面內(nèi)矢高 22.4 m,固定支座布置在 22#墩上,吊桿布置采用尼爾森體系,斜吊桿平面內(nèi)水平夾角在52.10°~68.67°之間,橫橋向水平夾角為77°,吊桿長9.1 m~25.5 m,吊桿間距8 m,吊桿索體采用低應(yīng)力防腐新型索體PES(FD)7-127,邊吊桿為PES(FD)7-139,錨具采用0VWLZM7-127。張拉端設(shè)置在拱肋上,吊桿預(yù)留孔道內(nèi)及保護(hù)罩空隙內(nèi)注防腐油脂防護(hù)。本橋于2005年8月28日竣工并投入運營(圖1)。

        圖1 東苕溪特大橋正橋

        1.2 病害情況

        該橋竣工于2005 年,運行狀況良好,2011 年對全橋吊桿力進(jìn)行過一次檢測。2017年對全橋吊桿力重新進(jìn)行檢測時,發(fā)現(xiàn)全橋吊桿力分布發(fā)生較大變化,如表1所示,其中下行側(cè)4號吊桿力與2011年相比損失了30%左右,索力偏差超過規(guī)范值±10%,為了保證橋梁運行安全,使吊桿索力達(dá)到規(guī)范要求,同時是全橋吊桿索力分布均勻,對該橋吊桿索力進(jìn)行調(diào)整。

        表1 各吊桿實測索力匯總對比表

        2 索力調(diào)整

        2.1 目標(biāo)和原則

        通過調(diào)整索力改變?nèi)珮蚶鞯氖芰顟B(tài)和橋面線型,使橋梁結(jié)構(gòu)達(dá)到最佳受力狀態(tài)和線型更接近設(shè)計線型,保證列車通行的安全性和舒適性。由于下行4 號吊桿索力偏差為-31%,索力偏差超過規(guī)范值±10% ,本次調(diào)索的目標(biāo)是調(diào)索后使下行4 號桿索力達(dá)到相對理想受力狀態(tài),全橋索力相對于目標(biāo)索力的差值在±5%內(nèi),橋面標(biāo)高與預(yù)期值的偏差在±20 mm內(nèi)。

        2.2 有限元模型分析

        借助Midas Civil 2017 建立了東苕溪特大橋正橋空間桿系模型,模型全長116 m,計算跨徑112 m,寬15 m,高22.4 m,如圖2。全橋模型包括節(jié)點319個,單元311個。其中系梁使用梁單元模擬,共58 個單元;拱肋使用梁單元模擬,共116 個單元;吊桿使用只受拉桁架單元模擬,共48個單元;系桿使用只受拉桁架單元模擬,共16個單元。

        圖2 東苕溪特大橋正橋模型

        2.3 荷載

        在既有成橋狀態(tài)的基礎(chǔ)上,依據(jù)索力調(diào)整方案,按照由系梁兩端向跨中的順序進(jìn)行吊桿索力調(diào)整,分8批進(jìn)行,共計11根吊桿,對吊桿力進(jìn)行調(diào)整如表2所示。

        表2 吊桿索力調(diào)整數(shù)據(jù)表

        2.4 吊桿調(diào)整張拉模擬結(jié)果

        經(jīng)過全部批次的吊桿力調(diào)整,將整修后各吊桿力與整修前及設(shè)計吊桿力進(jìn)行對比,得到圖3、圖4 所示??梢钥吹?,按照擬定方案進(jìn)行吊桿力調(diào)整,可以使得實測時具有較大損失的吊桿內(nèi)力恢復(fù)至接近設(shè)計水平,同時保證了實測時具有較大內(nèi)力吊桿處的內(nèi)力沒有發(fā)生失控的變化??傮w上看,按照該方案進(jìn)行吊桿力調(diào)整與實測吊桿力相比,全橋吊桿力分布相對均勻,但與設(shè)計吊桿力相比還有一定的差距,主要體現(xiàn)在實際測到的個別吊桿內(nèi)力的突然增大沒有完全解決,上行側(cè)9 號比設(shè)計值增大27.9%、下行側(cè)9’號比設(shè)計值增大30.1%,同時上行側(cè)10號、下行側(cè)6號、10號吊桿內(nèi)力偏低。

        圖3 上行整修后各吊桿力與整修前及設(shè)計吊桿力

        圖4 下行整修后各吊桿力與整修前及設(shè)計吊桿力

        3 吊桿調(diào)整索力施工方法及工藝流程

        3.1 吊桿調(diào)整索力的基本要求

        本次吊桿調(diào)整索力的總體要求是:在保證原橋結(jié)構(gòu)安全的前提下,按照由系梁兩端向跨中的順序進(jìn)行吊桿索力調(diào)整,分8 批進(jìn)行,共計11 根吊桿,如表1 所示。吊桿調(diào)整索力過程中控制吊桿張拉力不超出設(shè)計范圍,并通過調(diào)整各吊桿的受力狀態(tài),獲得較理想的橋面線形和內(nèi)力狀態(tài)。同時,由于鐵路的特殊性,電氣化區(qū)段和交通繁忙,作業(yè)必須在停電施工內(nèi)進(jìn)行,吊桿張拉施工期間橋面上應(yīng)無列車活載,所以作業(yè)時間有限,需改進(jìn)作業(yè)工序,無法照搬公路調(diào)整的施工工序。

        3.2 施工工裝

        施工工裝由下墊板、張拉螺母、張拉桿、張拉反力架、壓力傳感器、張拉桿螺母、組合千斤頂和液壓電油泵組成,如圖5所示。

        圖5 施工工裝圖

        3.3 施工工藝流程

        吊桿索力調(diào)整的工藝流程:施工準(zhǔn)備→干涉護(hù)欄拆除→吊桿錨頭防護(hù)罩拆除,錨頭油脂清理→張拉工裝安裝、調(diào)試→反復(fù)3次張拉,確定原吊桿索力→正式調(diào)索張拉,將吊桿索力張拉至調(diào)整吊桿力→拆除張拉工裝→錨頭重新填充防腐油脂,恢復(fù)錨頭防護(hù)罩→干涉護(hù)欄恢復(fù)→施工掃尾,工完料清。

        3.3.1 施工準(zhǔn)備

        查閱相關(guān)竣工圖紙,核實吊索規(guī)格、錨具尺寸等參數(shù),為張拉工裝設(shè)計以及傳感器的選擇提供可靠依據(jù)??紤]到鐵路施工封鎖天窗的限制,每天的施工時間短,故應(yīng)配備足夠的施工人員及備用設(shè)備,并仔細(xì)檢查設(shè)備狀態(tài),減少故障的發(fā)生,提高天窗時長內(nèi)的工作效率。

        3.3.2 干涉護(hù)欄拆除及吊桿錨頭防護(hù)罩拆除和錨頭油脂清理

        (1)本橋工設(shè)置了爬梯及護(hù)欄,在與張拉工裝有干涉的爬梯及護(hù)欄位置進(jìn)行臨時拆除。同步進(jìn)行吊桿錨頭防護(hù)罩拆除,錨頭油脂清理。

        (2)將錨墊板上的油污、廢渣等雜物清理干凈,確保板面清潔干燥;檢查并測量冷鑄錨頭內(nèi)外螺牙有無破損,是否與錨墊板孔眼中間對正。

        3.3.3 調(diào)索工藝

        吊桿的張拉程序:依次旋入下墊板、張拉連接頭、張拉桿,安裝張拉反力架、傳感器、張拉桿螺母以及組合千斤頂,接好電油泵以及傳感器顯示器,完成張拉準(zhǔn)備工作,如圖6所示。

        圖6 索力調(diào)整張拉組裝圖

        啟動油泵,緩慢進(jìn)油,并觀察吊桿錨固螺母與錨墊板結(jié)合情況,待螺母剛剛脫離錨墊板時記錄傳感器數(shù)據(jù),此時即為該吊桿的錨固索力。

        正式調(diào)整吊桿索力時,均應(yīng)先將吊桿索力放松為零后重新張拉至調(diào)整值,應(yīng)分三級進(jìn)行,每級張拉或放張值不應(yīng)超過吊桿索力值的40%。根據(jù)傳感器讀數(shù),確定記錄調(diào)整值。按預(yù)先計算并確定調(diào)索的相應(yīng)的張拉力,通過電動油泵進(jìn)油或回油逐級調(diào)整索力。如果是降低索力,則先進(jìn)油張拉至上次張拉的噸位,看錨圈是否有所松動,如果沒有松動,則增加少許拉力,使錨圈松動,反時針擰松錨圈至大于拉索回縮量位置,油泵緩慢回油使拉索索力降低,直到滿足設(shè)計要求,隨即擰緊錨圈,量測并檢查索力調(diào)整后各項數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求;如果是增加索力,則緩慢進(jìn)油張拉至設(shè)計索力值,隨即擰緊錨圈。由監(jiān)測單位復(fù)核索力,檢驗合格,然后固定錨具螺母,拆除張拉工裝,完成單根吊桿的張拉。

        3.3.4 工完料清

        錨頭重新填充防腐油脂,恢復(fù)錨頭防護(hù)罩,并用封錨密封膠密封;用電焊將護(hù)欄恢復(fù)。

        4 施工關(guān)鍵點

        4.1 天窗內(nèi)各工序時間節(jié)點控制

        宣杭線上行線04:20-06:40 線路封鎖140 min,自04:40-06:20 止同時停電100 min,宣杭1620 供電單元同時停電,對應(yīng) 下 行 線 K190+200 至 K189+900 處 5:00-6:00(封 鎖 60 min)。如何在有限的停電時間內(nèi)完成索力的調(diào)整,對此,我們優(yōu)化了施工流程,壓縮了作業(yè)時間,吊桿索力調(diào)整時間分配為:接觸網(wǎng)停電(20 min);上拱、張拉工裝安裝、調(diào)試(30 min);反復(fù)3 次張拉,確定原吊桿索力(10 min);正式調(diào)索張拉,將吊桿索力張拉至調(diào)整吊桿力(20 min);拆除工裝、工完料清(20 min);施工負(fù)責(zé)人上拱檢查確認(rèn)(10 min);接觸網(wǎng)恢復(fù)供電(10 min)。

        4.2 改進(jìn)張拉設(shè)備

        在施工開始時,我們使用的是傳統(tǒng)的帶有螺絲的千斤頂,使用人力進(jìn)行頂進(jìn)工作,使用后發(fā)現(xiàn)無法頂起,且效率太低。立即改用4 臺50 t 的油壓千斤頂 ,縮短了張拉時間,提高了索力張放效率,為索力調(diào)整創(chuàng)造了條件。

        4.3 線路開通確認(rèn),線路軌面的幾何尺寸檢

        帶班人員要按施工安排,在施工地段對系桿拱進(jìn)行全面檢查,線路工區(qū)配合檢查線路軌面的幾何尺寸是否有變化,同時確認(rèn)無遺留工機(jī)具,不影響行車安全,達(dá)到放行列車條件,確認(rèn)材料、機(jī)具不侵入限界,并認(rèn)真做好記錄,及時向施工負(fù)責(zé)人匯報。

        5 吊桿實際調(diào)整索力與模擬數(shù)據(jù)對比分析

        經(jīng)過全部批次的吊桿力調(diào)整,將整修后各吊桿力與有限元模擬調(diào)索后理論索力進(jìn)行對比,得到圖7、圖8 所示。上行共調(diào)整7根吊桿,分別為上行2號、2’號、3號、3’號、4’號、5號和7 號,通過分析對比上行吊桿索力,上行1 號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力偏低6.6%,上行4 號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力偏低7.5%,其余吊桿索力偏差不大,所以調(diào)索施工完成后上行線全橋索力與有限元模擬調(diào)索后理論索力比較吻合。

        圖7 上行整修后各吊桿力與有限元模擬調(diào)索后理論索力

        圖8 下行整修后各吊桿力與有限元模擬調(diào)索后理論索力

        下行共調(diào)整4根吊桿,分別為下行2號、2’號、3’號、4號,通過分析對比下行吊桿索力,下行1 號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力增大11.6%,下行2 號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力偏低5.9%,下行4 號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力偏低5.1%,下行2’號整修后索力比有限元模擬調(diào)索后理論索力偏低5.8%,其余吊桿索力偏差不大,所以調(diào)索施工完成后下行線全橋索力與有限元模擬調(diào)索后理論索力比較吻合。

        6 結(jié)束語

        吊桿是系桿拱橋十分重要的構(gòu)件,可謂是系桿拱橋橋的“生命線。國內(nèi)鐵路有關(guān)吊桿索力調(diào)整的經(jīng)驗不多,本文結(jié)合宣杭線112#東苕溪特大橋系桿拱吊桿索力調(diào)整施工,對吊桿索力調(diào)整的原則、施工工藝及監(jiān)測手段,以有限元分析軟件Midas Civil 2017 建立的模型,制定調(diào)索方案,對吊桿索力進(jìn)行研究,結(jié)果表明:

        (1)通過工程實踐,索力調(diào)整后下行線4號吊桿索力可恢復(fù)至接近設(shè)計值,全橋吊桿索力分布比調(diào)整前均勻。按數(shù)值模擬的調(diào)索順序和設(shè)計值進(jìn)行現(xiàn)場施工,調(diào)整后5 根吊桿索力值比數(shù)值模擬值低 5.1%~7.5%,1根吊桿索力值比數(shù)值模擬值大 11.6%,其余吊桿索力相差不大。

        (2)采用的索力調(diào)整方法和工程實踐為鐵路系桿拱橋吊桿索力調(diào)整積累了寶貴的經(jīng)驗,可作為類似工程的參考。

        (3)按照調(diào)整方案進(jìn)行整修,可以使不具有很大內(nèi)力的吊桿在內(nèi)力增加的同時將損失較大的吊桿內(nèi)力調(diào)整至設(shè)計值附近,使得吊桿力相對均勻。但與設(shè)計吊桿力相比仍有一定差距,主要體現(xiàn)在保留了部分較大吊桿內(nèi)力的實測值沒有進(jìn)行調(diào)整。

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