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        水泥窯節(jié)能降耗技術(shù)改造

        2022-07-27 12:32:10劉小龍韓博文吳亮
        水泥技術(shù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:下料生料預(yù)熱器

        劉小龍,韓博文,吳亮

        1 前言

        我公司某水泥熟料生產(chǎn)線,于2010年投產(chǎn)運(yùn)行,近年來生產(chǎn)線能耗、運(yùn)行成本居高不下,早期的生產(chǎn)工藝及裝備水平已無法滿足公司發(fā)展需要。2019年,實物煤耗和標(biāo)準(zhǔn)煤耗分別達(dá)到161.22kg/t和113.69kg/t,燒成工序電耗達(dá)到42.53kW·h/t;為實現(xiàn)NOX排放濃度<320mg/m3的目標(biāo),脫硝系統(tǒng)氨水消耗量平均為2.9kg/t.cl;同時,系統(tǒng)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象較為嚴(yán)重,窯尾廢氣氧含量(生料磨停)高達(dá)8.5%,高能耗、高成本運(yùn)行嚴(yán)重制約著企業(yè)的發(fā)展。為實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展,我公司對窯系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能降耗技術(shù)改造,并加強(qiáng)精細(xì)化管理,取得了較好的效果。

        2 節(jié)能降耗改造措施

        2.1 預(yù)熱器系統(tǒng)降阻改造

        2.1.1 預(yù)熱器系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀

        水泥熟料生產(chǎn)線窯尾預(yù)熱器為雙列五級預(yù)熱器,C1旋風(fēng)筒規(guī)格為4m×φ4.7m,C2~C5旋風(fēng)筒規(guī)格為5.8m×φ6.8m,分解爐規(guī)格為φ7.6m(φ5.8m),容積2 804m3;2019年,熟料產(chǎn)量為225t/h時,C1旋風(fēng)筒出口壓力達(dá)到-6 300Pa左右;各旋風(fēng)筒進(jìn)口面積設(shè)計偏小,分解爐縮口設(shè)計偏小,預(yù)熱器系統(tǒng)整體阻力偏高。系統(tǒng)阻力高導(dǎo)致風(fēng)量不足,氧含量不能滿足煤粉燃燒需求,窯尾煙室、分解爐出口氧含量分別為1.2%、1.4%,CO含量在0.2%~0.5%之間,能耗增加的同時,嚴(yán)重制約了窯產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。高濃度CO與部分氨水進(jìn)行反應(yīng),脫硝系統(tǒng)氨水用量達(dá)到0.65t/h左右;同時,因系統(tǒng)阻力高,風(fēng)速降低,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力波動范圍增大,分解爐出口壓力平均波動范圍約200Pa,出現(xiàn)分解爐塌料頻繁,窯系統(tǒng)熱工制度不穩(wěn),煤粉后燃,預(yù)熱器結(jié)皮堵塞頻繁等情況。

        2.1.2 預(yù)熱器系統(tǒng)降阻節(jié)能優(yōu)化措施

        經(jīng)分析研究,我公司于2020年初,利用錯峰限產(chǎn)檢修期間,對預(yù)熱器系統(tǒng)實施了一系列降阻節(jié)能優(yōu)化措施。

        (1)提高旋風(fēng)筒氣固分離效率。C1旋風(fēng)筒是窯尾煙氣經(jīng)過的最后一級旋風(fēng)筒,需具備較高的氣固分離效率,以降低預(yù)熱器出口煙氣粉塵濃度,減少出預(yù)熱器煙氣帶走熱量。本次改造將C1旋風(fēng)筒內(nèi)筒長度延長400mm,同時為避免通風(fēng)阻力的增加,采用了敞口式布置,有效提高了旋風(fēng)筒氣固分離效率。

        (2)增加旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口通風(fēng)面積。實驗表明,在一定范圍內(nèi),旋風(fēng)筒進(jìn)口風(fēng)速對壓損的影響遠(yuǎn)大于對氣固分離效率的影響,因此,在對氣固分離效率影響不大、進(jìn)口不產(chǎn)生過多物料沉積的前提下,可適當(dāng)擴(kuò)大旋風(fēng)筒的進(jìn)口面積,以降低旋風(fēng)筒進(jìn)口風(fēng)速和阻力。本次改造將預(yù)熱器C2~C4旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口硅鈣隔熱板替換為厚度25mm的納米新材料隔熱板,在提高隔熱效果的前提下,進(jìn)風(fēng)口單面直墻厚度降低了75mm,有效增加了旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口通風(fēng)面積。

        (3)擴(kuò)大窯尾通風(fēng)面積。本生產(chǎn)線分解爐爐容較大,在使用煙煤的情況下,基本能夠滿足氣體停留時間>6s的要求,但分解爐出口壓力持續(xù)在1 400~1 500Pa左右,煙室至分解爐縮口偏小,阻力過高,造成水泥窯及分解爐內(nèi)風(fēng)量不足。本次改造將煙室至分解爐縮口由2 450mm擴(kuò)徑為2 500mm,同時,將煙室斜坡至月牙門高度由1.94m提高至1.99m,有效擴(kuò)大了窯尾通風(fēng)面積。

        (4)改造分解爐下料管撒料盒。將C4旋風(fēng)筒入分解爐下料管撒料盒揚(yáng)料板延長200mm,有效提高了撒料的均勻性和熱交換效率,分解爐出口溫度波動幅度降低10℃。

        2.1.3 改造效果

        經(jīng)改造優(yōu)化,2020年,水泥窯產(chǎn)量階段性達(dá)255t/h以上時,C1旋風(fēng)筒出口壓力-6 000Pa左右,較改造前下降300Pa;窯尾煙室、分解爐出口氧含量分別為2.0%、2.1%左右,CO含量在0~0.05%之間波動,屬正常范圍;分解爐塌料情況基本消除,窯系統(tǒng)熱工制度較為穩(wěn)定,預(yù)熱器結(jié)皮大幅減少,全年因預(yù)熱器結(jié)皮堵塞造成的止料同比2019年減少3次,止料時間減少40.94h。

        2.2 主要風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

        2.2.1 將高溫風(fēng)機(jī)改造為高效節(jié)能風(fēng)機(jī)

        2019年,針對水泥窯能耗高、產(chǎn)量偏低的問題,我公司對生產(chǎn)線高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能指標(biāo)測量標(biāo)定。標(biāo)定結(jié)果顯示,高溫風(fēng)機(jī)單機(jī)電耗高達(dá)13kW·h/t,高溫風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,產(chǎn)量無提升空間。

        為提高高溫風(fēng)機(jī)做功效率,2020年1月,我公司將原高溫風(fēng)機(jī)更換為RCCF1004AZ/1743型高效節(jié)能風(fēng)機(jī)。改造后,風(fēng)機(jī)功率仍為3 300kW,風(fēng)量104×104m3/h,風(fēng)機(jī)全壓≥7 500Pa。改造措施如下:

        (1)拆除原風(fēng)機(jī)、電機(jī)聯(lián)軸器、進(jìn)口調(diào)節(jié)門、進(jìn)出口軟連接、部分進(jìn)出口風(fēng)道。

        (2)根據(jù)設(shè)計圖紙要求的風(fēng)機(jī)殼體安裝尺寸,對風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行處理,對地基實施二次灌漿固定。

        (3)制作風(fēng)機(jī)出口變徑管,改造進(jìn)口褲腳管;安裝高效節(jié)能風(fēng)機(jī)、聯(lián)軸器、調(diào)節(jié)門、進(jìn)出口軟連接、連接進(jìn)出口風(fēng)道。

        改造后,2020年4月,風(fēng)機(jī)試運(yùn)行。經(jīng)檢測,風(fēng)機(jī)做功效率達(dá)82.88%,4~10月份,風(fēng)機(jī)電耗達(dá)10.18kW·h/t.cl,較2019年風(fēng)機(jī)電耗12.77kW·h/t.cl降低2.59kW·h/t.cl,節(jié)電率達(dá)21%。高溫風(fēng)機(jī)節(jié)能改造前后數(shù)據(jù)對比見表1。

        表1 高溫風(fēng)機(jī)節(jié)能改造前后數(shù)據(jù)對比

        2.2.2 采用磁懸浮風(fēng)機(jī)替換羅茨風(fēng)機(jī)

        原有窯頭一次風(fēng)機(jī)采用一臺功率為220kW的羅茨風(fēng)機(jī),能耗高,噪聲嚴(yán)重超標(biāo),需增設(shè)降噪設(shè)施,同時,羅茨風(fēng)機(jī)無法根據(jù)工況變化及時調(diào)整出風(fēng)口風(fēng)壓和流量。鑒于以上情況,2020年初,利用錯峰限產(chǎn)檢修,我公司將原窯頭一次風(fēng)機(jī)更換為TR18507型磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)具有能耗低、做功效率高、噪聲低、變頻調(diào)速、無需添加潤滑油、維護(hù)簡單等諸多優(yōu)點。改造后,一次風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行功率約150kW,電耗同比下降0.3kW·h/t.cl左右,年節(jié)電41.9×104kW·h。

        2.3 脫硝系統(tǒng)優(yōu)化改造

        原脫硝系統(tǒng)脫氮效率偏低,氨水消耗量持續(xù)偏高,脫硝系統(tǒng)中控界面如圖1所示。2020年脫硝系統(tǒng)氨水消耗量平均達(dá)2.9kg/t.cl,熟料生產(chǎn)脫硝成本高達(dá)1.75元/t,經(jīng)公司研究,決定進(jìn)行脫硝系統(tǒng)改造。主要改造措施如下:

        圖1 脫硝系統(tǒng)中控界面

        (1)采用分解爐高強(qiáng)還原燃燒控制技術(shù)。確保煤粉在分解爐內(nèi)生成大量的CO、CHi、H2、HCN和碳等還原劑,將窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOX強(qiáng)力還原成N2,從而大幅減少窯尾煙氣的NOX含量,脫硝效率達(dá)60%以上。

        將三次風(fēng)管盤龍段整體抬高1.5m,將煙室縮口和三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口之間的分解爐區(qū)域建立為還原區(qū);重新制作三次風(fēng)管,連接分解爐上新開通道和膨脹節(jié),形成新的三次風(fēng)通道;相應(yīng)提高新加三次風(fēng)管角度,確保窯氣在還原區(qū)停留0.5s以上;優(yōu)化原三次風(fēng)管尺寸及進(jìn)風(fēng)方式,防止存在急彎而產(chǎn)生積料。三次風(fēng)管盤龍改造圖如圖2所示。

        圖2 三次風(fēng)管盤龍改造后

        (2)改造分解爐燃燒器。為穩(wěn)定送煤氣流,保證送煤量的均勻穩(wěn)定以及獲得均勻穩(wěn)定的NOX還原區(qū),將分解爐燃燒器全部更換為脫硝專用窯尾燃燒器,調(diào)整窯尾送煤管道尺寸。將4臺燃燒器安裝在煙室縮口上方的分解爐錐體上,離煙室縮口垂直距離約500mm處;將另外2臺燃燒器置于三次風(fēng)管入分解爐區(qū)域上部,從而保證分解爐內(nèi)溫度場的均勻穩(wěn)定,避免出現(xiàn)局部高溫。分解爐燃燒器安裝位置如圖3所示。

        圖3 分解爐噴煤管

        (3)對C4下料管進(jìn)行改造。將C4下料方式改為上、中、下三路(雙側(cè)六路)。將C4下料管下部入口調(diào)整至“天圓地方”上部,并設(shè)置撒料板。該調(diào)整主要是將相對低溫物料下移,吸收還原區(qū)高溫,凝聚窯氣中析出的堿、硫等有害成分,防止結(jié)皮的發(fā)生。將C4中部下料管入口調(diào)整至新三次風(fēng)管入口上部,并設(shè)置撒料板。C4下料管上部入口不作改變。調(diào)整C4下料位置是為了調(diào)節(jié)富氧區(qū)的煤粉燃燒環(huán)境,同時,上、中、下多點分料,可減少物料分解時CO2集中釋放,改善煤粉燃燒環(huán)境,有利于提產(chǎn)。C4下料管改造前后對比如圖4、圖5所示。

        圖4 C4下料管改造前示意圖

        圖5 C4下料管改造后示意圖

        (4)對煙室進(jìn)行擴(kuò)容。在煙室原基礎(chǔ)上,東西方向延伸200mm、南北方向延伸300mm,以解決煙室通風(fēng)面積小、阻力高的問題。同時,將該處風(fēng)速控制在8m/s以內(nèi),可有效減少入分解爐粉塵內(nèi)循環(huán)負(fù)荷。改造后的煙室如圖6所示。

        圖6 改造后煙室

        脫硝系統(tǒng)改造后,于2021年3月投入試運(yùn)行,截至2021年6月,氨水消耗量平均約0.9kg/t.cl,較改造前下降2.0kg/t.cl,同比下降69%。按2020年生產(chǎn)數(shù)據(jù)計算,年可節(jié)省氨水2 790t,節(jié)約生產(chǎn)費用253.9萬元。

        2.4 其他改進(jìn)措施

        2.4.1 實施“五穩(wěn)保一穩(wěn)”,穩(wěn)定窯況

        (1)針對硫酸渣等粉狀物料因水分大等原因頻繁斷料,進(jìn)而引起生料成分波動較大的問題,我公司利用錯峰限產(chǎn)檢修期間,對粉狀原材料儲庫下料溜子進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。

        通過加裝振打電機(jī),在秤體設(shè)置料位裝置與振打電機(jī)聯(lián)鎖,在秤上料位不足時及時啟動振打電機(jī),徹底解決了粉狀物料下料不暢,影響生料質(zhì)量的問題。

        結(jié)合中子在線配料系統(tǒng)的投運(yùn),出磨生料合格率大幅提升,2020年出磨生料飽和比合格率累計達(dá)到96.3%,同比2019年提高29.5%,取得了良好效果。

        (2)進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)廠原煤取樣檢驗環(huán)節(jié),由質(zhì)量管控部門與職能部門對煤質(zhì)定期抽查比對并建立相應(yīng)的考核機(jī)制,將質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的原煤信息及時反饋物流部門,對供應(yīng)商采取扣產(chǎn)、停供等措施,有力保證了進(jìn)廠原煤質(zhì)量。

        (3)全力保障生料均化庫自動下料系統(tǒng)及煤粉輸送系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,確保生料和燃料下料穩(wěn)定,為進(jìn)一步穩(wěn)定水泥窯窯況奠定基礎(chǔ)。

        通過采取以上措施,2020年,3號水泥窯年平均產(chǎn)量達(dá)244.5t/h,階段性穩(wěn)定在257t/h左右,出窯熟料游離氧化鈣合格率87.4%,同比2019年提高5.8%。

        2.4.2 利用先進(jìn)檢測設(shè)備,及時排除故障隱患

        通過使用熱成像分析儀、便攜氣體分析儀等先進(jìn)檢測設(shè)備,定期檢測分析水泥窯系統(tǒng)工況,為控制生產(chǎn)過程參數(shù)提供合理可靠依據(jù)。結(jié)合窯尾廢氣氣體分析儀檢測數(shù)據(jù),綜合分析水泥窯系統(tǒng)煅燒狀況及存在的問題,及時調(diào)整工藝煅燒參數(shù),使工藝煅燒過程控制更為合理。同時,對檢測出的疑似存在結(jié)皮的區(qū)域及時進(jìn)行處理,調(diào)整相應(yīng)參數(shù),排除故障隱患。2020年,水泥窯創(chuàng)造了無工藝故障連續(xù)運(yùn)行128d的歷史紀(jì)錄,運(yùn)行可靠性大幅提升,全年未發(fā)生過因結(jié)皮造成預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞的問題。

        2.4.3 加強(qiáng)“跑、冒、滴、漏”治理

        對系統(tǒng)冷、熱風(fēng)閥工效情況進(jìn)行了全面排查,并對存在問題的相關(guān)設(shè)備的密封逐一優(yōu)化更換;在生料輥磨加裝回轉(zhuǎn)密封下料器;同時,大力開展現(xiàn)場密封堵漏工作,對生料磨、預(yù)熱器系統(tǒng)及SP鍋爐漏風(fēng)點層層排查,將檢查出的問題落實責(zé)任人限期整改,并追蹤驗證。多措并舉之下,窯尾廢氣氧含量從停磨工況下的8.3%大幅下降至目前的6.4%,生料工序電耗下降0.38kW·h/t。

        3 改造效果

        經(jīng)采取一系列節(jié)能降耗改造措施、加強(qiáng)生產(chǎn)管理后,我公司水泥窯系統(tǒng)改造取得了顯著成效,改造前后生產(chǎn)能耗及抗壓強(qiáng)度對比見表2。同比2019年,2020年公司全年節(jié)煤8 315t,節(jié)約成本349.7萬元;全年節(jié)電1 156.6×104kW·h,節(jié)省電費578.3萬元。

        表2 改造前后生產(chǎn)能耗及抗壓強(qiáng)度對比

        以上能耗、質(zhì)量等指標(biāo)均創(chuàng)公司該條水泥窯生產(chǎn)線歷史最優(yōu)水平,各項節(jié)能降耗改造、生產(chǎn)管理措施均取得了顯著效果,有效推動了我公司生產(chǎn)向綠色節(jié)能、低耗高效方式的轉(zhuǎn)變?!?/p>

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