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        4 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗優(yōu)化措施

        2022-07-27 12:32:02崔洪坤劉志強
        水泥技術(shù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:窯內(nèi)生料預熱器

        崔洪坤,劉志強

        1 引言

        水泥工業(yè)是資源和能源消耗型行業(yè),能耗占全國建材行業(yè)總能耗的75%左右。面對日益嚴格的環(huán)保標準和減碳壓力,特別是GB 16780-2021《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》的出臺實施,水泥行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。在水泥熟料生產(chǎn)過程中,生料預熱、碳酸鈣分解、窯內(nèi)煅燒及熟料冷卻等4個階段對熟料燒成系統(tǒng)的節(jié)能降耗起著關(guān)鍵的作用。對預熱器、分解爐、煙室和冷卻機等進行優(yōu)化改造是燒成系統(tǒng)節(jié)能降耗的有效途徑。

        本文以某4 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線為例,分析了預熱器、分解爐、回轉(zhuǎn)窯、冷卻機等系統(tǒng)對熟料燒成的影響,從降低預熱器阻力、優(yōu)化分解爐煤粉燃燒與生料分解、優(yōu)化窯內(nèi)通風及提高熟料冷卻效率等方面進行改造,實現(xiàn)了提產(chǎn)降耗的目的。

        2 生產(chǎn)現(xiàn)狀

        某4 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,配套有φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯、φ7.5m×30m在線雙噴騰分解爐、φ5.6m×38m鵝頸管、雙系列五級旋風預熱器及第三代篦式冷卻機。其燒成系統(tǒng)主要設備參數(shù)見表1,燒成系統(tǒng)運行參數(shù)見表2。

        表1 燒成系統(tǒng)主要設備參數(shù)

        表2 燒成系統(tǒng)運行參數(shù)

        該生產(chǎn)線于2009年投產(chǎn)運行,至今已運行十多年。技改前熟料產(chǎn)量為5 900t/d,燒成實物煤耗為144.9kg/t.cl,氮氧化物含量>600mg/m3(脫硝系統(tǒng)處理前),產(chǎn)量及能耗等指標均落后于當前水泥生產(chǎn)線的平均水平。

        3 存在的問題分析

        (1)窯內(nèi)通風不良,分解爐內(nèi)煤粉燃燒不完全、碳酸鈣分解率較低,預分解系統(tǒng)易結(jié)皮,燒成系統(tǒng)煤耗偏高。

        (2)各級旋風筒進口截面積偏小,預熱器壓力損失較大,預熱器整體阻力偏高,從而造成系統(tǒng)電耗增加。

        (3)撒料箱磨損變形,失去了應有的撒料作用,換熱效率較低。受結(jié)皮影響,各鎖風閥漏風量偏大,降低了旋風筒分離效率,加大了生料系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)量,導致熟料產(chǎn)量下降,煤耗上升。

        (4)C1旋風筒收塵效率偏低,增加了生料系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)量,部分熱量被生料帶走,增加了系統(tǒng)熱耗。

        (5)NOX初始濃度偏高,導致NOX末端治理脫硝過程中的噴氨量偏高,脫硝成本增加。

        (6)窯頭煤粉燃燒器凈風量偏大,壓頭偏低,推力不足,窯內(nèi)燒成狀況不好,不利于節(jié)能降耗。

        (7)冷卻機規(guī)格偏小,出冷卻機熟料溫度偏高,物料輸送能力較差,熱回收效率較低,二、三次風溫度偏低。

        4 技改方案

        4.1 分解爐和鵝頸管改造

        表3為技改前后分解爐和鵝頸管參數(shù)對比。由表3可見,原分解爐、鵝頸管的有效容積分別為1 154m3、864m3,風速分別為8.64m/s、17.84m/s。改造前,當熟料產(chǎn)量為5 900t/d時,氣體在分解爐和鵝頸管內(nèi)的停留時間為5.84s,煤粉和生料在分解爐和鵝頸管內(nèi)的懸浮時間較短。當熟料產(chǎn)量提高到6 600t/d時,隨著分解爐和鵝頸管內(nèi)煙氣量的增加,煙氣在分解爐和鵝頸管內(nèi)的停留時間進一步縮短,分解爐內(nèi)的煤粉燃燒、碳酸鈣分解和氣固換熱效率進一步降低,影響窯內(nèi)熟料煅燒效果。

        改造措施:利用預熱器框架內(nèi)部的有效空間,擴大分解爐容積。受預熱器框架尺寸限制,無法對分解爐進行擴大直徑的改造,通過理論計算并結(jié)合框架承載力,本次技改將原分解爐加高了18.35m,鵝頸管向上穿過79.60m平面后,向下連接到原鵝頸管。分解爐和鵝頸管改造示意如圖1所示。

        圖1 分解爐和鵝頸管改造示意

        從表3還可以看出,技改后,分解爐和鵝頸管的有效總?cè)莘e為2 926m3,比技改前2 018m3增加了45%。改造后,當熟料產(chǎn)量為6 600t/d時,氣體在分解爐和鵝頸管內(nèi)的停留時間為7.80s,比技改前(5.84s)增加了1.96s。雖然風速有不同程度提高,但分解爐和鵝頸管總?cè)莘e的擴大,使得氣體在分解爐和鵝頸管內(nèi)的停留時間延長。因此,分解爐和鵝頸管的擴容改造對煤粉燃燒、碳酸鈣分解及氣固換熱等有較大提升效果。

        表3 技改前后分解爐和鵝頸管參數(shù)對比

        4.2 旋風筒改造

        表4為技改前后各級旋風筒進口參數(shù)對比情況。從表4可以看到,原C1~C5旋風筒進口截面積偏小,進口風速在16.20~20.41m/s,風速均很高,系統(tǒng)阻力大,C1出口負壓高達5 750Pa。

        表4 技改前后各級旋風筒進口參數(shù)對比

        改造措施:擴大C1~C5進口通風面積,同時取消進口底部平段,以降低風速,減小旋風筒進口阻力損失。其中,C1旋風筒進口向兩側(cè)加寬;C2~C4旋風筒進口加寬加高;C5旋風筒進口加高且降低直筒高度,增加上蝸殼高度,同時對鵝頸管出口作相應改造。旋風筒改造示意如圖2、圖3所示。另外,在不破壞旋風筒頂蓋及上升管結(jié)構(gòu)的情況下,擴大內(nèi)筒直徑,更換C4和C5旋風筒內(nèi)筒。

        圖2 C1~C4旋風筒進口改造示意

        圖3 C5旋風筒進口改造示意

        從表4可以看出,技改后,各級旋風筒進口風速均有不同程度降低,其中,C1旋風筒進口風速為15.66m/s,比技改前降低了3.3%;C2~C5旋風筒進口風速在14.91~17.79m/s,比技改前降低了約12%,降阻效果明顯。

        4.3 窯尾煙室縮口改造

        原窯尾煙室縮口尺寸為φ2.3m,煙室通風面積偏小,上升氣流速度較快,窯內(nèi)煤粉燃燒及窯內(nèi)火焰的熱力強度較差,高溫風機需拉大風才能滿足窯內(nèi)通風,影響窯內(nèi)通風和入爐三次風的分配比例。

        改造措施:將窯尾煙室縮口直徑由φ2.3m擴大到φ2.5m,通風面積由4.15m2增大到4.91m2。改造后,改善了窯內(nèi)通風,降低了系統(tǒng)阻力,有效避免了窯內(nèi)二次揚塵及窯尾結(jié)皮等問題,對燒成系統(tǒng)提產(chǎn)降耗起到了關(guān)鍵作用。

        4.4 窯尾低氮燃燒和三次風管改造

        利用分解爐自適應低NOX煅燒技術(shù),降低NOX濃度和末端NOX治理過程中的噴氨量,降低NOX治理運行成本。改造三次風管,抬高三次風管入爐位置,同時在分解爐下方錐部設置4臺燃燒器,對C4下料入爐位置進行相應調(diào)整,使風、煤、料形成最佳匹配狀態(tài),分解爐錐部氣流流場和溫度場更合理。

        4.5 撒料箱、鎖風閥和下料管改造

        撒料箱將來自上一級旋風筒的生料分散,以保證氣固換熱效率,生料在換熱管道中的分散效果將直接影響預熱器的換熱效率。撒料箱磨損變形,失去了應有的撒料作用,換熱效率低。同時,受結(jié)皮及長時間使用影響,鎖風閥動作不靈活,加大了生料系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)量,降低了旋風筒的分離效率。

        改造措施:將C1~C4撒料箱更換為易結(jié)皮系統(tǒng)專用撒料箱。其中,C4撒料箱由2個改為3個,下料管相應增加,并對位置進行調(diào)整,進一步改善撒料效果,提高換熱效率,有效降低C1出口溫度,降低燒成熱耗;將C1~C5鎖風閥更換為易清潔結(jié)皮的專用鎖風閥,減少系統(tǒng)內(nèi)漏風,降低燒成熱耗;將C4、C5下料管直徑由φ900mm擴大為φ1 000mm,增設空氣炮,減少結(jié)皮清理次數(shù),降低結(jié)皮對系統(tǒng)的影響,提高系統(tǒng)適應性。

        4.6 回轉(zhuǎn)窯和燃燒器改造

        本次改造后,系統(tǒng)產(chǎn)量達到6 600t/d,但窯內(nèi)物料填充率較高,不能滿足提產(chǎn)要求。原回轉(zhuǎn)窯設計轉(zhuǎn)速為0.35~4r/min,通過改造電氣裝置,使回轉(zhuǎn)窯最高轉(zhuǎn)速達到4.2~4.4r/min,保證了窯內(nèi)填充率合理,達到了薄料快燒的目的。

        為匹配高產(chǎn)量和高窯速,窯頭燃燒器能力及熱力強度需同步提高。在窯頭原有配套懸掛式移動小車、燃油系統(tǒng)、一次風機,煤磨車間原有計量秤、送煤風機及送煤管道基礎上,采用了一套全新的HP強渦流型多通道煤粉燃燒器,最大燃煤量20t/h,以滿足技改后燒成系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝要求。HP強渦流型多通道煤粉燃燒器的主要特點如下:

        (1)采用離散型小噴嘴。燃燒器頭部沒有活動部件,外風由排成環(huán)的離散型小噴嘴形成,火焰不易發(fā)生變形和偏火沖刷窯皮。離散型外風噴嘴可以吸入更多的高溫二次風,噴射速度比三、四通道燃燒器更高,有利于劣質(zhì)煤、低揮發(fā)分煤、無煙煤等不同種類煤的燃燒。

        (2)采用雙層耐磨保護并設置檢查孔。在燃燒器的煤粉入口處,采用雙層耐磨保護,設置檢查孔,提高燃燒器使用壽命。

        (3)采用易更換的風翅和外風噴嘴。新風翅和外風噴嘴更換非常方便,能夠適應不同種類煤粉、煤質(zhì)的變化,保證了熟料質(zhì)量與窯系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        (4)采用大速差原理和多重強度結(jié)構(gòu)。一次風量<7%,具有良好的節(jié)能降耗效果,高溫煙氣回流效應強,火焰集中有力、形狀調(diào)節(jié)方便,對燃料適應性強,窯皮均勻穩(wěn)定,可以延長耐火磚的使用壽命。

        4.7 冷卻機改造

        原冷卻機篦床有效面積為131m2,出冷卻機的熟料溫度為110℃~120℃,二次風溫為1 060℃左右,三次風溫為900℃左右,熱回收效率較低。

        改造措施:將原冷卻機及附屬的液壓站、破碎機、冷卻風機等拆除,整體更換為一臺帶中置輥式破碎機的第四代高效篦冷機(規(guī)格WHEC-6600型),有效冷卻面積為162.4m2,篦床寬度為4.8m。技改后的冷卻機主要設計參數(shù)和風機配置情況如表5和表6所示。篦冷機主要改造內(nèi)容如下:

        表5 技改后的冷卻機主要設計參數(shù)

        表6 技改后的冷卻機風機配置情況

        (1)采用中心區(qū)獨立供風KID系統(tǒng)。將冷卻機中心區(qū)供風改為獨立供風,提高了熟料急冷效果,保證了較高且穩(wěn)定的二次風溫和三次風溫,熱回收效率≥75%。

        (2)采用中置輥式破碎機。將尾部錘式破碎機改為中置輥式破碎機,提高了熟料內(nèi)部熱回收效率,保證了熟料出料粒度的均勻性,有利于熟料的后續(xù)冷卻。

        (3)采用液壓自動控制系統(tǒng)。新冷卻機采用液壓驅(qū)動,以調(diào)節(jié)每個輸送管道行程,提高了熟料輸送效率,避免了“紅河”現(xiàn)象發(fā)生。

        (4)采用特殊的密封。在冷卻機側(cè)部以及相鄰的兩個輸送管道間采用特殊的密封,避免熟料漏入風室。同時,取消冷卻機下方的料斗和輸送裝置,降低了冷卻機的高度。

        (5)采用可獨立調(diào)節(jié)輸送管道。在冷卻機每個輸送管道上設置若干個供風單元,每個供風單元進風量通過空氣調(diào)節(jié)閥單獨控制,各輸送管道的移動速率均可調(diào)節(jié),以保證熟料的冷卻效果。同時,單位風量比第三代冷卻機低10%~20%,減少了余風收塵量,降低了收塵器規(guī)格,減少了設備投資。

        (6)采用帶填充盒的充氣單元。新冷卻機輸送管道采用充氣單元,每個充氣單元配有熟料填充盒,有效避免了充氣單元的磨損,提高了篦板使用壽命,維修費用僅為第三代冷卻機的15%~20%。

        (7)采用智能化控制系統(tǒng)。新冷卻機各個輸送管道的工作模式由IMCC(INT Motion Control Center)智能控制中心控制,可以采取多種組合模式控制各輸送管道的運動次序和沖程長度,提高了冷卻機運轉(zhuǎn)效率。

        5 技改效果

        技改前后燒成系統(tǒng)主要參數(shù)對比情況如表7所示。從表7可見,改造后,燒成系統(tǒng)運行平穩(wěn),各項運行指標明顯改善。熟料產(chǎn)量從5 900t/d提高到6 600t/d,提產(chǎn)11.8%,C1出口負壓由5 750Pa降低至5 000Pa,NOX濃度(處理前)控制在450mg/m3左右;出冷卻機熟料溫度為<65℃+環(huán)境溫度,二次風溫為1 150℃,三次風溫為950℃,實物煤耗由144.9kg/t.cl降低至136.5kg/t.cl,降低了8.4kg/t.cl。

        表7 技改前后燒成系統(tǒng)參數(shù)對比

        系統(tǒng)改造后,企業(yè)運行成本大幅降低,按年運轉(zhuǎn)300d,燃煤710元/t,熟料利潤100元/t,年節(jié)省備件及人工費用80萬元計,每年可實現(xiàn)直接經(jīng)濟效益3 300余萬元。

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