畢 穎,趙政文
(1.鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 建筑工程學(xué)院,河南 鄭州 451191;2.鄭州大學(xué) 土木工程學(xué)院,河南 鄭州 451191)
據(jù)統(tǒng)計,深部軟巖巷道開挖量約占我國巷道總開挖量的30%,開挖后修復(fù)的深部軟巖巷道占總開挖量的70%。深部軟弱圍巖單軸抗壓強度一般在0.5~25 MPa 之間[1],而且地應(yīng)力較大。這些特性導(dǎo)致巷道斷面各方向的流變變形較大。支護方案不合理,無法抵抗較大的流變變形,導(dǎo)致巷道一系列失穩(wěn),喪失了運輸和通風功能。余偉健等[2]對具有代表性巷道不同位置進行調(diào)查分析,得到了軟巖巷道的變形機理和修復(fù)措施,實踐結(jié)果表明采用綜合支護措施可以維持巷道穩(wěn)定性;謝生榮等[3]通過理論、工程和模擬分析了復(fù)雜環(huán)境下軟巖巷道強化承壓拱理論和錨噴注支護技術(shù),現(xiàn)場實踐后巷道基本無破壞,有效控制了軟巖巷道變形;楊仁樹等[4]通過鉆孔窺視、礦物分析和現(xiàn)場實踐揭示了深部高應(yīng)力軟巖巷道的破壞原因和耦合支護方法,在軟巖巷道薄弱位置加強支護有效抑制了高應(yīng)力軟巖巷道的變形;趙光明等[5]研究了開挖-支護軟巖巷道的受力特點,通過力學(xué)特征將軟巖巷道分為“弱-主-強”結(jié)構(gòu),支護方案有效減小了巷道變形維護了巷道穩(wěn)定;郝育喜等[6]針對膨脹軟巖巷道變形嚴重,通過物理測試等試驗方法研究了軟巖礦物成分,分析了膨脹軟巖變形機理和支護方法,新支護有效控制了膨脹軟巖巷道變形;趙萬里等[7]針對軟巖巷道應(yīng)力大、圍巖強度無法滿足支護承載結(jié)構(gòu)等問題,采用注漿錨桿和注漿錨索滿足了軟巖巷道支護要求,有效控制了復(fù)雜難以控制巷道的變形要求;張紅軍等[8]為了減小軟巖巷道的返修率研制了增阻大變形錨桿,通過數(shù)值模擬研究了圍巖、地應(yīng)力和錨桿三者矛盾間的關(guān)系,應(yīng)用新型錨桿使圍巖變形量減小,現(xiàn)場效果良好;楊景賀[9]采用離散元分析了高應(yīng)力軟巖破壞機理,對不同方式的支護方式進行研究,得到了最優(yōu)支護方式;郭玉等[10]研究了近距離軟巖巷道破壞與控制問題,提出了組合支護技術(shù)抵抗跨采采動影響,組合支護技術(shù)維持了巷道的長期穩(wěn)定?,F(xiàn)場應(yīng)用表明,單一或簡單的支護方法難以抵抗巷道大變形收斂,為了維持軟巖巷道圍巖穩(wěn)定,必須采用組合支護方法。為此,以義馬煤業(yè)某礦典型巷道為例,理論分析了軟巖巷道塑性區(qū)范圍,采用有限元軟件揭示了軟巖巷道的塑性區(qū)、應(yīng)力、變形、開裂和膨脹狀態(tài),提出了“噴-錨-注-噴-殼”支護方案,通過現(xiàn)場試驗,驗證了新型支護方案對軟巖巷道的控制效果。
21220 工作面井下標高-156.161~-250.820,最大采深791 m。21200 基本頂砂礫巖水順回采后的裂隙流到工作面老采空區(qū)中,透過煤柱進入21220 工作面上巷。掘進中煤炮頻繁,為沖擊地壓區(qū)域。煤層頂板為泥巖,底板為炭質(zhì)泥巖,支護困難。巷道圍巖以強度低、易風化泥巖為主,風化侵蝕后圍巖結(jié)構(gòu)遭到進一步破壞,承載能力喪失。鉆孔柱狀圖如圖1。通過礦物分析可知:泥巖中黏土礦物占總體成份的60%,主要區(qū)域黏土礦物中伊蒙混層占70%,伊利石占13%,高嶺石占5%,綠泥石占3%,其中伊蒙混層中伊利石占22%。說明該巷道泥巖含有較多的伊蒙混層,親水性強,吸水后具有膨脹軟化特性。綜合各測點窺視結(jié)果表明21220 工作面巷道圍巖裂隙由淺入深不斷擴展。目前支護范圍內(nèi)(7.0 m 以內(nèi))巖體均有大量縱橫交錯的裂隙發(fā)育,圍巖裂隙擴展深度大,厚層軟巖整體性喪失,支護承載結(jié)構(gòu)的承載能力持續(xù)弱化。
圖1 鉆孔柱狀圖Fig.1 Borehole histogram
軟巖具有明顯的膨脹潛力。當?shù)貞?yīng)力單獨作用時,現(xiàn)場需要的支護強度不太大,采用聯(lián)合支護方式即可滿足這一要求。當巖石的膨脹釋能釋放時,巷道會發(fā)生明顯的變形,且變形是永久性的。通過力學(xué)分析,當圍巖松動帶達到3 m 時,膨脹應(yīng)力越大,巷道支護難度越大。因此,在這種膨脹的軟巖巷道中,控制圍巖膨脹潛力的釋放是控制巷道變形的較好方法。而非變形支護系統(tǒng)是在膨脹軟巖巷道控制的有效途徑。
采用FLAC3D方法[111-12],基于有限差分法,利用自定義的FISH 語言,數(shù)值模擬以21220 工作面為基礎(chǔ),巷道為直墻半圓拱形,凈寬×凈高=5.0 m×4.0 m。巷道垂直應(yīng)力為17.25 MPa,最大水平應(yīng)力為20.7 MPa。采煤方法是完全機械化放頂煤開采過程。數(shù)值模型尺寸為:60 m×40 m×70 m,模擬工作面開挖設(shè)計和巷道模型如圖2。
圖2 工作面開挖設(shè)計及巷道模型Fig.2 Work face excavation and roadway model
掘進期間巷道圍巖的位移規(guī)律如圖3。掘進期間巷道圍巖塑性區(qū)變化規(guī)律如圖4。
由圖3 可以看出,隨著巷道開挖時間的延長,巷道變形量會增大,隨著時間的延長,巷道變形速率會放緩;兩幫最大位移發(fā)生在肩角附近,底板的位移比較??;開挖和開挖過程中圍巖變形速度較大。隨著開挖的不斷推進,后期巷道圍巖的位移變形速度明顯減慢并逐漸趨于穩(wěn)定;巷道變形表現(xiàn)為巷道頂板下沉,兩幫擠進巷道,底板鼓出。
圖3 掘進期間巷道圍巖的位移規(guī)律Fig.3 Displacement law of roadway surrounding rock during tunneling
由圖4 可以看出,巷道圍巖的破壞從頂板和巷道底角開始,表現(xiàn)為剪切破壞形式;巷道的頂部和底部以及兩幫存在局部剪切破壞區(qū),然后局部剪切破壞區(qū)逐漸相互滲透。形成1 個大范圍的塑性損傷區(qū);從塑性區(qū)發(fā)展角度看,巷道深度一般為1~2 m。巷道開挖60 d 后,塑性區(qū)基本無大變化,基本接近或達到穩(wěn)定趨勢。
圖4 掘進期間巷道圍巖塑性區(qū)變化規(guī)律Fig.4 Variation law of plastic zone of roadway surrounding rock during tunneling
掘進期間巷道圍巖的應(yīng)力規(guī)律如圖5。
由圖5 可以看出,巷道開挖后,巷道周圍應(yīng)力不斷增加;巷道頂板為主要應(yīng)力區(qū),深度約為2 m,巷道深度和底板深度約為1.0 m 應(yīng)力區(qū);從圍巖表面到巷道深部,應(yīng)力分布擴大,圍巖應(yīng)力進一步增大;結(jié)合塑性區(qū)和位移云圖,主要應(yīng)力解除區(qū)出現(xiàn)在松散破壞的塑性區(qū)。
圖5 掘進期間巷道圍巖的應(yīng)力規(guī)律Fig.5 Stress law of roadway surrounding rock during tunneling
工作面開采對巷道圍巖變形的影響規(guī)律分析在工作面采動壓力的影響下,巷道圍巖變形受到一定程度的影響。對離工作面30 m 范圍內(nèi)的巷道圍巖變形進行了分析?;夭善陂g圍巖位移變化如圖6。
圖6 回采期間圍巖位移變化Fig.6 Displacement changes of surrounding rock during mining
由圖6 可以看出,由于工作面的推進,在回采巷道的上、下巷道之間形成了最大的破壞區(qū)域。通過工作面前方30、20、10、5 m 回采巷道圍巖位移變化,距離工作面越近,巷道破壞程度越大。
提出改進支護方案:先開挖直墻半圓拱截面,寬、高分別為5.0 m 和3.7 m。隨后初噴后錨網(wǎng)索進行支護,錨網(wǎng)索支護完成后進行注漿,然后復(fù)噴后安裝U 型鋼,最后,在底板上澆筑混凝土。14 根φ22 mm×2 400 mm 錨桿安裝在排間距為800 mm×900 mm 的全橫截面上。錨桿的抗拉強度不小于120 kN,預(yù)張力為80 kN。5 根φ18.9 mm×5 300 mm 的錨索,錨索間距為1 600 mm,排距為2 700 mm。錨索的抗拉能力不小于300 kN,預(yù)張力為120 kN。全斷面U型鋼設(shè)置剛性支撐結(jié)構(gòu),在可屈服的U 型鋼組的施工過程中,36U 型鋼套由5 個卡箍連接緊固,預(yù)緊固力矩為300 N·m。設(shè)置U 型鋼套后,在350 ~ 400 mm 厚的拱底板上澆筑混凝土。澆筑混凝土強度為C20。錨網(wǎng)支護后對硐室進行二次噴漿以達到對錨網(wǎng)支護材料的封閉作用,初噴和二次噴漿厚度均為50 mm;滯后二次噴漿20~30 m 進行巷道壁后注漿,根據(jù)圍巖性質(zhì),注漿管采用規(guī)格為φ22 mm×2 500 mm 的注漿錨桿,支護如圖7。
圖7 支護方案Fig.7 Support scheme
通過數(shù)值模擬驗證新支護方案的可行性。在實際的巷道支護模擬分析中,梁單元不能研究支架在扭曲作用下的塑性變形,而實體單元在結(jié)構(gòu)的自由度上有一定的難度,所以使用殼單元進行模擬。新支護體系下巷道圍巖水平應(yīng)力、垂直應(yīng)力、塑性區(qū)分布如圖8 和圖9。
圖8 改進支護方案數(shù)值模擬曲線Fig.8 Numerical simulation curves of improved support scheme
圖9 改進支護數(shù)值模擬云圖Fig.9 Numerical simulation diagrams of improved support scheme
由圖8 和圖9 可以看出,采用組合支護體系后,變形范圍明顯減?。幌锏雷冃乌呌诰鶆颍瑖鷰r未出現(xiàn)明顯的滑移或崩塌現(xiàn)象,體現(xiàn)了支護體系與圍巖的協(xié)調(diào)性;巷道周圍應(yīng)力松弛區(qū)明顯減小。
模擬結(jié)果表明,預(yù)應(yīng)力錨桿組合有效改善了圍巖應(yīng)力狀態(tài),顯著降低了淺層圍巖的破碎程度,使破碎區(qū)成為1 個支護體。同時,巷道周圍受拉區(qū)域明顯減小,尤其是底板受拉區(qū)域。
為了驗證“噴-錨-注-噴-殼”加固方案的控制效果,在加固后的硐室用“十字交叉法”設(shè)置測站進行表面位移監(jiān)測[13],表面位移曲線如圖10。
圖11 表面位移曲線圖Fig.11 Surface displacement curves
對開挖后巷道的表面收斂性進行監(jiān)測,以衡量改進后的支護結(jié)構(gòu)的有效性。監(jiān)測站分布在2 個地點,巷道開挖引起膨脹應(yīng)變能增大。改進后的支護體系一方面通過改善軟弱圍巖的應(yīng)力狀態(tài)和殘余強度來抵抗,另一方面,它通過允許圍巖的可控屈服和變形來釋放膨脹應(yīng)變能。圍巖應(yīng)力與變形的連續(xù)相互作用持續(xù)了約40 d,圍巖變形在可控范圍內(nèi)不斷增大。巷道剖面開挖40 d 后,收斂速度緩慢且趨于穩(wěn)定,表明圍巖應(yīng)力調(diào)整已達到平衡狀態(tài)。最終頂板沉降量為70~80 mm,巷幫變化量為160~180 mm,底鼓收斂量為70~80 mm。變形控制在允許范圍內(nèi),說明改進后的支護結(jié)構(gòu)成功地控制了軟圍巖的大變形。
1)采用FLAC3D方法建立了數(shù)值模型,得出了圍巖中裂紋擴展、變形和應(yīng)力狀態(tài)的分布規(guī)律。開挖導(dǎo)致工作面釋放高地應(yīng)力,產(chǎn)生高地應(yīng)力,使淺層軟弱圍巖失去承載能力,形成大的松散應(yīng)力松弛區(qū)。淺層圍巖出現(xiàn)破碎、膨脹、分離等大變形特征。簡單的錨桿索支護抵抗能力較弱,難以抵抗松散軟巖的大變形。巷道圍巖最終會發(fā)生嚴重的幫、頂、底板收斂。
2)為改善淺埋圍巖的應(yīng)力狀態(tài)和殘余強度,提出了“噴-錨-注-噴-殼”加固方案。采用全斷面剛性U型鋼,形成封閉支撐結(jié)構(gòu),強度高。通過現(xiàn)場試驗驗證了改進支護系統(tǒng)的控制效果,結(jié)果表明變形控制在允許范圍內(nèi),說明改進后的支護結(jié)構(gòu)可以有效地控制軟弱圍巖的大變形。