黃龔相
(大唐涼山新能源有限公司,四川 西昌 615000)
絕緣管型母線是電力企業(yè)在輸送電力資源時必要的基本設施,其故障不僅會造成升壓站大面積停電,甚至會引發(fā)連接的主變壓器、開關柜等設備損壞。為了減少絕緣管型母線在應用時出現(xiàn)的故障,國外主要致力于它的制作工藝技術上。而我國則將探討的方向集中在它的應用了,其中包含它的應用技術、應用時可能出現(xiàn)的故障和減少故障的應用方法。這些研究主要集中在管型母線的研發(fā)和應用上,較少針對風電場中管型母線的故障排除問題進行探討。在施工期間運作,會由于未做好35 kV管型母線絕緣防護、安裝工作,從而在運行期間出現(xiàn)因絕緣擊穿所造成的安全事故。因此,本文討論如何有效降低和消除安全隱患,做好檢查和排除管型母線絕緣擊穿的工作,并通過加裝防振裝置、增大對地距離、提高安裝工藝等措施,以此來消除運行期間再次絕緣擊穿的風險。最后,以某風電場絕緣管型母線擊穿事件作為案例,分析35 kV管型母線絕緣擊穿故障成因、介紹檢查分析與故障排除方法,并闡明預防措施的實施問題。
35 kV管型母線絕緣擊穿是電力系統(tǒng)生產(chǎn)中常見的安全故障之一(見圖1),與電纜絕緣擊穿故障類型相似。關于它的成因,不僅學者們在探討,風電場在開展生產(chǎn)時也在實踐中總結經(jīng)驗。經(jīng)歸納分析發(fā)現(xiàn)這種故障產(chǎn)生主要原因以下幾方面。
圖1 故障擊穿點
1)運輸過程中顛簸后產(chǎn)生磕碰及摩擦力、施工過程存在交叉作業(yè)或施工存放過程中母線存在被磕碰的風險,母線在遭受外力后,內部絕緣層受損,長期放電,絕緣層材料老化,導致接觸電阻變大,從而絕緣內部發(fā)生懸浮電位放電發(fā)熱。
2)管型母線跟主變連接部位螺栓有無緊固,如無緊固,發(fā)熱可導致絕緣層受損。
3)由于該管型母線安裝在主變低壓側,會與主變產(chǎn)生共振,管型母線整體在長時間晃動作用下,從而導致絕緣受損,在接通電源后局部高溫發(fā)熱,最終管型母線絕緣擊穿放電接地[1]。
為了減低35 kV管型母線絕緣擊穿造成的故障發(fā)生,風電場需結合生產(chǎn)運行的需求,提出并制訂了以下的預防措施。
1)完成絕緣材料的升級改造,為了提高升壓站35 kV管型母線運行的穩(wěn)定性,通過與廠家溝通,部分35 kV管型母線管線材料結構已經(jīng)老舊,雖然它們看似絕緣性能良好,但是為了材料滿足當前人們使用的需求及安全穩(wěn)定運行,需將結構老舊的管線全部更換。在更換時需要確保三相管母線材料、用量、規(guī)格一致性,以避免安全隱患的再次發(fā)生[2]。
2)提高包裝防護等級,管型母線在運輸過程中難免存在磕碰摩擦等情況,鑒于該情況,應在運輸前根據(jù)運輸條件、現(xiàn)場存放的情況做好包裝,進一步提高防護等級。
3)優(yōu)化施工的安全管理策略,通過優(yōu)化管理制度,對材料管理及施工驗收人員的工作提出要求,工作人員必須根據(jù)現(xiàn)場條件做好管母線等輔助材料的保管防護,同時嚴格把握質量安裝和驗收管理關。在使用材料時,就需要結合施工要求優(yōu)選材料。結合時代的發(fā)展做好防水或防外力的防控措施。管理人員需要對管理的項目內容承擔責任[3]。
4)做好施工人員的安全教育培訓,提高人員綜合素質,強化監(jiān)督責任力度;強化工程現(xiàn)場管理,加大安全隱患排查力度,嚴格開展專業(yè)分項工程的檢查與驗收[4]。
5)做好運行日常動態(tài)的系統(tǒng)監(jiān)控工作,如果在故障發(fā)生以前,就能對系統(tǒng)運行的情況進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)一些潛在的安全隱患,就能減少故障發(fā)生。根據(jù)這一需求,加大巡回檢查力度,使用測溫槍、紅外成像儀等設備對重要部位進行檢測,能夠及時發(fā)現(xiàn)電暈放電異常情況或零、低值絕緣子恂常的現(xiàn)象。只有及時發(fā)現(xiàn)這類安全隱患,才能及時做好故障排查的工作,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
6)完善應急處置體系,結合實際情況編制相關故障的應急處置預案,通過開展應急演練對預案進行修編完善,以提高運行人員的應急處置能力,最終達到預期效果。
某風電場220 kV升壓站主變差動保護動作,主變高、低壓側斷路器保護跳閘,導致所屬的35 kV集電線路停運。通過檢查發(fā)現(xiàn)升壓站35 kV管型母線A相已有明顯絕緣擊穿損壞現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)故障的部位絕緣層已經(jīng)全部燒毀,銅管母已經(jīng)裸露。該升壓站35 kV管型母均為全絕緣結構,通過主變低壓側穿墻至35 kV集電線路開關柜內,并安裝有屏蔽線接地,A、B、C三相避雷器,穿墻面前后1.5 m處分別設有三相嵌入式接頭,母線中段設三相絕緣支撐,主變低壓側處、35 kV開關柜內接頭為銅軟連接。
對故障發(fā)生的因素進行排查:①對外觀進行排查,A相為故障相,它的絕緣層已經(jīng)燒毀,銅導體露出,在非故障部位,外觀沒有異常。B/C相位為正常相,外觀無異常。②對屏蔽線斷裂可能存在的故障進行排查,使用萬用表通斷蜂鳴檔進行測試,結果如下:A、B、C三相均有蜂鳴聲,并且接地良好,由此可以了解屏蔽線斷裂這一因素排除。③對材料的絕緣材料呈現(xiàn)的效果進行檢測。使用2 500 MΩ表搖絕緣進行檢測,檢測的結果為:A相絕緣值為2.8 MΩ,而規(guī)程要求為必須大于2 000 MΩ,結果不合格;B相絕緣值為4 800 MΩ,而規(guī)程要求為必須大于2 000 MΩ,結果合格;C相絕緣值為5 200 MΩ,而規(guī)程要求為必須大于2 000 MΩ,結果合格,從檢測的結果看到A相絕緣值遠低于規(guī)程的要求,由此可判斷B、C兩相絕緣尚好,故障點A相絕緣擊穿損壞,需重新更換。
升壓站35 kV管型母線均為全絕緣結構,這種結構的剖面由內至外分別為金屬導體、半導電層、主絕緣層、半導電層、屏蔽層、絕緣護套層。這種結構要求絕緣層外絕對不帶電,它允許與接地物件接觸,并且這種結構的管型母線接地以后,可以直接與地碳接觸,而不要求在接地時做好絕緣子保護,然而這種結構的管型母線對密封工藝要求相當高,在施工時,如果沒有控制好施工質量,那么母線端部、中間接頭、屏蔽接地引出線等位置均易出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,如果施工質量沒有得到控制,則會引起滲水現(xiàn)象。應用這種結構的管型母線的絕緣材料一旦出現(xiàn)了故障問題,就必須更換全部的材料,實際上它的維修成本比較高。
故障處理過程(見圖2):①在35 kV室內中間接頭至主變低壓側管型母線重新加工生產(chǎn),單相總長27 m,穿墻面前后1.5 m處分別設兩段嵌入式接頭,在連接時做好防水處理,然后使用雙層熱縮套管及絕緣套膠進行密封。②在穿墻套管主變側增設一組支柱絕緣子支撐,防止因管型母線連接的主變、35 kV開關柜運行產(chǎn)生的共振晃動。③使用絕緣層將母線與金屬抱箍接觸面絕緣隔開,對抱箍內的間隙空間使用絕緣填充物填充,防止共振摩擦降低絕緣強度,同時提高整段母線共振的穩(wěn)定性。④擴寬35 kV開關室穿墻預留孔,增大對地放電距離。⑤并在擴寬位置再增設一組三相支撐絕緣子,更換穿墻絕緣隔板,進一步提高運行可靠性高,可以避免同類安全事故發(fā)生。
圖2 處理更換母線
雖然新更換的管型母線出廠前均通過各項試驗,但考慮在運輸、安裝過程中發(fā)生磕碰,絕緣強度降低,因此在安裝結束后,帶電投運前,對35 kV管型母線進行交流耐壓試驗,以此了解整個電氣回路是否存在安全隱患。提前發(fā)現(xiàn)安全隱患可以避免發(fā)生該次故障中由于一個安全隱患造成整條線路存在的安全隱患問題。
通過該管型母線絕緣擊穿的案例中,對擊穿點進行了排查及三相管型母線更換,并采取了相關預防措施,同時也暴露出了設備在運輸、保管防護、安裝等環(huán)節(jié)均存在管理上的漏洞,因此人們需要做好以下幾點防控措施。
1)完善設備安全運行管理措施,做好日常監(jiān)控,對存在的隱患即時發(fā)現(xiàn)即時消除。
2)為進一步提高設備的安全穩(wěn)定運行,通過升壓站定期檢修,對管型母線本體及連接的主要設備進行檢查,結合運行期觀察情況,提出有效合理的升級優(yōu)化改造方案,通過審批后及時予以實施改造,避免重復性故障發(fā)生。
3)加強設備運行數(shù)據(jù)分析,掌握設備健康度,提前消除各類設備的安全隱患,強化安全管理,避免事故發(fā)生。