劉偉東
摘要:以實(shí)際的失效案例處理為線索,從軸承的使用工況入手,檢測(cè)了軸承內(nèi)外圈以及滾子保持架的失效后的具體情況,對(duì)各種失效現(xiàn)象做了詳細(xì)的論述與合理的分析,推理出軸承的失效原因,并提出改進(jìn)意見。
關(guān)鍵詞:軸承;失效;軋機(jī);工作輥
0前言
失效分析是一門新興交叉學(xué)科,涉及的學(xué)科領(lǐng)域和技術(shù)門類較多,如金屬物理、力學(xué)和斷裂、材料學(xué)、表面科學(xué),冶金和加工技術(shù)、摩擦學(xué)、腐蝕學(xué),還有環(huán)境和可靠性技術(shù)工程等,具有很強(qiáng)的生產(chǎn)應(yīng)用背景,與國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)有及其密切的聯(lián)系,需要廣泛收集原始資料,并運(yùn)用多種技術(shù)手段進(jìn)行測(cè)試分析。從失效分析著手客觀準(zhǔn)確的尋找零部件失效起因,往往是解決設(shè)備可靠性和延長(zhǎng)使用壽命的必要前提[1]。
這里給出的一個(gè)例子是某軋機(jī)工作輥軸承失效分析,希望通過梳理這一案例的分析過程,使得大家了解一下軸承失效分析的基本流程,也希望有類似的情況的公司避免此種失效再次出現(xiàn)。
一般情況下軸承失效分析大體可分為實(shí)物和背景資料收集、對(duì)實(shí)物的宏觀和微觀檢測(cè)、以及分析等幾個(gè)步驟[2]。
1實(shí)物和背景資料收集
要分析一個(gè)失效部件就必須收集失效實(shí)物和背景材料,找到失效實(shí)物的各個(gè)零件和殘片,盡量多地了解到失效軸承的實(shí)際工作條件,使用過程和制造質(zhì)量情況[1]。為此,我們對(duì)失效軸承做了各個(gè)方面的情況收集。
1.1失效時(shí)軸承的使用情況
客戶反映裝在冷軋機(jī)工作輥的四列圓錐滾子軸承A列抱死,軸承型號(hào)為330870BG,該軸承累計(jì)在線時(shí)間只有20個(gè)小時(shí)。經(jīng)工程師到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并了解相關(guān)情況。該軸承安裝在上工作輥的操作側(cè),之前使用的是另外一家的軸承,該部位軸承一直高溫,此前不久剛試用本公司的330870BG軸承。
1.2軸承標(biāo)識(shí)及描述
軸承型號(hào)為330870BG,為四列圓錐滾子軸承。
1.3軸承工況
應(yīng)用設(shè)備:?jiǎn)螜C(jī)架四輥冷軋機(jī);
軸承布置:操作側(cè)330870BG,裝配圖驅(qū)動(dòng)側(cè)330870BG;
旋轉(zhuǎn)方式:內(nèi)圈旋轉(zhuǎn);
軋制速度:線速度最高1000m/min(640rpm);
潤(rùn)滑方式:油氣潤(rùn)滑(萊伯斯),每個(gè)軸承潤(rùn)滑量為5.7ml/hour;
2失效軸承的宏觀檢測(cè)(由于軸承的一側(cè)呈明顯失效,本文按照ABCD列順序分開陳述,而不是通常的套圈、保持架、滾動(dòng)體順序)
2.1A列
2.1.1內(nèi)圈
a)滾道上粘連很多金屬碎片,為高溫碾壓焊接上去的,碎片來(lái)源為保持架橫梁。
b)內(nèi)圈大擋邊磨損啃傷。
c)滾道上的痕跡顯示滾動(dòng)體字體傾斜,啃傷擋邊。
2.1.2A列滾動(dòng)體滾動(dòng)體大端面磨損啃傷,與內(nèi)圈大擋邊損失情況相對(duì)應(yīng)。
2.1.3A列保持架
a)保持架橫梁被切斷。
b)多根被切斷后,保持架得不到滾動(dòng)體的定心作用,由于重力作用,保持架橫梁落入滾動(dòng)體和內(nèi)圈接觸區(qū),被碾成薄皮。與內(nèi)圈上粘連的高溫金屬片相對(duì)應(yīng)。
c)保持架碾壓變形顯示滾動(dòng)體姿態(tài)傾斜,與內(nèi)圈痕跡相互驗(yàn)證。
2.2B列
2.2.1B列內(nèi)圈大擋邊
內(nèi)圈大擋邊磨損,并伴有高溫,滾道面有碎片壓痕。
2.2.2B列滾子
大端面異常磨損,與內(nèi)圈大擋邊損傷相對(duì)應(yīng),兩者沒有正確接觸且潤(rùn)滑不足形成半圓形壓痕清晰可見。
2.2.3B列保持架
a)保持架橫梁磨損,磨損形狀(集中到大端處),也顯示滾動(dòng)體姿態(tài)不正。
b)保持架上有很多黑色粉末,為潤(rùn)滑油高溫碳化后的物質(zhì)。
2.3C、D列此兩列軸承無(wú)明顯損傷,以下為具體情況。
2.4尺寸檢測(cè)
由于軸承已經(jīng)失效,有些尺寸已經(jīng)改變,沒有對(duì)尺寸再次測(cè)量,經(jīng)調(diào)取生產(chǎn)時(shí)測(cè)量記錄,顯示各個(gè)尺寸均為合格尺寸,以下為游隙值
3失效軸承的微觀檢測(cè)
3.1金相檢測(cè)
對(duì)失效軸承的內(nèi)圈大擋邊,失效滾子的大端面處分別制樣,對(duì)其作金相分析,其結(jié)果顯示其金相均在合格范圍之內(nèi)
4失效分析
根據(jù)以上情況,不難發(fā)現(xiàn)此次軸承失效主要集中在A、B兩列,表現(xiàn)形式為:
a)滾動(dòng)體大端面和內(nèi)圈大擋邊磨損啃傷,并伴有高溫;
b)傾斜的滾動(dòng)體切斷保持架橫梁。
以上兩種情況的出現(xiàn)都與工作游隙過大相關(guān)。對(duì)于圓錐滾子軸承來(lái)說(shuō),其在工作時(shí),滾動(dòng)體大端面與內(nèi)圈大擋邊屬于滑動(dòng)摩擦,如果工作游隙過大,兩者接觸姿態(tài)就會(huì)出現(xiàn)問題,滾動(dòng)體沒有正確貼合到大擋邊上,而是出現(xiàn)偏斜,傾斜過大就會(huì)導(dǎo)致啃擋邊,導(dǎo)致滑動(dòng)量過大,而滑動(dòng)量過大會(huì)引起高摩擦[3]。
加之此時(shí)潤(rùn)滑再不足,兩者之間的滑動(dòng)摩擦?xí)×疑郎?,造成該案例中的情況,上圖金相大擋邊顯微結(jié)構(gòu)中有微小的剝落說(shuō)明有潤(rùn)滑不足所致。
ISO15243對(duì)軸承損傷及其原因,尤其對(duì)本案B列的損傷,也有專門論述。
如果軸承的原始游隙(標(biāo)準(zhǔn)為0.65-0.75mm)和工況沒有異常,對(duì)于工作游隙過大的原因,有兩種可能:
a)軸承外圈沒夾緊。據(jù)客戶反映,在安裝該軸承時(shí),他們會(huì)在外圈軸向上放一個(gè)0.4mm的間隙(端蓋止口和間隔環(huán)之間),在承受軸向力時(shí),外圈之間就會(huì)分開,相當(dāng)于在兩者之間加上了一個(gè)0.4mm的墊片,人為地放大了軸承的工作游隙。
b)在安裝軸承時(shí),并沒有一邊旋轉(zhuǎn)軸承內(nèi)圈,一邊夾緊外圈,造成虛假鎖緊。這是因?yàn)?,如果沒有旋轉(zhuǎn)軸承內(nèi)圈,尤其滾動(dòng)體組件,會(huì)造成滾動(dòng)體大端面和內(nèi)圈大擋邊沒有完全貼合,留有間隙,這個(gè)間隙在鎖緊后就會(huì)釋放出來(lái),增大軸承的工作游隙。
對(duì)于潤(rùn)滑不足的原因:根據(jù)C、D列情況,說(shuō)明A、B兩列潤(rùn)滑不足的原因可能為:
a)分配到A、B兩列的油路被堵或者不暢;
b)A列滾動(dòng)體偏斜與擋邊劇烈摩擦,大量生熱。高溫導(dǎo)致潤(rùn)滑油粘度降低,導(dǎo)致B列造成潤(rùn)滑不良,滾動(dòng)體大端面和內(nèi)圈大擋邊磨損、高溫。
5結(jié)論和建議
5.1造成本次失效原因:
a)軸承工作游隙過大:
b)潤(rùn)滑不良。
5.2建議:
a)軸承外圈軸向鎖緊,不再留有間隙;
b)在鎖緊軸承外圈的過程中,一定要一邊旋轉(zhuǎn)內(nèi)圈,使得將軸承座處于豎直狀態(tài),保證滾動(dòng)體大端面與內(nèi)圈大擋邊貼合。
c)檢查軸承座內(nèi)的油路,排除油路被堵或者不暢的情況出現(xiàn)。
d)為了徹底可靠地解決該部位軸承高溫問題,建議采用散熱效果更好的循環(huán)油潤(rùn)滑.
6結(jié)語(yǔ)
由于軸承失效分析相對(duì)于失效發(fā)生時(shí)的具體工況的滯后性,許多現(xiàn)場(chǎng)情況已經(jīng)無(wú)法收集,因此分析只能基于軸承失效后的狀態(tài)進(jìn)行合乎邏輯的推理,這樣才能得出合理的失效原因,解決切實(shí)問題,避免同樣的問題再次發(fā)生,也能說(shuō)服客戶,避免商務(wù)糾紛的發(fā)生。
以上分析發(fā)客戶后,得到客戶認(rèn)可,并在使用過程中貫徹執(zhí)行,后銷售訪問客戶,同樣的問題沒有再次出現(xiàn)。
本案例提出的建議,可以成為軋機(jī)工作輥軸承安裝使用手冊(cè)的一部分,對(duì)一般工作輥軸承的使用也具有指導(dǎo)意義。
參考文獻(xiàn):
[1]王承辛.失效分析思路及程序[J].理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè),2005:41103-105
[2]梁華.滾動(dòng)軸承的失效分析[J].理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè).2005:4199-102.