郭慶峰
(中國石油大慶煉化公司,黑龍江大慶 163411)
某煉化公司動力裝置配置6 臺燃料油泵,是為鍋爐提供燃料供應的主要轉動設備。近年來,根據(jù)公司生產(chǎn)結構調整,經(jīng)過煉油裝置提煉后的油漿作為鍋爐的主要燃料,燃料油泵輸送的介質也由渣油改為油漿。由于油漿內含有催化劑類顆粒性雜質,機械密封因雜質堆積造成彈性失效而頻繁泄漏。據(jù)統(tǒng)計,該類機泵的機械密封使用周期是3000 h 左右,最短的僅為800 h,年檢修頻次達到10 余次,使用周期均無法達到規(guī)定要求。機械密封突然泄漏將會影響裝置的安全生產(chǎn),造成鍋爐因燃料中斷停工。另外,燃料具有易燃性,暴露在大氣中遇到火源將引起火災,影響設備、人身的安全。
例如,2019 年7 月10 日,PY101 燃料油泵因機封泄漏導致泵的軸向力突然改變,造成高壓端軸承磨損過熱打火冒煙,不但設備損壞,同時也造成鍋爐燃油壓力突降、鍋爐負荷突降、蒸汽壓力波動。
為此,對油泵機封實施改造。改造目標:實現(xiàn)油泵機械密封介質無泄漏,壽命≥8000 h,發(fā)生泄漏時提前預知并報警。
該裝置燃料油泵原設計機械密封為單端面機械密封(圖1),沖洗方案為Plan 11,即介質從泵體第一級葉輪的殼體處引出,接入機械密封壓蓋,對機械密封摩擦副進行沖洗。動環(huán)受到密封腔中液體和彈性元件的壓力,使其端面貼合在靜環(huán)的端面上,形成微小的軸向間隙而達到密封的目的。
圖1 單端面機械密封
圖2 是動力裝置燃料油泵泄漏的機械密封,可見機械密封緩沖補償機構(大彈簧)、動環(huán)組件和靜環(huán)組件附著了大量的類焦炭物質,并且大彈簧已經(jīng)完全失去彈性補償功能。
圖2 機械密封泄漏
根據(jù)檢查結果,分析機械密封泄漏原因:
(1)由于油泵的泵送介質為燃料油(組分重且含有催化劑顆粒),在機械密封端面處無法形成正常的密封液膜,而是在密封面處凝固成顆粒物,這些顆粒物造成端面的不可逆磨損,導致密封泄漏。
(2)由于介質含有催化劑類的灰分,在動靜環(huán)摩擦高溫處造成機械密封波紋管或彈簧處堆積結焦而失去彈性,發(fā)生機械密封彈性失效,導致機械密封泄漏。
通過對燃料油泵單端面機械密封頻繁泄漏的原因進行分析得出,只有改善密封端面的工作環(huán)境,才能延長密封使用壽命,因此需要選用其他介質代替油漿作為沖洗液。
(1)確認機械密封型式。根據(jù)以上分析內容,如果外引介質作為沖洗液,則需要改進密封結構,將單端面密封改為雙端面密封結構,增加一個外沖洗構造。
(2)確認沖洗液。根據(jù)燃料油泵輸送介質為油漿的特性,油漿內滲水易發(fā)生汽化、抽空等問題,因此不能選用水作為沖洗液。但公司自產(chǎn)產(chǎn)品白油允許微量(<5.6 g/h)進入油漿,并且白油形成的端面液膜穩(wěn)定性比水及催化油漿更好,選用白油對機械密封進行沖洗,能夠在一級端面處形成穩(wěn)定的液膜,徹底杜絕介質外漏隱患。
(1)選用串聯(lián)的雙端密封結構(圖3),在一級和二級密封之間形成一個密封腔,白油在此區(qū)間流通,同時白油壓力高于一級密封腔工作壓力(0.2~0.3 MPa),這樣一級密封摩擦副在壓差的作用下形成80%以上的白油液膜,二級密封為100%白油液膜,極大改善密封的工作環(huán)境,也為密封壽命的延長提供了良好的條件。而且,由于密封白油的壓力始終高于密封腔處油漿壓力,可以實現(xiàn)介質零泄漏。
圖3 雙端面機械密封
(2)一級密封端面和補償機構采用彈簧密閉結構(圖4),使其與泵體內的油漿隔離,從根本上杜絕密封端面和補償機構結焦失彈問題。
圖4 PLAN 53B 沖洗方案—密封腔結構
(3)增設密封輔助系統(tǒng)設計。根據(jù)計算,密封腔處介質壓力為0.3 MPa 左右,外接白油需要加壓到合適壓力(0.5 MPa 左右),因此需增加一個外在加壓系統(tǒng)。根據(jù)該泵房室內面積小、無管網(wǎng)氮氣等具體條件,選用PLAN 53B 沖洗方案。該密封輔助系統(tǒng)(圖5)有氮氣、白油、循環(huán)水3 種介質,氮氣加注在蓄能器氣囊內,作為提供系統(tǒng)穩(wěn)定壓力的動力源;白油作為密封沖洗介質在輔助系統(tǒng)與機封間循環(huán);循環(huán)水作為冷卻介質為循環(huán)的白油降溫。
圖5 密封輔助系統(tǒng)
(4)為增加安全性能,除安裝就地儀表外,還增設遠程在線監(jiān)控系統(tǒng),一旦出現(xiàn)密封白油壓力低等異常情況,控制室內將收到報警提示并及時進行處理。
動力裝置改造6 臺燃料油泵,將密封由單端面改為雙端面結構,沖洗方案由Plan 11 改Plan 11+Plan 53B 的雙結合型式。經(jīng)過近一年運行、調整,觀察現(xiàn)場的密封泄漏情況(包括油漿、白油泄漏),密封白油壓力最終定為0.49~0.55 MPa。系統(tǒng)整體運行穩(wěn)定,油漿泄漏問題得以解決。