李俊琦, 王迎波, 李德勝, 王曉云, 閆樂樂
(濰柴動力股份有限公司, 濰坊 261000)
隨著排放法規(guī)的不斷升級,柴油機(jī)對NOx的排放限值要求逐漸加嚴(yán),國Ⅵ排放柴油機(jī)可采用廢氣再循環(huán)(Exhaust Gas Recirculation,EGR)技術(shù),將發(fā)動機(jī)燃燒排出的廢氣引導(dǎo)至進(jìn)氣歧管參與燃燒來降低燃燒室溫度,提高發(fā)動機(jī)工作效率,改善燃燒環(huán)境,降低發(fā)動機(jī)負(fù)荷,減少NOx化合物的排出[1].對于柴油機(jī)而言,引入EGR系統(tǒng)必然帶來零部件數(shù)量增多,故障率上升等問題.特別是在發(fā)動機(jī)運(yùn)行過程中,EGR系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者管路斷裂會造成發(fā)動機(jī)排放超標(biāo),引發(fā)EGR閉環(huán)失效導(dǎo)致柴油機(jī)爆壓超差、發(fā)動機(jī)無法運(yùn)行等嚴(yán)重問題[3].
某EGR路線柴油機(jī)在臺架開發(fā)性能試驗中,發(fā)生EGR冷卻器支架及熱端EGR取氣波紋管斷裂故障.作者針對故障現(xiàn)象,結(jié)合有限元仿真計算及微觀材料分析手段,探明了故障發(fā)生的原因,驗證原因提出了改進(jìn)優(yōu)化方案.最后,對改進(jìn)方案進(jìn)行仿真計算分析和臺架耐久試驗驗證,明確了改進(jìn)方案的有效性,為后續(xù)內(nèi)燃機(jī)EGR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)開發(fā)及故障分析提供了參考依據(jù).
文中涉及的某柴油機(jī)EGR系統(tǒng)采用高壓、冷EGR路線,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示.
圖1 EGR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
其中,EGR閥安裝在排氣歧管上,EGR冷卻器固定在飛輪殼上,進(jìn)氣接管安裝位置為進(jìn)氣歧管.由此可見,EGR系統(tǒng)各關(guān)鍵零部件的設(shè)計及裝配工藝基準(zhǔn)均不同,且安裝位置跨距較大,很容易造成應(yīng)力集中問題.因此,EGR取氣波紋管需要具有較強(qiáng)柔性以抵消裝配應(yīng)力.同時,考慮EGR取氣波紋管內(nèi)部氣體溫度最高達(dá)650 ℃、壓力約為3.6 kPa,EGR取氣波紋管運(yùn)行工況較為苛刻,極易出現(xiàn)失效故障.
該機(jī)型在臺架性能開發(fā)試驗運(yùn)行156 h時,出現(xiàn)EGR冷卻器支架斷裂故障(如圖2),隨后更換新的EGR冷卻器,運(yùn)行至約260 h時,出現(xiàn)EGR取氣管波紋段斷裂故障,如圖3所示.
圖2 EGR冷卻器支架開裂
圖3 EGR取氣管波紋開裂
文章將從仿真計算和材料分析兩個方面進(jìn)行故障分析.利用有限元仿真計算方法,分析該EGR系統(tǒng)是否存在NVH或材料強(qiáng)度不滿足要求等問題;對失效零部件進(jìn)行微觀材料分析,研究產(chǎn)品材料或者結(jié)構(gòu)是否存在設(shè)計缺陷[3-6].
以該機(jī)型EGR系統(tǒng)三維模型為研究對象,通過對EGR系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)計算,分析EGR系統(tǒng)是否與整機(jī)存在共振問題;同時,對EGR冷卻器支架進(jìn)行強(qiáng)度計算,判斷支架是否存在應(yīng)力超差問題.
利用Hyper Mesh軟件對EGR系統(tǒng)三維模型劃分四面體二階單元網(wǎng)格,如圖4所示.在仿真計算中,模型各零部件材料參數(shù)如表1所示[7].其中,總成件EGR閥和EGR冷卻器賦予重量屬性.同時,根據(jù)系統(tǒng)各零件的裝配關(guān)系,約束排氣歧管、進(jìn)氣歧管、EGR冷卻器支架在裝配位置的X、Y、Z三方向自由度.
圖4 EGR系統(tǒng)網(wǎng)格模型
表1 材料屬性
對EGR冷卻器支架在X正方向、X負(fù)方向、Y正方向、Y負(fù)方向、Z正方向、Z負(fù)方向分別施加15 g加速度沖擊載荷,以此考核EGR冷卻器支架的強(qiáng)度是否滿足要求.對EGR冷卻器支架所用的螺栓預(yù)緊力如表2所示.
表2 螺栓規(guī)格與預(yù)緊力
經(jīng)計算,該機(jī)型的EGR系統(tǒng)的前3階固有頻率及振型描述如表3所示.對應(yīng)的振型見圖5~7.
表3 模態(tài)計算固有頻率與振型
圖5 第1階振型
圖6 第2階振型
圖7 第3階振型
EGR冷卻器支架在最大螺栓預(yù)緊力下,其應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值分別為255 MPa和173.25 MPa,如圖8所示.
圖8 應(yīng)力值計算結(jié)果
根據(jù)計算結(jié)果發(fā)現(xiàn),該機(jī)型的EGR系統(tǒng)零部件的固有頻率滿足NVH可靠性設(shè)計要求.但是,EGR冷卻器支架的材料為Q235A,其失效位置的仿真應(yīng)力值為255 MPa,大于該支架材料的屈服強(qiáng)度235 MPa.由此判斷,EGR冷卻器支架強(qiáng)度設(shè)計不足為EGR冷卻器支架失效的主要原因.
利用體式顯微鏡及電鏡,對EGR冷卻器支架斷口進(jìn)行觀察,可見沿支架外壁存在細(xì)長裂紋,如圖9所示.斷口可見疲勞特征[8-9],且斷口內(nèi)未發(fā)現(xiàn)顯著的材料缺陷,如圖10所示.
圖9 支架斷口形貌圖
圖10 支架微觀斷口形貌圖
EGR取氣管波紋段開裂在第一個波和第二個波之間的波谷位置,開裂位置較大,開裂部分約占整個管的1/2,且波紋管內(nèi)外表面已發(fā)生熱變色.在體式顯微鏡和掃描電鏡下,觀察EGR取氣管的斷口,如圖11所示.斷口可見熱疲勞斷口特征,且斷口由管內(nèi)向管外開裂.基于以上判斷,EGR取氣管波紋失效源于內(nèi)部高溫氣體沖擊導(dǎo)致[10].
圖11 EGR出氣管微觀斷口形貌圖
經(jīng)上述分析發(fā)現(xiàn),EGR冷卻器支架斷裂的主要原因在于支架強(qiáng)度不滿足NVH要求.由于EGR廢氣最高可達(dá)650 ℃,高溫EGR廢氣反復(fù)沖擊波紋管,導(dǎo)致了EGR取氣管波紋段的熱疲勞裂紋.
為了增加EGR冷卻器支架強(qiáng)度,將支架由原來的單層板焊接結(jié)構(gòu)改為雙層板焊接結(jié)構(gòu),支架結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后對比如圖12所示.
圖12 改進(jìn)結(jié)構(gòu)對比圖
改進(jìn)后的EGR系統(tǒng)在明確模態(tài)計算滿足要求的前提下,對EGR冷卻器支架進(jìn)行強(qiáng)度計算校核,風(fēng)險位置局部應(yīng)力值為203 MPa,安裝螺栓定位面載荷應(yīng)力值為184 MPa,均滿足要求,結(jié)果如圖13所示.
圖13 改進(jìn)后應(yīng)力分布云圖
為了解決EGR取氣管波紋熱疲勞問題,特在EGR取氣管的波紋段增加內(nèi)襯導(dǎo)流管,改進(jìn)前后的結(jié)構(gòu)剖面對比如圖14所示.
圖14 改進(jìn)結(jié)構(gòu)對比圖
增加內(nèi)襯管后,既保證了EGR取氣管的裝配補(bǔ)償能力,又將波紋與高溫EGR廢氣隔離,減少了熱疲勞斷裂的風(fēng)險.同時,增加內(nèi)襯導(dǎo)流管后,EGR波紋管的阻尼增加,使EGR取氣管NVH性能得到提升.
優(yōu)化后的方案經(jīng)臺架冷熱沖擊、負(fù)載循環(huán)及全速超負(fù)荷耐久試驗驗證,EGR冷卻器支架清洗后,進(jìn)行目測檢測,對試驗后的EGR取氣波紋管進(jìn)行持續(xù)時間為30 s、0.5 MPa壓力氣密試驗,確定均無裂紋.根據(jù)試驗驗證結(jié)果,改進(jìn)后的EGR冷卻器支架和EGR取氣波紋管可保證在等效50萬公里內(nèi)無故障.
1)采用有限元仿真分析方法,對EGR系統(tǒng)三維模型進(jìn)行模態(tài)計算分析,對失效支架進(jìn)行強(qiáng)度分析,探明了EGR冷卻器支架強(qiáng)度設(shè)計不合理是其斷裂的根本原因.
2)通過對開裂的EGR取氣管波紋段進(jìn)行斷口材料分析,明確其失效機(jī)理在于波紋段受高溫氣體反復(fù)沖擊出現(xiàn)了疲勞失效.
3)根據(jù)分析結(jié)論,提出了有效的改進(jìn)方案,并通過仿真和耐久試驗的方式驗證了改進(jìn)方案的有效性.
綜上所述,文章一方面為后續(xù)EGR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)開發(fā)提供了參考依據(jù),另一方面為產(chǎn)品開發(fā)故障分析與解決提供了完整的思路.