關云建
(新疆龍煤能源有限責任公司黑眼泉煤礦,哈密 839200)
黑眼泉煤礦洗煤廠于2013年8月16日投產,是年處理能力為180萬噸的礦井型選煤廠,采用無壓給料三產品重介旋流器主選、煤泥直接浮選的生產工藝。原煤準備分級工藝采用 YK2445單層方孔分級篩。存在問題主要有:
(1)我廠現(xiàn)有原煤分級篩,已使用7年,由于原分級篩篩篦子磨損嚴重、部分篩面損壞,并經(jīng)過多次反復修補,篩孔不規(guī)則,頻繁出現(xiàn)卡大塊原煤現(xiàn)象,分級效率低,只能通過降低臺時量,才能保證正常生產。
(2)由于黑眼泉煤礦井下原煤水分較大,尤其是煤泥量大時,經(jīng)常出現(xiàn)分級篩原煤“糊篩篦子”、“不分級”現(xiàn)象,需停車處理,且處理時間過長,嚴重影響了正常生產。
(3)由于原煤分級過程中易產生大量煤塵,故原分級篩采用全封閉式管理,日常檢修空間有限,趕上大型檢修,需破壁進行,然后再恢復上,員工勞動強度大。
螺旋篩與直線分級篩對比分析:
(1)螺旋篩的篩面是由一組一排平行排列的螺旋軸構成。螺旋軸又分為大導程右旋螺紋和左旋螺紋兩種。它們各占篩面一半,分別處于篩面一邊。當該設備啟動時,進入篩面的物料為靠螺旋軸葉片的推力使其強制前進。又通過物料的相鄰螺旋軸葉片之間怕設計的篩孔獲得篩下產品。由于螺旋軸轉速較高,篩面上物料的移動速度快(0.5~1 m/s),所以該機處理量大。同時當塊狀物料貼著螺旋軸葉片滑動時,便能將沾附在螺旋軸上的細物料清洗掉。因此,無論多大水分的物料,經(jīng)篩分后篩面總是清潔的,其開孔率部是100%,不會有堵篩孔現(xiàn)象產生。另外,在篩分物料時,物料總是處于螺旋軸徑向不同位置上,當螺旋軸旋轉時,由于物料的線速度各不相同,從而使物料松散透篩。再加上各段篩子間有落差,物料在一段篩子進入另一段篩子時,物料翻落滾動使其充分松散。
(2)原分級篩是靠振動篩面使物料拋起,再加上篩面自身的傾斜,使物料分層透篩分級,屬于被動篩分。
(3)螺旋篩是靠螺旋軸的旋轉,強制物料前進的,屬于主動篩分。
(4)構成篩孔的相鄰兩根螺旋桿在形成篩孔投影方向的線速度是相反的,物料受一對力偶作用成滾動成滾動移動,而不是愛擠軋力作用,因此不會有新的煤塊破碎情況產生。
通過現(xiàn)場考察,發(fā)現(xiàn)螺旋篩,對處理無法分級的濕煤、粘煤效果很好,且分級效率高,應用可靠,很適合我廠原煤特點。故決定將用螺旋篩(兩段)SL-U250/2-A用為原煤分級設備,替代現(xiàn)有 YK2445原煤分級篩。
(1)拆除原煤分級篩周圍封閉防塵墻,之前用鐵板密封,規(guī)格5000×5000×3000;
(2)拆除203原分級篩(YK2445型分級篩) 1臺;
(3)拆原煤車間外墻6000×4200×240紅磚,高空作業(yè);
(4)將原分級篩吊運至原煤車間外場地;
(5)吊運SL-U2型螺旋篩1臺套,分兩段;
(6)安裝螺旋分級篩,分兩段安裝,階梯型布置;
(7)利用現(xiàn)有改造條件,將原201#皮帶下料溜槽正對高段機組,保證物料的出口方向與螺旋軸推進方向一致;
(8)篩機與給料槽安裝位置確定:將高組篩機安裝要給料槽下料中心位置,以充分利用篩面為原則,出料口與篩面的距離為300~500 mm。給料槽就用螺栓與前道連接。考慮維修問題,不應焊死;
(9)按低段機組下料位置,在整臺篩子下重新設計篩上物下料溜槽規(guī)格為127*150*60(20 mm和8 mm鋼板);
(10)砌原煤墻6 000*4 200*240,紅磚砌筑,高空作業(yè);
(11)制作螺旋篩周圍安全護欄1 700*2 000*1 050及平臺。
技改工作量詳見表1。
表1 原煤分級篩更型改造工作量
總投入51.296 9萬元,其中:設備投入45萬元,非標材料15 935元(詳見表2),非標制作及人工47 034元。
表2 原煤分級篩更型改造非標制作材料消耗
改造后:
(1)由于螺旋篩為組合篩即兩段機組篩面,篩面得到了充分利用,并使篩分效率最大化;
(2)可以加大給料粒度;
(3)由于物料推進速度快,單位面積處理量提高,是同等條件下的兩倍,原煤處理能力大幅度提高,臺時量由改前的372 t/h提高到443 t/h提高了71 t/h;
(4)原煤濕不分級得到解決,分級效率由70%~80%提高95%以上;
(5)分級篩卡塊次數(shù)明顯下降,實現(xiàn)了設備自動保護功能,每逢螺旋篩卡大塊時設備自動停下,待現(xiàn)場手選工處理完后即可通知調度開車,既起到警示作用又為卡塊處理節(jié)省了時間;
(6)分級篩由全封閉式改為開放式,不僅美觀,而且實現(xiàn)了現(xiàn)場可視化管理;
(7)解決了環(huán)保問題,一是減少了煤塵;二是設備運轉平穩(wěn),無動負荷,噪音相對降低。
改造后,原煤臺時量由372 t/h提高到423 t/h提高了51 t/h,生產時間每天按18小時、全年按330天計算,全年多入洗原煤51 t/h×18 h/d×330 d=30.29萬t
如精煤產率按43%,售價400元/t;中煤產率按30%,售價170元/t(稅后)計算,噸煤售價為223.00元/t,噸原煤成本按150.00元/t、噸煤加工費20.00元/t計算
(1)新增銷售額=30.29×223.00=6 754.67萬元;
(2)新增成本30.29×(150.00+20.00)=5 149.30萬元
螺旋篩4臺7.5 kW電機,原分級篩1臺22 kW電機,裝機容量增加4×7.5-22=8 kW,年增支8 kW*20 h/d*330 d*0.45元/kW=23 760元;
新增成本合計5 149.30+2.38=5 151.68萬元
(3)新增利潤=新增銷售額÷1.13-新增成本=6 754.67÷1.13-5 151.68=825.90萬元;2019~2021年新增利潤=3×828.28=2 477.71萬元
(4)新增稅收=新增銷售額×(1-1÷1.13)=6 754.67×(1-1÷1.13)=777.09萬元
(5)投資回報
項目投資總額51.30萬元
回收期=項目投資總額÷新增利潤=51.30÷828.28=0.06(年),即不到一個月就可回收全部投入成本。
改造后經(jīng)過一年多的應用,一是解決了濕煤不分級影響生產的問題;二是運轉過程中不產生煤塵,噪聲小,具有較好的環(huán)境效益;三是工人勞動強度大幅度降低;四是資源得到合理利用,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。