李巧雙,程國柱,周明華,汪 橋
(大冶有色金屬集團控股有限公司,湖北 黃石 435005)
我國廢水排放量大。據(jù)統(tǒng)計,每年礦山選礦廢水約占我國工業(yè)廢水排放總量的十分之一,而處理率僅為4.23%,其余絕大多數(shù)被直接外排[1-2]。目前我國金屬選礦方法主要是采用浮選法[2],尾礦送往尾礦庫或通過濃密機和砂倉沉降后進行充填,然后經(jīng)過較長時間的澄清或凈化后回用或排放[4-5]。
湖北某銅鐵礦4500t/d選礦擴能改造新系統(tǒng)不僅提高了選礦廢水循環(huán)利用率,還可對尾礦濃縮水進行回收。尾礦經(jīng)過Φ53 m周邊傳動濃密機濃縮,底流送至充填砂倉進行全尾充填,濃密機和砂倉溢流自流至沉淀池凈化后,通過供水泵送至選礦生產(chǎn)各個用水點,實現(xiàn)廢水循環(huán)利用。該選礦新系統(tǒng)2015年投產(chǎn),生產(chǎn)一段時間后,發(fā)現(xiàn)尾礦濃密機和砂倉溢流跑渾嚴重,固體微細顆粒含量高達3%~5%。
渾濁的溢流水進入生產(chǎn)回水系統(tǒng)會造成諸多不良影響:(1)溢流中的細顆粒物質(zhì)在沉淀池中沉降累積,導致沉淀池積砂嚴重,增加沉淀池清污成本;(2)細粒進入生產(chǎn)水系統(tǒng),加劇了供水泵的磨損;(3)細粒比表面積大,優(yōu)先上浮,增加了藥劑消耗,同時會影響浮選指標;(4)渾濁生產(chǎn)水會堵塞磁選沖洗水噴頭,導致鐵精礦卸料不暢;(5)細粒堵塞銅過濾陶瓷板,影響銅精礦水分;(6)影響廠房清潔。為解決尾礦濃密機和砂倉溢流跑渾,徹底改善回水水質(zhì),開展小型試驗和工業(yè)試驗。
本次試驗研究的礦樣為選礦新系統(tǒng)總尾礦,采用截流取樣法,總尾礦樣取自于Φ53 m濃密機進料溜槽。將尾礦過濾、烘干,進行濃度檢測、固體顆粒比重檢測和固體顆粒粒度分析,測得總尾礦濃度為16%、總尾礦固體顆粒比重為3×103kg/m3,總尾礦固體顆粒粒度分析見表1。
表1 總尾礦固體顆粒篩析結果
量取濃度為16%左右的現(xiàn)場混勻尾礦礦漿置于1000mL量筒,定容至滿刻度,加入一定量的絮凝劑,充分攪拌后,隨時間的變化記錄澄清層的高度,記錄時間為30min。
藥劑制備:絮凝劑均配置成萬分之五的濃度,經(jīng)強烈攪拌后,成透明膠質(zhì)狀態(tài)。
試驗條件:礦漿濃度16%,絮凝劑用量20g/t,沉降時間30min,進行不同類型絮凝劑(A類絮凝劑、B類絮凝劑、石灰)及不添加絮凝劑對尾礦礦漿沉降性能影響的試驗,試驗結果見圖1。
圖1 尾礦樣絮凝劑種類沉降試驗結果
試驗結果表明:A類絮凝劑沉降速度最快,其次是B類絮凝劑,再次是石灰,不加絮凝劑沉降速度最慢。
試驗條件:礦漿濃度16%,絮凝劑用量20g/t,沉降時間30min,進行四種A類絮凝劑(A245、A345、A556及A756)絮凝沉降試驗。由圖2可以看出,其沉降效果為 A345>A756>A556>A245,后續(xù)沉降試驗選用A345絮凝劑。
圖2 尾礦樣A類絮凝劑沉降試驗結果
試驗條件:礦漿濃度16%,沉降時間30min,考察A345絮凝劑在不同用量條件下對尾礦沉降的影響,試驗結果見圖3。
由圖3可以看出,隨著沉降時間的延長,澄清液高度逐漸增加,加大絮凝劑用量,礦漿沉降速度加快,當用量達到20g/t后,沉降速度變化不明顯。綜合評估沉降效果和藥劑成本,確定A345最佳用量為20g/t。
圖3 尾礦樣A345絮凝劑用量沉降試驗結果
2016年8 月引進絮凝劑添加設備,選定A345絮凝劑,在Φ53 m尾礦濃密機進料溜槽處添加,根據(jù)設備參數(shù)條件,進行現(xiàn)場調(diào)試。通過改變加藥間隙、進水量、加藥泵電機頻率等,最終將絮凝劑添加用量控制在20g/t時,尾礦濃密機溢流無跑渾現(xiàn)象,底流濃度達到32%。
為了提高充填砂漿濃度,2018年新投產(chǎn)1臺Φ18 m深錐濃密機替代原有的砂倉,參照尾礦濃密機絮凝劑加藥條件,經(jīng)過1個月的生產(chǎn)調(diào)試,絮凝劑用量控制在24g/t,溢流水質(zhì)清澈,底流濃度達到70%,實現(xiàn)了全尾砂充填效果。
通過兩段絮凝劑添加,生產(chǎn)回水得到全面改善,選礦技術經(jīng)濟指標較添加絮凝劑前有顯著提升,銅精礦品位提高1.5%,達到20%的出產(chǎn)要求,尾礦磁性鐵降低0.126%,捕收劑單耗降低23.34g/t,起泡劑單耗降低27g/t,產(chǎn)生的主要經(jīng)濟效益見表2。
表2 添加絮凝劑后產(chǎn)生的經(jīng)濟效益
2臺絮凝劑添加設備購置費及安裝費約40萬元;絮凝劑藥耗、水電耗維護等運行成本約70萬元。綜上所述,應用該絮凝劑每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益約125萬元。
(1)通過絮凝劑沉降試驗,針對16%的礦漿濃度,選用20g/L的A345絮凝劑,沉降效果最好。
(2)在現(xiàn)場生產(chǎn)應用中,Φ53 m尾礦濃密機添加A345絮凝劑20g/t,充填深錐添加A345絮凝劑24g/t,回水清澈達到生產(chǎn)要求,深錐底流濃度達到70%以上,滿足充填質(zhì)量要求,實現(xiàn)了全尾砂充填。
(3)絮凝劑的應用解決了溢流跑渾的問題,提高了選礦經(jīng)濟技術指標,降低了尾礦磁性鐵含量、提高了銅精礦品位、降低了選礦藥劑消耗,帶來125萬元/a經(jīng)濟效益。
(4)對溢流水回收利用,充分利用了水資源,有效降低了廢水排放量。清潔的生產(chǎn)水改善了職工工作環(huán)境,能使生產(chǎn)環(huán)境保持潔凈亮美,也降低了職工的勞動強度。