申 偲 孔令超 安 泉
(山東能源淄礦集團(tuán)山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司,山東 濟(jì)寧 272000)
唐口選煤廠是一座生產(chǎn)能力為600 萬t 的礦井型選煤廠。建廠初期粗煤泥處理系統(tǒng)為2 臺(tái)CSS-3.0 干擾床分選工藝,其精煤泥灰分可以控制在11%~14%,高于選煤廠主要精煤產(chǎn)品的灰分要求,即灰分≤9%。因此精煤泥只可作中煤產(chǎn)品銷售。選煤廠研究提高粗精煤泥回收率的方法,分析產(chǎn)品粒度及可選性[1-4],對(duì)工藝流程進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化[5-10],帶來一定產(chǎn)品質(zhì)量保證的同時(shí)也提升了效益。
本次試驗(yàn)采用的粗精煤泥為選煤廠以中煤銷售的產(chǎn)品,進(jìn)行過濾、烘干之后對(duì)煤樣的工業(yè)篩分為干燥基,沒有水分的影響,則不考慮水分對(duì)于試驗(yàn)結(jié)果的影響。
2.2.1 煤樣粒度組成分析
對(duì)煤樣進(jìn)行粗煤泥煤質(zhì)分析,根據(jù)分析結(jié)果可列出粗煤泥入料篩分表,判斷其分選效果。見表1。
表1 粗煤泥小篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
根據(jù)表1 可知,煤泥重介入料主導(dǎo)粒度級(jí)為+0.5 mm,其含量為41.47%;其中適于分選的+0.25 mm 粗顆粒累計(jì)達(dá)78.57%,而分選效果較差的-0.125 mm 細(xì)顆粒僅占到8.64%。這說明通過旋流器、弧形篩兩段分級(jí)后分級(jí)效果比較理想,僅有少量難以分選的細(xì)顆粒進(jìn)入煤泥重介分選系統(tǒng)。
2.2.2 粗煤泥可選性分析
畫出粗煤泥0.75~0.125 mm 下的可選性曲線,可以對(duì)粗精煤泥目標(biāo)灰分下的可選性進(jìn)行判斷分析,分析結(jié)果列于表2。
表2 唐口粗煤泥精煤理論可選性
根據(jù)圖1 所提供的數(shù)據(jù),精煤灰分<9%的時(shí)候,含量較高的都是密度相近的產(chǎn)物,可知原煤的可選性屬于難選或極難選煤。在當(dāng)前灰分下進(jìn)行小浮沉試驗(yàn),可知物料的干擾沉降速度差異較小,粗煤泥的錯(cuò)配率升高,則不考慮使用水力分選設(shè)備進(jìn)行分選。
圖1 唐口粗煤泥可選性曲線
由表3 可知,精煤產(chǎn)品中-1.5 g/cm3的低密度物質(zhì)累計(jì)達(dá)到93.37%,+1.6 g/cm3高密度沉物累計(jì)1.33%,可見精煤產(chǎn)品中高密度產(chǎn)物含量極小,分選過程中高密度物質(zhì)基本不會(huì)進(jìn)入溢流精煤。
表3 精煤產(chǎn)品密度組成
由表4 可知,尾煤總灰分為51.62%,分選效果較好。但其中-1.4 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)物累計(jì)灰分為7.09%,其產(chǎn)率高達(dá)12.09%;-1.6 g/cm3灰分僅15.84%,產(chǎn)率達(dá)29.52%。由此可見尾煤中存在一定的中低密度物質(zhì)。
表4 尾煤產(chǎn)品密度組成
由此可見,在煤泥重介質(zhì)分選中高密度矸石組分基本都進(jìn)入旋流器底流,不會(huì)對(duì)精煤造成污染。但同時(shí)大量中、低密度組分也進(jìn)入底流,導(dǎo)致了總尾煤灰分偏低的問題??梢姺诌x中存在一定的矸石帶煤?jiǎn)栴}。
按照《煤炭篩分試驗(yàn)方法》(GB/T477-2008)進(jìn)行了煤粉的小篩分試驗(yàn)。其中表3 為精煤產(chǎn)品密度組成,表4 為尾煤產(chǎn)品密度組成,繪制唐口煤泥重介分選粗煤泥的分配率曲線如圖5。
由圖5 查出煤泥重介質(zhì)旋流器物料分配密度即δ50=1.51 g/cm3,δ25=1.45 g/cm3,δ75=1.60 g/cm3, 計(jì)算可能偏差Ep=0.075。按照《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50359-2016)規(guī)定,煤泥重介質(zhì)旋流器可能偏差為0.08~0.12,煤泥重介系統(tǒng)實(shí)際可能偏差優(yōu)于最佳指導(dǎo)指標(biāo),且精煤灰分滿足要求??梢姳緩S煤泥重介質(zhì)旋流器可以在較高的分離精度情況下獲得低灰分精煤,對(duì)極難選粗煤泥取得良好的分選效果。
圖5 煤泥重介質(zhì)旋流器分配率曲線
對(duì)煤泥重介精煤、尾煤產(chǎn)品進(jìn)行篩分,篩分結(jié)果見表6。從小篩分表可知,尾礦中+0.125 mm 含量由入料的76.11%增加到84.93%,而精礦中這部分含量為71.88%,這說明粗顆粒有向尾礦積聚的趨勢(shì)。此外,精煤產(chǎn)品隨粒度降低灰分呈增高趨勢(shì):0.75~0.5 mm、0.5~0.25 mm、0.25~0.125 mm 三個(gè)粒度級(jí)精煤灰分分別為8.59%、9.47%與14.77%;可見煤泥重介質(zhì)旋流器對(duì)+0.25 mm 粒級(jí)的精煤降灰效果比較顯著;0.25~0.125 mm 粒度級(jí)灰分偏高。尾煤灰分隨粒度降低呈增高趨勢(shì),說明煤粒在尾煤中的損失與粒度有關(guān),低灰粗粒級(jí)容易損失在尾煤中。
表6 正常生產(chǎn)產(chǎn)品粒度篩分
研究基于高灰細(xì)泥含量的調(diào)控,以煤泥的分級(jí)-入料-粗精煤泥脫泥工藝為入手點(diǎn),對(duì)煤泥重介分選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,措施主要包括:優(yōu)化煤泥濃縮分級(jí)旋流器底流口尺寸,匹配設(shè)計(jì)煤泥重介入料弧形篩篩板,使得高灰細(xì)泥含量得到有效控制;進(jìn)一步對(duì)粗精煤泥高頻篩篩板從入料端直段開始逐排進(jìn)行優(yōu)化,最終高灰細(xì)泥得到有效脫除,保證產(chǎn)品質(zhì)量。技術(shù)手段優(yōu)化及舉措如下:
(1)設(shè)計(jì)了煤泥分級(jí)旋流器底流口結(jié)構(gòu),優(yōu)化入料弧形篩篩板結(jié)構(gòu);優(yōu)化粗精煤泥脫泥高頻篩篩板;優(yōu)選連續(xù)深度高灰細(xì)泥脫除技術(shù)方案,保證了粗精煤泥產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)分析了不同煤泥濃縮分級(jí)旋流器底流口口徑對(duì)高灰細(xì)泥含量的調(diào)控規(guī)律,優(yōu)選了最佳底流口口徑。
(3)提出增設(shè)弧形篩入料緩沖板及調(diào)整上方隔板配重的方案,保證入料能切線給入且沿寬度方向給料均勻,提高弧形篩的有效面積。
唐口選煤廠通過采用煤泥重介旋流器對(duì)粗煤泥回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高了精煤回收率的同時(shí)產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,具體如下:
(1)煤泥重介系統(tǒng)材料投入42.2 萬元;
(2)截至2020 年12 月兩套煤泥重介系統(tǒng)共計(jì)增加精煤量61 872 t ,創(chuàng)收2102 萬元。
(3)綜合經(jīng)濟(jì)效益:2102-42.2=2 059.8 萬元。