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        基于PLC 的智能送料系統(tǒng)的設(shè)計

        2022-06-16 07:15:46
        南方農(nóng)機 2022年12期
        關(guān)鍵詞:裝料梯形圖觸點

        宋 慧

        (臨汾職業(yè)技術(shù)學院,山西 臨汾 041000)

        在煤炭、冶金、電力等行業(yè),對裝料系統(tǒng)的使用比較廣泛。目前,仍主要采用傳統(tǒng)的控制方式來調(diào)速[1]。這種比較老舊的控制方式雖然成本相對較低,但是各種問題比較多,最主要的是在我國人口紅利消減的大趨勢下,這種方式有悖于“中國制造2025”的精神,該類型的設(shè)備已不能適應(yīng)現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展要求?;诖?,筆者使用加裝可編程控制器或嵌入式控制器來控制設(shè)備的行走單元;在電力拖動系統(tǒng)部分,使用變頻傳動裝置以及矢量控制技術(shù),優(yōu)化了調(diào)速系統(tǒng)性能,并加以編碼器的輔助控制。

        1 總體方案

        1.1 任務(wù)描述

        筆者對送料系統(tǒng)進行智能設(shè)計,之前裝料車從出發(fā)到完成作業(yè),一次裝料時間平均為15 分鐘。通過對裝料車控制系統(tǒng)進行自動化設(shè)計,將一次裝料時間控制在12 分鐘以內(nèi)。

        改造重點是裝料車的自動運行控制,需要改造的設(shè)備布置圖如圖1 所示。從布置圖可以看出,裝料車開始出發(fā),低速起步、高速行走,快到達一號位置時減速,低速???,準確到達位置后停車,裝料成功后低速行走到下一個停車位,以此類推。

        圖1 送料系統(tǒng)平面布置示意圖

        由于整套的系統(tǒng)要求全自動化運行,因此就需要加裝PLC,用對位置的反饋選擇比較精確的光電編碼器來實現(xiàn);對于各種必要的位置信息,采用光電接近開關(guān)來測量;對于裝料車內(nèi)物料的檢測,采用兩個機械式物料傳感器來測量,執(zhí)行機構(gòu)采用矢量變頻器,裝料車與中控室的通信采用無線傳輸,中控室的上位機控制軟件采用組態(tài)王軟件。裝料車可以根據(jù)設(shè)定好的參數(shù)停靠到指定位置,??课恢脺蚀_[2]。

        1.2 工藝流程圖

        整個裝料車運行控制的流程圖如圖2所示。從流程圖中可以看出從輸入開始到輸出結(jié)束裝料車運行的一系列動作,流程圖形象地描述了整個工作過程。

        圖2 裝料車運行流程圖

        2 硬件選型

        2.1 PLC選型

        裝料車在改造后的需求:數(shù)字輸入量為42 個,備用數(shù)字輸入量為6 個,模擬輸入量為6 個,數(shù)字輸出量為14 個,備用輸出量為2 個。具體的I/O 地址分配表如表1、表2 所示。

        表1 系統(tǒng)I/O 地址輸入分配表

        表2 系統(tǒng)I/O 地址輸出分配表

        根據(jù)需求,對于PLC,筆者選用了西門子公司的s7 系列。就這次改造而言,考慮到后續(xù)還有擴展的需求,所以選擇了s7-300,為后續(xù)改造提供可擴展空間。

        根據(jù)CPU 技術(shù)參數(shù)手冊可知,CPU315 可帶3 個機架32個模塊,開關(guān)量I/O為1024/1024點,模擬量I/O為256/256 點,點數(shù)滿足系統(tǒng)要求。

        核算24 V 電源總電流,CPU 為0.9 A,變送器為1.58 A,模擬量輸出模塊為0.96 A,數(shù)字量輸入模為0.09 A,數(shù)字量輸入回路為0.336 A,數(shù)字量輸出模塊為0.34 A,中間繼電器為1.28 A,合計為5.486 A。在使用時所有回路不可能都滿載,所以乘以滿載系數(shù)0.8,得到的電流為4.388 8 A,所以選擇6ES7 307-1EA01-0AA0 電源模塊(5 A)。

        所選用的模塊完全能滿足系統(tǒng)要求,在滿足要求的基礎(chǔ)上對所有點數(shù)留有10%的備用點數(shù),為日后的設(shè)備維修和改造提供便利,為日后的無需人員值守創(chuàng)造硬件條件[3]。

        2.2 電動機選型

        電動機是本次改造項目中的動力部分,裝料車的運行完全依靠電機帶動,在選擇電機上要求電機功率與實際需要相匹配[4]。

        每套電機功率為:

        其中,靜阻力系數(shù)為:

        運行機構(gòu)靜阻力為:

        式中,Gn為額定起重量;Gz為自重量。

        根據(jù)式(2)、(3)可以得出:

        啟動平均加速度為:

        式中,K 為考慮旋轉(zhuǎn)件的慣性阻力。

        可以得出:

        式中,C 為風力系數(shù);F 為風壓高度系數(shù);A 為迎風面積。

        可以得出:

        將數(shù)值Gn=23.2 t,Gz=311.5 t,g=9.8 m/s2,ω=0.006 8,ηg=0.8,Vk=75 m/min,a=0.276 m/s2,K=1.2,C=1.2,q=90 N/m2,F(xiàn)=1,A=132 m2,Kh=1,Kt=1.12,λcp=3,Z=4 代入上述公式,可以計算出P1=21.497 74 kW。

        根據(jù)計算,對于電動機,選擇Y Z P 2 0 0 L 1-6/22 kW 電磁制動三相異步電動機。該型號電動機技術(shù)成熟、運行穩(wěn)定,符合改造需求。

        2.3 減速器選型

        在對減速器進行選型時,最主要的就是確定傳動比。本設(shè)計選用的電機是YZP200L1-6/22kW 電動機,其額定轉(zhuǎn)矩為211 N·m,轉(zhuǎn)速為n=980 r/min。

        裝料車轉(zhuǎn)速公式為:

        式中,D 為車輪踏面直徑,其中Vk=75 m/min,D=710 mm,得出n'=33.641 34 r/min

        傳動比為:

        根據(jù)上述公式可得出傳動比I=29.130 83。根據(jù)減速機使用手冊,選擇傳動比最接近的I1=31.5,減速機選型為DCY224-31.5-Ι,將I1帶入式(10),得出裝料車實際速度為69.39 m/min,減速器實際輸出扭矩9 135 N·m[5]。

        2.4 變頻器選型

        變頻器主要是帶動電機運行,在選擇具體型號時要視所帶電動機的具體型號而定[6]。本設(shè)計選用額定電壓380 V、額定功率22 kW 的三相異步電動機四臺,根據(jù)電機確定了變頻器的型號,型號為CM53XH-B4T110G,該型號輸入電壓為380 V、輸入電流為214 A、輸出電流為210 A、適配電機為110 kW,與本設(shè)計所用的電機相匹配。

        3 軟件設(shè)計

        上位機通信。改造過程中,使用無線通信替代原來的有線通信,推薦使用DTD434M,結(jié)構(gòu)如圖3 所示。本設(shè)計采用的無線通信模塊是中心頻率為433 MHz 開發(fā)的ISM 拼段,內(nèi)部的無線傳輸系統(tǒng)由全數(shù)字RF 通信芯片以及單片機組成,外部接口是采用標準的RS485 總線方式[7]。但是考慮到裝料車運行的環(huán)境比較惡劣,進入建筑下方后信號可能會被屏蔽,使通信不暢,而且WIFI 傳輸距離比較近,PLC 和上位機之間傳輸數(shù)據(jù)量不大,所以采用了串行通信,而取消了WIFI 連接的方案,解決了上位機和PLC 之間的通信問題。

        圖3 無線系統(tǒng)通信結(jié)構(gòu)

        4 系統(tǒng)方案的實現(xiàn)

        4.1 電氣原理圖

        變頻器控制端子接線圖如圖4 所示,數(shù)字量輸入端子DI1 為正轉(zhuǎn)運行、DI2 為反向運行、DI3 為停止、DI4 為故障復位。模擬量輸入端子AI1 為電機電流給定。TA、TC 接中間繼電器KA3.1,變頻器運行時,中間繼電器KA3.1 線圈得電,KA3.1 常開觸點閉合,KM3.1 線圈得電,KM3.1 動作,控制柜內(nèi)的風機啟動。RA、RC 接中間繼電器KA3.2,變頻器故障時,中間繼電器KA3.2 線圈得電,KA3.2 常閉觸點斷開。

        圖4 變頻器控制端子接線圖

        安全回路接線圖如圖5 所示,裝料車門閉合,門保護行程開關(guān)的常開觸點吸合,主回路接觸器KM1常開觸點吸合,當斷軸保護、錯相保護等檢測正常時,軟件安全回路KB09 線圈得電,其常開觸點吸合,則KA11.0 線圈得電,其常開觸點吸合,與主令零位開關(guān)形成自鎖。當操作臺急停按鈕SB3.1、正向超限位開關(guān)、反向超限位開關(guān)、變頻器故障等任一安全回路開關(guān)斷開,則KA11.0 線圈失電,安全回路斷開。如果僅是軟件安全回路故障,需啟動回路時,可按下SA11.2,使KA13.1 線圈得電,其常開觸點閉合,跳過軟件安全回路,但此狀態(tài)僅限于維修狀態(tài)。

        圖5 安全回路接線圖

        4.2 PLC程序梯形圖

        PLC 的機器語言常用梯形圖,梯形圖具有編程簡便、直觀性較強的優(yōu)點,具有很好的可讀性。下列是裝料車系統(tǒng)的部分PLC 程序梯形圖。電機電壓、電流數(shù)據(jù)采集梯形圖分別如圖6、圖7 所示。PLC 對電機電壓數(shù)據(jù)和電流數(shù)據(jù)進行采集,將采集回來的模擬量信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號輸出給上位機、觸摸屏。

        圖6 電機電壓數(shù)據(jù)采集梯形圖

        圖7 電機電流數(shù)據(jù)采集梯形圖

        軟件安全回路梯形圖如圖8 所示,軟件安全回路主要包括主令零位、重故障、輕故障等,設(shè)備啟動前,必須確保主令控制器在零位狀態(tài)。軟硬雙保護安全回路梯形圖如圖9 所示,設(shè)計雙保護安全回路,進一步確保設(shè)備運行的安全性。

        圖8 軟件安全回路梯形圖

        圖9 軟硬雙保護安全回路梯形圖

        5 系統(tǒng)方案調(diào)試

        5.1 手動部分調(diào)試

        將控制柜內(nèi)的所有斷路器打到閉合位置,開始手動試車。將控制方式的轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到手動位置,觀察指示燈是否為手動,觀察手動自動控制狀態(tài)是否正確。

        將PLC 連接到電腦,關(guān)閉主回路電源,合上控制電源,模擬觀察控制過程是否正確,各個點的反饋是否正確。

        觀察PLC 上的高速計數(shù)器是否開始計數(shù),按下裝料車原點按鈕,觀察編碼器是否復位成零,如果不正確,請檢查硬件接線和程序是否正確[8-9]。按下正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)按鈕,觀察所對應(yīng)的接觸器是否閉合正確。在線監(jiān)測PLC,測試各個控制按鈕和相對應(yīng)的接觸器。手動調(diào)試后,所有設(shè)備能按要求進行動作,各項指示無異常。

        5.2 自動部分調(diào)試

        手動測試成功后開始測試控制系統(tǒng)的自動運行,這里面的難點在于裝料車料餅裝完后的位置記憶,裝料車運行時編碼器的測試數(shù)據(jù)和實際運行距離的差距。因為裝料車在啟動和制動時可能會出現(xiàn)滑動的情況,所以要求在自動運行時裝料車的運行頻率不斷調(diào)整,直到誤差最小為止。

        自動調(diào)試完成了對編碼器的測試數(shù)據(jù)與實際運行距離之間的誤差最小化,最大程度地保證裝料車可以精準停車。

        5.3 上位機調(diào)試

        上位機調(diào)試主要是保證PLC 和上位機能正常通信??梢韵仁褂肕ODSCAN 軟件進行測試,測試成功后再連接PLC,這樣可以排除無線和設(shè)置的故障。先調(diào)試手動操作,看畫面上的操作按鈕和實際的裝料車動作情況是否一致,如果出現(xiàn)偏差,則進行修改。因為就地手動操作已經(jīng)設(shè)置完畢,所以只能更改觸摸屏畫面上的內(nèi)部變量,修改完成后開始自動調(diào)試,確?,F(xiàn)場通信暢通,沒有數(shù)據(jù)丟失問題。

        5.4 綜合試車

        當各項調(diào)試都正常后,就可以進行綜合試車,這需要向甲方客戶申請,等甲方同意后可以進行綜合試車。為了保證綜合試車一次成功,要求電氣人員和機械安裝人員緊密配合,確保機械和電氣部分沒有任何問題后開始綜合試車[10]。

        6 結(jié)語

        1)采用變頻器實現(xiàn)無級調(diào)速取代傳統(tǒng)的調(diào)速系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性和安全性,降低了噪聲,不僅改善了操作人員的工作環(huán)境,而且使得設(shè)備調(diào)速平順,設(shè)備實現(xiàn)無級調(diào)速,設(shè)備不會出現(xiàn)機械沖擊的現(xiàn)象;實現(xiàn)了在低頻低壓狀態(tài)下的軟啟動及軟停止,啟動及加速過程的沖擊電流變小,可以實現(xiàn)裝料車在重載的情況下從低速平滑地升至所設(shè)定的允許的最高速度。

        2)裝料車可以實現(xiàn)準確??可狭衔恢?,避免了原有人工反復??康膯栴},節(jié)省人力成本、減輕工人勞動強度、改善工人勞動環(huán)境,從成本上節(jié)省了資金。

        3)使用無線通信設(shè)備取代了原有控制電纜線,在維護保養(yǎng)方面降低了設(shè)備故障率,減輕了工人勞動強度,并且從成本上節(jié)省了大量資金[11]。

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