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        環(huán)己醇精餾系統(tǒng)再沸器技術(shù)改造

        2022-06-14 09:52:22李迎春寧永亮
        河南化工 2022年5期
        關(guān)鍵詞:橫管環(huán)己醇降膜

        李迎春 , 寧永亮 , 祝 捷

        (1.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山 467000 ; 2.河南省化工研究所有限責(zé)任公司 , 河南 鄭州 450052)

        平頂山市神馬萬里化工股份有限公司環(huán)己醇裝置是20世紀(jì)90年代引進(jìn)的日本旭化成的技術(shù),采用的工藝技術(shù)是苯部分加氫制備環(huán)己烯,再經(jīng)環(huán)己烯水合生產(chǎn)環(huán)己醇,主要生產(chǎn)過程包括:苯加氫反應(yīng)、環(huán)己烯水合反應(yīng)、環(huán)己醇精餾等工序。在環(huán)己醇生產(chǎn)工藝中,精餾系統(tǒng)是產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)劣的關(guān)鍵工序和能量消耗最大的工序,對(duì)環(huán)己醇生產(chǎn)成本影響很大。因此,對(duì)環(huán)己醇精餾系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造,是實(shí)現(xiàn)整套環(huán)己醇生產(chǎn)裝置降低能耗的重要措施。

        原環(huán)己醇精餾系統(tǒng)塔底再沸器配置為3臺(tái),其中一臺(tái)熱源為精餾塔塔頂采出相,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮提高熱焓值的精環(huán)己醇蒸氣,另兩臺(tái)以中壓蒸汽為熱源,再沸器均為立式列管再沸器。隨著萬里公司環(huán)己醇裝置產(chǎn)能的提升,環(huán)己醇精餾塔的塔底再沸器的蒸發(fā)量加大,中壓蒸汽的消耗量增加,生產(chǎn)成本逐年升高。隨著國家用能政策的逐步嚴(yán)格、規(guī)范,推動(dòng)了企業(yè)節(jié)能降耗措施的落實(shí)。采用橫管降膜再沸器對(duì)環(huán)己醇精餾裝置進(jìn)行改造,大幅減少中壓蒸汽用量,降低生產(chǎn)能耗和成本,對(duì)增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力意義重大。

        1 環(huán)己醇精餾工藝簡介

        經(jīng)環(huán)己烯水合制備的粗環(huán)己醇,需在精餾系統(tǒng)精制才能得到環(huán)己醇產(chǎn)品,精餾在57.328~62.661 kPa負(fù)壓條件下進(jìn)行,這樣可以降低物料的沸點(diǎn)和加熱的溫度,節(jié)省熱能的消耗。環(huán)己醇精餾過程是將粗環(huán)己醇汽化除雜后,以蒸氣狀態(tài)進(jìn)入精餾塔,精餾塔頂?shù)牟沙鱿嘁徊糠诌M(jìn)入氣體壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮,使氣體溫度由65 ℃升高至98 ℃,壓力由57 kPa升高至158 kPa。作為精餾塔其中一臺(tái)再沸器的熱源,另外兩臺(tái)再沸器熱源為蒸汽;大部分塔頂采出相通過塔頂冷凝器冷凝后進(jìn)入精餾塔回流槽,隨著塔內(nèi)回流凝結(jié)的液體進(jìn)入再沸器,經(jīng)再次汽化后進(jìn)入精餾塔完成精餾分離。精餾塔用再沸器采用的是豎管式降膜蒸發(fā),所用熱源為中壓蒸汽。蒸汽自上而下進(jìn)入再沸器管程,加熱換熱管簇后變?yōu)楦邷乩淠懦觯s塔回流液沿再沸器換熱管簇外壁自上而下降膜蒸發(fā)。由于重力作用使得液膜在管壁停留時(shí)間較短,阻礙了再沸器內(nèi)部環(huán)己醇的傳熱過程,使物料汽化率降低,對(duì)環(huán)己醇精餾塔的精餾效果造成影響。另外,在環(huán)己醇精餾工藝中,精餾塔塔頂采出的蒸氣,需用大量冷卻水經(jīng)換熱器冷凝變?yōu)橐后w;此時(shí)的塔頂采出的蒸氣熱焓值很高,經(jīng)冷卻水換熱后這部分熱能也白白損失掉了。將精餾塔塔頂采出的蒸氣經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后提高熱焓值,用作再沸器的熱源,也減少了中壓蒸汽的消耗量。

        2 技術(shù)原理

        橫管降膜再沸依據(jù)的是物料分子由液相向氣相發(fā)生相轉(zhuǎn)移的傳熱傳質(zhì)原理,其熱傳遞過程為傳導(dǎo)換熱和對(duì)流換熱,質(zhì)傳遞主要為分子擴(kuò)散和對(duì)流擴(kuò)散。回流液物料通過布液器均勻地噴淋在橫管外壁面,形成液膜沿圓周做降膜流動(dòng)。管內(nèi)的蒸汽熱源通過管壁與物料液膜進(jìn)行熱交換,液膜溫度不斷升高,達(dá)到一定溫度時(shí)料液分子的蒸氣首先進(jìn)入緊貼液膜表面的邊界層。當(dāng)該邊界層料液分子蒸氣層的分壓力大于周圍的蒸氣分壓時(shí),邊界層的物料分子蒸氣就會(huì)向周圍空間擴(kuò)散,而液膜中的物料分子也不斷地脫離液膜表面進(jìn)入邊界層。隨著與液膜接觸的換熱管壁面溫度的持續(xù)升高,傳遞給液膜的熱流密度不斷增加,膜層的物料分子不斷脫離液膜表面變成分子蒸氣,蒸發(fā)過程便不斷進(jìn)行。由于豎管降膜再沸器的傳熱管簇是直立設(shè)置,傳熱管只有一端是相變換熱區(qū),另一端沒有相變;而橫管降膜再沸器傳熱管簇是水平設(shè)置,傳熱管兩端均為相變換熱區(qū)。物料形成的液膜在水平蒸發(fā)管的外壁面做圓周降膜流動(dòng),所以橫管降膜再沸器的傳熱系數(shù)大于豎管降膜再沸器,且橫管降膜再沸器換熱效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,可以有效減少生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的分布空間。

        3 技改方案

        環(huán)己醇精餾塔橫管降膜再沸器設(shè)置的管程和殼程換熱管均為橫向水平排列, 再沸器一端設(shè)置有精餾塔回流液進(jìn)料口,另一端設(shè)置有再沸器汽化出料口,底部設(shè)置有氣液分離器。蒸汽管道的中壓蒸汽和壓縮機(jī)的塔頂采出蒸氣分別與3臺(tái)相同的橫管降膜再沸器在進(jìn)口(1)與橫向均勻分布的再沸器(2)相連;經(jīng)換熱后的中壓蒸汽和壓縮機(jī)的塔頂采出蒸氣管程出口(3)與外部高溫冷凝水回收裝置和塔頂采出液收集裝置相連;精餾塔回流液體與再沸器殼程進(jìn)料口(4)相連;再沸后的料液蒸氣出口(5)與精餾塔進(jìn)料口相連;再沸器底部未汽化的料液經(jīng)氣液分離器(6)與蒸餾釜進(jìn)料口相連,直接回到蒸餾釜繼續(xù)進(jìn)行精餾。橫管降膜再沸器材質(zhì)均為304型不銹鋼,再沸器直徑800 mm,長度1 200 mm,換熱管直徑20 mm,管間距10 mm均布,進(jìn)出口管徑80 mm。橫管降膜再沸器結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.熱源進(jìn)口 2.再沸器 3.熱源出口 4.殼程進(jìn)料口

        4 實(shí)施效果

        精餾塔采用傳熱系數(shù)大、換熱所需溫差小的橫管降膜式再沸器。與原豎管式降膜再沸器相比,無論從裝置布局,還是工藝過程都有許多優(yōu)勢(shì),雖然所用熱源均為蒸汽,但豎管降膜再沸器中的蒸汽是自上而下進(jìn)入再沸器管程,加熱換熱管簇后變?yōu)楦邷乩淠蚰Y(jié)料液排出,精餾料液沿再沸器換熱管簇外壁自上而下降膜蒸發(fā)。由于重力作用液膜在管壁停留時(shí)間較短,傳質(zhì)傳熱過程不充分,使料液的汽化率降低。而在橫管降膜式再沸器中,精餾液沿?fù)Q熱管簇外壁橫向分布,經(jīng)過層層水平設(shè)置的換熱管緩慢下落,強(qiáng)化了再沸器的傳質(zhì)傳熱過程,使再沸器蒸發(fā)效率提高了20%。其中兩臺(tái)再沸器可節(jié)約中壓蒸汽0.6 t/h,每年運(yùn)行時(shí)間按8 000 h,中壓蒸汽210元/t計(jì)算,每年操作費(fèi)用節(jié)約100.8萬元,有效降低了能耗和生產(chǎn)成本。

        5 結(jié)論

        根據(jù)環(huán)己醇精餾工藝過程的特性,綜合考慮運(yùn)行成本、設(shè)備投資、運(yùn)行穩(wěn)定性,選用設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性、運(yùn)維簡便性,以高效節(jié)能,降低生產(chǎn)成本為目的,在確保技改節(jié)能效果的前提下,構(gòu)筑物和設(shè)備盡量減少占地,運(yùn)行費(fèi)用合理,最大限度地發(fā)揮技改工程的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。經(jīng)過兩年來對(duì)環(huán)己醇精餾塔橫管降膜再沸器的實(shí)際運(yùn)行工況核查,該技術(shù)改造工程完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo),中壓蒸汽用量顯著減少,能源消耗總量和生產(chǎn)成本明顯降低,為同行業(yè)環(huán)己醇生產(chǎn)企業(yè)促進(jìn)節(jié)能降耗的深入開展,提供了成功的范例。

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