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        汽車低速轉(zhuǎn)彎時底盤異響問題分析與解決

        2022-05-31 05:20:06駱玉寶
        工程與試驗 2022年1期
        關鍵詞:轉(zhuǎn)向節(jié)樣件異響

        駱玉寶,陳 波

        (宜賓凱翼汽車有限公司,四川 宜賓 644000)

        1 引 言

        隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,客戶對汽車性能的要求越來越高。其中,汽車異響性能尤為突出,其是直接的、表面的、容易被客戶感知的性能維度,成為判斷汽車性能和檔次的重要依據(jù)之一。在汽車開發(fā)過程中,底盤異響問題是汽車性能開發(fā)的關鍵核心技術問題,是影響汽車品質(zhì)的關鍵問題。近年來,各大車企對汽車異響性能越來越重視,投入的比例不斷增大。

        汽車底盤系統(tǒng)主要由懸架、副車架、制動器、車輪、傳動軸等組成。其中,懸架、制動器、傳動軸是底盤異響占比較大的部分。對于底盤異響控制,前期可用CAE手段,包括DMU檢查、模態(tài)設計、剛度強度設計、應力特征分析、規(guī)避歷史問題及市場突出問題等,中期可對實際樣車進行異響調(diào)校,識別異響問題點,進行問題排查、原因分析、制定整改方案、工程化實施等,后期應加強零部件質(zhì)量、生產(chǎn)工藝一致性控制,上市后主要針對市場反饋的異響問題進行優(yōu)化。

        上述是比較常規(guī)的解決汽車異響問題的思路,但異響往往超乎人們的意料,即使前期工作做得很好,也很難保證后期實車不存在異響問題。對于實車異響問題,應主要從共性及嚴重異響問題入手,優(yōu)先解決困擾客戶的異響問題。對于突出的異響問題,可以從異響開發(fā)主線中單獨提取,將其作為專向攻克技術問題處理,周期滿足開發(fā)需求,問題解決后回歸開發(fā)主線。底盤異響問題的解決思路同其他異響問題一樣,只是底盤異響問題相對其他異響問題更復雜,更需花費時間與資源。

        2 底盤異響排查與分析

        2.1 異響現(xiàn)象描述

        某車輛在公路上正常行駛,低速(15~20km/h)轉(zhuǎn)彎時,前底盤處偶爾會傳來“咯噔”聲,發(fā)生頻次無規(guī)律。針對此問題,在試驗場地針對該車輛進行繞8字行駛,行駛過程中反向切換轉(zhuǎn)向時,前底盤處“咯噔”聲復現(xiàn),且出現(xiàn)響聲的工況均為轉(zhuǎn)向切換時,工況相對穩(wěn)定。

        2.2 異響排查

        該車輛前底盤主要為麥弗遜式懸架結(jié)構(gòu),如圖1所示。首先使用異響聽診器縮小異響源范圍,分別在以下零部件結(jié)構(gòu)上布置傳感器(如圖2所示):穩(wěn)定桿(通道1)、擺臂(通道2)、制動器(通道3)、轉(zhuǎn)向節(jié)(通道4)、副車架(通道5)、減振器(通道6),測得穩(wěn)定桿(通道1)、制動器(通道3)和轉(zhuǎn)向節(jié)(通道4)聲音相對較大。繼續(xù)縮小范圍,測得制動器(通道3)、轉(zhuǎn)向節(jié)(通道4)聲音較明顯。

        圖1 懸架結(jié)構(gòu)

        圖2 傳感器布置

        使用異響聽診器縮小聲源位置后,已無法繼續(xù)分析和確定問題產(chǎn)生原因和聲音特征,因此采用NVH專業(yè)測試設備LMS Test.Lab對異響問題繼續(xù)排查,使用振動傳感器進行布點(如圖3所示),通過振動數(shù)據(jù)采集,進行圖譜分析,測得振動轉(zhuǎn)化圖譜特征,如圖4所示。

        圖3 振動傳感器布置

        圖4 原狀態(tài)振動特征瀑布圖

        對傳感器測得的數(shù)據(jù)進行分析,可以得出結(jié)論:(1)振源為制動器端;(2)根據(jù)聲音特征,確定異響為金屬部件撞擊聲。

        根據(jù)問題排查,鎖定異響源為制動器(如圖5所示)。結(jié)合制動器結(jié)構(gòu)及問題瀑布圖,初步懷疑制動卡鉗安裝位置和制動器軸承外圈兩個位置均可能產(chǎn)生此問題。

        圖5 制動器

        驗證方案1:將制動器卡鉗拆卸(如圖6所示),驗證問題是否復現(xiàn)。結(jié)論:制動器卡鉗拆卸后,異響依然存在,排除卡鉗導致異響。

        圖6 制動器(卡鉗拆卸)

        驗證方案2:將制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合處焊接牢靠(焊接位置見圖7),驗證問題是否復現(xiàn)。結(jié)論:制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合處焊接牢靠后,異響問題未復現(xiàn)。

        圖7 焊接位置

        為確認驗證方案的有效性,另將3臺有此問題車輛的此位置焊接牢靠,異響均未復現(xiàn)。由此可以判定,該車輛低速轉(zhuǎn)彎時底盤異響問題的根源是制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合處存在問題。將問題車制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔返廠進行質(zhì)量分析,兩件均滿足設計要求。由此斷定,此結(jié)構(gòu)存在設計問題。

        通過進一步驗證可知,原車制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承為過盈配合(制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合如圖8所示),轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔的設計公差?80(-0.044,-0.073),制動器軸承外圈公差?80(0,-0.012)。

        圖8 制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合

        驗證方案:制作3套新樣件進行驗證,使轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔公差為?80(-0.07,-0.1)。驗證結(jié)果:新樣件搭載整車后,均未出現(xiàn)此異響問題。

        從問題車型了解到,此車型由傳統(tǒng)燃油車經(jīng)過油改電設計,屬于油改電車型,整車整備質(zhì)量增加362kg,各輪胎載荷均有增加,前輪增量較大,制動器外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承均沿用傳統(tǒng)燃油車型且在燃油車型上無此問題。原型車與問題車關鍵信息見表1。

        表1 原型車與問題車關鍵信息

        整車側(cè)向力計算:

        F=M·A

        問題發(fā)生工況(選取最惡劣工況20km/h、右轉(zhuǎn)彎)整車滿載側(cè)向力計算:

        F問題車滿載=M·A=2080×5.52=11481.6N

        問題發(fā)生工況(選取最惡劣工況20km/h、右轉(zhuǎn)彎)整車一人載側(cè)向力計算:

        F問題車一人載=M·A=1760×5.52=9715.2N

        原型車整車滿載側(cè)向力計算:

        F原型車滿載=1718×5.52=9483.36N

        F問題車一人載-F原型車滿載=9715.2-9483.36=231.84N

        F問題車滿載-F原型車滿載=11481.6-9483.36=1998.24N

        相同工況下,問題車整車一人載側(cè)向力比原型車整車滿載側(cè)向力大231.84N,問題車整車滿載側(cè)向力比原型車整車滿載側(cè)向力大1998.24N,導致分布到車輪端轉(zhuǎn)向節(jié)軸承側(cè)向力增大。

        依據(jù)車輛信息、側(cè)向力變化并結(jié)合問題排查結(jié)論可以得出:低速轉(zhuǎn)彎時底盤異響問題的根本原因是由于車輛在轉(zhuǎn)彎時,側(cè)向力作用導致制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔產(chǎn)生滑移撞擊。之所以會出現(xiàn)滑移撞擊,是制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合過盈量不足導致。最簡捷的解決辦法是通過優(yōu)化轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔尺寸公差來消除此異響問題。

        3 優(yōu)化方案制定

        由于項目時間緊迫,需采用快速驗證法進行優(yōu)化方案制定。制作20套轉(zhuǎn)向節(jié)外圈軸承(轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔尺寸公差如表2所示),分別裝車驗證(選取整車滿載工況,保證整車側(cè)向力最大,下文驗證工況均選取此工況),縮小公差范圍。驗證結(jié)論:序號1、2、3、4、5、6、7樣件搭載整車驗證,異響問題改善不明顯;序號8、9、10、11、12、13樣件搭載整車驗證,異響消除;序號14、15、16、17、18、19、20樣件搭載整車驗證,異響消除,但出現(xiàn)安裝卡滯現(xiàn)象,不便于裝卸。

        表2 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔尺寸公差

        根據(jù)上文的驗證結(jié)論,將可實施尺寸公差范圍縮小至?80(-0.061,-0.095),進一步裝車驗證。為了規(guī)避因樣件滑移量小導致異響聲音不明顯而未被人耳識別到,此次驗證用LMS設備采集轉(zhuǎn)向節(jié)軸承端振動信號,監(jiān)測轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔與制動器軸承外圈是否存在相對運動。轉(zhuǎn)向節(jié)軸承布點如圖9所示。

        圖9 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承布點

        驗證結(jié)論:序號8樣件搭載整車后,轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔與制動器軸承外圈存在相對運動,與問題特征一致;序號9、10、11、12、13樣件均未出現(xiàn)轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔與制動器軸承外圈存在相對運動的現(xiàn)象。

        優(yōu)化方案確定:根據(jù)上述驗證結(jié)論,確定轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔尺寸公差為?80(-0.065,-0.095),此尺寸公差既滿足解決異響問題需求,又不影響部件裝卸,未增加成本,在可控切換周期內(nèi)。優(yōu)化后振動特征瀑布圖如圖10所示。

        圖10 優(yōu)化后振動特征瀑布圖

        4 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承實車驗證

        根據(jù)優(yōu)化方案,將轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔尺寸公差由?80(-0.044,-0.073)優(yōu)化為?80(-0.065,-0.095),增大了制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合過盈量。優(yōu)化后的制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合如圖11所示。

        圖11 制動器軸承外圈與轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔配合

        根據(jù)優(yōu)化結(jié)果,凍結(jié)軟膜數(shù)據(jù),制作手工樣件3套,樣件制作精度符合設計要求,經(jīng)零部件檢測合格后搭載實車進行實車驗證(實車制動器見圖12)。驗證結(jié)論:3套手工樣件均未出現(xiàn)此異響問題。

        圖12 實車制動器

        手工件驗證方案有效后進行硬膜數(shù)據(jù)凍結(jié),開硬膜制作3套工裝樣件,經(jīng)零部件檢測合格后搭載實車進行實車驗證,3套硬膜工裝樣件均未出現(xiàn)此異響問題,綜合判定此方案可批量化,并且后批次車均搭載此方案工裝件,均未出現(xiàn)此異響問題。

        5 結(jié) 論

        隨著汽車行業(yè)對汽車異響性能重視的提高,汽車開發(fā)領域中異響開發(fā)技術獲得了較快發(fā)展。本文結(jié)合理論分析與實車驗證,分析車輛轉(zhuǎn)彎時產(chǎn)生的側(cè)向力對轉(zhuǎn)向節(jié)軸承孔與制動器軸承外圈配合的影響,通過異響車輛問題排查,逐步縮小問題范圍,再通過手工方案驗證,鎖定異響問題源。制作方案樣件驗證異響問題,再通過快速驗證手段優(yōu)化問題樣件,得出最優(yōu)解決問題方案。根據(jù)優(yōu)化方案制作軟膜手工樣件驗證,驗證沒有問題后制作硬膜工裝樣件驗證,驗證沒有問題后再進行批量生產(chǎn)及切換。

        通過此異響問題的識別、排查、分析、方案制定、工程化、批量整個過程,獲得很多經(jīng)驗。在此后的項目開發(fā)過程中,要吸取此次經(jīng)驗,特別是車輛前期設計階段,要充分模擬各種工況下整車受力分布及零部件受力情況,確認關鍵零部件是否存在異響問題風險,如有問題需要及時規(guī)避。

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